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文档简介

1、无纸记录仪在实际生产中的应用无纸记录仪在实际生产中的应用 目录 一、改善前实际情况一、改善前实际情况 不断创新,持续改善,降低成本,增强效益 。 二、改善措施 三、改善后的效果及其延伸 一、改善前实际情况一、改善前实际情况 设备点检属于设备维护的关键环节,只有通过点检及时、快 速发现问题,才能对设备维保对症下药,制定出科学完善的 检修维保措施。作为铸造车间主要生产设备为低压铸造机, 其动作主要通过液压系统、电气系统作为支撑。 1、液压系统工作过程中,由于压力损失、容积损失以及机械 损失等最终都会转化成大量的热能而导致油温的显著升高。 如果油温过高将会导致油液粘稠度降低,造成机械运动速度 的不稳

2、定;油温过高会对液压油以及液压元件等造成影响, 降低密封圈等元件的使用寿命。与此同时油温过低会导致油 液粘稠度过高,也会导致液压系统不能正常工作。行业通行 的温度一般控制在(35度至60度),这就要求维保人员对该 关键点及时进行点检。现有设备布局为12台低压机为一条生 产线,共计6条生产线,共计42台低压铸造机,维保人员要逐 台点检,费时费力,不便于快速发现问题。 一、改善前实际情况一、改善前实际情况 2、铸造车间属于热加工工序,车间环境温度较高,安装电气 控制部件的电气柜必须加装空调对内部电气元件进行降温处 理,电气柜内温度过高极易引发设备故障,影响生产顺利进 行;长时间工作在高温环境下,电

3、气元件的使用寿命大大降 低,进而导致生产成本的增大。原有空调温度点检需要维保 人员逐台点检,劳动量大,要求每班次巡检一遍很难真正实 现。 二、改善措施 通过科学论证,决定采用多通道无纸记录仪实现对该类关键点 的集中点检。考虑到车间环境温度较高的实际情况,将低压铸造机 电气箱内温度也并入该点检系统进行,便于及时将出现故障的电气 柜空调进行修复,以保障柜内电气元件的工作效能,有效延缓电气 件的使用寿命。具体方案为以每线为一单元,采用24路无纸记录仪 对每条线的12台铸造机油温和12台铸造机电气柜空调温度进行集中 监控,并在集中监控柜体上加装声光报警装置,便于相关人员及时 发现故障,快速排出故障,进

4、而保证生产的顺利进行, 此举在一定 程度上也降低了点检人员的劳动强度。 二、改善措施 每线12台铸造机油温和空 调温度监控用无纸记录仪 车间冷却风、干燥风、淬水箱、 纯净水、液压站循环水、空调 循环水等关键点压力及压缩空 气露点监控用无纸记录仪 监控点有异常情况时 声光报警器发出声光 报警信息,便于相关 人员及时发现问题。 三、改善效果及其延伸 1、改善效果:从2015年3月运行以来,相关人员借助无 纸记录仪及时发现故障,快速排出故障,进而保证生产 的顺利进行, 此举在一定程度上也降低了点检人员的劳 动强度。无纸记录仪附带的存储功能,方便了重要数据 的存档管理和问题追溯。目前利用无纸记录仪对设备进 行的温度监控和干燥风、冷却风、液压循环水等关键点 进行的监控项目在二期也已经推广完成。 2、改善延伸:在上述成功利用无纸记录仪对关键点进行 监控的基础上,协助熔炼利用无纸记录仪实现了对喷吹 时间的实时监控和数据存储;实现了对电磁搅拌运行频率 和运行时间的实时监控和数据存储;实时记录熔炼炉铝渣 转运至搓灰机的时间,以此保障搓灰效率。 利用单通道无纸记录仪记录 反

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