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文档简介

1、电厂设备常见故障分析与处理编写:审核:批准:日期: 年 月 日一、电厂设备汽机专业常见故障分析与处理1、 汽前泵非驱动端轴承温度高 102、 汽前泵非驱动端轴承烧毁 103、 开式水泵盘根甩水大 104、 is离心泵振动大、噪音大 115、 单级离心泵不打水或压力低 126、电前泵非驱动端轴瓦漏油严重 127、 采暖凝结水泵轴承烧毁 138、磷酸盐加药泵不打药 139、 胶球系统收球率低 1310、胶球泵轴封漏水 1411、氢冷升压泵机械密封泄漏 1412、开式水泵盘根发热 1513、开式水泵轴承发热 1514、采暖补水装置打不出水 1615、低压旁路阀油压低 1616、小机滤油机跑油漏到热源

2、管道上引起管道着火 1617、发电机密封油真空泵温度高 1718、循环水泵出口逆止门液压油站漏油 1719、循环水泵出口逆止门液压油站油泵不打油 1820、主油箱润滑冷油器内部铜管泄漏 1821、顶轴油油压力低 1922、主油箱 mab206离心式油净化装置投不上 1923、汽泵、汽前泵滤网堵塞造成给水流量小 2024、冷段供高辅联箱和四段抽气供小机节流孔板泄漏 2025、汽泵入口法兰泄漏 2126、高加正常疏水和事故疏水手动门法兰泄漏 2127、采暖补水装置不进水 2128、高加加热管泄漏 2129、阀门内漏 2230、凝汽器真空低 2231、锅炉暖风器疏水至除氧器管道接管座焊口开裂 233

3、2、高压给水旁路门盘根漏水 2433、循环水补水压力混合器罐体泄漏 2434、循环水补水加硫酸管结晶引起管路堵塞 2435、发电机漏氢 2536、给水再循环手动门自密封泄漏 2537、安全阀泄漏 2638、凝汽器不锈钢冷却管泄漏 2639、循环水泵轴承润滑冷却水滤网堵塞 2740、消防水管法兰泄漏造成跳机 2741、阀门有砂眼及裂纹 2842、检修中紧固螺栓时出现咬扣 2843、阀门门盖结合面漏水 28二、电厂设备锅炉专业常见故障分析与处理1、 安全阀常见故障 302、 长吹灰器常见故障 303、 短吹灰器常见故障 314、 高压手动截止阀门常见故障 325、 高压气动阀门常见故障 336、

4、暖风器管道常见故障 337、 锅炉炉管泄露检测装置报警常见故障 348、 过热器、再热器管常见故障 349、 水冷壁管排泄漏常见故障 3610、省煤器管排泄漏常见故障 3711、云母水位计常见故障 3912、中央空调系统常见故障 3913、弹簧支吊架常见故障 4014、烟风道系统常见故障 4115、离子燃烧器常见故障 4216、直流燃烧器与旋流燃烧器常见故障 4217、点火枪常见故障 4418、送风机及油站常见故障 4419、离心式一次风机及油站常见故障 4520、引风机及油站常见故障 4621、密封风机常见故障 4722、磨煤机及油站常见故障 4723、给煤机常见故障 4924、除灰空压机常

5、见故障 5025、冷干机常见故障 5026、仪用空压机常见故障 5127、空气预热器气动马达运行声音异常故障 5228、干燥器常见故障 5229、负压吸尘器常见故障 5330、火检风机常见故障 5331、等离子水泵常见故障 5432、电动挡板门常见故障 5433、气动插板隔绝门常见故障 5534、电除尘常见故障 5535、除灰 md av泵常见故障 5636、一、二电场除灰系统输灰不畅发生堵灰常见故障 5737、三、四、五电场除灰系统输灰不畅发生堵灰常见故障 5838、灰库顶切换阀常见故障 5839、灰库给料机常见故障 5940、灰库搅拌机常见故障 5941、细灰库落料伸缩节常见故障 6042

6、、灰库气化风机常见故障 6043、立式排污水泵常见故障 6144、密封水泵、渣水循环泵常见故障 6145、自动反冲洗过滤器常见故障 6246、刮板捞渣机常见故障 6247、板式换热器及油站常见故障 6348、渣仓水平输送带常见故障 6449、螺旋捞渣机常见故障、 6450、渣井、水封槽泄露常见故障 65三、电厂设备电气专业常见故障分析与处理1、锅炉pc段单相接地 672、110v直流系统接地 673、6kv进线开关电磁锁异响 684、6kv f+c开关不能跳闸故障 685、10kv保安段母线断续接地故障 696、电除尘一次二次电压表偏小一二次电流表偏大 697、电除尘二次电流表无读数,一次电表

7、及二次电压表读数大于额定值的70% 698、电除尘二次电流表有读数,一次电压表及二次电压表无读数 699、电除尘二次电压接近于零或者二次电压升至较低便发生闪络 6910、电除尘二次电压正常,二次电流显著降低 7011、电除尘过电压跳闸 7012、电除尘二次电压不稳定,二次电压表急剧摆动 7113、电除尘一、二次电压、电流均正常但除尘效率显著降低 7114、电除尘二次电压表一定值后不再增大,反而下降 7115、电除尘排灰装置卡死或保险跳闸 7116、电除尘整流柜可控硅坏 7217、电除尘整流柜触发板故障 7218、电除尘整流柜电流、电压采样线接反 7219、电除尘整流柜故障 7220、阀控式铅酸

8、蓄电池故障 7421、输煤6kv开关故障 7522、#4皮带电机及开关故障 7623、盘式除铁器故障 7624、#8皮带犁煤器故障 7725、排污泵故障 7726、皮带伸缩装置故障 7827、多管冲击式除尘器故障 7828、斗轮机行走变频器故障 7929、斗轮机回转变频器故障 8030、6kv开关进退困难 8031、6kv开关不能正常合闸与分闸 8132、引风机油站故障 8133、变压器油温表故障 8134、主封母线微正压装置频繁动作 8235、变压器假油位 828336、变压器渗漏油37、变压器油色谱分析异常 8338、220kv升压站sf6断路器频繁打压 8439、电源接通后,电动机不转,

9、然后熔丝绕断 8440、通电后电动机不转动,有嗡嗡声 8541、电动机过热或冒烟 8642、电动机轴承过热 8643、电动机有不正常的振动和响声 8744、电动机外壳带电 8745、电动机运行时有异常噪声 88四、电厂设备热工专业常见故障分析与处理1、取样表管堵 892、温度测点波动 893、温度测点坏点 904、吹灰器行程开关不动作或超限位 905、低加液位开关误动作 916、石子煤闸板门不动作 917、石子煤闸板门不动作 928、磨煤机出口闸板门反馈故障 929、磨煤机密封风门反馈故障 9310、点火枪、油枪故障 9311、炉管泄漏报警 9412、炉管泄漏堵灰报警 9413、烟风系统风门挡

10、板反馈不对或挡板无法动作 9414、压力变送器指示不准 9515、就地压力表不准、损坏 9516、化学水转子流量计指示不准 9517、化学水气动门反馈不对 9618、氢站减压阀动作不良好 9619、化学水空压机排气温度高报警 9720、化学水流量计指示不准 9721、汽车采样经常报警 9722、伸缩头不动作或脱轨 9823、多管除尘器进水球阀不动作 9824、多管除尘器推杆不动作或误动作 9925、输煤煤仓间排污泵液位高时不动作 9926、除灰电磁阀不动作 9927、除灰冷干机发冷凝温度或蒸发温度报警造成停机 10028、灰库雷达料位计指示无变化或偏低 10029、渣水系统液位计无指示或指示最

11、大 10130、感温电缆误报警 10131、烟感探测器误报警或上位机不识别 101五、电厂设备燃料专业常见故障分析与处理1、皮带跑偏造成边胶磨损。物料外撒。皮带纵向撕裂 1031032、皮带损伤3、斗轮机悬臂皮带覆盖胶局部剥离和划伤 1044、斗轮机悬臂皮带龟裂 1045、托辐不转、声音异常 1046、清扫器清扫不干净 1047、清扫器声音异常 1058、减速机轴承有不规则或连续声音 1059、减速机齿轮有不规则或连续声音 10510、减速机振动 10511、减速机温度高 10612、减速机输入或输出轴不转 10613、减速箱漏油 10714、滚筒轴承有异音、发热 10715、滚筒胶面严重磨损

12、或掉落,造成皮带打滑或跑偏 10716、制动器制动架闸瓦不能完全打开 10817、制动器制动时间过长 10818、制动器闸瓦温升高,磨损快,制动轮温升高 10819、制动器闸瓦磨损快 10920、液力偶合器油温升高 10921、液力偶合器运行时易熔塞喷油 10922、液力偶合器运行时漏油 11023、液力偶合器停车时漏油 11024、液力偶合器启动、停车时有冲击声 11025、液力偶合器噪声大 11026、柱销联轴器声音异常 11127、柱销联轴器驱动失效 11128、落煤筒漏粉 11129、落煤筒堵煤 11130、多管冲击式除尘器压差不正常 11231、多管冲击式除尘器风机振动大 11232

13、、多管冲击式除尘器水箱补不满水 11333、多管冲击式除尘器风机启动时联轴器有异音 11334、叶轮给煤机挑杆与挡煤板卡死 11335、碎煤机出料粒度大 11336、碎煤机转子轴承温度高 11437、碎煤机机体振动大,声音异常 11438、碎煤机机体内产生连接敲击声响 11539、碎煤机机体出力明显降低 11540、碎煤机油泵发热 11541、碎煤机油泵不除油 11542、碎煤机泵吐油但压力上不去 11643、碎煤机油泵有压力,但不吐油或容积效率下降 11644、碎煤机油泵压力表有压力,但机盖没有动作或不能开启 11745、碎煤机机体入料口风量大,出料口为负压 11746、碎煤机机体出料口风量

14、过大,入料口为很大负压 11747、煤水提升泵泵不出水 11711848、煤水提升泵流量、扬程不达标49、煤水提升泵电机与水泵连接处启动瞬间渗漏,正常运行后现象消失 11850、清水泵不吸水,压力表指针剧烈跳动 11851、清水泵泵不吸水,真空表指示高度真空 11952、清水泵出口压力表指示有压力,泵出水很少,或仍不出水 11953、清水泵流量低于设计流量 11954、清水泵泵消耗功率过大 12055、清水泵泵内声音反常,泵不吸水 12056、清水泵振动大 12057、清水泵轴承发热 12158、清水泵噪音大 12159、清水泵轴封漏水 12160、电动滚筒电动机内部渗油一 12261、多吸头

15、排污泵水泵流量扬程下降或不出水 12262、多吸头排污泵电机不转 12263、多吸头排污泵联轴器异音 12364、多吸头排污泵泵体振动大、温度高、声音异常 12365、多吸头排污泵渗油 12366、供油泵不吸油,压力表与真空表剧烈跳动 12367、供油泵油泵不吸油,真空度高 12468、供油泵压力计有压力,但油泵仍不上油 12469、供油泵流量低于设计要求 12470、供油泵消耗功率过大 12571、供油泵内部声音反常,油泵不上油 12572、供油泵振动 12573、供油泵轴承过热 12674、斗轮机液压系统油泵噪音大 12675、斗轮机液压系统工作压力不稳定 12776、斗轮机液压系统油压不

16、足,油量不足,液压缸动作迟缓 12777、斗轮机臂架升降不均匀,有抖动现象 12778、斗轮机液压系统油路漏油 12879、斗轮机轴承声音异常 12880、斗轮机斗轮驱动失效 12881、斗轮机行走机构减速机启动不了 12882、犁式卸料器犁不干净 12983、犁煤器犯卡 12984、犁煤器轴断 129电厂设备汽机专业常见故障分析与处理1、汽前泵非驱动端轴承温度高故障现象:#2机汽前泵在移交生产后非驱动端轴承温度超过 60c,后在轴承室外接临时胶管用冷却水降温。温度可降到55c以下。原因分析:1)、轴承损坏。2)、轴承室内有杂质。3)、轴承润滑油油脂不符。处理方法:1)、更换非驱动端轴承。2)

17、、清理轴承室。3)、将原轴承室32#s平油更换为美孚624合成油。处理后的效果:汽泵后的非驱动端轴承温度正常,最大温度不超过55c o防范措施:作好汽前泵点检工作,确保汽前泵油位在正常油位,严禁轴承室内进入杂质。提高检修质量,检修安装轴承时应安装到位。2、汽前泵非驱动端轴承烧毁故障现象:汽前泵非驱动端轴承温度瞬间升到 70,然后温度攀升到90c后紧急将泵停运。后将泵轴承室打开后,发现轴承烧毁。原因分析:在泵停运后检查油杯还有半油杯油,但将油杯拿起后发现油顺加油孔流入轴承室内,说明油杯内的油位为假油位,主要原因 为油杯排气孔堵塞,轴承室缺油后油无法流入轴承室内造成轴承烧毁。处理方法:将轴承室拆下

18、后,由于轴承与轴已粘结在一起无法取下,先用割把将粘结在一起的部分割掉,在割的过程中轻微伤及到轴, 由于轴承与轴颈的公差配合要求非常高,割完后轴颈上的残留部分现场无法打磨(在以后的检修过程中这种方法不可取)。后又将整轴拿到加工厂将残留部分车掉,伤及的部分进行补焊打磨。重新测量轴颈直径和轴弯与设计相符。处理后的效果:泵启动后振动值在规定范围,轴承室没有超温现象。防范措施:在日常维护过程中随时注意轴承室油位,油位一低应立即补油,并检查油杯排空孔是否堵塞。如发生轴承室温度升高应先检查轴承室内是否有油,然后再作其它措施。3、开式水泵盘根甩水大故障现象:开水泵在运行过程中盘根甩水大,造成轴承室内进水轴承损

19、坏。原因分析:1)、盘根压兰螺丝松,2)、盘根在安装时压偏未安装到位,盘根安装时未挫开 900 ,接口在一条直线上。3)、盘根材质太硬将轴套磨损。处理方法:1)、将盘根压兰螺丝进行均匀紧固,但不能紧固太紧,造成盘根与轴抱死发热。2)、安装盘根时对称均匀地将盘根压入盘根室内,接口必须错开900以上3)、将盘根更换为柔韧性发软的盘根(浸油盘根或高水基盘根),有条件的话将盘根改造为注胶盘根。检修后效果:使用注胶盘根,盘根甩水在每分钟 1020滴,减小泵体的维护检修工作量。防范措施:1)、盘根应选用耐磨柔韧性比较好的盘根。2)、安装盘根时应正确安装。4、is离心泵振动大、噪音大故障现象:泵体振动大,并

20、且泵体有异音原因分析:1)、泵轴与电机轴不同心。2)、泵轴弯曲。3)、泵体各部件动静摩擦。4)、轴承间隙过大或损坏。5)、泵转子不平衡。6)、地脚不牢。7)、对轮连接梅花垫损坏。处理方法:1)、将泵与电机重新找正。2)、将泵轴校正或更换新轴。3)、检查、调整泵内动静间隙。4)、更换或修复轴承。5)、泵转子找动平衡。6)、紧固地脚螺栓。7)、更换对轮连接梅花垫。处理后的效果:泵体振动小于7a m轴承温度小于70c防范措施:1)、设备检修时,确保中心偏差在规定范围内。2)、防止轴弯曲。3)、检修时,确保各间隙在规定范围范围4)、加强巡视,精心检修。5、单级离心泵不打水或压力低故障现象:单级离心泵启

21、泵后泵出口无压力或压力低原因分析:1)、启泵前泵体未排空、系统未充满水或系统漏汽严重2)、泵入口和出口水流道堵塞。3)、电机反转处理方法:1)、启泵前应打开泵体排空阀然后将泵体进行注水,待排空阀见水后再关闭排空阀,如果系统漏汽严重应先处理漏汽处在启泵2)、检查泵出入口流道是否有杂物堵塞。3)、将电机改为正传。防范措施:启动时泵体及时放气,加强巡视,及时维护和发现问题6、电前泵非驱动端轴瓦漏油严重故障现象:电前泵非驱动端轴瓦漏油严重原因分析:1)、轴瓦间隙大2)、轴瓦供油压力高3)、轴瓦回油管细回油不畅或回油管堵塞处理方法:1)、重新调整轴瓦间隙或更换轴瓦2)、将轴瓦供油压力调小3)、加大回油管

22、直径、检查轴瓦回油管道是否有杂物处理后的效果:油档处无漏油,回油正常。防范措施:1)、加强巡视,发现油位低,及时检查油档处是否漏油。2)、加强点检及时检查供油压力是否超出设计压力并加强电泵的滤油工作。3)、提高检修质量。7、采暖凝结水泵轴承烧毁故障现象:采暖凝结水泵检修后试运时轴承烧毁原因分析:检修人员责任心不强在泵体检修后轴承室未加油造成轴承烧毁防范措施:加强检修检修人员的责任心,加强检修三级验收过程。在设备试运前应全面检查轴承室油位和所有紧固螺栓是否紧好。8、磷酸盐加药泵不打药故障分析:磷酸盐加药泵启泵后运转正常,泵体无异音,盘根压兰无泄漏,出口压力为零。原因分析:1)、泵出口泄压阀未关闭

23、3)、泵出口安全阀泄漏2)、泵体体出入口单向阀钢球上和单向阀阀座上有杂物或钢球变形。3)泵体单向阀接合面垫片损坏。处理方法:1)、将泵出口泄压阀关闭。2)、检查安全阀阀座和阀芯是否有麻坑和其它缺陷,如有则进行研磨,或更换安全阀。3)、检查单向阀钢球上是否有污垢变形、阀座上有杂质裂纹等,仔细清理钢球和阀座接合面并更换接合面垫片。防范措施:定期对加药泵入口滤网检修检查清理,发现滤网破损,应及时更换。9、胶球系统收球率低处理故障现象:胶球系统投运后收球率不到10%。原因分析:1)、收球网未关到位。2)、收球网有缺陷,胶球无法回到收球室。3)、胶球泵出入口门打不开。处理方法:1)、检查收球网是否关到位

24、,如果未关到位,则手动关闭。2)、将循环水内环或外环一侧的隔离,放尽管道内的水,打开收球网后的人孔,检查收球网是否有缺陷,如果胶球堵卡到收球网处,收 球网设计有问题需进行改造。3)、检查胶球泵出入口门是否未打开,如有缺陷则进行解体检修。检修后的效果:胶球收球滤达到95%以上。防范措施:定期投胶球系统,发现收球率低及时检查胶球泵出入口门和收球网阀门。大小修和临修对凝汽器水室进行清理,并对收球网 内部进行检查。10、胶球泵轴封漏水故障现象:胶球泵泵体经常顺轴漏水。原因分析:胶球泵泵体与轴之间的密封为骨架密封,由于循环水比较脏,所以一些杂物容易进入骨架密封与轴之间的接合面中,将轴磨 损并形成凹坑,水

25、顺轴上形成的凹坑流出。处理方法:根据胶球泵的结构特点,加工一盘根室,将泵体改造为盘根密封。处理后的效果:泵体运转后泵轴处一直未漏水,使用效果良好。防范措施:1)、根据胶球泵输送的介质应选用合适的泵。2)、加强巡视,精心检修,及时发现问题并检查。11、氢冷升压泵机械密封泄漏故障现象:机械密封泄漏。原因分析:1)、机械密封因长时间运转而磨损。2)、机械密封质量不良。3)、机械密封安装不良。4)、氢冷升压泵轴弯曲5)、氢冷升压泵轴承损坏。6)、机械密封密封圈老化。7)、机械密封弹簧失效。处理方法:1)、加强实行状态检修,定期更换机械密封。2)、使用合格的机械密封。3)、检修时正确安装检修密封。4)、

26、解体检查,测量轴,或校正或更换。5)、解体检查硬更换两端的轴承。6)、更换机械密封密封圈。7)、更换机械密封弹簧。防范措施:1)、设备检修时应精心检修。2)、认真检查设备,做好事故预想。12、开式水泵盘根发热故障现象:开式水水泵盘根运行过程中盘根发热。原因分析:1)、填料压的过紧。2)、盘根密封冷却水水量不足。3)、盘根安装不当或材料规格不当。处理方法:1)、填料不应压的过紧。2)、增大密封冷却水水量。3)、选用合适的盘根,并进行正确安装。防范措施:1)、按要求安装盘根。2)、利用大小修对冷却水管道进行检查。3)、及时维护合发现问题。13、开式水泵轴承发热故障现象:泵轴承过热原因分析:1)、轴

27、承室内油位过低。2)、轴承间隙不对。3)、泵与电动机中心不好处理方法:1)、注油至正常油位。2)、调整轴承间隙。3)、调整泵与电动机中心。防范措施:加强巡检,认真检查,及时发现问题。14、采暖补水装置打不出水故障现象:采暖装置水箱水位不下降,补水泵运行正常,泵出口压力低,采暖系统压力下降。原因分析:采暖补水装置泵出口逆止门为旋启式闸板逆止阀,由于补水泵设定为水箱内水位高时启动,水位下降后停。这样补水泵频繁 启动,逆止阀也频繁开关,造成门板门轴处磨损断裂,门板脱落将泵出口管道堵塞。所以补水泵无法给采暖系统补水。处理方法:将泵出口管道打开,取出门板,无备件的条件下,先将门板焊到门轴上,在系统停运时

28、将逆止门更换为带弹簧式旋启式闸板逆止阀。防范措施:加强巡检,认真检查,及时发现问题,在系统停运后及时更换阀门。15、低压旁路阀油压低故障现象:低压旁路阀在启停机过程中,油压低。旁路阀无法正常开关。原因分析:1)、低旁油泵坏。2)、低旁旁路阀油路比例阀堵塞3)、低压旁路油站配流盘泄压阀门关不严。处理方法:1)、观测泵出口压力表,启泵后压力是否变化,如果没有变化,则确认油泵损坏,将泵解体后检查油泵齿轮间隙,和泵轴健和健槽是否损坏。2)、清理低压旁路阀油路比例阀。3)、清理低压旁路油站配流盘泄压阀门阀芯和阀座。防范措施:1)、加强技术培训,提高检修质量。2)、加强巡检,认真检查,及时发现问题并处理。

29、16、小机滤油机跑油漏到下方热源管道上引起管道着火。故障现象:小机滤油机滤油时滤油管在接口处脱开,跑油流到下方热源管道上,造成着火。原因分析:1)、滤油人员责任心不强,在滤油前未检查滤油机滤油管接口处是否绑好。2)、滤油机下方没有放置油盘。3)、滤油机下方热源管道未保温在点检时未发现。防范措施:1)、加强培训力度,提高员工工作责任心。2)、滤油前应先检查接口是否绑扎牢固,无问题后在再开滤油机。3)、滤油机下方应放置油盘4)、应将绑扎的滤油胶管改为带专用接头的滤油管。5)、加强点检力度,认真检查滤油机下方热源管道保温是否完善。并做好隔离措施。17、发电机密封油真空泵温度高故障现象:发电机密封油真

30、空泵在运行过程中泵体温度最大达到85c o原因分析:1)、发电机密封油真空泵出入口滤网堵塞2)、发电机密封油真空泵出口管道堵塞处理方法:1)、更换发电机密封油真空泵出入口滤网2)、检查发电机密封油真空泵出口管道。发现管道排气口在厂房房顶未保温,在出口处管道冻结,造成排气不畅。后在13.7米平台上方用锯弓将管道锯开一斜口,进行临时排气。在小修时将管道并到密封油排油风机入口管道上。处理后的结果:泵体运行正常。防范措施:1)、在冬季应加强点检工作,发现排气口处有结冰应及时处理。2)、应及时检查密封油真空泵油位,发现油位低应立即补油。18、循环水泵出口逆止门液压油站漏油处理故障现象:循环水出口逆止门液

31、压油站阀块有一螺丝死堵漏油严重,造成油箱油位下降,油泵出口压力低。原因分析:螺丝死堵密封“ o”型圈损坏。处理方法:先用20槽钢焊接到阀体上将油缸回座杆档住,使阀门在油站无油压后无法关闭,然后将油泵停运,更换新的“o”型圈防范措施:1)、大小修应对液压油站的所有密封“ o”型圈进行更换。2)、加强技术培训,提高检修质量。19、循环水泵出口逆止门液压油站油泵不打油故障现象:循环水出口逆止门液压油站油泵小修后不打油无法建立油压。原因分析:1)、油泵吸油管道上滤油器堵塞2)、泄压阀未关闭或阀门内有杂物、阀芯损坏。3)、油泵吸油管道漏漏4)、油泵配流盘损坏5)、油缸内漏处理方法:1)、清理油泵吸油管道

32、上滤油器2)、将解体检查是否有杂物或磨损,并清理阀体。3)、将油泵拆下后盘动油泵然后检查吸油管道接头处是否吸气,如有则重新紧固接头或更换接头。4)、将油泵配流盘解体后检修更换所有配流盘的“ o”型圈5)、解体油缸检查缸筒内表面有线性或点状伤痕、y型密封圈是否老化或损坏,如有则更换。防范措施:1)、大小修应对液压油站的所有密封“ o”型圈进行更换。并清理油泵吸油管道上的滤油器。2)、加强技术培训,提高检修质量。20、主油箱润滑冷油器内部铜管泄漏故障现象:主油箱油位下降快,平均一个月补 1400l油。原因分析:1)、主油箱润滑冷油器内部铜管泄漏。2)、主油箱润滑冷油器端盖密封圈损坏。3)、主油箱润

33、滑冷油器水侧压力比油测压力高。消除方法:1)、将此冷油器停运,并将隔离门及充油门关闭。2)、对铜管打压试验,找出泄漏管子并封堵3)、更换损坏的密封圈。防范措施:1)、应使用耐腐蚀的氟橡胶密封件。2)、对铜管检漏时应件隔离门关严。3)、工作结束后,将所有法兰紧固均匀。21、顶轴油油压力低故障现象:顶轴油系统压力低。原因分析:1)、顶轴油泵损坏。2)、顶轴油泵出力调整低。3)、油管泄漏。消除方法:1)、更换新顶轴油泵。2)、将顶轴油泵出口压力调到合适范围内3)、查出油管泄漏点,进行补焊处理。 防范措施:1)、加强设备巡检2)、检修顶轴油泵时,严格按照检修工艺处理。22、主油箱mab206离心式油净

34、化装置投不上。故障现象:主油箱mab206离心式油净化装置投运后,转动正常。分杂分水效果差 原因分析:1)、比重环孔径过小2)、分离温度不对3)、流量过大4)、沉淀桶中聚满沉淀物5)、碟片组间被堵塞6)、油净化装置出入口门未打开 处理方法:1)、更换大孔径的比重环2)、调整分离温度3)、降低流量4)、清理沉淀桶中沉淀物5)、清理碟片组沉淀物处理后的效果:处理后油净化装置运行正常,分离效果明显提高 防范措施:定期对油净化装置进行保养,运行 1500小时时应更换油。 定期清理沉淀桶中沉淀物和碟片组沉淀物。23、汽泵、汽前泵滤网堵塞造成给水流量小故障现象:给水系统有杂质,造成汽泵、汽前泵给水流量小,

35、严重时杂质进入泵体内造成泵体动静部分卡死。泵体损坏。 原因分析:1)、管道在安装时清理不干净,2)、除氧器和加热器设备内清理不干净3)、法兰垫片质量不好造成损坏脱落处理方法:发现差压高应立即将滤网进行清理,发现滤网破损应更换滤网。每次停机时应将进行滤网清理。 防范措施:1)、安装和检修给水管道、除氧器和加热器时应作好三级验收工作,严禁将杂物留在管道和容器内, 2)、法兰垫片选用内外包边加强金属缠绕石墨垫片。24、冷段供高辅联箱和四段抽气供小机节流孔板泄漏故障现象:机组在运行过程中冷段供高辅联箱和四段抽气供小机节流孔板泄漏泄漏严重,将节流孔板法兰螺栓进行紧固漏点未消除。 原因分析:此节流孔板为两

36、层,中间加一层石棉垫片,由于水冲击和管道运行工况的改变,运行时间长造成石棉垫片泄漏。 处理方法:由于系统无法隔绝,无法更换垫片,后制作罩壳将节流孔板包好。具体办法是将炉630无缝钢管切成两半,用6= 20mm铁板按系统管道外径和炉630无缝钢管的内径割一个圆环并切成两半,先将半圆环分别焊接到两半j630无缝钢管两侧,在一半小630无缝钢下下部开一个炉60的孔并焊500mm长的炉57的无缝钢管,并加一个dn50的法兰门,然后将制作好的罩壳放到节流孔板的法兰上并打开dn50阀门,先将半圆环钢板焊接到管道上,然后将炉 630无缝钢管横缝焊接好,再将 dn50阀门关上。 处理后的效果:运行一年多,一直

37、未泄漏。防范措施:在机组小修期间,将法兰节流孔板更换为焊接节流孔板。25、汽泵入口法兰泄漏故障现象:汽泵入口法兰泄漏严重原因分析:由于汽泵入口给水管道振动大,在启泵前水锤造成泵入口法兰泄漏处理方法:先将泵入口法兰螺栓螺栓紧固,然后在泵入口给水管道上加一固定支架。处理后的效果:运行一年多,一直未泄漏。防范措施:1)、要求运行人员在汽泵前泵前灌水时应先将泵体排空阀打开,开启前置泵入口给水阀门时应逐渐开大,不得一下全开。2)、加强对给水管道支吊架检查,发现变形,焊口开裂应及时处理26、高加正常疏水和事故疏水手动门法兰泄漏故障现象:高加正常疏水和事故疏水手动门法兰漏水严重处理方法:将高加解裂后将齿形垫

38、片更换为金属缠绕垫片。防范措施:将所有高加系统法兰垫片都更换为金属缠绕垫片,系统投运后,将法兰进行热紧。紧固法兰螺栓应对角均匀紧固27、采暖补水装置不进水故障现象:采暖系统分水联箱压力低,整个采暖系统压力低于0.4mpa,采暖补水装置闪蒸箱安全门动作,溢流管排水口返汽。原因分析:采暖补水装置闪蒸箱为与水箱为浮球阀隔断,当闪蒸箱水水位高时将不锈钢浮球浮起阀门打开,水位下到一定高度时浮球阀 关闭,如果不锈钢浮球有裂纹进水,则浮球无法浮起阀门打不开,水箱内进不了水,采暖系统就不进水,系统压力降低。处理方法:将采暖补水装置闪蒸箱人孔打开,将不锈钢浮球取出,检查是否进水,并查出裂纹,重新补焊。防范措施:

39、1)、加强巡视,发现问题及时处理。2)、在采暖系统轮修时,应全面检查浮球阀进行检查,并将浮球连接杆处进行加固补焊。28、高加加热管泄漏故障现象:高加水位“高”、“高高”报警。水位计指示高原因分析:1)、加热器加热管泄漏2)、疏水调节阀失灵处理方法:1)、高加水侧正常运行,将高加汽侧所有的抽气电动门关闭,将故障加热汽上一级高加正常疏水门关闭,打开故障加热汽事故疏水阀, 将水疏到高加最低水位,然后关闭事故疏水阀,观测水位是否上涨,如果上涨侧高加加热管泄漏,如果不上涨则为高加疏水调节阀失灵。2)、加热器加热管泄漏后,将高加切除隔离,打开高给水高加旁路门,关闭高压给水出入口门。将高加水侧人孔门打开,通

40、入压缩空气 冷却,待水室温度降下后,人钻入水室内,将给水高加出口管口用胶皮封堵好,然后汽侧找一排空管接压缩空气管,进行通气打压,在 水侧用蜡烛或塑料薄膜进行找漏,找到后将进水侧和出水侧两管口打磨好,然用锥形堵头将管口焊接封堵好。然后回装人孔,在回装人 孔前应将所有的工具和物料取出。3)、如果疏水阀失灵侧将疏水阀解体检修。防范措施:在机组小修时,对高加进行检漏,并作好金属检验。29、阀门内漏故障现象:阀门内漏原因分析:1)、阀门设计不合理。2)、加工件质量差。3)、阀门不耐冲刷。4)、检修工艺差。处理方法:更换合格的阀门或将阀门隔离后解体阀门对阀门门芯和门座进行研磨。对阀门进行改型,加强培训力度

41、。防范措施:1)、阀门执行器的压力要适当。2)、选用正确的阀门型号和材质。3)、正确验收加工件。30、凝汽器真空低故障现象:凝汽器真空度低原因分析:1)、循环水进水温度高,进出口水温端差小2)、凝汽器有漏空气地方,密封不好处理方法:1)、检查水塔淋水盘水嘴是否有脱落,并安装好。2)、凝汽器是一个庞大的系统,因此凝汽器检漏是一项工作量非常大的工作,主要是将所有与凝汽器系统接合面(包括法兰、焊口、人 孔等)处喷氮气,然后在真空泵排气口处接一测头用仪器测量,如果接合面漏氮气就进入凝汽器内通过真空泵到排气口处,仪器就能显 示出来。在找漏过程中主要按照系统一处一处找。 #2机真空低的主要问题是,主汽疏水

42、阀门内漏,将疏水扩容器底部冲刷炉50mm的孔洞。另外机组在施工时在疏水扩容器开一人孔后封闭,由于焊接质量问题,焊缝有200mm长的裂缝,造成真空低,后将孔洞和裂纹进行补焊。处理后的效果:真空度达到设计要求。防范措施:1)、加强对主汽疏水门进行点检工作,发现内漏大小修时进行研磨或更换。2)、大小修时疏水扩容器进行测厚检查,发现壁厚减薄则进行更换。3)、更换与凝汽器相连的法兰垫片和管道,必须将法兰螺栓紧固牢固,管道焊口进行检验。31、锅炉暖风器疏水至除氧器管道接管座焊口开裂故障现象:锅炉暖风器疏水到除氧器管道投运后,管道振动大造成管道阀门法兰泄漏,除氧器接管座开裂。原因分析:1)、锅炉暖风器疏水管

43、道水锤现象严重,造成管道振动大。2)、锅炉暖风器疏水至除氧器接管座材质重在质量问题。处理方法:1)、在接管座开裂后机组降负荷,将四段抽汽和辅汽供除氧器管道阀门关闭,在泄漏处临时加一套管。在小修时更换接管座。2)、将锅炉暖风器疏水管道改为用支架加固牢固,在小修时将原碳钢管更换为不锈钢管道,并将法兰门更换为焊接门。3)、对除氧器其它接管座做金相分析。处理后的效果:管道振动减少,系统运行稳定。防范措施:1)、运行中消除引起管道水锤的原因。2)、设备停运时应全面检查管道焊口和接管座壁后。3)、大小修时应,对管道支吊架进行全面检查。32、高压给水旁路门盘根漏水故障分析:高压给水旁路门盘根运行中漏水严重原

44、因分析:1)、盘根质量不过关2)、盘根压兰未压紧3)、阀门阀杆光洁度不合格处理方法:1)、将机组停运后更换盘根。2)、均匀紧固压兰螺栓。处理后的效果:系统投运后运行正常。阀门开关正常。防范措施:1)、在小修时解体阀门检查阀门门杆光洁度,有缺陷检修处理。2)、填料压盖紧力要适当。33、循环水补水压力混合器罐体泄漏故障现象:循环水补水压力混合器在加酸管根部腐蚀泄漏原因分析:循环水补水压力混加所加的为浓硫酸,在与压力混合器接口处浓硫酸与水混和迅速放热,将混合器内壁衬胶损坏,稀硫酸又 将内壁腐蚀,造成加酸管根部处泄漏。处理方法:将罐体泄漏处补焊后,重新衬胶。然后在加硫酸管混合器入口处加工一四氟管短节,

45、将硫酸引到混和器罐体中间再与水混和. 处理后的效果:混合器投运后一直未腐蚀泄漏。防范措施:1)、酸管道上法兰上使用的垫片都应是耐酸胶皮或软四氟。2)、定期对压力混和器进行检查。发现有腐蚀应及时进行处理。34、循环水补水加硫酸管结晶引起管路堵塞故障现象:循环水加硫酸计量泵出口压力高,将硫酸管混合器入口阀门前管道解开,发现管道内没有硫酸流过来。原因分析:冬天温度低,由于加硫酸大部分在室外,原施工时管道未加伴管,造成管道内结晶将管道堵塞。处理方法:将加酸管道加装伴热管。处理后的效果:系统投运后酸管道一直未出现堵塞现象。防范措施:冬季应加强对酸管伴热管道点检,发现不热应立即查找原因,并处理。35、发电

46、机漏氢故障现象:发电机漏氢量量大,一天需补氢 21m3/d,原因分析:机组正常运行补氢量应小于14 m3/d,补氢量大应是氢气系统有漏点,存在漏点的地方主要是1)、管道、阀门法兰接合面。2)、阀门盘根压兰处。3)、管道丝扣接口处4)、密封油排油风机排气口处5)、氢管道排污阀未关严处理方法:将所有的法兰、丝扣接口处先用测氢仪测量是否有漏氢,然后用肥皂水喷到法兰合接口处,观察是否有气泡产生就可确认是 否漏氢。然后将法兰或接口进行紧固或用胶粘。将系统管道漏点处理完后,最后确认排油风机排气口处也泄漏。说明发电机轴瓦处漏氢 只能在机组小修时将发电机轴瓦进行调整。防范措施:1)、打开氢管道排污门后应及时关

47、闭,并确认关闭牢固。2)、大小修应对所有的接头和法兰及盘根泄漏处进行彻底处理。36、给水再循环手动门自密封泄漏故障现象:给水再循环手动门自密封泄漏严重,顺门体门架法兰漏水。原因分析:1)、阀门自密封垫为钢体密封,质量存在问题,2)、阀门选型不符处理方法:将系统隔离,系统消压后阀门解体,将自密封取出后发现自密封钢圈已冲刷出沟道,由于无备件,将自密封回装打磨后直接 与阀体焊死。待小修时更换其它型号的阀门。检修后的效果:阀门投运一直未漏,效果比较好。防范措施:1)、小修时应更换阀门。2)、采购时应选用带石墨自密封的阀门。37、安全阀泄漏故障现象:安全阀漏水、漏汽原因分析:1)、氧化皮、水垢杂物等落在

48、密封面上。2)、密封面机械损伤或腐蚀。3)、弹簧因受载过大而失效,或弹簧因腐蚀而弹力降低4)、阀杆弯曲变形,或阀芯与阀座支承面偏斜。5)、杠杆式安全阀的杠杆与支点发生偏斜。处理方法:1)、用手动排气吹扫,或拆开清理。2)、对密封面进行研磨或车削。3)、更换弹簧。4)、重新装配或更换阀杆。5)、校正杠杆中心线。处理后的效果:运行后效果良好,安全门开启正常。防范措施:1)、检修中对安全阀各部件彻底检查或更换。2)、对阀门检修动作性实验要准确。38、凝汽器不锈钢冷却管泄漏故障现象:凝结水水质硬度高超标。原因分析:1)、凝汽器不锈钢冷却管汽水冲蚀2)、凝汽器不锈钢冷却管化学腐蚀3)、机械本身损伤4)、

49、不锈钢管口渗漏5)、凝汽器管板焊缝泄漏处理方法:在不停机时,进行半侧检漏。关闭凝汽器一侧循环水进出口阀门并将水放掉。打开水室人孔,进入人孔后用点燃的蜡烛靠近 不锈钢管板胀口处,逐一查找漏点,如果在胀口处火焰被吸进去,则说明此根管泄漏。然后用加工好的锥形铜堵将两侧不锈钢管封堵好。 并将所有的焊缝进行找漏,有泄漏处则进行补焊。处理后的效果:凝结水水质达到合格水平,安全防范措施:1)、工作时严格按照安全、技术措施执行,做好隔离通风工作。2)、工作时应有专人监护,工作人数不少于 3人。3)、做好防腐层和循环水的化学监督。39、循环水泵轴承润滑冷却水滤网堵塞故障现象;在春天季节中循环水泵轴承润滑冷却水滤

50、网堵塞严重,基本上23小时就得进行清理。原因分析:由于春天季节中从水厂供过来的补给水里, 含有大量的柳絮,柳絮体积比较大无法通过20目的循环水泵轴承润滑冷却水滤网, 造成滤网堵塞,清理工作量大。处理方法:1)、原轴承润滑冷却水滤网只有两路,在滤网堵塞后,如果清理不及时就会使循环水泵轴承冷却水断水,造成循环水泵轴承烧毁,给机 组带来很大的隐患。在小修时根据实际情况又增加了两路润滑冷却水滤网,这样如果有两路润滑冷却水滤网堵塞,则立即将另为两路润 滑冷却水滤网阀门打开,就不致于轴承断水。2)、润滑冷却水滤网堵塞后,应立即将堵塞的滤网更换,然后再将拆下的滤网进行清理。处理后的效果:能保证循环水泵轴承冷

51、却正常用水。防范措施:1)、加强点检力度,发现滤网堵塞应立即更换滤网。2)、更换下的滤网应及时清理,并备好。40、消防水管法兰泄漏造成跳机故障现象:发电机励磁变压器旁消防水管道法兰泄漏造成,励磁变压器进水,发电机保护跳机。原因分析:发电机励磁变压器旁设置有6kv配电室特殊消防水雨淋阀,由于法兰垫片使用胶皮垫,长期使用老化,造成泄漏跑水。处理方法:将法兰垫片更换为金属缠绕垫片,并将发电机励磁变压器旁的所有消防水法兰作带压堵漏预防性卡具。防范措施:1)、在消防水停运后将所有消防水法兰垫片更换为金属缠绕垫片。2)、加强点检巡视,发现法兰泄漏应立即处理。41、阀门有砂眼及裂纹故障现象:阀门阀体上嗤水嗤

52、汽。原因分析:1)、阀门质量不好。2)、阀门铸造不合格。处理方法:1)、用扁铲塞去砂眼,进行补焊。2)、对铸铁阀门,可采用钻孔加装丝堵。3)、仔细查明裂纹深度,塞去裂纹部分,进行补焊。防范措施:严格把关,进货验证,保证质量,定期巡检。42、检修中紧固螺栓时出现咬扣故障现象:检修中紧固螺栓时出现咬扣,原因分析:1)、螺栓光洁度不够。2)、丝距不均匀。3)、螺纹中夹有杂物。处理方法:1)、重新加工,要求光洁度和丝距符合标准。2)、清理螺纹中的杂物。防范措施:选用加工精度高的螺栓。43、阀门门盖结合面漏水故障现象:阀门在运行过程中阀盖泄漏严重。原因分析:1)、螺栓紧力不够。2)、阀门紧固时偏斜,接合

53、面变形。3)、垫片质量差,结合面不平。处理方法:1)、使用质量过关的垫片。2)、清理结合面,使其平整、光滑。3)、螺栓对角紧时,紧力要合适。防范措施:检修阀门时,应严格执行工艺标准锅炉设备常见故障、分析及处理方法1、安全阀常见故障安全阀是锅炉运行重要的保护设备,安全阀泄露会造成系统大量汽水流失,影响到工作人员的人身安全和机组的安全经济运行 故障现象:(1)安全阀排汽管出口有轻微的蒸汽排出。(2)安全阀附近有轻微且频率高的泄漏声。原因分析:(1)锅炉房内环境温度(环境温度+25c)太高,造成弹簧受力下降,介质冲刷造成结合面损坏,使安全阀微泄漏。(2)检修中对检修工艺标准不熟练,检修质量标准不高。处理方法:(1)联系厂家根据安全阀的压力整定参数进行适当的压紧调整,直到无漏汽现场发生。加强安全阀检修工艺的培训,提高员工的检修工艺水平。(2)安全阀检修时,认真检查阀头、阀座结合面损害情况,根据检查制定结合面检修措施。(3)阀门结合面修研过程中严格按照厂家检修工艺规程步骤的技术要求进行作业。(4)严格执行检修文件包规定,阀芯、阀座结合面经过研磨后粗糙度达到0.025,达不到质量要求不能组装。(5)提高运行人员操作水平,避免锅炉超压。2、长吹灰器常见故障吹灰器的是吹扫锅炉受热面集灰,保持受热面清洁的,以提高传热效果,保证锅炉热效率,防止受热面结焦的设备。故

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