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文档简介
1、YJ0713-连铸车间65Mn套眼漏钢事故分析案例简要说明:依据国家职业标准和冶金技术专业教学要求,归纳提炼出 所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目标、 学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案例。该案 例是连续铸钢漏钢事故分析与处理里案例,体现了凝固理论、金属学等知识点 和岗位技能,与木专业连续铸钢、炉外精炼课程漏钢事故分析单元的教学目标 相对应。案例名称连铸车间65Mn套眼漏钢事故分析适用说明本案例适合中职、高职、职业本科等院校冶金技术专业,在冶金原理、凝固理论、金属 学或相似的综合性课程教学中使用,更适合在炉外精炼工、连续铸钢工等工种的职工
2、培 训中使用。案例背景某中型转炉炼钢厂,采用喷吹颗粒镁预脱硫,拥有三座12()t的转炉,采用、LF炉、RH精 炼装置,两台不同断而的大型厚板坯连铸机,连铸机采用双排热电偶漏钢预报装置及电 磁搅拌技术。该厂主要生产管线、优碳钢、耐候钢等中厚板。案例所涉及的知识点IF钢冶炼操作要点案例所涉及的技能点根据设备、原材料,选择工艺路线案例工作任务的分解LF精炼炉主要的脱S、脱0任务,保证还原白渣的同时,尽可能的保证冶炼过程的埋弧 情况,提高钢水的纯净度的同时保证钢水成分之间的关系;连铸凝固理论及金属学课程 反映连铸工艺的理论基础,保证连铸顺产的同时提高连铸坯质量。教学目标(1) 了解高质量钢种冶炼应关注
3、的问题:(2) 掌握IF钢冶炼操作要点:(3) 学习综合考虑钢种质量保证的措施,根摇设备、原材料,选择工艺路线;(4) 全面复习所学知识,并将知识转化为能力。案例建议的教学时间68学时案例的操作演示现场调研、问题讨论、点评、案例分析、图片、计算机仿貞、讲授、谍堂练习、大作业。案例点评案例教学可实现现场案例与所学理论知识的有机结合,将书本知识转化为现实工作能 力,培养了学生的分析问题、解决问题的能力,本案例通过钢铁冶金原理、凝固理论及 金属学的知识点的结合,帮助学生如何运用知识点解决现场问题,使学生掌握解决现场 问题的方法。本案例可迁移为其他品种钢冶炼教学,学生通过本案例学习,具有其他品 种钢连
4、铸品种钢连铸顺行的能力连铸车间65Mn套眼漏钢事故分析1. 背景介绍某中型转炉炼钢厂,采用喷吹颗粒镁预脱硫,拥有三座120t的转炉,采用、 LF炉、RH精炼装置,两台不同断面的大型厚板坯连铸机,连铸机采用双排热 电偶漏钢预报装置及电磁搅拌技术。该厂主要生产管线、优碳钢、耐候钢等中厚板。2. 主要内容21事故经过2012年3月4 R,连铸车间浇注65Mn钢种,连浇过程发生水口套眼现象, 导致被迫更换水口,更换水口过程拉速降至几乎为零,发生了漏钢事故。22事故原因分析一、精炼套眼原因分析120吨区域自2011年至今共浇铸65Mn钢种5个较次,下面将不同时期精炼进站条件及冶炼状况进行对比,具体内容如
5、下:(一)精炼进出站温度的控制从5个浇次精炼进岀站温度变化情况来看,进岀站温度控制变化比较大,3月4日进站温度最低,但是岀站温度与其他浇次相比并不低,因此温度的变化不是造成本次套眼事故的主要原因。(二)精炼进出站S含量的变化:从精炼进出站S含量来看,5各浇次精炼进站S含量发生的巨大的变化,2012年3月4 R进站钢水S含量急剧上升,与2011年6月4日相比,进站S #0.013%, 升比例达86.7%,由于钢种自身液相线温度的限制,直接给精炼脱S造成影响,导致3月4日精炼出站S含暈:高,脱硫率下降。(三)精炼冶炼周期的变化不同浇次精炼冶炼周期图表3月4日本浇次进站温度最低.精炼S含量最高,从冶
6、炼周期来看,冶炼时间与其他浇次相比最短,严重威胁到精炼软吹时间及夹杂物上浮的效果。(四)精炼合金成分的调整日期中碳镭铁进站Mn化渣Mn出站Mn6. 040.00. 9600. 9670. 96911. 300.00. 9590. 9820. 99012. 3055.50. 9260. 9380. 9643. 0486.00. 8961.0021.0083. 053& 60. 9711.0031.034含暈最低,中碳猛铁加入量最大。从加入合金的时间来看,后三个浇次中,12月30日.3月5 R两个浇次进站Mn与化渣Mn变化不大,变化范H只是正常的回Mn量,唯独3月4 R浇次,化渣Mn含量大幅度上升
7、,也就是精炼参考了转炉炉后的成分,在精炼进站时直接加入了中碳猛铁,应在精炼后期,脱硫基木 结束后再进行合金调整。注:市于木浇次进站S含量最高,加入中碳镭铁时间过早,合金与钢水中S含量直接形成大量的夹杂物(MnS),钢种自身温度要求较低,冶炼周期较短, 夹朵物上浮受到限制。(MnS)熔点1610度,较高,在钢水中主要呈小颗粒固 态形式存在,若经过水口时,将不断与水口内壁发生碰撞、粘连,不断聚集, 导致最终套眼的形成。二、铸机换水口漏钢原因分析:高碳钢相对于常规钢种来说钢水温度低,使得保护渣熔化及流入渣膜的效果明显减弱。浇注时若钢水温度过低则容易造成很多事故,需特别注意。1. 应注意浇注初期和末期
8、因钢水凝固造成漏钢。2换水口时随着拉速的降低铸坯冷却加强,容易发生漏钢。3. 中包温度低时漏钢率增加。4换水口时拉速几乎降到0,之后再提速,此时形成弯月面过大,容易造成漏钢。原则上来说浇高碳钢时应禁止换水口。三. 根据高碳钢浇铸特性,分析漏钢原因如下:市于套眼造成非计划换水口时,中包温度偏低,由于65Mn钢种特性,结 晶器弯液而短时间内形成坯壳过厚,换水口结束新的钢水注入后不能熔化弯液 而处的坯壳,造成拉断漏钢事故。2. 3预防措施(1) 最大限度的降低有害杂质(如S、P)和夹杂物含量,以保证铸机的顺行和提高铸坯质暈2如钢水中S含量大于0.03%,容易产生铸坯纵裂纹,钢水中夹 杂物含量高,容易
9、造成弧形铸机铸坯中内弧夹杂物集聚,影响产品质ft。(2) 钢水的成分:保证加入钢水中的合金元素能均匀分布,且成分控制在较 窄的范围内,保证产品性能的稳定性。(3) 降低或不得出现钢液衔接间断时间过程,尤其是合金钢,降低铸坯重 接机率。(4)提高操作水平,控制液位波动。浇注过程中采取自动浇注,随时观察结 晶器漏钢预报系统动态,发现问题及时处理。(5)确保合适的拉速,拉速变化幅度要小。升降拉速幅度以0.05m/min为宜, 低拉速时间不宜过长。(6)精炼、转炉要根据钢种成分,严格按照控制规程处理,防止钢水成分出 现问题导致事故的发生。3. 分析路径该案例是连铸浇注65Mn钢种套眼漏钢的生产分析,木
10、事故案例体现了钢 铁冶金、凝固理论及金属学等炉外精炼工、连铸拉钢工知识点和岗位技能,与 钢铁冶金技术专业连铸.炉外精炼生产课程钢铁冶金、凝固理论及金属学单元 的教学目标相对应。根据国家职业标准关于炉外精炼工、连铸工工种要求,对应教学目标,从 此生产案例归纳提炼岀所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容, 使之与课程学习目标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和 技能的教学案例。采用现场调研、问题讨论、点评、案例分析、图片、计算机仿真等手段, 引导学生通过自学、讲授、讨论、制定典型工作任务等方式学习优钢套眼更换 水口漏钢事故原因及以防措施等知识,掌握能够分析事故经过.事故原因、
11、能 提岀预防改进措施技能,达到教学目标要求。4. 教学目标(1) 进行事故判定,掌握漏钢的成因和相关的预防措施;(2) 连铸机漏钢的类型;(3) 严细操作,注重岗位接口沟通。(4) 全面复习所学知识,并将知识转化为能力。5教学方式方法现场调研、问题讨论、点评、案例分析、讲授.课堂练习、大作业。具体 教学过程设计如下:5丄课前计划(1) 学生掌握知识:连续铸钢生产的基本原理、工艺、设备;(2) 学生分组,指定组长;(3) 与现场联系,进行现场教学准备,包括安全教育、劳保用品、行走路线, 现场兼职教师,现场教室等;(4) 安全教育,教师带领学生下厂调研,记录10炉钢连铸生产工艺参数, 收集事故相关
12、资料;(5) 学生根据所学知识和实习、调研中获得的资料,总结漏钢事故的产生原 因、预防措施;(6) 与技术人员交流,请技术人员准备讲授连铸生产中出现的漏钢事故。(可 选)(7) 教室设置成学习岛,准备投影,为侮组准备2张0开白纸,大号记号笔 1支、作业纸每人2张。5.2,课中计划(1) 学生按小组就座学习岛周围,选举记录人、发言人。(2) 采用头脑风暴法,每人总结一条漏钢事故的产生原因并提岀预防措施, 按顺时针顺序轮流发言,记录人将操作要点在0开白纸上按人、机、料、法、 环分别记录。要求每人发言,可以轮空,直到所有人员无法补充为止,时间8 10分钟;(3) 整理完成后,小组发言人上台展示0开0
13、纸上的记录,并向全体师生汇 报交流漏钢事故的产生原因和预防措施;发言学生汇报完成后,同组学生可以 补充。汇报完成,本组自评,其它组进行点评打分,现场技术人员参与对学生 汇报的操作要点评价,指出优点和不足,每组时间58分钟;(4) 技术人员讲授实际生产中漏钢事故案例,时间20分钟;(可选)(5) 教师讲授漏钢事故案例,引导学生分析木案例漏钢的产生原因,熟悉预 防措施,时间30分钟。5.3.课后计划布置作业,见6.3。6.思考题及考评6丄课前思考题布置课前思考题,保证学生下厂调研知道找什么材料.看什么操作、思考 为什么如此操作。(1) 连铸机漏钢分为哪几种类型?(2) 连铸漏钢的产生原因、处理手段
14、和预防措施是什么?(3) 从凝固理论讲,铸坯裂纹、漏钢产生的根本产生原因是什么?62课堂练习课堂提问或者集体回答,目的:及时复习、巩固知识,检查教学效果。练习题(1)(多选题)防止连铸发生粘结漏钢的措施有(A.提高浇注温度,促进保护渣熔化)o BCDB使用低粘度保护渣C.确保合适的负滑脱率D加强钢水管理,提供合格钢水(2)(多选题)防止连铸过程发生漏钢的有效措施有(A加大二冷水量B.低过热度浇钢)等。BCC合理正确的加入结晶器保护渣D 多加润滑油(3)(多选题)防止连铸过程发生漏钢的有效措施有(A.加大二冷水量B.低过热度浇钢)等。BCC勤加结晶器保护渣 D多加润滑油(4)(多选题)防止发生渣
15、漏的有效措施主要有(A.钢水吹氮搅拌B.钢水钙处理C.结晶器电磁搅拌D.保护浇注(5)(多选题)除保护渣、结晶器镀层因素外,影响粘结漏钢的因素还有)0 CDA二冷水B机冷水C.钢种特性D.结晶器振动(6)(多选题)发生粘结漏钢的原因可能有(A.保护渣润滑不良B保护渣熔融层太厚)。ACDC.钢液而的过大波动引起保护渣液膜断层D.用错保护渣(7)(多选题)发生中间包下渣,应该(A停浇时,中间包下渣,应该立即关棒停浇)。ABCDB.浇注过程中发生中间包下渣,必须将结晶器内的渣条或渣块捞出C.合理控制中间包液位和钢水的流动,可减少中间包下渣D.减少大包下渣量,可相应减少中间包下渣(8)板坯连铸机发生粘
16、结漏钢几率高的是在(A.宽面内弧B.宽面外弧C.窄而中部D.角部)侧。A(9)不能造成结晶器发生卷渣漏钢的是(A保护渣熔化性能不好,熔点过高)。DB.保护渣渣皮太厚未挑出C.拉速过快D.钢水温度低)。B(10)发生结晶器拉漏时应该(A立即停止该流浇注,铸坯等停浇后处理B.将铸坯以最大拉速拉出C立即将二次冷却水开到最大D立即组织大包停浇(11)发生坯壳局部悬挂可用撬棍处理或氧枪烧,跨角悬挂可停机处理,待 钢水熔化悬挂坯壳后,低速启车。()Q)X(12) 发生异常炉次时必须立即停浇没有必要取样。(13) 发生异常炉次要加强取样工作,在一炉开浇后取第1个样,停浇前取最后1个样,在两者之间均匀分配取5
17、个样。()(14) 发现结晶器内壁有划痕可能是因上引锭杆时划伤造成。(N(15) 方坯角部纵裂漏钢与浇钢操作有关。(W(16) 当板坯发生卧坯事故时,若铸坯较长,则需要在铸机内充分冷却,分 段切割,水平段的铸坯从出坯方向出来,直线段、弧形段从结晶器上方分段吊 出。( W可直接(17) 当板坯发生卧坯事故时,若铸坯较短,在铸机内充分冷却后, 从结晶器上方吊出。( W使坯壳(18) 钢水中的渣子熔点高,比钢水先凝固并嵌在坯壳处形成热阻,变薄,因此,不及时捞渣会发生渣漏。()7(19) 高温强度低和液相温度低的钢种易出现粘结性漏钢。(6.3.课后作业课后作业,复习巩固知识、提升能力。(1) 每人记录10炉以上连铸操作数据。(2) 每人结合自己调研结果,选择一个现场事故案例结合原理分析原因,提 出预防措施。(3) 重接漏钢的主要原因是什么?如何防止?(4) 在连铸生产过程中发低拉速时间过长或导致连铸断流现象的发生,并发 生漏钢现象,试问这种漏钢的原因和处理方法是什么?(5) 某台300mm*300mm断面连铸机浇注过程中,浇钢人员发现结晶器液面 直线下降,即使塞
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