3t/h循环流化床锅炉调试出现的问题_第1页
3t/h循环流化床锅炉调试出现的问题_第2页
3t/h循环流化床锅炉调试出现的问题_第3页
3t/h循环流化床锅炉调试出现的问题_第4页
3t/h循环流化床锅炉调试出现的问题_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、130 t h 循环流化床锅炉调试出现的问题1 锅炉原理结构1.1 锅炉基本结构 东糖实业集团公司热电厂新 1 号炉是由上海锅炉厂有限公司设计制造的循环流化床锅炉,型号为 SG- 130/3. 82- M247B锅炉 本体为单汽包、自然循环、集中下降管、n型布置。炉膛为全膜式水冷壁悬吊结构,并列的两个高温汽冷旋风筒位于炉膛出口和尾部 竖井之间,将炉膛和尾部竖井连接起来。旋风筒为膜式汽冷管结 构,介质为饱和蒸汽。尾部烟道为膜式壁结构形成包覆过热器。高 温过热器、低温过热器、省煤器和空气预热器依次布置在尾部竖井 中。高温过热器和低温过热器之间配置自制冷凝一级喷水减温系 统。锅炉在尾部竖井烟道内安装

2、有 7台声波吹灰器。1.2 锅炉的燃烧系统 锅炉燃烧系统由炉膛、物料分离器和回料器、给煤装置三部分 组成。1.2.1 炉膛炉膛下部是由耐磨耐火材料浇注的燃烧密相区,底部由 510 只直径为80 mm的多孔磨菇形风帽组成水冷布风板,预热后的一次 风经布风板上的风帽小孔进入密相区,将布风板上的物料吹起,实 现物料的流化。设计炉膛工作温度为 920C。二次风从密相区上部 的 9 个喷口前墙 4 个,后墙 5 个)进入炉膛,设计一、二次风风量 配比为6 : 4。1.2.2 物料分离器和回料器两个回料器分别装在每个旋风分离器立管下端,将被分离器分 离下来的细灰送回炉膛密相区,以实现灰循环,其动力来自一次

3、风 机出口冷风经增压风机后送入回料器底部风室的高压风,作为回料 器的流化风。每只回料器有两股风,设计风量为 350 m3/ h标准状 态下)。锅炉启动采用 0 号轻柴油床下点火,点火系统采用两只机械雾 化点火油枪,布置在一次风室左右两侧,由一次风冷段引出的冷风 作为点火助燃风。1.2.3 给煤装置 锅炉采用炉前给煤,配备两台全封闭的皮带给煤机。为保证给 煤通畅和防止堵煤,从一次风热段封风;一股从下煤管中部送入, 作为输送风;还有一股从炉膛入煤口下端送入,作为吹扫风,其中 密封风和输送风经增压风机送入。为防止炉内烟气从给煤口反窜烧 毁输煤皮带,在给煤机出煤口上方还加装一股从二次风冷段引出的 密封

4、风外,还在给煤机出煤口加装一电动插板。燃料燃烧后,分底渣和飞灰两部分。与床料同温的底渣从布风 板上的两个带水夹套的排渣管排入水冷式滚筒冷渣机,经冷却 约 150C )后排出;烟气经分离器、尾部竖井烟道和布袋除尘器滤后, 绝大部分灰粉沉积下来用浓相气力送到灰库,剩余烟气经引风机排 入烟囱。1.3 锅炉设计参数锅炉的设计参数如下:额定蒸发量130 t /h;过热蒸汽出口压力3. 82 MPa过热蒸汽出口温度450C;汽包工作压力4. 22 MPa给水温度104C;排烟温度145C ;热空气温度150C;燃料消耗量21. 94 t /h;锅炉出口烟气量145 010 m3/山标准状态下);循环倍率2

5、025;锅炉一次风量81 768 m3/hv标准状态下);锅炉二次风量54 512 m3/ h标准状态下)。1.4煤质特性设计煤种为烟煤,入炉煤的粒度要求为010mm雨季该煤外水分的质量分数达到10%,设计燃煤特性见表1。表I 燃料特性设计参數i7if 煤忡JUH 炮静1iKtr2ctr 谭帥3W忡4u-%41w(N) / %KS&1. w|,31.12L. IOU.9( hzE )和O.KU,7JILHHQ. W)*if33.525 |H2 ti, H込4426.117“ 7仇IDR.7i殆 ffi 1回料回料空粧険力特性團线16优科厲料左能和力歸n曲4;2 /.匕行料血纯o 00 JCO

6、5U0 WIJ4気 n?h珥ffi2回料鵝松动冈空板SB力特性曲纯 一右耐斡2S怆勒风空挺剛力和1曲悵* 2心何料絆松初网咿梅訊力待Hill纯1占ikrfsla庆風值町 10 m1 h SS3炉養布风板空板齟力特性曲皴Z lO m *h 3BB4炉At帽说料虑时的龜力構性蔵皴I 炉!*懺设辭0 nwn科呆财的枯fl曲穀:2-护U他设mm料定时的抽性佝珂在对布风板风帽逐个检查后,进行了炉膛空板阻力测试 见图3)。分别在床料为330 mm和670mm的高度下进行料层阻力实验, 测得了在这两个料层厚度下的临界流化风量为35 000 m3/ h标准状态下),见图4。实验时观察了这两个床料厚度的流化情况

7、,床料流化均匀。3试运行存在的问题及处理试运行中发现了以下问题并做处理:7 / 9a)因误衬保温料,炉膛人孔门、平衡通道人孔门温度偏高、内 衬烧坏,后改为耐磨加绝热材料。b) 主汽集箱安全阀启跳不畅,阀杆车削小0. 4mm经调试 后 , 符 合 要 求 。c)点火油枪原孔径为1. 5 mm和2. 0 mm,因点火起炉较慢, 改用孔径为3. 0 mm的油枪,试运行一个月后,点火 5次,进入风 室检查发现油枪筒出口下部有一定未燃烧的积炭,设于点火风室里 的排渣管烧坏,有渣落下,在一次风作用下,加剧了排渣管的磨 损。经分析,原因是油枪喷油孔径偏大,导致排渣管温度过高;排 渣管采用水冷夹套结构,内外温

8、差大,膨胀不一致,导致内外管焊 接处拉裂,后改为直径为 185 mnK 12 mm的1Cr18 Ni9Ti无缝管, 点火启动床料厚度由原来的 600 mm改为400 mm点火的风量控制 在30xi010m/h标准状态下),恢复用孔径为 1. 5 mm和2. 0 mm 的点火油枪。d)风帽原安装设计为风帽插套入,但实际安装时发现,风帽与 套管间隙较大,为0. 50. 7mm每安装一只风帽,须校验定位 并 点 焊 , 建 议 改 进 结 构 , 以 便 安 装 。e) 下煤管易堵塞,主要是煤含水的质量分数较高,达10 %, 易堵煤,吹扫风量大、落煤管管径偏小,在堵煤时,间断下煤,播 煤密封风 热风)和炉膛热烟气反窜,并加热煤粒,水蒸发后,同热 烟气反窜到给煤机,遇到冷的给煤机外壳凝结成水,致使给煤机滚 筒粘煤结饼,易跑边,后经风量调整,在下煤管大小头的收缩处增 设松动风,改进煤斗,情况有较大改善。 f )负压波动较大,试运行中发现,在风量没有作任何调整时, 炉膛负压忽大忽小地波动。运行人员需要频繁地调整引风机挡板开 度来维持负压。建议在停炉时检查引风机挡板,负压引出管和差压 变送器;g)在停炉检修期间,发现尾部集积灰严重,检查所配声波吹灰 系统,发现有人把吹扫周期误调为 1 h 20 min ,现

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论