




已阅读5页,还剩4页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
维修电工技术员(论文)题目:正确消除原因姓名:azizi Maimaidi职业:维修电工身份证号码核等级:维修电工技师单位:轮台镇政府完成日期:2017年1月10日摘要随着加工制造业越来越广泛的应用,这意味着数控机床的应用将会越来越多。以前,模具是用来成型的,但现在它正慢慢开始转变为直接加工成组件。伺服系统是数控系统和机床之间的中间环节。伺服系统故障是数控机床最重要的故障。结合数控机床在实际工作中的故障现象,介绍了伺服系统最常见的故障类型。根据故障定位方法;以伺服系统故障诊断为例说明了该方法。关键词:数控机床;伺服系统;故障分析1以前的声明进给伺服系统是数控机床的重要组成部分。其功能是:接收数控系统发出的进给位移和速度指令信号,经伺服驱动电路转换放大后,通过伺服驱动装置和机械传动机构驱动机床的工作台、主轴头架等执行部件1进行工作进给或快速进给。进给伺服系统的性能直接决定了机床的加工精度、定位精度、运动速度等重要指标。因此,进给伺服系统故障是数控机床最常见的故障之一。当数控机床进给伺服系统出现故障时,通常有三种表现形式:在显像管或操作面板上显示报警内容或信息;驱动单元2的故障通过报警灯或数码管显示在进给伺服驱动单元上;进料移动不正常,但没有报警信息。内容文摘 1前言 2文本 4一、常见故障及原因分析41.超程4过载43.运动44.爬行55.振动56.伺服电机不旋转57.位置误差68.漂移7二。故障分析7三、故障诊断综合实例9Iv .结论10文本一、常见故障及原因分析数控机床进给伺服系统有8种常见故障,分别是:1过度旅行立交桥一般分为硬越程和软越程。超程报警后,限位器用力超程撞击行程开关;无冲击,柔软超程。超程报警机构:软极限(软超程):实际坐标大于软极限参数,出现软件报警。硬极限(硬超程):的实际坐标大于硬极限行程,出现硬件报警。取消超程的一般方法是手动将机床返回超程的相反方向。当检查没有危险时,按复位键重新启动。如果警报仍然是相同的,它是软超程。2过载当进给运动负荷过大,正反向运动频繁,进给传动链润滑状态不好时,会引起过载报警。伺服电机过载、过热或过流等报警信息将显示在阴极射线管上。同时,在高压柜的馈电驱动单元上,指示灯用于提示驱动单元的过载和过流等信息。3运动进料:时窜槽的原因1)测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等。2)速度控制信号不稳定或受干扰;3)连接端子接触不良;4)进给传动链反向间隙或伺服系统增益过大。爬行当启动加速阶段或低速进给时,通常是由进给传动链润滑不良、伺服系统增益过低、外部负载过大等因素造成的。应特别注意用于连接:伺服电机和滚珠丝杠的联轴器。由于连接松动或联轴器本身存在裂纹等缺陷,滚珠丝杠的旋转与伺服电机的旋转不同步,从而使进给速度越来越慢,导致爬行现象。5振动机床的振动周期是否与进给速度:有关1)如果与进给速度有关,振动通常与t的速度回路增益有关除了速度控制信号,数控系统对进给驱动单元也有一个使能控制信号,一般为DC 24 V继电器线圈电压。1)检查数控系统是否有速度控制信号输出;2)检查使能信号是否开启。通过阴极射线管观察输入输出状态,分析机床的可编程序控制器梯形图(或流程图)以确定进给轴的启动条件(如润滑和冷却)是否满足;3)对于带电磁制动器的伺服电机,检查电磁制动器是否释放;4)进料驱动装置故障;5)伺服电机故障4;7位置误差当伺服轴超出位置公差范围时,数控系统将产生位置误差过大的报警,包括跟随误差、轮廓误差和定位误差等。主要原因如下:1)系统设定的公差范围太小;2)伺服系统增益设置不正确;3)位置检测装置被污染;4)进给传动链累积误差过大;5)平衡装置(如平衡油缸等。)在主轴箱垂直移动时不稳定5。8漂移当命令值为零时,坐标轴仍然移动,导致位置误差。零点漂移将导致机床绝对坐标和实际位置之间的误差,这将导致被加工工件的报废以及刀具和机床的损坏6。通过驱动装置上的漂移补偿和零速度调节消除了这种现象。二、故障分析目前,为了快速定位故障位置,可以采用以下两种方法:当进给伺服系统出现故障时,数控系统显示报警信号,伺服放大器的报警灯点亮。根据报警信息,对报警现象进行综合分析,找出报警原因,排除非报警因素,找到故障位置。由于伺服系统由位置环和速度环组成,当伺服系统退出时a)模块交换方法一些数控机床进给轴的驱动装置具有相同的等效物。例如,立式加工中心的X轴和Y轴驱动单元通常是相同的。当其中一个轴发生故障时,另一个轴可以用来更换它,观察故障的转移,并快速确定故障的位置。图1和图2是使用模块切换的故障诊断方法。X轴和Y轴插口是从数控系统位置控制模块到X轴和Y轴驱动模块的控制信号,包括速度控制信号、伺服启动信号等。XM和YM是伺服电机的接线端子;XF和YF是伺服电机检测装置的反馈信号。b)外部参考电压法当轴进给失败时,为了确定驱动单元和伺服电机是否失败,可以分离定位环并检查速度环。三、故障诊断综合实例a)故障现象采用FANUC OT数控系统的数控车床启动时运行正常,伺服进给系统高速平稳运行,低速不爬行,加工零件精度满足要求。机床正常工作5 7小时,Z轴剧烈摆动,数控系统报警。机床不能正常工作。此时,即使电源关闭后再启动,只要手动或自动移动Z轴,所有速度范围内都会发生剧烈振荡。但是,如果停机时间足够长(如第二天启动机器),机器可以再正常工作5 7小时,上述故障会再次发生,因此会定期重复。b)根据上述故障现象分析故障原因,首先从大的方面考虑,分析可能的原因无非是机械和电气方面。在机械方面,可能是涂塑导轨热变形脱胶导致载荷变化不均匀,或者滚珠丝杠和丝杠轴承局部损坏或调整不当,导致进给系统不稳定。在电学方面,元件的参数变化可能导致系统的动态特性发生变化,从而导致系统的不稳定性。c)维护程序1)松开Z轴伺服电机和滚珠丝杠之间的机械连接,Z轴上没有负片在负载条件下,运行处理程序来区分机械故障和电气故障。测试表明故障仍然存在,但是故障发生的时间已经过了2)给出数控系统的X轴和Z轴速度,交换位置反馈,即机床的Z轴伺服和电机运动由数控系统的X轴指令控制,机床的X轴伺服和电机运动由数控系统的Z轴指令控制,从而判断故障是发生在数控系统还是伺服系统。更换后,发现数控机床的Z轴(带X轴伺服和电机)运动正常,但X轴(带Z轴伺服和电机)在运动时发生摆动。据此,可以确认故障是在Z轴伺服驱动器或伺服电机上。3)在第二步恢复数控与X、Z伺服的正常连接后,调整设置后,更换X、Z的印刷电路板。更换后,发现X轴工作不正常,Z轴故障消失。修理z的印刷电路板并修复故障。四.结论在实际生产过程中,数控机床进给伺服系统可能会有较为复杂的故障原因,这就要求维修人员具备广博的知识,大胆细致,目标明确,思路完整,进行细致的操作,充分利用维修知识,进行故障排除和维修,提高机床的利用率。参考资料1冯荣军。数控机床的故障诊断与维护,M。北京:中国社会劳动和社会保障出版社,2007。彭跃翔。数控机床的故障诊断与维护,M。北京:清华大学出版社,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 精细化管理培训班
- 桌面运维培训课件
- 实验楼安全风险评估-全面剖析
- 孕妇头孢克洛干混悬剂药代动力学研究-全面剖析
- R树空间索引压缩-全面剖析
- 栽树的施工方案
- 环境影响评估在商业决策中的作用-全面剖析
- 农业多功能性开发模式-全面剖析
- 人工智能在法律职业中的角色与挑战-全面剖析
- 燃气零售行业竞争格局分析-全面剖析
- 高三数学二轮复习-解三角形课件
- 2024年人力资源社会保障部所属事业单位招聘考试真题
- 2024年山师附小招生简章
- 食堂7s管理标准
- DEEPSEEK了解及使用攻略高效使用技巧培训课件
- 2025年山西电力职业技术学院单招职业技能考试题库含答案
- 2024-2025学年人教版七下地理第一单元测验卷
- 稻田画种植合同5篇
- 共价键+周测卷 高二下学期化学选择性必修2
- 2025-2030年中国微型扬声器(受话器)行业竞争格局及发展策略分析报告
- 程序员个人职业生涯规划
评论
0/150
提交评论