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文档简介
1、两段厌氧反应器处理甲醇废水实例武进精细化工厂是国内最大的生产水质稳定剂的化工厂之一。水质稳定剂类生产废水的特点是:废水成分复杂且浓度高,间歇排放,水质 水量波动大。该厂高浓度有机废水主要含有甲醇、甲酯、醛、羧酸等 有机物,尤以甲醇为主要污染物。废水的 CO馆达(2.544) X 104 mg/L,排放周期为330 h,浓度逐级恶化,pH值为3.5。该厂废水 受纳水域为太湖流域,废水处理须达污水综合排放标准(GB 89781996)的新扩改一级标准。1方案选择及工艺流程1.1 方案选择 高浓度含甲醇废水通过精馏塔进行预处理,回收 97%上的甲 醇,这既有一定的经济效益,又把高浓废水的COD直控制
2、在合理的范 围内,为后续处理减轻压力。精馏后废水水质指标见表 1。表1精馏后的废水水质COD浓度(mg/L)平均COD 值(mg/L)水量(t/d)pH水温(C)60 000 23000080000103.570 高浓度废水的BOD5/COE0.5,基本上属于易生物降解废水, 因此选择以厌氧处理为主,好氧处理为辅的生物处理工艺。 低浓度生产、生活混合废水因其有机物含量较低,且易于生物 降解,可与厌氧出水进行混合,然后一起进好氧生物处理设备。低浓 度生产、生活混合废水的具体水质情况见表 2。表2低浓度生产、生活混合废水的水质平均CO值(mg/L)水量(t/d)pH6003006.01.2工艺流程
3、武进精细化工厂废水处理流程如图1所示图1含甲醉股水处理工艺流程1.3 主要构筑物 调节池的有效容积为30 m3主要作用是均化水质,调节水量。 高浓度来水和一体化两相厌氧器的出水回流混合可有效调节废水的pH值,使其提高至6.0左右。 一体化两相厌氧反应器属新型 UAS毀备,是专门针对高浓度有机废水而设计的。它基于两相厌氧生物降解的原理,在同一个反应 器中通过内部结构的变化,实现产酸和产甲烷两相分离,从而保持这 两大类微生物的生物活性,使二者在各自的最佳生长繁殖条件下, 以 最高的反应速度达到最好的运行效果。该反应器有效容积为200m3直径为6.6 m,高为7.8 m,采用中温消化,反应温度通过自
4、动控制 系统保持在(35 士 3) C范围。 在好氧反应器中内置一种有机填料,可使混合液在其内部交叉 流动,并使微生物在填料表面挂膜,从而有效强化污水与微生物膜之间的传质速率,提高氧的利用率,加快反应速度。单体有效容积为75 m3,填料高度为2.0m,两座并联运行。重力过滤器直径为1.6m,柱高为2 m,滤速为8.6 m/h。2 一体化两相厌氧反应器的运行过程2.1接种污泥反应器中产酸相的接种污泥部分来自于常州市丽华污水处理厂二沉池排放的好氧活性污泥,另一部分来自于南京扬子化工厂脱水后 的厌氧污泥。产甲烷相的污泥全部取自南京扬子化工厂的厌氧污泥。装泥时,向两反应器内加入适量过滤后的新鲜粪便水作
5、为营养。扬子厂的厌氧污泥:VSS/SS=0.42含水率为76.4%;丽华厂污泥的MLSS 约为2000 mg/L。产酸相的污泥接种浓度约为10kgVSS/m3产甲烷相 的污泥接种浓度约为18 kgVSS/m32.2 污泥培养驯化期驯化期间为使菌种恢复活性并逐步适应新的水质,采取间歇进水。进水COD空制在1 0002 000 mg/L,进水流量为4 t/h(设计流量)左右。最初每班(8 h)进水0.5 h,随后增加至1.0 h,使反应器 的出水COD隹持在400 mg/L左右,当来水水质稳定后即逐步延长进 水时间。2.3逐步提高负荷期约45 d以后系统开始连续进水,并逐步提高进水负荷。这一阶段依
6、靠增加进水流量和浓度来提高进水负荷。由于企业生产量增加,进水流量由4 t/h提高至6 t/h,进水COD由 2 000 mg/L提高至8 000 mg/L。经过两个月左右的运行,反应器的负荷达设计要求,并且有很 大的潜力。反应器内的污泥先由原来小颗粒状的固体污泥溶解成絮 状,并逐步变成密实、表面有光泽的颗粒污泥,污泥性质发生了明显 的变化。由此,反应器具备了一定的抗冲击负荷的能力,转入满负荷 运行阶段。2.4满负荷运行期该阶段是在保证系统稳定运行和出水水质情况下, 进一步提高反 应器的容积负荷,充分挖掘反应器的潜力,并使出水水质进一步提高。 这段时间反应器的进水COD达至V 15 000 mg
7、/L,处理量超出设计值50% 左右。各阶段的运行情况见表 3。表3 一体化两相厌氧反应器的运行情况及参数运行阶段运行时间运行情况及参数污泥培养驯化45 d进水 Q=4.0t/h , COD=0OO2 000 mg/LNv=0.05 1.0 kgCOD/(m3 d)出水COD在 400 mg/L左右COD去除率达85%以上反应器运行半个多月后,水封即开始冒 气,出水清澈,反应器内污泥小部分已 溶解,但大部分呈固体颗粒状逐步提高负荷期55 d进水 Q= 4.0 6.0 t/hCOD=2 000 mg/L 8 000 mg/L3Nv=1.0 6.0kgCOD/(m d) 出水COD在 300400
8、mg/L之间COD去除率在90%95%之间产气量逐步增大且随进水负荷变化,后_ 期溶钥反应器跑泥,出水呈黑色,污泥基本容解,部分已颗粒化满负荷运行期30 d进水 Q=4.06.0 t/hCOD= 8 000 mg/L 15 000 mg/L3Nv=6.011.0kgCOD/(m d) 出水COD在 200400 mg/L左右COD去除率在95%99%之间出水呈微黑色,跑泥很少,反应器底部 形成颗粒污泥密实层,颗粒污泥大多由 球菌菌团组成3好氧反应器的运行过程好氧反应器的接种污泥全部来自于丽华污水处理厂二沉池的剩余污泥,在装泥过程中同时投加经过滤的新鲜粪便水和适当的氮、磷营养。对好氧池鼓风闷曝3
9、d,污泥恢复活性,此时污泥中的原生动 物比较活跃,可以进水对污泥进行培养和驯化。因来水水质变化较大,系统先间歇进水,待出水CO鋒到200 mg/L 以下时,逐渐增加进水时间。系统连续进水后,负荷由小到大逐渐增 加,然后按设计负荷进水正常控制工艺条件。约经一个月时间,污泥 已适应新的水质,污泥生物相丰富活跃,各种有机物去除率稳定,培 驯基本成功。各阶段运行的具体情况和参数见表4。表4好氧反应器的运行情况及参数项目启动初期较低负荷期较咼负荷期正常运行期进水流量4.08.012.010.0(t/h)进水COD(mg/L)200300300500600900200500出水COD(mg/L)120 140100130120 1404080去除率(%)406065 7580 8570855结论一体化两相厌氧反应器的处理效果十分显著,容积负荷达到6.011.0kgCOD/(m3?d),进水CO达至U 6 000 mg/L以上,运行期间 无论进水负荷有多大波动,出水 COD直都在200400 mg/L,甚至更 低。好氧反应器通过对厌氧反应器出水和低浓度生产、 生活废水的进 一步处理,能够有效保证最终出水达到排放标准。整套厌氧一好氧工
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