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东南大学硕士学位论文 b a f 处理印染废水二级出水试验研究 东南大学 硕士研究生:周锋导师:吴浩汀教授 摘要 综述了印染废水二级出水的水质特点及可供选择的深度处理技术,选择曝气 生物滤池( b a f ) t 艺作为其深度处理的试验工艺,并简述了b a f 的工艺特点、工 作原理及影响因素。考察了常规的厌氧水解一接触氧化工艺处理印染废水二级达 标的效果,并其出水的基础上研究了b a f 好氧工艺和前置厌氧工艺,并对两者 进行了综合比较。考察了好氧工艺中气水比、冲击负荷、温度、溶解氧、p h 对 出水水质的影响。对比试验了膜技术。对b a f 工艺设计参数进行了优化。 主要研究结论如下: 1 、水解酸化一接触好氧工艺后增加b a f 工艺作为印染废水的深度处理, 采用好氧工艺,进水c o d 浓度在2 0 0 m g l 以下,水力负荷为1 0 2 0 m h ,气水 比2 3 :l 时,可以达到一级排放标准( c o d c r 、 环状 杂环( 或多环) ;颗粒状有机物,粒径越大,水解速率相对越小。在水解 酸化池内,原废水中可生物降解固体有机组分被水解为溶解性有机物,微生物自身得以增殖;不可生物 降解的固体有机组分以及无机组分在水解池内被部分截留,在水解池内积累,有可能干扰水解池的正常 运行。为了保持水解微生物的活性,水解池进水中的不可降解固体组分应该被适当的加以控制,水解池 内水解微生物也应该保持在一个合适的浓度1 7 1 1 “l 。 水解酸化工艺主要特点是使废水的可生化性得到的提高,后续好氧生物处理可以在较少的能耗下达 到较高的处理率,有利于整个系统的稳定、有效和低耗运行:对悬浮物有较赫的去除率,且在水解菌的 作用下,可将部分悬浮物水解为溶解性物质,因此,水解酸化工艺的产泥量远低于好氧工艺;对水质、 水温、p h 变化的适应能力强,耐冲击负荷。 4 2 水解酸化+ 接触好氧工艺处理印染废水的试验研究 4 2 1 系统培菌 水解酸化+ 接触氧化系统从2 0 0 3 年7 月3 号开始,到2 0 0 3 年7 月2 5 号结束,历时2 2 天。接种污 泥主要来自于南京化纤厂的厌氧水解池污泥部分为南京锁金村污水处理厂的生化污泥( m l s s 2 5 0 0 r a g 1 ) 。系统培菌开始后,整个系统是停止进水,水解区采用水力搅拌,接触氧化区进行闷曝,2 4 第1 8 页 第四章水解酸化生物接触氧化处理印染废水 小时后就开始小水量进水( 进水水量2 0 1 5 0 1 h ,根据培菌情况逐步增加) ,使厌氧水解区水解菌增殖, 接触好氧区的生物膜在填料上生成,根据厌氧水解和接触氧化工段的出水各项水质指标检测分析,逐渐 增加水力负荷。 在整个培菌期间,每天对进水的有机物浓度( 以c o d c 。为指标) 进行检测,并定期采样分析厌氧水 解进出水中b c 值的变化,色度的变化。系统培菌过程中,系统进水浓度c o d c ,在8 0 0 1 8 0 0 r a g 1 - 色 度平均在2 5 6 倍以上。p h 值控制在8 5 以下。水解酸化池内溶解氧控制在o 5 m g l 以下,生物接触氧化 池内溶解氧控制在2 3 m g l 。根据m ( b o d 5 ) :m o o :m ( p ) = 1 0 0 :5 :1 计算出合理的n 、p 投加量, 以满足微生物的需要。 培菌结束时,厌氧水解池对c o d 去除率约为2 0 ,出水的b c 值有一定的提高,脱色效果在8 0 以上,m l s s 在2 0 0 0 m g 1 ;接触氧化池对c o d 的去除率在7 5 以上,填料挂膜效果良好,微生物镜检 发现钟虫和少量浮游性原生动物。 4 2 2 试验结果分析 试验水源为经过p h 调节和氮磷营养盐补加的印染废水,其p h 控制在8 9 ,c o d c ,浓度为8 0 0 2 0 0 0 m g l ,b o d s 浓度为2 0 0 5 0 0 m g 1 ,色度为2 5 6 5 1 2 倍。水温在2 0 3 5 c ,试验进水水量为3 0 5 0 1 h 。每天进水8 1 0 h 。 主要试验数据见表4 1 。 表4 1 厌氧水解一接触氧化工艺水质指标去除率列表 淤 温度c o d c ,b o d 5 b cn h ,- n 色度 ( ) p h ( m g 1 )( m g 1 )( m g i ) ( 倍) 原水 6 01 37 9 3 71 8 7 22 3 63 2 2 2 5 6 水解3 4 8 24 5 2 41 4 3 83 1 73 2 8 2 3e 4 3 02 3 28 7 5 好氧3 0 7 81 6 3 83 21 9 56 0 23 2 e 6 3 87 7 7 原水6 0 1 31 9 5 2 44 1 6 32 1 35 1 2 水解2 87 97 1 8 32 7 8 ,6 3 8 86 4 9 1 5e 6 323 4 68 75 好氧2 42 1 4 2 92 6 41 2 33 2 e 7 0 19 0 55 0 原水6 0 1 31 0 4 0 32 4 362 3 45 1 2 水解2 58 36 5 3 2 22 1 5 ,93 3 11 3 1 66 4 1 0 2 7e 3 721 1 48 75 好氧2 28 o1 6 5 3 22 2 41 3 55 1 03 2 e 7 4 78 9 65 0 表4 1 中,试验数据中厌氧水解的去除率较高,分析可能有以下原因:1 ) 、厌氧水解的水力停留时 间较眭,使其对废水中有机物的实际去除率比较高:2 ) 、厌氧水解池停留时间较长,不同原水浓度有一 定的混合稀释作用,实际去除效果应该在表中数据的一定范围内进行调整;3 ) 、每日接触氧化的剩余污 泥回流稀释作用,一般回流率在2 0 以上,表中厌氧水解的去除率应是适当调低,等等。 本次试验由于原废水的水温较高( 通常在5 0 以上) ,口h 值高( 1 0 1 3 ) ,需要进行降温处理和p h 调配,受试验条件限制厌氧水解和接触氧化生物处理系统未能实现连续进水,厌氧水解+ 接触氧化工 段实际停留时间较常规设计较长,无法对试验数据和处理效果做出定量的分析,以下数据主要是反应了 第1 9 页 东南大学硕士学位论文 在本次试验过程中,该工艺对印染废水的处理效果。试验运行过程中,厌氧水解的进水波动较大( 见图 4 1 ) ,对系统正常的运行产生了很大的影响,由于厌氧水解的水力停留时间较长,其出水基本稳定在较 ( 中小水量条件下) 相差较大,但是对实际工程仍有很好的借鉴意义:对于高浓度的印染废水,在进入 厌氧水解前采取物化预处理措施是有必要的,可以有效地减轻厌氧水解的有机负荷和冲击负荷,通过现场 小试,简单的物化预处理对c o d 的去除率达到3 0 以上,s s 的去除率达到8 5 以上,色度的去除率在 5 0 左右。 : j 3 侧 8 图4 1 厌氧水解对c o d 去除效果 由印染废水原水水质波动较大,p h 一般在l o 1 3 ,色度在2 5 6 倍以上;根据图4 1 所示,其c o d 值一般在1 0 0 0 1 5 0 0 m 酽l ,最高可达2 0 0 0 m g i 以上,平均值约为1 3 0 0 m g 1 ,与企业的生产现状( 如产量、 布料、染料等) 有关;但是厌氧水解出水c o d 基本稳定在6 0 0 8 0 0 m g l ,平均为6 2 0 m g l ( 考虑到2 0 以上的污泥回流,实际出水c o d 应该在7 0 0 9 0 0 m g 1 ,均值为8 0 0 mg ,i 左右,c o d 实际去除率在3 0 4 0 ) ,色度去除率在6 0 以上。 : 占 划 嵌 图4 2 接触氧化池对c o d 的去除效果 第2 0 页 第四章水解酸化生物接触氧化处理印染废水 从图4 2 可知,二级处理出水c o d 基本在1 5 0 2 5 0 m g l 之间,运行工况调整时,出水c o d 会在 3 0 0 r a g ! 以上。 根据国内外的工程实践,厌氧水解的设计停留时间长有利于印染废水的处理,这一点通过试验数据 也可以发现,尤其对色度的去除率,可以达到8 0 以上;对于接触氧化池,尽管延长了其水力停留时间 和曝气时间,增加了对废水中有机物的去除效率,但是通过试验表明,仅仅通过增加好氧系统的容积, 延长好氧系统的水力停留时间等这些简单的措施,印染废水也是很难达到一级排放标准的。分析其原因, 可能有:1 ) 、低底物浓度,尤其是可摄食的底物浓度b o d 低,不利于微生物的生长繁殖,仅仅通过 延时曝气,难以使系统的处理出水c o d e - , 稳定在1 0 0 r a g i 以下:2 ) 、常规接触氧化技术微生物数量与 底物浓度在稳定状态下会形成动态平衡,因而低基质浓度下,微生物相对较少,其对废水中难降解物质 的吸附和降解能力比较弱,仅仅延长水力停留时间,难降解有机物很难有效的被微生物所去除;3 ) 、在 低底物浓度条件下,采用常规接触氧化工艺时,运行控制也比较难,尤其是溶解氧d o 与水力混合强度 的控制:4 ) 、从有机物的去除机理上考虑,只要有一定的底物浓度,处理速率虽然较慢,仍可以达到所 期望的标准和要求;这里还有一个经济效益上的因素,如果停留时间过长,无论从占地面积还是投资成 本上都是不可取的。 4 3 小结 本次试验中,厌氧水解一接触氧化工艺主要是为后续的b a f 实验做准备,因此试验过程中主要是对 其处理效果进行考察。厌氧水解一接触氧化工艺对于印染废水处理已经是一个比较成熟的工艺,通过本 次实验,由于实验条件的限制,主要得出几条概念性的思考: 1 ) 、厌氧水解工艺应用于印染废水处理中对于废水色度的去除效果十分理想,可达到7 5 以上: 可以有效地提高印染废水的可生化性髓,但是对c o d 的去除效果并不是十分理想; 2 ) 、实际工程中厌氧水解工艺设计停留时间应该适当加长,这样对废水的c o d 去除和后续处理 有利; 3 ) 、 对于高浓度的棉印染废水应该采取物化预处理,这样对后续生化处理系统运行的稳定性和处 理效果有利; 4 ) 、 经过物化预处理的印染废水,采用厌氧水解一接触氧化工艺可以稳定出水在二级标准( c o d 1 8 0 m 1 ) 以下,但很难使出水达到一级排放标准( c o d 1 0 0 r a g 1 ) 。 第2 i 页 东南大学硕士学位论文 第五章b a f 处理印染废水二级出水试验研究 5 1b a f 的起动( 接种挂膜) 接种挂膜从2 0 0 3 年8 月l 号开始,到2 0 0 3 年8 月2 1 号结束,历时2 0 天。接种污泥为试验装置接 触氧化池中的活性污泥,试验进水为试验装置二沉池的出水。由于采用的是同一水质条件下的活性污泥, 接种挂膜开始后,经过一天的闷曝后就开始小流量进水( 进水水量1 0 2 0 1 h ,气水比2 3 :1 ) ,使生物 膜逐渐在填料表面生成,待出水变清澈后。逐渐增加水力负荷,本次研究挂膜终止时的水力负荷为5 0 1 h 。 在整个挂膜期间,每天对进水的有机物浓度( 以c o d c f 为指标) 进行检测。接种挂膜过程中,b a f 进水c o d c r 在2 0 0 3 0 0 m g | 以下,b o d 5 约为3 5 5 0 m g , ,出水c o d c r 去除率整体呈上升趋势。8 月1 5 号到2 1 号期间c o d c ,去除率稳定在4 0 以上,出水比较清澈,这表明b a f 挂膜己基本完成,结束b a f 的接种挂膜,开始试验研究。 5 2 好氧工艺条件去除废水中有机物的研究 5 2 1 试验条件与方法 经过二级处理的印染废水,其n h 3 一n 浓度一般在6 m g l 以下。其试验装置见图2 1 ,实验采用气水 同向运行,污水从装置底部的进水口进入,出水在上部出水口排出,空气由填料底部的进气口1 进入。 有效填料高度为2 5 m ,反应器的直径为2 0 0 r a m ,容积为7 8 5 l ,水力负荷选择在o 9 5 5 2 3 9 m 3 m 。h , 进水c o d 为1 7 0 3 2 0 m g 1 ,水温在2 0 4 3 0 。 主要试验不同水力负荷、有机负荷、气水比和填料高度等对c o d 指标的去除规律,考察p h 、温度、 d o 等工况条件对c o d 去除的影响以及工艺中的生物相。 5 2 2 试验结果与分析 试验工况及主要水质指标处理结果见表5 、1 : 表5 1b a f 全好氧区工艺工况及水质指标去除率列表 f t 期 项目 9 1 1 9 1 29 1 9 9 2 09 2 8 9 2 9 流量( l h )5 03 07 0 水力负荷( m 3 m 2 h ) 1 5 909 9 5 2 2 3 c o d 负荷( k g m 3 m 28 0 1 8 53 6 4 温度( ) 2 82 62 3 p h7 ,87 98 2 出水溶解氧( m g 1 ) 3 3 827 63 2 3 气水比 2 :13 :12 :1 进水n h a - - n ( m g i ) 5 1 06 0 5 c o d c r 进水1 8 2 9 32 0 1 5 81 7 0 2 出水9 3 5 09 0 9 l1 0 2 9 6 r m g 1 ) e ( ) 4 8 8 95 4 94 0 色度 进水3 23 23 2 出水 1 6 1 61 6 ( 倍) e ( ) 5 05 0 5 0 第2 2 页 第五章b a f 处理印染废水二级出水试验研究 5 2 2 1 填料高度对有机物去除效果的影响 c o d 去除率与填料高度的关系见图5 1 。从图5 1 可以看出,c o d 的去除是与填料高度成正相关的, 晟下层的5 0 c m 厚的滤料对c o d 的去除效率是最高的,当水力负荷为o 9 5 5 m m 2 。h 、1 5 9 m 3 m 2 。h 、 2 2 3 m 3 m 2 h 时,去除率分别达到2 9 4 、2 8 9 、1 5 9 ,占整个柱体c o d 去除率的5 0 2 e 右,这一 点是与b a f 应用于城市污水处理领域时的运行状况相一致的,但是没有后者那么明显。填料超过5 0 c m 后去除率逐步上升,但速率开始变慢。尤其是滤料超过1 5 0 c m 后,c o d 的去除率已经很低,此时尽管 c o d 仍然高到1 0 0 m g i 左右,但是其b o d 5 很低,使得生物处理效果降低。当水力负荷从0 9 5 5 m 3 m 2 h 上升到2 2 3 m 3 m h 时,c o d 的出水浓度以及去除率变化不大,其中当水力负荷从o 9 5 5 m 3 m 2 h 上升 到1 5 9 m 3 m 2 b 过程中,c o d 的去除效果还有适当的上升,可能原因是水利负荷的增加,水流加大了 对微生物的冲刷,使微生物保持较强的活性,这一点也与b a f 处理城市污水的运行情况相似;文献报道, m e t c a l f , e d d y 殴及m e h a m o d a 分别在r b c 反应器以及a s f f 反应器中都发现类似现象。但是当进水 水力负荷超过2 0 0 m m h 时,c o d 的出水浓度上升较快,可能由于印染废水二级出水的可生化性能 较差,导致b a f 的生物膜的强度不够,水力冲刷是b a f 出水的s s 较多,c o d 浓度也上升较多,但是 水力负荷为2 2 3 m 3 m h 时,填料高度超过1 5 m 后的c o d 去除效果相对于水力负荷较低的进水要好一 些,分析原因可能是:1 ) 、与废水中有机污染物的可生化性能有关:2 ) 、b a f 底部有机物浓度相对比 较高生物膜的生长较好,对废水中的有机物、s s 等的截留效果等。 喜 : 暑 8 图5 1c 0 1 ) 去除率与填料高度的关系 b o d 去除率与填料高度的关系见图5 2 。从图5 2 可以看出,b o d 的去除也是与填料高度成正相关 的,去除规律大致与c o d 的去除规律相一致:最下层的5 0 c m 厚的滤料对c o d 的去除效率是最高的, 当水力负荷为1 5 9 m 3 m 2 - h 时,c o d 去除率达到4 2 5 ,占整个柱体c o d 去除率的7 1 5 8 ,这一点 是与推流式好氧生物处理系统的去除规律相符的,易降解的有机物在推流式好氧生物处理系统前端得到 迅速的去除。填料超过5 0 e r a 后去除率逐步上升,但速率开始变慢,尤其是滤料超过1 5 0 e r a 后,b o d 的 去除率很低。 分析b a f 对有机物去除效果时,可以发现在b a f 上部去除率很低的瓶颈就是b o d 太低,这也是 b a f 处理印染废水的极限了。 第2 3 页 东南大学硕士学位论文 图5 2b o d 去除率与填料高度的关系 5 2 2 2 不同水力负荷条件下对b a f 出水水质的影响 s 3c o d 去除率与水力负荷的关系 图s 3 为进水c o d 浓度在1 5 0 3 0 0 m g l 时,c o d 去除效果与水力负荷变化之间的关系。根据b a f 在城市污水中的试验和实践,可知在水力负荷的增加可以加速老化生物膜的脱落、更新,使其保持良好 的生物活性,增加废水中总的可利用的有机物的数量,对微生物的降解是有利的:这一点在图5 - 3 中也 有一定的验证。 由于印染废水二级出水的可生化性较差,一般在2 0 以下:根据图5 3 的分析可以发现,影响出水 的首先是进水的c o d 浓度,水力负荷对出水c o d 的影响是一个先上升后下降的过程。分析原因可能有: i ) 、 当水力负荷低于1 5 9 m h 时,水力负荷的增加对其出水是正效应的,此水水力负荷的增加可以加速 生物膜的更新,提高废水中可降解去除有机物的总量:2 ) 、进水c o d 浓度增加或水力负荷的增加,c o d 负荷也随之增加,因而去除率下降。说明对印染废水二级出水处理时,水力负荷应保持在一定范围内, 第2 4 页 第五章b a f 处理印染废水z - 级出水试验研究 对本课题而言,试验结果表明,水力负荷宜在1 o 2 0 m h 之间。 通过水力负荷试验分析从工程实践和本课题试验臣的进水水质要求考患,在进水水质c 0 d 为t 8 0 2 0 0 m g l 条件下,水力负荷选择在1 0 2 o m 3 m 2 h 范围内,对工程实践是具有指导意义的。 5 2 2 3 不同气水比对出水水质的影响 不同气水比下c o d 、d o 在填料高度上的变化,见图5 4 。 - - q - - c o d ( i 2 :1 ) 一- d o 【i2 :i _ 一c o d ( 1 8 :1 ) 一oi ) o ( 1 8 :i ) o c o d ( 2 :1 ) d o ( 2 :1 ) _ o c o d f 3 :1 ) 一一d o ( 3 :1 ) 图5 , 4 不同气水比c o d 、d o 在填料高度上的变化 图5 5 不同气永比c o d 的变化圈 根据水力负荷试验结果,在水力负荷为1 5 9 m 3 m 2 h 时对曝气强度( 气水比) 进行了研究。图55 可以看出c o d 的去除效率随着气水比的增加逐步上升,当气水比1 2 :1 增加到2 :1 ,c o d 去除效果有 明显的上升,但当气水比超过2 :1 后,c o d 去除效果略有下降。参照图5 4 进行分析,可以发现,在 气水比为1 2 :l 时,b a f 内d o 处于较低的水平,c o d 的去除在填料高度上比较平均的分布,总体去 除率不高,原因主要是因为低曝气量条件下导致d o 不足,使微生物的代谢活动受到抑制:但当气水比 为3 :、时,b a f 内d o 较高,其填料高度05 m 以下对c o d 的去除效果明显去除率达到3 8 4 ,较 第2 5 页 三日一aoo 东南大学硕士学位论文 气水比低于3 :1 时去除率高,但填料高度2 0 m 以上部分c o d 值有反复,导致整个b a f 去除率下降, 分析原因主要有:1 ) 、高气水比条件下,供氧量足,d o 高,使生物膜生长较好,微生物浓度较高的b a f 填料l - 0 m 以下部分对c o d 去除能力增强;2 ) 、b a f 内填料上生物膜在气水比较高的条件下容易脱落, 导致了出水中携带的s s 增加,从而影响处理效果,且能耗也随之增加,因此,气水比有一个极限值。 5 2 2 4 有机负荷对出水水质的影响 本次试验在流程上完成了一个完整的以生化为主体的印染废水处理的工艺流程,由于原水水质浓度 变化较大,因此进入b a f 反应器的废水污染物浓度有着一定范围的变化。考虑到我省内印染企业废水处 理的现状,其经过二级处理后的出水波动也比较大,本次试验从实际工程应用和b a f 技术可行性的要求 出发,有必要对b a f 进水的水量冲击和水质波动形成的冲击负荷对其处理出水水质的影响加以讨论。 叠 侧 硅 8 图5 6 进水c o d 浓度2 5 0 3 5 0 m g ,l 时去除效果分布 试验数据表明,b a f 进水c o d 浓度对b a f 对c o d 的去除效率影响是有着很明显的影响随着进 水c o d 浓度的增加,使b a f 的有机负荷也相应增加,导致其去除率有一点的下降:在进水浓度较高的 情况下,b a f 实际对c o d 的去除总量会略有升高,这一点证明b a f 对有机负荷的冲击有较强的适应能 力,但较高浓度负荷的冲击对b a f 的去除效率有一定的后滞效应。 当b a f 进水c o d 稳定在2 0 0 m g 1 以下的时候,试验表明进气量为9 0 1 2 0 1 h 时,进水控制3 0 6 0 1 h ( 即水力负荷1 o 2 0 m m h ) 条件下,气水比为2 :1 时,出水c o d 可以稳定在1 0 0 m g 1 以下,b o d 5 为1 0 1 5 m l ,色度为8 1 6 倍,b a f 柱体内溶解氧d o 一般在2 0 - 3 0 m 刚。 第2 6 页 第五章b a f 处理印染废水二级出水试验研究 毫 量 删 瑶 填料高度c m 图5 7 进水c o d 浓度1 5 0 2 0 0 m g 1 时去除效果 、 5 一 州 瑶 口 0 05 q1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 填料高度c m 图5 8c o d 在1 5 0 2 0 0 m g l 条件下去除情况图 5 2 2 5 温度、d o 、p i - i 对出水水质的影响 温度对去除有机物的影响如图5 9 所示,由图5 9 可以看出当水温在2 0 c 3 5 c 范围内变化时,虽 然进水c o d 在一定范围内波动较大,但是出水浓度基本可以控制在1 0 0 m g h 以下,去除率在5 0 左右。 根据b a f 在城市污水处理领域的试验情况,b a f 对c o d 的去除效果受温度的影响也不是很明显。 第2 7 页 东南大学硕士学位论文 d o 图5 9 温度对c o d 去除效果的影响 出水中溶解氧d o 对有机物去除效果的影响见图51 0 。水温在2 5 0 以上废水中的溶解氧浓度总体 上不是很高,图5 1 0 中出水d o 的浓度实际上反映了b a f 的曝气强度( 气水比) :d o 在2 0 30 m g i 时,出水c o d 的去除效果比较理想。 矗 e 吝 o d o ( m g 1 ) 图5 1 0 溶解氧d o 对c o d 去除效果的影响 p h 值对出水水质的影响见图5 1 1 。印染废水经过厌氧水解一接触氧化工艺之后,其p h 值已经比较 稳定,一般在7 8 5 之间,当然由于原水p h 调整时操作不当对废水处理设施造成的冲击也是存在的。 图5 1 1 中表明b a f 全好氧工艺对进水p h 波动具有一定的抗冲击能力,但当p h 较高时去除率会有明显 的下降。 第2 8 页 的w蚰伸阳 第五章b a f 处理印染废水二级出水试验研究 号 e 石 图5 1 1p h 对c 0 d 去除效果的影响 5 2 3 生物相观察 生物膜主要由微生物及其细胞外多聚物所组成,这些只有在光学显微镜下才能观察到的微生物,形 态迥异种类繁多,但归纳起来主要有细菌、真菌、藻类( 在有关条件下) ,原生动物和后生动物等。 在本次研究中先将填料上的生物膜溶于水制成溶液,然后滴于载玻片上,用金相电镜进行观察,以 下是观察到的部分生物相。从照片观察比较明确的生物相有;单球菌、双球菌、杆菌、丝状菌、肉足虫、 钟虫、轮虫等:从食物链角度考虑,可能还存在纤毛类,鞭毛类等微生物( 图5 1 2 ) 。 第2 9 页 东南大学硕士学位论文 图5 1 2 微生物镜检照片 5 2 4b a f 去除难降解有机物的分析 b a f 工艺最早应用于城市污水的三级处理,后来逐步在城市污水的二级处理以及可生化性能较好的 工业废水深度处理中被推广。本次试验的目的之一就是验证其对于c o d 浓度相对较低、可生化性能较 差的印染废水二级出水进行深度处理时的处理效果。 试验结果显示,经过二级处理的印染废水出水c o d 浓度在2 0 0 m g 1 以下,b c 值仅为1 5 ,通过延 长接触氧化池的水力停留时间也未能将其出水c o d 浓度控制在1 0 0 m g l 以下。 b a f 工艺处理经过二级处理的印染废水,其进水c o d 浓度控制在2 0 0 m g n 以下,处理出水c o d 浓 度可以稳定在1 0 0 m g 1 以下c o d 去除率在5 0 左右。 b a f 工艺应用于印染废水深度处理,试验证明其对残余有机物这类较难降解的物质有着比较理想的 效果,分析原因主要有: 1 ) 、从b a f 反应器的结构分析,其具有普通快滤池的结构,对废水中的s s 等有着很好的截留效 果,其正常出水的s s 值在2 0 m l 咀下。 2 ) 、b a f 工艺选用的填料为专门为该工艺特制的新型填料,其空隙率高,比表面积大,具有很好 的吸附性能,根据生物活性炭的理论,废水中残余的较难降解有机物被填料吸附后,停留时间将足以其 慢慢被微生物加以降解。 同时,其采用的租糙多孔的粒状填料为微生物提供更佳的生长环境,易于挂膜及稳定运行,可在填料面 保持较多的生物量,单位体积内微生物量远远于活性污泥中的微生物量( 可达l o 1 5 9 i ) ;且反应器内生物 相丰富,对废水中有机物有着很好的去除。 3 ) 、从生物相观察可以发现,b a f 中微生物种类多,生物代谢食物链较长,有机物的代谢深入, 能够被充分的加以降解,也是b a f 能够对低浓度的残余难降解有机物去除取得良好的效果的原因之一。 5 2 5 小结 1 、b a f 好氧工艺对印染废水二级出水进行深度处理时,对废水中难降解有机物有着一定的去除效 果,般在4 0 6 0 。 2 、 当
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