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文档简介

焊接失败案例,焊接失败案例,(对接焊)焊接失败案例-1,焊口泄漏处剖开情况,焊接面光亮如镜,形成假焊,运行后焊口处泄漏,2003年6月铺设管径规格:200/SDR11-PE管试验压力:0.6Mpa运行压力:0.07Mpa10月30日4个月泄漏。,凸起高度的时间计算在吸热时间内,热量不够,焊接温度低,焊口外翻边小,焊接面污染,造成泄漏。,焊接失败案例1(对接焊),铁削,(对接焊)焊接失败案例-2,焊接失败案例2(对接焊),管表面处理不彻底,翻边受阻,(对接焊)焊接失败案例-3,焊接失败案例3(对接焊),热板未进行清洁,污染焊接面,形成假焊,造成焊口强度低,拖管时焊口开裂。,2003年9月施工管径规格:250/SDR17.6-PE管几十米管焊在一起,拖拉管时,焊缝开裂。,(对接焊)焊接失败案例-4,焊接失败案例4(对接焊),2003年4月施工管径规格:PE100管315/SDR17.62003年4月施工试压0.6Mpa合格,2004年使用前又进行试压发现泄漏,找到漏点,发现焊口开裂。,第一个焊口,热板未进行清洁,未预热温度低,焊接端面污染、切换时间过长,而形成假焊;致使焊口开裂。,(电熔焊)焊接失败案例-1,焊接失败案例5(电熔焊),63端钢钎砸开的口,电熔异径三通,110端钢钎砸开的口,焊前没有划线:承插过长110/63异径三通63端被堵,18,(电熔焊)焊接失败案例-2,焊接失败案例6(电熔焊),正确焊接,错误焊接,113,48,150,190,480,错将台阶当限位:电熔套筒焊接200/160异径三通,200端承插过长,接缝距离约10mm,处在电阻丝密集区导致泄漏。,(电熔焊)焊接失败案例-2,焊接失败案例6(电熔焊),错将台阶当限位:电熔套筒焊接200/160异径三通,200端承插过长,接缝距离约10mm,处在电阻丝密集区导致泄漏。,另一端接缝小,但引起焊瘤,济南煤气公司2003年9月施工,(电熔焊)焊接失败案例-3,焊接失败案例7(电熔焊),未及时焊接,隔天晨焊,温差大,管材冷缩,又没划线,无明显标记,造成一端空焊,致使打压失败。,2003年9月施工,管径规格:250SDR11,结果:用H2查漏,锯去废件,增加两个电熔套筒及管段进行修补。,(电熔焊)焊接失败案例-4,焊接面未清理干净:焊接时电阻丝密集区有水,形成假焊,导致焊接失败。,焊接

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