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文档简介

1、#5 机组两台小机异常运行事件一事件经过2005年6月13日8: 06, #5机组加负荷至240MW, 5A.5B汽 泵先后切至 转速自动”监盘值班员李*高*多次切5A.5B小机至 锅炉自动”不 成功,8: 08,汽包水位高至236mm,单元长徐太俊令打闸5B小机并启电泵, 增加出力,将5A小机切回 锅炉自动”减少5A小机出力,增大电泵出力,调 整汽包水位,8: 10分,5A汽泵不出力,汽包水位急剧下降,值班员快速增加 电泵出力.打闸5B磨煤机,切厂用电至启备变, & 11: 24,汽包水位降低至- 278mm,紧急停5C炉水泵,8: 11: 52,水位降至-347mm,紧急停5A炉水 泵,&

2、 12: 46,打闸5C磨煤机,& 13分,5A汽泵突然出力,给水流量达 1247T/H,汽包水位急剧上升,单元长徐太俊令打闸 5A小机,调整汽包水位正 常,机组负荷最低降至 140MW。二.原因分析1. 事件起因新华控制设计思想中,小机任一位置反馈为零后,自动取大值。6月13日08: 06: 14,5A小机因#2LVDT断,反馈值(假象)为全开,引 发实际转速急剧向下波动超过500RPM,造成MEH转速给定值与实际值偏 差500RPM小机控制切到本机自动(转速自动),这是本次事件起因。08:06:21, A小机进入VCC手动,因当时指令比反馈大,调门持续全开,A小机出力饱和。08:06:29

3、, B小机转速指令上升超过实际 500RPM,切为转速自动,当时 B 小机调阀已全开,出力饱和。08:08:22,实际此时 2台小机都在饱和出力,水位不断上升。运行人员判断 小机失控,但不能判断是哪台或全部小机失控,打闸B小机(小机B当时正处于出力饱和状态)。08:10:00,运行人员对A小机手动减指令,造成 VCC扌旨令振荡,后A小机 打闸。2.运行人员对于打闸小机的分析假想运行人员当时果断打闸 A 小机,就不会造成连锁反应。从静态判断的角度来看(指参数及其变化趋势),只有在波动初期短暂时间(20秒左右),可以通过 A小机综合参数(通过前置泵电流转速指令与反 馈流量调门开度等)判断出。错过该

4、时间窗口, A.B小机运行参数基本相似, 差异较小(A小机处于VCC犬态,B小机处于转速自动状态)。从动态的角度(通过手动增减转速或调门开度),初步可以判断出主要问题小机是A或B。从事件记录来看,运行人员显然没有意识到:当无法切回 “锅炉自动 ”控制时,可以通过手动增减转速或调门开度。但是,以上只是事后的一种分析(调查人员 .技术人员,光用于整理趋势图 的时间就大于一小时)。真正事故处理时刻,当两台小机大幅度波动,且离开 “锅炉自动 ”控制时,靠手动增减转速或调门开度来进行事故处理,是不现实 的,这时,必须尽快将控制方式切回 “锅炉自动 ”或打闸主要故障小机。因此, 没有经历类似事件,值班员很

5、难判断出主要问题所在。3运行人员未能够将B小机切回 锅炉控制”的分析关于为何运行人员未能将B小机切回锅炉控制”由于事件发生时只有短 短的的几分钟时间,加上考虑到事故处理时的复杂性 .紧张性,运行人员无法正 确回忆出当时的每一操作顺序。安监 .热工人员对照大量打印记录 .数据趋势,艰难分析,查出问题症结。在B 小机“锅炉控制 ”方式的切换过程中,有两个人参与切换操作,第一个值班员在 一分钟时间发出多达 8次投“锅炉控制”指令,均不成功,原因在于,其只是在 锅炉给水调节系统中试图由 “转速自动 ”直接投 “锅炉控制 ”,这是错误的操作。第 二个值班员,发现问题所在,立即按 转速自动软手操”宀转速自

6、动”-锅炉 控制”的正确方式执行,但是,依然不成功,为何?原因在于:运行人员操作太快了。在 MEH小机控制方式切换中,发出指令后,不需要 确认,运行人员发出该三个指令一气呵成,而在新华控制设计中投 “锅炉控 制”,需要三个条件 -发出“投锅炉控制 ”指令.在“转速自动 ”转速指令值与实际转 速偏差小于500RPM.CCS来的转速指令与 MEH转速指令值偏差小于100RPM同 时满足,方可执行,其中CCS来的转速指令与MEH转速指令是同一给定值,后 者在前者的基础上进行PID运算后得出。由于当时特定状况,转速跟踪比较 慢,加上通信时差,在运行人员发出 “投锅炉控制 ”指令,在脉冲时间区域, CC

7、S 来的转速指令与MEH转速指令值偏差在150RPM左右,MEH无法接受 投锅炉 控制”指令。经过数据趋势比较,该时间差在一秒以内,意味着如果运行人员在 投入“转速自动 ”后,间隔 1. 5秒时间发出 “投锅炉控制 ”指令,或不成功后再发出 一次 “投锅炉控制 ”指令,将能够顺利切换成功。很遗憾,一次不成功后,运行 人员选择了打跳 B 小机。从以上分析来看,部分运行人员清楚 “投锅炉控制 ”的步骤,由于非常罕见 的巧合,导致本次投入不成功。4. 暴露的问题分析根据金属材料学和力学原理,我们可以认为,LVDT断裂不是一个瞬间的剪切,而是较长时间应力作用的结果。没有在大修中列为标准项目检查,包括金

8、 相检查,暴露热工分部对LVDT存在的问题和可能造成的后果预想不足。部分运行人员专业不熟,包括必备的常规操作出现问题,事故处理时,不 够冷静。三整改措施1热工分部和LVDTT家联系,针对此次故障,分析反馈杆断裂的原因,并 对反馈杆的材料以及生产工艺进行改进。由于目前无法在控制逻辑中进行完 善,热工分部和新华公司联系,研究升级 VCC卡的可行性。2.热工分部应举一反三,制定类似项目的检查台帐,汽机分部应配合其共同 检查。3生技部组织探讨改变LVDT反馈杆的运行方向,由向下指示门开变为向上 指示门开的可行性。4由于一个调门有两个LVDT装置,热工分部利用停机的机会,对 LVDT偏 差大做光字牌报警,提醒运行人员。5. 运行部应总结本次事件的经验教训,和热工分部共同组织一次专业交流, 探讨在小机处于转速自动或 VCC手动时,如何通过设定转速以

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