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文档简介

1、LFC3-LD低污染反渗透膜用于石化废水回用 处理系列现场试验研究 摘要:本文介绍了三次石化废水回用处理现场试验中 LFC3-LD反渗透膜的运行情况,三次试验的原水分别为 乙烯厂二沉池出水、化肥厂和烯烃厂冷却循环水浓排水, 反渗透的预处理采用 HYDRAca超滤膜。现场试验 的连续运行时间 2 到 5个月不等,在几次试验中反渗透运行均非常稳定,产水量和压力降变化不大,表明 LFC3-LD 新型低污染膜能够适应污水水质,没有发生严重的膜污染。试验考核的反渗透产水水质指标有 CODn、电导率和油等,电导脱除率稳定在 98%以上,对COD和又的脱除率在70以上呈不规则变化。现场试 验表明这种新型的低

2、污染膜可以应用于石化废水规模化回用处理。 Application of low fouling RO membrane LFC3-LD in reuse of petrochemical industrial wastewater: field tests Bi Fei, Zhai Jianwen, Liu Guangpei, Xie Chunling Hydranautics Beijing office, Beijing 100021 Abstract:This papers show three RO pilot tests in field with new low fouling m

3、embrane LFC3-LD for petrochemical wastewater reuse. Pretreatment of RO were ultrafiltration of HYDRAcap. The tests were conducted in three different place and with different feeds which include secondary wastewater and two cooling tower effluents. Test durations were two months to five months. The R

4、O unit worked well and no serious fouling were found. Stable flux and delta P indicated that LFC3-LD can well adapt these wastewater, and can be applied in full scale industrial plant. Conductivity, oil and COD Cr were detected in both of feed and permeate. Rejection of conductivity were above 98%,

5、rejection of oil and COD changed above 70%. 1 前言 污水回用是水资源可持续战略的重要组成, 有助于同时解决水资源短缺和水环境污染问 题。污水回用处理是对已经达到排放标准的市政污水和工业污水进行深度处理, 去除有机污 染物和无机盐, 处理后的水质要达到具体回用用途相关水质标准, 因此能够完全去除溶解性 污染物的反渗透技术成为污水回用处理的核心工艺。 反渗透工艺能否成功的关键在于对于原 水中污染物的适应性。 目前工业污水的回用处理技术目前已经开始在钢铁、石化、 电力和市 政等各个耗水量大的行业进行推广。 但由于污水水质复杂多变, 受到生水水质、 生产工

6、艺及 处理工艺的影响,同一类型的污水在不同的时间和地点的膜污染特性会有较大区别。 石油化工行业是典型的用水大户, 但由于石化污水、废水具有CO高、含油等独特的复 杂性, 对于如何将其合理的处理回用, 业界一直持谨慎态度。 海德能公司率先在石化系统开 展了一系列现场试验。现场试验完全模拟实际工业运行状况,采用 24 小时连续运行,试验 反渗透系统回收率约 70%。需要指出的是,这些现场试验采用了海德能公司一直倡导的集成 膜工艺(IMS),使用海德能公司的 HYDRAcap中空超滤膜系统作为反渗透的预处理工艺,性 能稳定水质优异的 HYDRAcai超滤技术与海德能先进的低污染膜相结合,完成了对于水

7、质复 杂多变且污染性极强的石化废水的深度净化处理。本文总结了三个石化废水现场试验中反渗 透膜系统的运行情况和水质变化,三个试验的原水分别是乙烯厂二级排放水、化肥厂冷却循 环水排水和烯烃厂冷却循环水排水。 2试验 2.1试验基本情况 试验编号 1 2 3 试验时间 2004年5月21日 9月18日 2004年12月11日 2005年1月20 日 2005年6月27日 9月1日 累计运行时间 123天 41天 66天 试验水源 乙烯二级排放污水 化肥循环冷却排放水 烯烃循环冷却排放水 试验工艺 预过滤器(100un) +超滤+反渗透 试验用膜元 超滤膜元件 HYDRAcap60 (海德能公司产品)

8、 件型号 反渗透膜元件 LFC1 LFC3-LD LFC3-LD 试验水质为石化厂最具有回收价值的综合排水和冷却循环水,试验2和试验3两种循环 水的生水分别是黄河上游和黄河下游地表水。三个试验的运行时间跨越了夏冬两季比较极端 的水温和水质变化。因此具有很强的代表性。 2.2反渗透水源与工况对比 表-1试验水质表 序号 分析项目 单位 试验1 试验2 试验3 1 温度 C 23 1032 37 42 2 PH值 6.28 8.0 8.5 8.0 8.7 3 浊度 FTU 6.3 20 48 5.6 39 4 电导率 us/cm 624 2000 3000 30004800 5 碱度(CaCQ计)

9、 mg/L 29.12 140 190 165310 6 总硬度(CCO计) mg/L 86.34 600 1200 10421400 7 Ca2+ (CaCQ计) mg/L 78.1 577.9 731 8 Mgj+ (CaCQ计) mg/L 435.1 670 9 Fe3+ mg/L 0.3 0.6 0.3 0.9 10 化学耗氧量 mg/L 22.9 4070 (铬法) 9.221 (锰法) 11 含油量(正常情况) mg/L 0.59 0.4 1.9 12 SiQ2(溶) mg/L 8.5 25 30 29.2 47.3 13 HCQ mg/L 170.6 321 14 SQ2- mg

10、/L 175.2 610935 15 CI- mg/L 210 390 551772 16 NQ mg/L 270 420 17 氨氮 mg/L 0.1 0.5 3.8 18 总溶固 mg/L 22643408 19 总磷 mg/L 5 7.4 中试反渗透工况 中试反渗透系统由于受到装置设备的空间限制,三地试验均采用了两支8英寸膜元件串 联组成,并配有浓水回流部分以真实模拟工业系统回收率情况,简图如下 浓水回流工艺是通过增加膜表面流速以减小浓差极化值的方式使小系统回收率达到了 大型工业系统的标准。在这种情况下,难溶盐及有机物的浓缩倍率与实际工业系统完全一致, 模拟了大型工业系统末端浓水出口处两

11、支膜元件的实际运行状况,同时由于直接面对原水, 膜所受到的有机物及胶体物质污染的状况与大系统首只膜元件的状况相同。因此以上试验系 统工艺可以认为是在实际工业系统最差状况下的运行模拟,可以充分地暴露膜受到各种污染 及结垢影响时可能出现的问题,对于实际工业系统的设计有参考价值和之道意义。 3反渗透系统运行对比分析 3.1试验基本参数 项目 试验1 试验2 试验3 反渗透工艺 两支8寸膜元件串联 产水量(m3/h) 1.65 2.0 1.6 2.1 1.4 1.7 产水通量(l/m 2/h) 22.2 26.9 21.5 28.2 18.8 22.9 操作压力(Mpa) 1.05 1.26 0.8

12、1.1 系统收率(% 70 75 60 65 65 70 阻垢剂投量(ppm) 2 3 3 水源特点 1)、有机物含量高 2)、冲击试验时反渗透进水 COD为:110mg/l ; 含油量:10mg/l ; 1)、有机物含量高 2)、温差变化大 3)、溶硅含量高 4)、加药复杂并有化学渗漏 1)、复杂阳离子型药剂 投加 2)、硬度碱度高 3)、溶硅含量高 反渗透产水量、压力与温度变化 产水量(L/M) -进口压力(bar) ) C ( 度 温 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 力拆量水产 62 -7 -5UO2 00s- -7 -5

13、UO2 8 -7 Oo_u2 91 -5UO2 n 1 -5UO2 9 -1 Oo_u2 22 4rtwo2 71 4rtwo2 04 Z1 4rtwo2 1 -9 4nHU2 22 30 -4UO2 04 30 -4UO2 期 6 -8 4nHU2 日 r-co -7 -4UO2 62 -7 -4UO2 -7 -4UO2 n -7 -4UO2 6 -7 4nHU2 7AZ -4UO2 71 -4UO2 04 -4UO2 8 -6 4nHU2 3 -6 4nHU2 62 -4UO2 -4UO2 3.2总体运行情况 图-2为三个试验反渗透系统产水量、压力与温度变化总图;试验1产水量在8月9日 极

14、限冲击(采用生化处理前水源,虽然以超滤作为预处理但进入反渗透系统的COD仍高达 110mg/l,含油量为10mg/l )时开始下降,化学清洗后系统产量、压力恢复。试验2中,由 于正值北方冬季,昼夜温差变化大(一天内变化可达到15 C)且对循环水排污水的影响也 大,在反渗透系统压力波动小的情况下造成产水量波动较大。试验3中,循环水投加的杀菌 标准产水量反渗透系统标准产水量与回收率 0 9 )%(率收回 o0-0 0 0 0 8 7 6 o0-0 0 0 0 5 4 3 o o 0 0-0 2 10 oo o 5 0 5 4 4 3 oo o o0-0 3 2 2 oo o -55-5 0 sz

15、apM/ h40 m 量水产准标 与剥 1 -8 OUO2 CON -7 -OON COs- -7 UON 4 -7 OUO2 CDs- UON n -OON 9 -1 OUO2 4Z -exh- dXsl 91 Z1 31 Z1 6 -9 aAWU2 002 bo OON 001 bo OON n -8 OON 3 -8 aAWU2 CTO -7 OON mN -7 -OON io- -7 OON o- -7 -OON 6 -7 aAWU2 7AZ -6 -OON 00s- -6 OON 41 Ao anMMZ 9 -6 aAWU2 5 -6 aAWU2 CTO -5 OON 试验2 试验1

16、 图-3标准化产水量及回收率 离剂均为阳离子型药剂, 频繁加药对系统影响较大, 虽然海德能公司LFC3-LD型反渗透膜元 件为表面电中性,但循环水中阳离子型药剂浓度高且循环水碱度较高, 因此对反渗透膜元件 存在影响(虽然海德能公司电中性膜元件在受到阳离子药剂冲击后, 运行过程中能够自动恢 复,但不推荐使用)。 标准化分析 图-3为标准化后的单位压力反渗透系统产量;试验1用膜元件为LFC1型号,试验2、3 用膜元件为LFC3-LD型号;试验2的标准通量较高,是由于相对试验3,进水温度较低、 进水含盐量低和回收率低的原因造成;标准通量与温度、水质相关。 3.3压差变化(膜污染) 图中以看出压差与温

17、度相关,温度高时压差小反之压差较大;试验1由于运行时间较长, 因而在后期压差升高幅度较大,压差增大原因主要是由有机物引起;而试验2、3试验过程 中压差变化不大,压差增大原因主要是由无机盐类引起。 反渗透压差与温度变化 _! 压差 压水浓与水进 40.0 30.0 ) c 20.0 ( 度 10.0 温 0.0 (10.0) 日期 试验1 试验2 试验3 .1 LO .0002 -5002 31 -5002 4- 7 .0002 - -5002 - -5002 9 -LOOOCN 6-9 4UO2 0Q2 bo -4UO2 OQ bo -4UO2 -8 - -Jocrz 00 Bo 4UO2 U

18、3 -4UO2 52 -4UO2 51 -4UO2 U1 -4UO2 00-7 4UO2 zz -4UO2 OQ! -4UO2 41 -4UO2 9-6 .ON 5- 6 .ON OTO -5 -4UO2 图-4压差与温度的相关性 3.4反渗透系统的脱盐率 以上两图为反渗透系统的脱盐情况,在各个中试过程中脱盐率稳定;试验1原水含盐量 较低,反渗透产水水质会受到源水COD或氨氮高低的影响,从而影响脱盐率;试验 2、3是 典型的化工循环冷却高含盐量排污水,而且也会受到化工渗漏物的影响;试验3中7月15 日源水发生泄漏事故造成排污水电导滤达到8000卩s/cm左右,反渗透脱盐率保持不变。 300 3

19、. 5反渗透膜对COD油的去除情况 石化废水的最大的特点是有机物含量与油含量较高,而且类型复杂;以上在试验过程中, 海德能公司的低污染膜元件对COD与油的脱除率较高,而且对这些类废水的抗污染性较强; 上图可知,对COD勺脱除率最低40%平均70%对油的去除率最低 40%平均75%试验1 过程中,连续4日的冲击试验中进入反渗透系统的 COD平均6mg/l,油平均6.1mg/l。试验2 中油含量很低因此,没有对油进行检测,其他情况脱除率稳定。 产水电导率变化 反渗透进水、 *进水电导率 产水电导率 )mc/su(率导电水产 r: l J JL. Va 50 8000.00 7000.00 50 0

20、0 2 00 6000.00 5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00 -2000.00 1 bo 0002 81 -7 -5OH0 2-7 0002 71 -1 -5OH0 2 1 0002 91 4002 O1 -9 -4rtun0 4 -9 -002 92-8 -4rtun0 42-8 -4rtun0 81 -8 -4rtun0 21 -8 -4rtun0 7 -8 QO2 1 bo 4AUO2 72-7 -4rtun0 12-7 -4rtun0 51 -7 -4rtun0 9 -7 4AUO2 2-7 4AUO2 72-6 -4rtun0

21、 02 -6 -4rtun0 41-6 -4rtun0 8 -6 QO2 2 -6 QO2 72-5 -4rtun0 12 -5 -4rtun0 3 2 $ 试 图-5进水电导率及产水电导率 反渗透系统进水电导率与脱盐率变化 )MC/S 口 率导电水进 ooooooooo oooooooooo 0246802460 007654432180 *系统脱盐率 -系统回收率 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 率盐脱统系 002 :.7 MmrM 021 PUO2 71 1 KKUOZ 9 1 002 02Z1AU02 51 UO2 9 - UO2 002 bo WU2 6

22、1 bo WU2 期 9 4UO2 1 ao AUO2 62/ WU2 61.7 ZQCX 乙 olz WU2 4 7 QCTM 520 WU2 51 zccx 乙 9 4UO2 4 4UO2 WU2 试验2 试验1 进水COD 图-6进水电导和脱盐率 反渗透系统进水、产水COD与去除率变化 xp/gm(DOC 150 130 110 90 70 50 30 10 一产水COD CO去除率 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% -100.0% 率除肯OC 32 H月0 nyl H月 n日01 S月 nF b/2 Wo nr2 Wo nyl Wo W41 Wo n日 VI Wo H月o PI H月o n02 n月 nol n月 nzl s月 no n02 n月

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