锅炉引送风机变频调速系统改造前后运行分析_第1页
锅炉引送风机变频调速系统改造前后运行分析_第2页
锅炉引送风机变频调速系统改造前后运行分析_第3页
锅炉引送风机变频调速系统改造前后运行分析_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、锅炉引送风机变频调速系统改造前后运行分析 摘要:通过对发电厂引送风机变频调速系统改造前后的定性、定量分析和评价,经济性、安全性高,具有推广的现实意义。关键词:变频调速系统;分析;引送风机电力进入市场,节能降耗是火力发电厂降低发电成本,提高经济效益的有效途径。风机在变速状态下运行,保持档板全开,通过改变风机转速来调整风量,风机效率高,消耗电能就小。为此,引送风机新增设了北京利德华福公司harsverta06105高压变频调速系统,该系统设置于厂用电源6kv开关与引、送风机电机之间,将输入频率4555hz通过变频调速系统可以由050hz进行无级变频,改变频率从而改变风机转速,调整风机出力。 1定性

2、分析11可靠性和安全性变频调速改造后,四川省电力试验研究院(以下简称试验院)于2001年11月对此进行了电机启动性能试验、频率调节范围试验、电机振动测试、节能效果测试、功率因数测试、静态精度测试、输出电压不对称度试验、效率试验、谐波测试等,变频器性能指标全部达到标书和有关标准要求。1)风机转速可由0 rmin至额定转速调整,分辨率可达001 hz,运行操作方便可靠,转速调节稳定,配合dcs协调控制,炉膛负压稳定性比改造前提高10倍,炉内扰动极小,送风风压十分稳定,给粉一定,一次风速平稳,且二次风箱风压稳定,提高了燃烧工况稳定性,熄火可能性减小,锅炉效率提高,安全性也高。2)变频调速投入运行后,

3、风机启动电流由原300a以上降至10a,减小了启动电流,减少了启动高压电机对6 kv厂用电源的影响,延长了引送风电动机及6 kv开关的使用寿命。 3)设备运行方式灵活,可工频运行,可变频运行。为防止误操作引起变频器损坏,其隔离刀闸kb1、kb2、kb3(图1所示)设有电气互锁和机械互锁,防误操作能力强。4)运转速度较改造前低,尤其是升炉和低负荷工况更加突出,机械振动小,试验院测试振动最大幅值为007 mm,未超过标准值013 mm,轴承和风机使用寿命延长。5)试验院测试结果表明,机组负载为50100额定负荷时,对应节电率为622427,平均节电率为5125。大大降低了厂用电在发电负荷不变的情况

4、下提高了上网负荷,在上网负荷不变的情况下降低了厂用电,提高了经济性和竞价上网能力。6)改造前在厂用电故障或风机故障跳闸的情况下,引风机必须清灰后才能再次启动(水膜除尘器),改造后引风机可不清灰由零启动,且对电机基本无冲击,完全实现了软启动,缩短了机组恢复时间,保证了电网安全性和经济性。7)运行人员操作方式比改造前灵活。变频器就地设有运行主界面,用户可以完成变频器的功能设定、参数设定、实时波形显示、运行记录打印、故障查询;可以本控方式和远控方式启动、设定运转频率、停机、急停和复位等操作。12缺点及建议121缺点一次性投资较大,占地面积大,安装调试较复杂;系统只有一路控制电源,ups输入掉电后,u

5、ps只持续30 min供电,否则风机将停止运行。122建议控制电源接入双电源,提高控制电源的可靠性。13运行效果引送风机变频调速改造以后,从2001年10月20日开始运行各种工况至今,只有乙侧引风机故障跳闸两次,其中一次是控制器元件故障造成跳闸,后经北京利德华福公司更换后运转正常;另一次是运行人员调整变频器的速率过快造成过电压跳闸,目前已修订其定值。变频器调速过快,易跳闸,从这一点讲,不利于锅炉的事故处理,对此制定了专项技术措施:事故处理中,风机出力需突变时,不调整变频器,而采用调节其档板开度进行控制,完全避免了这一情况的发生。 2定量分析改造后的经济性取决于节约厂用电的大小,以及可靠性和安全

6、性提高后减少的损失。节电效果测试结果见表1所示。21节省厂用电费用的计算目前四川电力相对饱和,水电丰富,机组全年运行小时数取4 000,作为川东电网重要电源支撑点,低负荷旋转备用的情况多,低负荷时间取t13 500 h,满负荷时间取t2500 h,电价按四川电力市场均价01995元kwh计算,则 年节约电量q(60 mw负荷为最低技术出力) =(60-92mw)负荷节能4t1满负荷节能t2(1 07641 06201 05939927)43 5001 00625004 169 700 k wh去年4号机组参与系统调峰,共启停97次,变频改造后比改造前每次启停节电2 500 kwh,启停节电q1

7、2 50097242 500 k wh。变频改造后新增设的空调及控制电源用电负荷p空40 kw,电量q空p空(t1t2)404 000160 000 kwh。所节省的厂用电qqq1q空4 169 700242 500160 0004 252 200k wh。折算节能费用f0199 5 q0199 54 252 200848 3139元。22运行可靠性提高的经济计算通过变频调速系统改造后,结合厂近几年运行状况,有以下几种情况可以避免,减少的损失如下:1)按11第1条可知,锅炉熄火的可能性减小,全年按一次计入,其费用为f11 524元。2)按11第6条可知,事故后恢复时间快,全年按一次考虑,其损失费用f2109 351元。3)变频调速改造前,电机启动电流高达67倍额定电流,经常造成电机、开关损坏甚至使机组被迫停运,每年需开支维护费用40万元,机组被迫停运的损失难以量化。使用变频器后,电机启动电流极小,节约费用只统计可量化部分为40万元,f3400 000元。4)风机改造前,额定转速起动,加之运行转速比改造后要高,现振动偏小,可以避免高负荷下因振动大被迫减负荷清灰,一年按24次考虑,其费用为f41 2192429 25

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论