版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、生产安全事故案例培训,生产安全事故案例培训教材,鄂伦春自治旗 2014年7月17日,安全环保部,生产安全事故案例培训,案例目录,案例一:罐内不通风,乱拉临时电 酿悲剧 案例二:私入煤仓被活埋 案例三:擅自进入设备内 把命丧 案例四:图省事短接防护,埋隐患自尝苦果 案例五:设备缺陷不维修,习惯违章害死人 案例六:不停机擦设备,卷入手臂死亡 案例七:天车限位失灵吊钩冲顶,违章操作造成事故恶果 案例八:自认本领大,老虎口中拔牙 案例九:设备故障瞎指挥,盲从蛮干害死人 案例十:储罐气体未置换,营救不当酿悲剧 案例十一:违规走线埋下安全隐患,线路磨损造成触电事故 案例十二:多人配合有失误,事故已出悔当初
2、,生产安全事故案例培训,案列十三 中材汉江8.08窑内发生爆燃 案例十四 中材亨达7.12事故篦冷机大量 高温粉尘外冒致工人烧伤事故 案例十五 螺旋输送机绞伤事故 案例十六 电机打伤事故 案例十七 岗位工违章操作 案例十八 煤堆自燃烫伤事故 案例十九 伊犁天山2.27绞人事故 案例二十 中材沙湾水泥厂皮带机伤人事故 案例二十一 皮带输送机误开伤人事故 案例二十二 伊犁天山03.14事故,生产安全事故案例培训,案例一:罐内不通风,乱拉临时电酿悲剧,2002年5月11日,青岛某公司在改造男澡堂水箱内壁刷环氧树脂时,因通风不畅,职工碰破水箱内照明灯引起可燃气体爆炸,造成1人重伤,2人轻伤。 事情经过
3、: 2002年5月11日上午11:00左右,青岛A公司职工王某为青岛某公司一楼男澡堂内壁刷环氧树脂,因通风不畅(水箱内气体浓度达到爆炸限度),王某碰破水箱内临时照明灯引起可燃气体爆炸,爆炸造成1人重伤,2人轻伤。公司人员及时抢救伤员并送往医院抢救治疗,均无大碍,澡堂水箱,澡堂内照明灯电源线裸露,生产安全事故案例培训,事故原因: 1、施工队王某在有限空间易燃易爆品作业,现场未做通风处理,水箱内气体浓度达到爆炸限度,碰破水箱内临时照明灯,引起可燃气体爆炸,是造成此次事故的直接原因。 2、施工现场安全管理不严未能及时发现问题,是事故发生的重要原因。 事故责任: 1、王某违章导致事故发生,是事故的主要
4、责任者; 2、公司安全管理不到位,部门负责人姜某行政经济处罚,1、有限空间作业,应对施工全过程进行有效管理,并保持空间有效通风,尤其是易燃易爆品作业,不然就是一触即发的“炸弹”啊! 2、作为生产组织者、管理者,要重视外来施工,加大力度排查隐患,并一一落实防范措施,使现场作业的每个环节处于可控状态,达不到施工要求必须停止施工,杜绝安全管理漏洞,避免事故的发生,事故警示,案例一:罐内不通风,乱拉临时电酿悲剧,生产安全事故案例培训,案例二:私入煤仓被活埋,2002年6月21日,青岛某能源公司职工发现煤仓下煤不畅,在没有接好照明,未采取任何防护情况下进入煤仓,导致仓壁粘接煤塌方被埋,被救险人员救出,人
5、员无大碍。 事情经过: 2002年6月21日上午9点多,青岛某能源公司供热站值班员发现1号炉煤仓下煤不畅,便通知供热站维修班进行疏通,维修班长接到通知后安排焦某和姜某进行疏通。因煤仓下光线较暗,需照明进行清理。焦某在没有接好照明灯的情况下,未采取任何安全防护措施私自进入煤仓,在进入煤仓的过程中震动了仓壁周围的粘接煤,造成塌方,被煤埋住,姜某迅速报告上级请求救援,在各级领导的现场指挥下及时将遇险人员焦某救出,人员焦某安然无恙,1号炉煤仓入口处,生产安全事故案例培训,案例二:私入煤仓被活埋,事故原因: 1、职工焦某在没有接好照明灯的情况下,未采取任何安全防护措施私自进入煤仓,是事故发生的直接原因。
6、 2、公司执行规章不到位,管理不严谨,对职工岗位操作规程执行情况监督检查不力,是事故发生的间接原因。 事故责任: 1、焦某违章导致事故发生,是事故的主要责任者; 2、公司管理主体责任不落实,部门负责人贾某行政经济处罚,1、“三违”是生产安全事故的原凶之一,因违章操作、违章指挥、违反劳动纪律导致的事故占事故总量的一半以上。“三违”已成为事故发生的主要原因。 2、反“三违”在安全工作领域已呼吁多年,但有些单位、作业人员对违章、违纪后果的严重性仍未有充分认识,致使“三违”现象屡杜不绝、屡禁不止。该事故再一次证明了这点。何以如此呢?最根本的原因是漠视安全,视安全为儿戏,而最终必将自食恶果,事故警示,生
7、产安全事故案例培训,案例三:擅自进入设备内 把命丧,图省事害死人,发生事故的吸附机,2003年5月29日,青岛某工厂职工郭某在操作吸附机时,违章进入设备内部被运行的模具将头部挤住,经抢救无效死亡。 事情经过: 2003年5月29日(星期四)凌晨5时左右,某工厂吸附区域操作工郭某在操作3内胆成型设备时,在没有告知任何人的情况下,从接胆工位到吸附机后部顺铁架梯孔隙处钻入正常运转的设备内部,被运行的模具挤住头部,设备故障报警被班组长发现,送往医院,经抢救无效死亡,生产安全事故案例培训,事故原因: 1、死者郭某在没有告知任何人的情况下,从吸附机接胆工位到吸附机后部,并从后部的铁架梯孔隙处钻入正在运转的
8、设备内部,导致被正在运行的模具挤伤头部,是造成事故的直接原因。 2、作业人员安全防范意识差,现场安全监护管理不力,对违章操作现象查处不及时,是引发此次事故的间接原因。 事故责任: 1、郭某自己违章导致事故发生,是事故的受害者,也是事故的主要责任者; 2、安全员马某安全培训不到位,现场人员状态失控导致事故发生。对马某撤职下岗处理,否决当月工资; 3、班长贾某对员工监督失控,导致事故发生,对贾某做出撤职下岗处理,否决当月工资; 4、部门负责人耿某对现场安全管理不到位,负主要领导责任,对部门负责人耿某撤职下岗,否决当月工资的处理决定; 5、分厂安全员高某对本部门职工安全教育、现场监督不到位,对高某撤
9、职下岗,否决当月工资的处理。 6、事业部分管部长王某、事业部长李某某负领导责任,给予行政经济处罚,1、作业人员在任何情况下都要按照规章制度及设备操作规程工作,不能心存侥幸。 2、本案中吸附机操作规程应是先断电,落实责任人现场监护后方能进入设备内部工作。郭某不按规操作,在未断电,未通知任何人情况下进入设备内部,致使事故发生。 3、各单位应研究改进防范事故发生的技术措施,从设备设施、工艺技术等方面改进提高设备本质安全,单纯靠规定约束、执法监督,类似事故还有可能发生,事故警示,案例三:擅自进入设备内 把命丧,生产安全事故案例培训,案例四:图省事短接防护,埋隐患自尝苦果,机械保护被人为垫起,短接的安全
10、装置,短接的安全装置,安全防护装置 是事故的最后一道屏障 ,随意撤除意味着事故,2003年8月22日,青岛某公司职工马某操作注塑机时将机械防护挡板垫起,取件时不慎将前臂挤成重伤。 事情经过: 2003年8月22日夜间11点左右,青岛某公司职工马某操作注塑机时,因注塑设备机械防护挡板存在故障未维修,为了继续操作方便将机械保护人为垫起,失去安全保护作用;在设备完成工件注塑取件时,设备动作,将操作工马某右前臂挤成重伤,生产安全事故案例培训,案例四:图省事短接防护,埋隐患自尝苦果,事故原因: 1、马某人为私自改设备防护装置是造成事故的直接原因; 2、设备、安保、安全员对注塑机日常巡检、监督不到位走过场
11、,不能有效发现和解决,是造成事故的主要原因。 事故责任: 1、郭某故意人为违章是事故的直接责任者。 2、设备部门对注塑机存在问题不能及时发现并维修到位,是事故发生主要原因。 3、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任,1、“三违”是生产安全事故的原凶之一,因违章操作、违反劳动纪律导致的事故占事故总量的一半以上。“三违”已成为事故发生的主要原因。 2、生产单位、作业人员对违章、违纪后果的严重性未有充分的认识,致使“三违”现象屡杜不绝、屡禁不止,事故警示,生产安全事故案例培训,案例五:设备缺陷不维修,习惯违章害死人,发生事故的发泡夹具,习惯性违章害死
12、人,2004年2月13日,青岛某公司发泡职工杨某检查设备溢料时被枪头卡住,造成1人死亡。 事故经过: 2004年2月13日,操作工杨某在预装后背钢板时,发现后背钢板上粘有密封胶垫,杨某违章将头部伸入设备内部检查,因设备当时在自动状态,在其检查过程中,设备枪头突然动作,将头部卡住。紧急处理并送往医院抢救无效死亡,生产安全事故案例培训,案例五:设备缺陷不维修,习惯违章害死人,事故原因: 1、设备模具配合不好,存在缺陷,需要操作工检查发泡箱体是造成事故的直接原因。 2、设备自动运行过程中,操作工杨某违章进入设备内部检查,严重违反“严禁将身体任何部位进入设备内部”的安全操作规程,是发生事故的主要原因。
13、 事故责任: 1、设备部门对发泡存在问题不能及时发现并维修到位,是事故发生主要原因。 2、杨某违章导致事故发生,是事故发生主要原因,负主要责任。 3、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任,1、遵守各项安全规章制度和操作规程,是保证自己和他人生命安全所必须具备的最基本条件,任何疏忽和大意都有可能酿成无法挽回的后果。 2、各单位应研究改进防范事故发生的技术措施,从设备设施、工艺技术等方面杜绝违章行为发生的可能性,提高设备本身安全,事故警示,生产安全事故案例培训,案例六:不停机擦设备,卷入手臂死亡,侥幸心理害死人,发生事故的部位,2004年5月4日,
14、青岛某公司职工郭某擦拭钢板杂物时将手臂卷入,造成1人死亡。 事故经过: 2004年5月4日下午18:30左右,某公司车间实习生郭某在设备开机调试、慢速运行过程中,发现钢板上有杂质违章擦拭,结果不慎将右手臂卷入设备内部,右臂被挤拉断。现场人员迅速将其送往医院抢救,5月5日上午8:10抢救无效死亡,生产安全事故案例培训,案例六:不停机擦设备,卷入手臂死亡,事故原因: 1、郭某在未停机情况下违章擦拭,是事故发生的直接原因。 事故责任: 1、郭某违章导致事故发生,对事故的发生负主要责任。 2、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任,1、任何人在任何情况下
15、,一定要按规章制度办事,不能盲目蛮干,冒险违章作业,任何瞬间的违章行为都可能导致恶果。 2、本案中作业人员违反设备操作规程,违章进入设备内部,未采取任何防护措施的情况下,私自对转动中机器擦拭,导致发生事故。 3、生产经营单位的各级人员要把安全放在第一的位置,真正做到安全第一,如果事前考虑安全,注意对违章行为控制,就能避免事故的发生,事故警示,生产安全事故案例培训,案例七:天车限位失灵吊钩冲顶,违章操作造成事故恶果,2005年8月20日,青岛某公司职工冯某用天车上料时造成吊钩冲顶,造成1人死亡。 事故经过: 2005年8月20日早上4:45左右,青岛某公司车间开卷线操作工韩某用天车吊卷料上料,吊
16、装到位后进入上料处进行调试。天车操作工冯某操作行车向回运动同时向上提升吊钩,在操作过程中,未能及时停止吊钩上升,造成吊钩冲顶,天车卷扬筒齿轮破碎,钢丝绳断裂,吊钩坠落,将在上料处操作的韩某砸倒,伤及头部,抢救无效死亡,生产安全事故案例培训,事故原因: 设备安全附件存在重大缺陷,高度限位器失灵,在操作工误操作时未起到正常保护作用。而设备本身的高度限制器内部齿轮断齿,造成传动螺杆断裂,吊钩上升高度无法传达到限位器,限位器失灵,未能及时切断电源,造成冲顶后卷扬筒继续提升,破坏传动齿轮,扯断钢丝绳,吊钩坠落。是此次发生事故的主要原因。 事故责任: 1、设备部门对行车存在问题不能及时发现并维修到位,是事
17、故发生主要原因,负主要责任。 2、冯某违章导致事故发生,是事故发生主要原因,负主要责任,1、危险性较大的特种设备的完好和安全运行时保证生产安全的基础。 2、建立健全设备安全管理制度,并落实到终端,及时发现和消除生产设备存在的事故隐患。 3、加强对职工的安全教育和现场安全生产管理,防止违章行为发生,事故警示,案例七:天车限位失灵吊钩冲顶,违章操作造成事故恶果,生产安全事故案例培训,案例八:自认本领大,老虎口中拔牙,2006年4月13日,青岛某公司职工李某清理药罐罐壁物料时将上臂三分之一处撕脱。 事故经过: 2006年4月13日上午9点20分左右,精制工序操作工李某在操作2#结晶罐时,在未关闭搅拌
18、器的情况下,右手持不锈钢勺伸入结晶罐内清理罐壁周围物料,搅拌器启动,导致右上臂三分之一处撕脱,生产安全事故案例培训,事故原因: 职工在未停机的情况下违反操作规程将胳膊伸入结晶罐内清理,是导致事故发生的主要原因。 主要责任: 1、李某在未断电的情况下清理药罐罐壁物料,是事故发生主要原因,负主要责任。 2、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任,1、缺乏安全意识和安全技能,发生事故只是早晚的事情。没有强烈的安全意识,就会忽视危险源的存在,没有过硬的安全技能,就会在危险源面前束手无策。 2、生产单位、作业人员对违章、违纪后果的严重性未有充分的认识,致使
19、“三违”现象屡杜不绝、屡禁不止,事故警示,案例八:自认本领大,老虎口中拔牙,生产安全事故案例培训,案例九:设备故障瞎指挥,盲从蛮干害死人,发生事故部位,盲从蛮干害死人,2006年7月3日,青岛某公司职工杨某私自拆卸注塑机射头加热圈时触电,造成1人死亡。 事故经过: 2006年7月3日7:14,某公司注塑机操作工杨某打件时,打不满模,便找工艺员赵某,赵某判断是设备喷嘴堵塞,便告诉杨某卸喷嘴。按规定:拆卸喷嘴必须关闭总电源并由专业维修工操作;在没有按规定关闭总电源的情况下,杨某自行将加热圈拆卸,结果管钳碰到线圈电源线,杨某触电倒地,经抢救无效死亡,生产安全事故案例培训,事故原因: 1、工艺员违章指
20、挥操作工杨某卸喷嘴,且未在操作现场监护是造成本次事故的主要原因。 2、设备操作工杨某未断电私自拆卸设备带电部件,是引发此次事故的直接原因; 事故责任: 1、工艺员赵某违章指挥导致事故发生,是事故发生主要原因,负主要责任。 2、杨某违章操作,对事故发生负主要责任。 3、金塑公司当班安保于某未及时发现职工违章作业,给予行政经济处罚。 4、公司设备处、分厂负责人、事业部相关领导负管理责任,给予行政经济处罚,1、作业人员在任何情况下都要按照规章制度及设备操作规程工作,不能盲目蛮干,冒险作业,任何瞬间的违章行为都可能导致恶果。 2、生产经营单我的各级人员要把安全放在第一位,真正做到安全第一,如果事前考虑
21、安全,注意维修过程中的违章行为控制,就能避免事故的发生,事故警示,案例九:设备故障瞎指挥,盲从蛮干害死人,生产安全事故案例培训,案例十:储罐气体未置换,营救不当酿悲剧,2006年7月10日,湖南省某设备制造公司在青岛市开发区某公司院内安装、调试为该公司制作的异氰酸酯储罐,安装调试人员进入未排空氮气的储罐内作业时,因氮气中毒和窒息事故,造成2人死亡。 事故经过: 2006年7月9日17:00左右,安装人员在为异氰酸酯储罐充注35KG氮气,罐内压力达到0.6MPa(预定试压压力),进行检漏试验,若检漏正常无泄漏,设备将交付正式使用,内部氮气作为保护气体留在储罐内。2006年7月10日上午10:00
22、施工方派人检查泄漏情况,发现储罐上方呼吸阀有漏气,现场施工负责人殷鸿安排人员将阀门打开排气。 下午16:00时,厂家施工人员四人到施工现场,打开储罐上方人口检查,根据现场指挥殷某的要求,在排气结束后,钳工进入储罐检查液位浮球,施工负责人殷某离开现场去退还租用的氮气罐。 17点左右,现场作业人员王某进入储罐内部检查,进入之前未进行氧气含量检测,也未进行设备内气体的置换作业(现场作业人员判断大罐内是否有气体的办法是听不到排气的“嘶嘶”声)。刚进入后就倒下了,上方监控人员发现后,喊人过来救助,随后王某和戴某随后进入抢救,也相继倒下。施工监护人发觉情况严重呼救,现场外协单位王某拴住腰部随即下到罐内救援
23、,进入后出现呼吸困难,被救出储罐。现场人员打110、119、120报警,17:35由消防队员戴呼吸器下去将三人从罐内救出,送往医院。王某等2人经抢救无效确认死亡,戴某、外协单位王某已无生命危险,生产安全事故案例培训,事故原因: 1、急于求成、违规作业、贸然进入灌区作业和施救是引发此次事故的直接原因。 2、安全管理不到位,现场组织不利。负责人离开现场后未落实安全责任和明确作业方案,也未配备必要的检测手段,导致职工违章作业和施救,是事故发生的间接原因。 3、职工安全教育不到位,缺乏安全操作技能和常识,是事故发生的间接原因。 主要责任: 1、湖南省某公司安全责任制不落实,现场安全生产组织、监管、教育
24、不力,对事故负重要责任,处人民币10万元行政经济处罚。 2、员工殷某是现场作业的主要责任人,作业前没有进行必要的安全交底及组织现场作业的安全监管,对事故负有管理责任。 3、王某、王某某以及戴某违章作业和施救,应对此事故负主要责任。 4、对公司法定代表人徐某处人民币4万元的行政经济处罚,1、加强全员安全教育,做到不流于形式,尤其是加强“三不伤害”教育,要联系实际查找本岗位的安全隐患和易发生事故的危险环节,才能使员工熟知违章的后果并掌握自我防护的技能,养成良好的作业习惯。 2、对从事危险性交作业的人员,一方面要严格按照规定和技术要求进行操作,另一方面也要学习并掌握自我防护和救护他人的相关知识,做到
25、在关键时刻发挥作用,事故警示,案例十:储罐气体未置换,营救不当酿悲剧,生产安全事故案例培训,案例十一:违章走线埋下安全隐患,线路磨损造成触电事故,漏电的日光灯,磨损的电源线,2007年8月23日,青岛某公司注塑工艺员王某手抓工作台擦拭模具时触电,造成1人死亡。 事故经过: 2007年8月23日,青岛某公司注塑车间工艺员王某在调试注塑模具时,因注塑机旁工作台照明灯电源线长期磨损漏电,电源线磨损漏电处与工作台铁架接触,王某手抓工作台铁架擦拭模具时,被电击倒,经抢救无效死亡,生产安全事故案例培训,事故原因: 1、操作台照明电源线接线不规范,无套管、铁皮口无防护,造成电线绝缘层破坏,无漏电保护装置,发
26、生触电后不能自动保护,是造成本次事故的主要原因。 2、设备、安保、安全员对注塑机日常巡检、监督不到位走过场,不能有效发现和解决,是造成事故的主要原因。 事故责任: 1、设备部门对注塑机存在问题不能及时发现并维修到位,是事故发生主要原因。 2、王某违章导致事故发生,是事故发生主要原因,负主要责任。 3、事业部班组长、安全员、分厂对现场违章未能及时检查并制止,是事故发生间接原因,负管理责任,1、各单位生产工作现场电器设备较多,必须按照规定安装漏电保护器、使用橡套电缆、并按规定敷设电器线路等。特别是单向电线电路、开关、插座、照明灯、排风扇等电器,如果安装不规范,就容易发生事故。 2、去除物的不安全状
27、态,规范人的不安全行为,是防范事故的重要方面,也是安全管理的重点所在,事故警示,案例十一:违章走线埋下安全隐患,线路磨损造成触电事故,生产安全事故案例培训,案例十二:多人配合有失误,事故已出悔当初,发生事故位 置,发生工伤事故设备(400T冲压机,2009年4月20日,青岛某公司职工操作冲压机时因违章操作将右前臂挤伤。 事故经过: 2009年4月20日,青岛某公司钣金车间400T压力机操作区域,压力机前侧为上料工位及后侧为下料工位,前侧上料工A操作设备按下双联开关,400T压力机向下冲压合模过程中,后侧下料工B进入设备内部西北角(此区域为光电保护死角位置),设备动作将下料工B右前臂挤伤,上料工
28、A和事业部领导将受伤职工B送往医院急救,生产安全事故案例培训,事故原因: 1、400T压力机安全防护措施存在较大缺陷,是发生事故的主要原因。 2、400T压力机设备向下冲压合模时下料工B违章进入设备内部操作,属于严重违章操作,是发生事故的主要原因。 3、400T压力机上料工A按下双联开关进行冲压合模时,光电保护使其设备停止动作一次。上料工A在未确认设备、人员安全的情况下再次按下双联开关操作,造成事故,属于严重违章操作,是发生事故的主要原因。 4、B前期为电焊操作工,2009年4月1日调岗为400T压力机辅助操作工,未经过转岗培训,无资质操作此设备,是发生事故的主要原因。 主要责任: 1、400
29、吨压力机操作工孙某没有确认安全情况下按动设备按纽,承担事故主要责任; 2、作业班压力机班长段某对员工的严重违章,监督不到位,承担直接管理责任, 3、作业长兼安全员李某私自安排无设备上岗证员工上岗操作,违章指挥,承担直接管理责任; 4、部门长邹某、安全卢某、生产技术刘某等对员工和部下的严重违章,监督不到位,承担领导管理责任; 5、单位领导岳某、隋某等安全管理效果不受控,承担领导管理责任,1、大型设备需多人协同作业,多人作业必须相互配合,相互照应,相互提醒,协调一致。若各行其是,我行我素,各自为战,既不能完成工作任务,也不能确保安全。 2、多人操作冲压设备应配置多个双联开关,同机人员必须要有全局观
30、念,且不可思想麻痹、粗心大意,事故警示,案例十二:多人配合有失误,事故已出悔当初,生产安全事故案例培训,案列十三中材汉江8.08窑内发生爆燃,事故经过 2007年8月7日13时33分,生产部一车间回转窑系统一次风机电机轴承突发故障,迫使系统紧急停车,系统止料止煤。为了消除因 四通道噴煤枪火焰形状异常而引发的窑筒体一档轮带及14米左右处局部温度超高及窑头排风机震动日趋加大隐患,经相关方面协商汇报,本着节约时间考虑,将计划次日(即8月8日)进行16小时定检项目提前进行。其中对窑四通道喷煤喷管更换项目一车间中班(四班)按照车间安排进度提前完成,生产安全事故案例培训,8日夜班(一班)接班后,当班班长李
31、德兴只带七名员工到窑头平面进行三通道喷煤管三个接头安装的扫尾工作。约凌晨1点37分左右,工作基本结束时,窑内突然发生爆燃,喷出的炙热气流夹杂着熟料小块和灰尘造成正在工作的窑头巡检工吴某、张某和班长李德兴一人重伤两人轻伤,生产安全事故案例培训,生产安全事故案例培训,生产安全事故案例培训,事故原因分析 1、员工的安全意识不强,对煤粉存在的不安全因素缺乏应有的知识及认识,存在一定的麻痹大意思想。 2、在现场校秤工作中欠缺有效的信息沟通协调。 3、技术管理不完善。 启示及整改措施: 加大员工安全生产知识培训力度,防患于未然,生产安全事故案例培训,案例十四 中材亨达7.12事故篦冷机大量高温粉尘外冒致工
32、人烧伤事故,事故经过 2007年7月12日上午,因篦冷机破碎吹头质量不过关,必须维修更换。烧成车间按计划要求停窑检修,黄某与罗某进行作业,在检修过程中,三次封官发生突发瞬时塌料,整个篦冷机大量高温粉尘外冒,生产安全事故案例培训,生产安全事故案例培训,黄某从检修平台跳下,罗某全身衣服着火跑出来滚倒在地,事故发生后,伤者立即送往医院抢救。黄某左脚跟粉碎性骨折,罗某烧伤面积达96%,伤势过重,抢救无效死亡,生产安全事故案例培训,事故原因 直接原因存在设计隐患:回转窑烧成系统三次风管设计角度过大,几何角度达到23度,因下端入回转窑口(距地面15米)和上端入预燃炉口(距地面40米)的高度落差转大,管长约
33、50余米,无法对管内的煅烧积尘情况进行检查,且国内5000T/年新型干法水泥熟料生产线三次风管如此设计的仅有中材亨达一家,生产安全事故案例培训,广东省安淮职业安全事务所有限公司经安全评估工作后明确指出:该风管未设置防止积尘的设施,不符合水泥工厂设计规范的相关规定,容易发生积尘塌料伤人事故,本次事故也正是因为三次风管内突发性塌料时引起大量煅烧积尘冲入篦冷机,继而引发生产安全事故,生产安全事故案例培训,间接原因:由于生产时间紧任务重,造成检修时仓促作业,对检修过程中的突发重大事故隐患没有足够的认识;缺乏系统严格的篦冷机检修安全技术操作规程。 1、相关岗位员工缺乏系统规范的安全技术操作培训。 2、检
34、修现场的安全管理措施不到位。 3、公司安全管理人员在组织抢修时,安全方面考虑不周到,监管不到位,没有全方位的考虑事故诱发因素,而造成员工高温烧伤、摔伤,生产安全事故案例培训,4、作业人员安全生产意识淡薄,思想麻痹大意,自我安全防护意识较差。 5、安全防护设施和高温防护用品不足,预见性不强。 启示及整改措施: 加强业务技能培训,熟练操作规程,加大安全监管力度,生产安全事故案例培训,案例十五 螺旋输送机绞伤事故,事故经过 2004年9月10日下午,某水泥厂包装车间,员工进行倒料工作,开机后,库不下料,于是手持钢管,站立在螺旋输送机上敲打库底。库下料后,准备下来,不料因脚穿泡沫拖鞋,行动不便,重心失
35、稳,生产安全事故案例培训,生产安全事故案例培训,乱了方寸的左脚恰好踩进螺旋输送机上部10CM宽的缝隙内,正在运行的机器将其脚和腿绞了进去。立即停车并反转盘车,才将其腿脚退出,导致左腿高位截肢。 事故原因 1、包装工未按规定穿着防护用品,而是穿着泡沫拖鞋,在凹凸不平的机器上行走,失足踩进机器缝隙是事故的直接原因,生产安全事故案例培训,2、螺旋输送机10CM宽的缝隙上部没有盖板或防护罩等安全设施,是导致该事故的重要原因。 3、水泥厂安全生产管理不力,制度不落实,明显的隐患没能得以消除。 启示及整改措施: 加强各岗位技能培训,规范安全劳动防护用品的使用规范,加大监督、监管力度,生产安全事故案例培训,
36、案例十六 电机打伤事故,事故经过 2012年4月5日下午,伊犁天山水泥厂生料车间,巡检工在巡检过程中与中控核对参数时,发现辊压机给料装置现场显示与中控显示有较大差异,生产安全事故案例培训,生产安全事故案例培训,通知中控止料进行检修,在没有通知检修工、电工断电下,私自打开电机风叶后盖,取出风机叶片,用扳手卡住螺杆转动使辊压机给料装置回到原始位置。结果电机反转,扳手打于手指。经诊断右手大拇指、食指打成骨折,生产安全事故案例培训,事故原因 1:当事人安全意识淡薄。 2:当事人违章操作。 3:为断电、挂牌,无人监护。 4:班长对员工安全知识培训不到位。 启示及整改措施: 加大安全生产知识培训力度,提高
37、安全意识,实行两票三制制度,电气操作要实行监护制度,加大监督、监管力度,生产安全事故案例培训,案例十七 岗位工违章操作,事故经过 2012年2月19日晚上,伊利天山水泥厂生料车间,均化库顶巡检工接班后没有对库顶设备认真巡检。结果到凌晨7时,入库斗提机传动部位液力耦合器爆炸,导致入库斗提机压死,人员严重受伤,生产安全事故案例培训,生产安全事故案例培训,事故原因 1:巡检工责任心低。巡检不到位。 2:没有定期对液力耦合器油位检查。 3:对设备操作没有认真学习。 启示及整改措施: 加大岗位培训力度,增强岗位安全知识的培训。认真落实设备巡检管理制度,提高岗位工技能水平,生产安全事故案例培训,案例十八 煤堆自燃烫伤事故,事故经过 2012年3月4日,井某休假结束回厂上班(中班),在巡检过程中,横穿原煤堆场(煤堆自燃,每层上产生大量煤灰),在行走过程中右脚陷入煤灰中,当感觉到脚部滚烫时快速后退,回到堆场挡墙处,赶紧脱掉自己的板鞋。这次烫伤事故造成井某左脚大面积烧伤,生产安全事故案例培训,生产安全事故案例培训,事故原因 1、井某的安全意识淡薄,未按规定行走路线行走,未按规定穿戴劳保用品是主要原因。 2、安全生产管理不力,缺乏对自燃煤堆这种安全隐患的防护措施。 3、安管排除隐患不及时,对事故发生的预见性低。 启示及整改措施: 加强业务技能培训,熟练操作规
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论