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文档简介
1、#2 机组因汽机PC I 段失电掉闸一、故障前机组运行工况2008 年 6 月 20 日 12 时 03 分, 2 机组 AGC 自动方式,负荷 546MW ,汽机保安 MCC 由汽机 PC 21 段带;22 、 23 、24 、25 、26 磨煤机运行, 21 、22 汽泵并列运行, 21 、 22 汽泵均为 1 交流润滑油泵运行, 2 备用;电泵跟踪备用;21 氢冷升压泵运行, 22 备用;21 汽侧真空泵运行, 22 、23 备用; 21EH 油泵运行, 22 备用; 22 定子冷却水泵运行,21 备用; 21 空侧交流密封油泵运行,空侧直流密封油泵备用; 22 火检冷却风机运行,21
2、备用。二、汽机 PC I 段所带主要运行负荷1、汽机 MCC 21段2、汽机保安MCC 段3、 21 汽侧真空泵4、 22 汽侧真空泵(备用)5、 21 氢冷升压泵6、 21 小机 1 交流润滑油泵7、开式水注水泵控制柜电源8、高压旁路油站电源9、高压备用密封油泵(备用)10 、 21 定子冷却水泵(备用)汽机 MCC I段所带主要运行负荷:1、 21EH 油泵2、主变冷却器电源(一)3、励磁系统整流柜通风电源4、 21 小机油箱排烟风机汽机保安段所带主要运行负荷:1、电动给水泵润滑油泵2、 22 火检冷却风机3、空侧交流润滑油泵4、汽机所有电动门配电箱电源5、 DCS 系统电源6、 BPS
3、系统控制电源7、 DEH 系统电源8、机组 220V 直流 2 浮充电器柜9、机组 110V 直流 1 充电器柜10 、机组 110V 直流 2 充电器柜11 、 1 热控控制电源12 、主机盘车(备用)13 、 21 汽泵 2 交流润滑油泵(备用)14 、 22 汽泵 2 交流润滑油泵(备用)15 、 21 氢侧交流润滑油泵(备用)16 、 21 、22 顶轴油泵(备用)17 、低旁油站电源(二)18 、主机交流润滑油泵(备用)19 、 21 、22 小机顶轴油泵(备用)三、故障发生经过12 : 03 :36.73521汽机变保护跳闸信号来。12 : 03 :37.083汽机变高压侧开关 2
4、0BBA09开关分闸反馈来。12 : 03 :36.82821氢冷升压泵运行信号消失。12 : 03 :36.86421氢冷升压泵停反馈来。检查22氢冷升压泵联启。12 : 03 :37 汽机 PC 21 段、汽机 MCC21 段、汽机保安 MCC 失电、汽机所有电动门配电盘失电、 所有电动门、电动调门失电(给水系统、凝结水系统电动门、抽汽、循环水等)电泵润滑油泵跳闸21 汽泵 1 润滑油泵跳闸21EH 油泵跳闸空侧交流密封油泵跳闸21 主机润滑油冷却水升压泵跳闸22 火检冷却风机跳闸21 小机油箱排烟风机跳闸12 : 03 :37.276电泵辅助润滑油泵自启动,但由于此时保安 MCC 段无电
5、压,启动超时。12 : 03 :42.025电泵辅助润滑油泵自启动成功。12 :03 :37.95521 小机 #2 润滑油泵自启动,但由于此时保安 MCC 段无电压,启动超时。12 : 03 :41.739#2 润滑油泵自启动成功。12 :03 :41.716汽机保安MCC 进线开关20BMB02开关合闸,保安段切换成功。12 : 03 :4221 小机直流油泵启动,但小机润滑油压已降至 0.136Mpa,润滑油压低二值来12 : 03 :4221 汽泵润滑油压低跳闸,触发RB,检查 26 、 23 磨煤机跳闸,控制方式切为汽机跟随降负荷,电泵未联启, 快速强启电泵, 但电泵没有启动允许,
6、查找原因。12 : 04 :13 真空至 76.6kpa ,23 真空泵联启。12 : 04 :29 锅炉 MFT ,汽包水位低三值。12 : 04 :32 负荷降至 450MW ,汽轮机跳闸,发变组解列,汽轮机跳闸首出为“低压凝汽器真空低”。12 : 05 :05 手启主机交流润滑油泵,高压备用密封油泵失电启不来 ,检查为汽机 PC 21 段失电,派巡检配电室检查。12 : 05 :47手打 22 汽泵。12 : 06 :17复位电泵首出,复位后电泵仍不能启,将出口电动门关闭,勺管关到零,启动电泵,锅炉上水。12 : 06 检查汽机跳闸后联锁动作情况,发变组动作正确,励磁开关跳开、500KV
7、 开关跳闸;调节轴封压力,恢复真空;检查EH 油泵切换运行正常;密封油系统运行正常;定冷水系统运行正常。12 : 06检查锅炉MFT 联锁正常,恢复锅炉风烟系统及磨煤机挡板,准备锅炉吹扫。12: 07经查汽机PC 21 段失电原因为21 汽机变差动保护动作, 立即检查21 汽机变压器本体及汽机 PC21 段、MCC21段负荷情况, 发现 21 氢冷升压泵 “速断保护” 灯亮,运行人员立即将其开关摇至隔离位,测其绝缘为零,挂禁止合闸牌并通知电气室检查电机本体情况。将PC21 段所有负荷拉至隔离位、 20BBA09 开关摇至隔离位,测量变压器高压侧及高压电缆绝缘正常, 测量汽机 PC21 段母线绝
8、缘正常。退出 21汽机低压变的差动保护12: 25申请调度同意后,开始恢复 2号机组。12:30锅炉吹扫完毕,投入 B 层、 E 层、 C 层油枪点火。13: 04试给 21汽机变送电成功。13: 09等离子拉弧,启动 22 磨煤机。13: 11汽机 PC 21 段母线送电,汽机MCC 21 段送电,恢复负荷送电,退出21 汽机变差动保护。14 : 37主机转速至0,投入主机盘车。四、机组掉闸后检查情况1、2 号机汽机 PC21 段上的 21 氢冷升压泵MT 开关上有“速断保护”动作信号。检查电机三相绝缘为零,接线柱有明显短路痕迹。2、2 号机 6KV 21 汽机变 20BBA09开关柜上的变
9、压器差动综保装置(WDZ-441)上报“比率差动保护动作”信号, B 相差动保护动作。故障后 21 汽机变差动保护装置上动作记录:DIA=0.01AA 相差流DIB=0.21AB 相差流DIC=0.01AC 相差流HIA=0.08AA 相高压侧电流3、发变组故障录波器上在21 汽机变跳闸时没有启动录波。只有发电机跳闸时启动的录波图。4、密封油系统之前是空侧交流密封油泵(汽机保安MCC段)运行, 22 氢侧交流密封油泵(汽机PC II 段)运行,在汽机 PC I 段及汽机保安 MCC 失电后, 22 氢侧交流密封油泵运行正常。空侧交流密封油泵在保安段切换过程中失电,直流密封油泵联启正常,维持氢油
10、差压正常。保安段切换完成后,空侧交流密封油泵自启动正常。5、 EH 油系统之前为 21EH 油泵(汽机 MCC II 段)运行,汽机 PC I 段失电后, 22EH 油泵联动正常, EH 油压正常。6、 21汽泵之前是1 油泵运行(汽机PC I段),2油泵备用(汽机保安 MCC ),PC I 段失电后, 1 油泵跳闸,2 油泵联启,但 2 油泵因保安段切换有时间差( 4S)也未出力,尽管直流油泵也启动,但小机润滑油压降至低二值汽泵跳闸, 保安段带电后, 2 油泵自启动, 油压恢复正常。五、暴露问题及原因分析从事故追忆上查得:汽机PC 21段、汽机 MCC 21段、汽机保安 MCC 失电的时间是
11、12 :03 :37 ,锅炉 MFT 时间为 12 : 04 : 29 ,汽轮机跳闸时间是12 : 04 : 32 ,整个从失电到跳机的时间仅为55 秒,时间非常之短。1、汽机 PC 21 段失电暴露问题及原因分析:21 氢冷升压泵保护动作应该跳开该开关,而实际情况是越级跳开了21 汽机变高压侧开关,使整个汽机PC 21 段失电、汽机 MCC 21段失电、汽机保安MCC 失电,扩大了事故范围,造成停机。1)、21 氢冷升压泵MT 开关控制器上的速断保护动作跳开 21 氢冷升压泵开关原因:停机后检查21 氢冷升压泵电机,三相绝缘为零,接线柱无明显短路痕迹,电气专业迅速组织人员更换备用电机。解体检
12、查发现电机内部非驱动端端部绕组槽口部位下部发生短路接地,事故前21 氢冷升压泵电机一直在运行状态。2)、汽机 PC 21 段失电原因初初步分析:21 汽机低压变B 相差动保护在近区区外短路故障时误动作,造成2 号机组汽机PC21 段失电。检查差动保护CT二次接线回路未见异常,保护定值检查无误。21 汽机低压变B 相差动保护误动作原因:可能由于近区短路故障造成汽机变低压侧 CT 饱和,引起传变不正确, 达到了差动的动作值。21PC 段失电,汽机 PC21 段母线 PT 低电压动作信号延时 2 秒报出,同时汽机 PC21 段至汽机保安 MCC 的馈线开关跳闸;汽机保安 MCC 来自汽机 PC21
13、段的进线开关在汽机 PC 母线低电压信号报出 2 秒后跳闸,同时来自汽机 PC22段的进线开关合闸,2 号机组汽机保安MCC 切换成功。2、锅炉灭火原因分析1)、21 汽泵跳闸原因主要是:两台汽泵之前均为1 交流润滑油泵运行,在汽机PC 21段失电后,21 小机1 交流润滑油泵失电,应联锁启动2 交流润滑油泵,而2 交电,虽汽机保安MCC4 秒的时间差,在这4段能自动切换到汽机 PC 22 秒内小机润滑油压降到了段,但有 0.08Mpa跳汽泵值。2)、在 21 汽泵跳闸后, RB 动作,机组切为机跟随方式,26 、23 磨煤机相继跳闸,负荷下降。但21 汽泵跳闸后,电泵未联启,由于电泵润滑油泵
14、在汽机保安MCC 段带,汽机保安失电切换过程中,电泵润滑油泵跳闸,使电泵跳闸首出中出现润滑油压低,汽机保安失电切换后电泵润滑油泵虽启动,但油压低首出存在,闭锁了电泵的联启。3)、在 21 汽泵跳闸电泵未联启的情况下,22 汽泵虽未跳闸,但其出力在之前546MW负荷下已经接近额定出力,虽然在 21 汽泵跳闸后22 汽泵给水流量增大, 但增加的很有限,不能弥补给水流量的降低。21 汽泵跳闸后给水流量从之前 546MW 负荷下的 1338t/h 迅速下降为 594t/h ,汽包水位直线下降, 由之前的 1.3mm 直降为 300mm ,汽包水位低三值锅炉 MFT 。3、汽轮机掉闸暴露问题及原因分析汽
15、机 PC 21 段失电后, 21 真空泵未跳闸, DCS 画面显示仍然为运行状态,但电流为 0 ,表明其已经停止工作,但21 真空泵入口快关电磁阀未关闭。真空泵已经不工作,而入口快关阀未关,真空泵入口又无止回阀,大量空气漏入凝汽器,导致真空急剧下降,低压凝汽器真空低至67kpa ,保护动作,汽轮机跳闸,发变组解列。六、采取的措施1、故障发生后,继电保护专业人员在第一时间检查了高、低压侧CT 二次回路,测量了回路直阻,保护定值设置情况,未见异常。同时,上报京能国际,联系电科院专家协助解决。需对 21 汽机变高、 低压侧 CT 伏安特性、 饱和特性等进行试验;需对 21 汽机变差动保护装置进行全部
16、校验,检查装置本身是否存在问题。2、为稳妥起见,暂将21 汽机低压变的差动保护退出,待误动原因彻底查明、消除之后,再投入差动保护。3、对损坏电机更换备用电机保证设备正常运行,并对故障电机进行检修,更换电机定子绕组。对同批产品22 氢冷升压泵电机内部绝缘情况进行解体检查。在电动机检修时,要加强对定子绕组端部特别是槽口部位检查试验,发现问题及时处理;4、继续研究单台汽泵跳闸不联起电泵情况下RB 的逻辑,完善和优化水位自动回路,寻找合适时机组织试验,力争近早实现这种情况下RB 成功;5、为了防止再次发生真空泵失电后入口蝶阀无法关闭的问题,计划增加入口蝶阀的关闭逻辑:本台真空泵的低电压信号和电流信号消
17、失相与,确保再次出现类似问题后蝶阀及时关闭。七、后续检查处理情况1、6 月 25 日至 6 月 29 日,在京能国际领导、电科院、厂家帮助下,进行了相关检查:1)、在#2 机组 6KV 配电室 20BBA09开关柜( 21 汽机变)端子排上打开高、低压侧CT 电流端子中间滑块,用高精度万用表测试CT 侧、保护装置侧的二次直阻数值与C 级检修二次直阻测试数值对比,未见异常。2)、保护人员核对21 汽机变差动保护装置内定值设置,与定值清单一致。保护定值清单:被保护设备名称:汽机低压变额定容量:2000kVA保护型号:WDZ-441低压变压器差动保护装置高侧 CT 变比: 800/1A低侧 CT 变
18、比:4000/1A保护名称整定值变压器容量 S2000MVA高侧额定电压 U1N6300V低侧额定电压 U2N400V变压器钟点数 KMODEd,YN11高侧 CT 额定一次值 CT11800A高侧 CT 额定二次值 CT121A低侧 CT 额定一次值 CT214000A低侧 CT 额定二次值 CT221A差动电流起动值 Icdqd0.15A差动速断定值 Isdzd1.84A比率差动制动系数 Kb10.5二次谐波制动系数 Kxb0.15CT报警门槛值Ibj0.1A投差动速断CDSD投入投比率差动BLCD投入CTDX闭锁比率差动DXBS投入3)、将 21 汽机变检查保护装置电源停电,将装置内部的
19、板件拉出进行外观检查、板件上元器件接触情况检查,均未见异常。4)、检查高、低压侧 CT 二次接地点,高压侧接地点在CT 盘柜端子排上;低压侧接地点在CT 本体处。5)、检查差动保护二次回路接线与图纸一致,接线正确。6)、检查差动保护二次回路接线接触状况,接线紧固。7)、检查 21 汽机变差动保护高、低压侧CT 准确级情况如下:高压侧 CT 保护用变比为800/1准确级 10P20型号:LZZBJ-12/185H/4容量: 15VA短时热电流50/2 KA/S动稳定电流125 KA生产厂家:大连第一互感器厂。低压侧 CT 保护用变比为4000/1准确级:10P型号:LN8-0.66容量: 40V
20、A 生产厂家:苏州鼎浩8)、随后将此变压器差动保护退出,保留变压器过流速断保护,恢复了 21 汽机低压变及2 号机汽机PC21 段带电。带负荷检查相量、差流,核实差动保护二次接线正确。重新启动后21 汽机变差动保护装置记录:IAH=0.04AIBH=0.05AICH=0.04AIAL=0.15AIBL=0.15AICL=0.14ADIA=0.00ADIB=0.00ADIC=0.00AHIA=0.04AHIB=0.04AHIC=0.04AA 相高压侧电流B 相高压侧电流C 相高压侧电流A 相低压侧电流B 相低压侧电流C 相低压侧电流A 相差流B 相差流C 相差流A 相制动电流B 相制动电流C 相
21、制动电流9)、6月26日电科院人员到达现场。在做好了2 号机汽机PC21段的负荷转移及安全措施后,将21 汽机低压变停运。检查情况如下:A 、电气专业对21 汽机低压变中性点接地电阻进行了检查,未发现问题。B、继电保护专业对相关的CT 二次回路又进行了检查,包括: CT 回路的接线、绝缘、接地情况等,未发现问题。打开低压侧CT 的电流端子中间滑块,用 1000V摇表在380V汽机配电室进行低电压侧CT上送开关柜的电缆绝缘测试,测试结果如下:A 相对地:大于2000M B 相对地:大于2000M C 相对地:大于2000M N 相对地:大于2000M A 相对 N 相:大于2000M B 相对
22、N 相:大于2000M C 相对 N 相:大于2000M A 相对 B 相:大于 2000M A 相对 C 相:大于2000M B 相对 C 相:大于 2000M 9.2.2 对高压侧CT 进行绝缘测试,测试结果:A 相对地:大于2000M B 相对地:大于2000M C 相对地:大于2000M N 相对地:大于2000M A 相对 N 相:大于2000M B 相对 N 相:大于2000M C 相对 N 相:大于2000M A 相对 B 相:大于 2000M A 相对 C 相:大于2000M B 相对 C 相:大于 2000M C、对 21 汽机低压变20BBA09开关柜上的变压器差动综保装置
23、( WDZ-441)进行了静态校验。发现装置的采样与实际输入的电流存在差异:采样显示值为实际输入电流的2 倍。将差动保护装置停电,检查装置内部板件,确证装置交流模件上的CT 多绕一匝。装置送电后进行了差动保护的启动定值及相关的拐点等定值的校验,在检查过程中均存在上述问题。由于电厂设备的特殊情况,为了使21 汽机低压变差动综保装置采样及设置更准确,保护厂家人员对WDZ-441内部小 CT 人为的增加了一倍的二次线圈匝数,所以其采样也扩大了一倍。与此相匹配的定值在输入保护装置时也应该相应的扩大一倍,定值通知单上启动值为0.4Ie ,对应装置内差动电流启动值应为0.19A ,实际装置内差动电流启动值
24、为0.15A与定值通知单略有偏差,但该启动值对应CT 匝数增加后的32.5%,定计算导则DL/T684-1999中规定:采用比率制动原理的差动保护启动值在工程实用整定计算中可取20% 50% 额定值,一般工程宜采用不小于30% 额定值, 21 汽机变差动保护动作与此定值无关。,对差动保护的采样、定值及逻辑进行了检查,未发现问题。由于现场运行情况及试验设备的原因,没有能够对CT的本体进行饱和特性及传变特性的试验。2、原因分析21 汽机低压变B 相差动保护动作原因为:21 汽机变WDZ-441变压器差动保护装置静态校验未见异常,但受现场条件限制无法做到故障再现,装置内部信息较少,还需要进行在故障状态下WDZ-441变压器差动保护装置动作行为测试,不排除由于装置故障导致差动保护误动的可能性。在条件允许的情况下还需对21 汽机变高、低压侧CT的铭牌进行检查确认,并进行相关CT试验,以进一步明确B 相出现差流的原因是否是因为较大短路电流的情况下21汽机变某一侧CT传变特性不好或饱和所致。3、暴露出的问题1)、WDZ-441变压器差动保护装置是南京东大金智公司早期
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