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文档简介

1、、国内光气生产事故统计与分析 1、国内光气生产事故统计 我国的光气生产开始于二十世纪六十年代, 至八十年代已有光气 及光气化产品生产企业三十余家,生产规模小,工艺装备水平不高, 安全防护措施缺乏。自从烟台合成革厂引进光气化产品生产装置以 后,才陆续有几家规模较大的光气化产品生产企业。 本报告收集了国内光气及光气化产品生产企业自1964年至2001 年间发生的事故共181起。其中主要是中毒事故,还有一些环境污染 和灼伤等事故。将事故发生部位、事故原因分类统计的结果绘制成频 率分布图(见图3-1、3-2),以便于较为直观地进行分析。 事故部位 图3-1 事故发生部位频率分布图 图中:1 CO制备2

2、液氯气化3光气合成 4光气化反应 7尾气处理 5光气贮存6光气输送 8光气风机检修9 其它 图3-2事故发生原因频率分布图 图中: 1管道、设备缺陷; 2 个人防护用品缺乏或缺陷; 3 违章操作; 4 操作不当; 5 设计缺陷; 6 安全装置缺之; 7 管理不当; 8 违早指挥;9 其匕。 (1) 事故发生部位的统计分析 从图3-1可以看出,事故发生部位频率最高的是光气化反应,占 事故总数的49.1%,其次是光气合成,占事故总数的 24.3%。究其原 因,在光气合成和光气化反应中,所处理物料既有易燃易爆的一氧化 碳,又有剧毒的光气、甲基异氰酸酯等,还有强腐蚀性的氯甲酸甲酯、 氯气等。光气化反应

3、的工艺比较复杂,一般要经过光气贮存、输送、 胺化、酯化或高温光化、低温光化、缩合等工序,对工艺的要求很严 格。而我国许多厂开始就没有正式的规划和设计,再加上后来厂家自 行设计、改造,致使存在的问题愈来愈多。 (2) 事故原因的统计分析 从图3-2中可以看出,因管道、设备缺陷引起的事故占事故总数 的38.1%,另据统计,181起事故中,中毒致死28人,其中属于管道、 设备故障及缺陷引起的死亡人数为 20人,占66.7%。这些数据表明, 生产设备缺陷是造成事故的一个主要原因。 从图 3-2 还可以看出, 属 于人的原因有:个人防护用品缺乏或缺陷占 21.5%(其中许多是不按 规定穿戴防护用品或缺乏

4、使用常识,在此也列入人的原因) ,违章操 作占 9.4%,操作不当占 12.2%,管理不当占 5.0%,违章指挥占 1.1%, 人为失误造成的事故占事故总数的 49.2%,是造成事故的更为重要的 原因。上述数据说明, 导致事故发生的主要因素是人的不安全行为和 物的不安全状态, 统计分析所得规律是与事故致因理论相符合的。 2、典型事故案例 光气的剧毒特性, 使得少量的光气泄漏就会造成严重的后果, 致 人死亡、众多人员中毒或者污染环境等等。另外,制备光气用的氯气 发生泄漏后, 也往往会造成严重的社会灾害。 以下是一些较为典型的 光气和氯气泄漏事故案例: (1)视镜破裂,致 1 人死亡 1987年

5、8 月 30 日中班 21 时左右,某厂二车间 703 工号光化岗 位由低温光化釜向高温光化釜转送第三批低温光化料过程中, 低温光 化釜光气回流管进釜前视镜玻璃突然破裂, 视筒内的液态光气喷洒在 当班操作工王某的面部, 王某吸入大量液态光气, 经厂职工医院全力 抢救无效于 8 月 31日凌晨 3时 10 分死亡。 调查表明, 造成视镜破裂的直接原因是视镜玻璃材质差、 内应力 大、质量不符合要求。 造成事故的主要原因是: 设计缺陷 设计图纸不完备,在设计图上无视镜质量技术指标 要求,只有尺寸大小规格。 管理上存在缺陷 从视镜的申请计划、订货采购到入库库存管 理中都忽视了视镜玻璃质量技术指标要求,

6、入库前没有进行检查验 收,库存管理中没有进行分类,只是把同尺寸规格的堆放在一起,发 生事故的视镜玻璃厂家无从查找。 ( 2)TDI 高温光化釜夹套内漏水,釜压急剧上升,致光气外泄 1996 年 6 月,某厂 TDI 工段杨某,在将 14#中高温光化釜料向 14#北高温光化釜倒料时,发现 14#北高温光化釜压力急剧上升,很 快达到6kg/cm2,釜上的视镜垫处向外漏出光气,他感到釜内异常, 立即停止倒料,妥善处理后检查光化釜,发现 14#北高温光化釜下部 进水处有一大米粒大的孔,对釜壁进行测厚,其原14mn厚的密封头、 中心300直径地方腐蚀严重,厚度只有 57mm破裂处只有12mm 厚。由于处

7、理及时,未造成人员伤亡。 事故原因: 该设备 1981 年安装使用,已到更换期但未更换。 釜封头中心300mn地方,因长期插入管压料压不净。留有物 料,加重腐蚀。 釜底中心300mm处受搅拌力的冲刷而加大腐蚀,而超过规定 腐蚀余度。 釜下部水入口处未加挡板,受长期水冲力作用而使釜壁减薄。 (3)冷凝器漏水漏入光气接收贮槽, 造成光气外溢事故 1983 年 7 月 2 日,某厂光气生产工段,零点班( 0-8 )接班时, 光气合成通气量小,阻力较大,接班后通气量逐步下降而停车。检查 发现 4#光气合成接触器内有水。早晨 7:50,厂房内外能嗅到较大光 气味道,检查发现-20 C冷凝器漏冷凝水而进入

8、6#光气接收贮槽,造 成槽内反应,尾气压力增大,光气外溢(当时槽压力达 2.6kg/cm 2), 2 小时后光气槽反应才减慢,现场虽喷氨破坏,可是仍造成 3 人光气 吸入,送医院冶疗后痊愈 事故原因是 3#光气合成接触器内漏进盐水,因时间长而造成冷 凝器腐蚀漏水,进入光气接收贮槽, 从而造成反应压力大, 光气外溢。 ( 4)过量光气进入破坏系统, 光气外逸污染环境 1986 年 8 月 6 日,某厂发生一起环境污染事故,造成不良的社 会影响。 当天夜班刚接班, 未及时先处理回收锅中的光气氯苯, 加上各岗 位尾气均需处理, 光气尾气压力过大, 导致过量光气氯苯进入破坏系 统,超出了该系统的承受能

9、力,造成光气外逸,未处理完的光气尾气 通过 42 米高烟囱随风飘向邻近的居民区, 污染了部分农作物。 事故原因: 操作不当; 光气破坏系统设备陈旧, 其破坏吸收能力已大大降低。 (5)检修操作不当,液态光气外泄致多人中毒 1986 年 12 月 28 日下午,某厂按计划检修清理光气缓冲罐内的 结晶物。检修人员在 15时 20分左右,拆除两只光气缓冲罐的封头螺 栓后,发现东侧罐内有黄褐色液体流出,西侧罐也有微量液体流出, 因检修人员都戴着防毒面具, 起先都认为流出的是污水, 随着刺激气 味逐渐增浓, 并伴有辣眼的感觉, 同时现场监视人员发现东罐底部结 霜,确认罐内流出的是液态光气,就运来烧碱进行

10、破坏,直到现场无 味为止。在未进行破坏之前,光气随风飘至附近工厂,致使附近两厂 200余人吸入光气, 9人治疗,重度中毒 2 人。 事故原因: 在光气设备检修前,没有考虑到液态光气残存的可能。对光 气设备、管道实施检修多次,均只发现残留的气态光气,经过负压抽 空、破坏、高空排放等措施,即能消除并保证检修安全。此次检修仍 按常规方法处理,忽视了气温低、停车时间长等因素,致使拆罐后液 态光气外泄,造成多人中毒事故。 对光气性质的了解不够,技术素质低,没有意识到液态光气 出现外泄的可能性。 一旦有液光出现, 如何处理的安全措施没有考虑 周全。 对周围环境将造成严重影响估计不足。光气泄漏时,没有采 取

11、相应果断措施, 撤离厂外受污染区的人员, 特别是没有对靠现场最 近的电石车间及浴池的洗澡人员采取应有的措施,而且涉及人员多, 又没光气吸入的判断和预防常识, 给急救治疗带来了一定困难。 (6)光气贮槽爆炸,致 7 人死亡 1997年 3月 29日,某厂光气贮槽发生爆炸,造成 7人死亡,装 置停产 6 个月。光气贮槽位于隔离体内,由于原料和操作上的问题, 使光气中含有Cl2和Hb,在静电火花下发生剧烈爆炸。爆炸将隔离体 墙壁炸开缝隙, 光气由墙上的缝隙泄漏。 生产控制室的进风口正位于 光气泄漏处附近, 由于光气量较大以及检修更换问题, 控制室进气系 统的活性炭保护措施失效,光气进入控制室,导致

12、7 人死亡。改进措 施是将控制室换气的进口移至安全位置,远离光气隔离体。 (7)违章操作,硝化装置爆炸,致 5 人死亡 2007年 5月 11日 13时28分,河北省沧州市中国化工沧州大化 甲苯二异氰酸酯(简称TDI)有限责任公司TDI车间硝化装置发生爆 炸。事故造成 5 人死亡, 80人受伤,其中 14人重度伤。厂区内供电 系统和DCS空制系统严重损坏,附近村庄几千名群众疏散转移。 事故发生简要经过: 事故发生前有关装置、系统曾出现过不正 常工况。 2007年 5月 10日 16时许,由于蒸汽系统压力不足,氢化 和光气化装置相继停车;20时许,硝化装置由于 DNT储罐液位过高 而停车,但甲苯

13、供料现场手阀没有关闭,调节阀内漏,导致甲苯漏入 系统; 22 时许,氢化和光气化装置正常后,硝化装置准备开车时发 现物料变黑,有络合物生成,遂根据操作规程采取顶酸操作,并一直 持续到 5月 11日上午,历时约 12小时,期间出现多次系统温度偏高、 跳车等异常工况。 5 月 11 日 10 时 54 分,硝化装置在系统温度正常 后开车;13时02分,厂区消防队接到 MNT输送泵(P1307)出口发 生着火的报警; 13时 07分厂区消防车到达现场,与现场操作人员将 火迅速扑灭; 13时 08分系统停止投料; 13时 23分消防车撤离现场, 现场开始准备排料; 13时 27分,硝化装置部分设备和废

14、酸罐发生起 火爆炸,并引发附近一个甲苯缓冲罐爆炸。 直接原因: 硝化装置在处理黑色物料中的络合物异常时, 顶酸操 作使系统硝酸过量, 混酸的硝化能力过强, 使泄漏进入系统的甲苯深 度硝化在甲苯投料后, 导致系统继续发生过硝化反应, 反应放出的大 量的热,致使静态分离器紊乱,失去正常分离作用,有机相和无机相 发生混料。混料流入MNT槽和废酸储罐,并分别在MNT槽和废酸储罐 中继续反应,温度快速上升。虽然采取停车操作并准备排料,但为时 已晚,最终硝化物在高温下着火、爆炸。 间接原因:事故单位在执行工艺操作规程不严格,操作不精心, 生产、技术管理有漏洞。在生产装置较长时间处于非正常状态下 , 未 能

15、及时采取果断而有效的措施。 3、事故分析小结 通过国内光气生产事故的统计分析与事故案例可以得出: (1)就发生部位看,光气化反应发生事故较多,其次是光气合 成和尾气破坏系统。 (2)管道、设备缺陷,设计缺陷及安全装置缺乏引起的事故占 48%这表明提高工艺技术水平和设备的可靠性,实现连续化、密闭 化生产是提高光气安全生产的重要措施。 (3)水进入含光气的设备内,可能引发较为激烈的反应,造成 系统超压;水进入氯气系统,则会造成严重的腐蚀,从而引起泄漏。 因此,光气、氯气系统中应严格控制水分含量,并应采取有效措施, 防止换热设备腐蚀穿孔,避免水泄漏至光气、氯气系统。 (4)181起事故中,中毒致死2

16、8人,其中因玻璃视镜之类的脆 性材料破裂致人死亡6人,至于没有造成人员伤亡的脆性材料装置爆 裂事故更是屡见不鲜,可见其危害之大。在光气和光气化产品生产中, 限制、禁止使用玻璃视镜之类的脆性材料对预防中毒事故发生是至关 重要的。 四、国外光气生产事故统计与分析 1、国外光气生产事故统计 序号 年份 地点 死亡 人数 事故简况 1 1974 年 德国某公司 2 冷凝的液态光气进入一个装填有活性炭催化剂的塑料破 坏塔(洗涤塔)。分解反应所生成的 CO2造成系统压力急 剧升高,破坏塔破裂。原因归属设备选材不当。 2 1975 年 美国某公司 1 外包检修工拆除光气化反应器的浸入支腿,没有妥善地消 除污

17、染。经急救后继续工作。后来发生肺水肿而死亡。原 因归属违反检修程序。 3 1978 年 美国某公司 1 没有详细资料 4 1982 年 美国某公司 1 1/4英寸管道上的阀门泄漏(由于热膨胀超压)。外来的 槽车司机逃生方向判断错误致死。原因归属安全阀泄漏。 5 1984 年 美国某公司 1 无详细资料 6 1984 年 印度某公司 4000 水进入异氰酸甲酯(MIC)贮罐引起放热反应,使贮罐内 温度、压力急剧升高,贮罐的冷却装置已停用,防爆膜破 裂,漏出大量 MIC,泄漏出的MIC使工厂周围的大量人员 中毒、死亡。 7 1994 年 韩国某公司 5 塔底一根8英寸不锈钢管发生侵蚀,在已知道该管

18、腐蚀严 重、管壁变薄的情况下而没有及时更换。 原因归属违反检 修程序。 8 1995 年 美国某公司 1 TDI装置尾气回收工段中用于光气和HCI的二通控制阀发 生故障,导致高压气体进入HCI吸收塔,造成光气经 HCI 贮罐排入大气。 9 2000 年 泰国某公司 1 光气自断裂的管道中泄漏,除致1人死亡外,还有近 200 人中毒。 表3-1 1974年-2001年国外光气生产死亡事故 (1) 各类事故统计分析 国外1974年2001年光气及光气产品生产的光气、氯气事故共 131起,按发生原因汇总列于表 3-2。为了与国内事故统计相比较, 将国外资料国外异氰酸酯生产光气及光气化事故调查 根据国

19、外两家光气生产公司的有关光气和氯气事故数据库,表 3-2列出了 1970年以来国外部分光气及光气化生产安全事故统计数 据和直接原因。 光气泄漏所导致的死亡事故统计表表3-2 年份 国家 事故说 明 死亡人数 1974 德国 a 2 1975 美国 b 1 1978 美国 c 1 1982 美国 d 1 1984 美国 e 1 1994 韩国 f 5 1995 美国 g 1 事故说明如下: (a)冷凝的液态光气进入一个装填有炭催化剂的塑料破坏塔 (洗 涤塔)。分解反应所生成的CO2造成系统压力急剧升高,破坏塔破裂。 原因属设备选材不当。没有造成公众死亡。 (b)外包检修工拆除光气化反应器的浸入支

20、腿,没有妥善进行 置换处理,造成光气中毒,经急救后继续工作。后来发生肺水肿而死 亡。原因归属违反检修程序。未造成公众死亡。 (c)没有详细资料。 (d)1/4英寸管道上的阀门泄漏(由于热膨胀超压)。外来的槽 车司机逃生方向判断错误致死。原因归属安全阀泄漏。未造成公众死 亡。 (e)没有详细资料。 (f)塔底一根8英寸不锈钢管发生侵蚀,在已知道该管腐蚀严 重、管壁变薄的情况下而没有及时更换。原因归属违反检修程序。未 造成公众死亡。 (g)TDI装置尾气回收工段中用于光气和 HCI的三通控制阀发 生故障,导致高压气体进入HCI吸收塔,造成光气经HCI贮罐排入大 气。未造成公众死亡。 (2)国外某公

21、司MDI和TDI生产装置光气/氯气事故历史资料 统计分析 MDI 和TDI生产光气和氯气事故统计汇总表 3-3 事故 类型 事故原因 事故分析 事故 次数 死亡人数 厂内 厂外 误操 作 装置或设备操作错 误。 操作错误包括诸如阀门定位不正确,过 滤器、放空和惰性气体置换系统清理不 彻底等。 8 0 0 操作 程序 操作程序不完善,或 违反操作程序。 认真执行巡检程序和其它操作程序文 件,会有助于减少此类事故 13 1 0 设备 设备设计错误。 光气管道流速过高导致腐蚀引起3例事 9 0 0 事故 类型 事故原因 事故分析 事故 次数 死亡人数 厂内 厂外 设计 故、泵和压缩机密封选型错误引起

22、4例 事故、安全阀质量问题引起 2例事故。 设备 制造 包括管道焊接缺陷和 容器制造问题。 焊接问题引起3例事故,容器缺陷引起 2例事故,管道系统问题引起1例事故。 3 0 0 结构 材质 设备主体材料选择错 误。 有5例事故是由于设备材料规格错误造 成的。 5 0 0 料格型 材规和号 维修时使用材料规格 或型号错误,例如选 用垫片错误。 5例事故是由选用垫片错误引起、 1例 事故是由管道材质错误引起、 3例事故 是由仪表问题引起。 10 0 0 巡检 疏于检查以及包括管 道系统在内的关键部 位检查频率不够。 如果包括管道系统在内的重点设备按 规定的巡检方案检查会避免 8起事故的 发生。 8

23、 0 0 危害 性研 究和 设计 如果认真进行危害性 研究可以发现工艺设 计错误,例如放空管 尺寸、洗涤塔等。 13例事故是放空系统设计问题,放空管 尺寸太小造成堵塞、液栓、压力过咼, 导致洗涤系统事故,9例事故导致废气 超标排放。 24 0 0 贮运 系统 事故与产品输送和贮 存有关 0 0 0 个人 安全 作业 程序 如果严格执行现场安 全作业规程,可以避 免此类事故。例如没 有或不正确使用个人 防护器具。 3例事故涉及到维修作业。 5 0 0 2、事故案例 (1) 漏水使大量异氰酸甲酯泄漏,造成工业惨案 1984年12月3日,印度某公司发生异氰酸甲酯泄漏,中毒致死 4000人,200000人深受其害。 调查表明,该事故是由于120240加仑水进入异氰酸甲酯(MIC) 贮罐引起放热反应。贮罐内的氯仿使贮罐腐蚀产生的游离铁离子加速 了反应的进行,使贮罐内温度急剧升高,压力增大,使防爆膜破裂, 安全阀开启,漏出大量 MIC,漏出的MIC喷向NaOH洗涤器,

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