熟料率值波动统计分析_第1页
熟料率值波动统计分析_第2页
熟料率值波动统计分析_第3页
熟料率值波动统计分析_第4页
熟料率值波动统计分析_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

熟料率值波动(统计)分析 影响熟料率值波动的因素很多,有生料成分波动的影响,比如石灰石、砂岩、铁矿等原料在进场时失控,成分有了较大的波动;或者均化设施的使用不正常;或者由于某种原料(砂岩)水分过大,下料时有堵塞;或者由于粒度过大,卡在流程中的某个设备上;或者皮带秤等计量设备本身有故障失灵。有燃料成分与热值波动的影响,比如由于进厂原煤灰分含量与热值的波动,使得窑、炉的喂煤量有了较大变动,热值越低的煤,所含灰分一般较高,而且需要用煤的量也增加,这两个因素的迭加使得煤灰掺入熟料配料中的量加大,而且灰分中的铝偏高也会改变配料的三率值。有窑尾电收尘收下的窑灰量波动的影响,由于收尘器所收下的粉尘量并不均衡,因为脉冲振打是间隔进行的,间隔时间越长,收下的灰量越不均匀。这种灰的成分经过窑内的高温煅烧已经不同于生料的原始成分,不论这种灰是回生料库,还是回窑,都是对生料成分稳定均匀的一种干扰,只是回生料库的干扰小些罢了。煅烧操作对熟料成分波动的影响,煤粉燃烧器操作不当,使煤粉燃烧不完全,则灰分会不均匀地落入熟料中,造成熟料成分不均匀,使熟料率值产生波动。10月熟料率值波动情况目项值率KHKH-SMIM月平均0.8990.8662.921.76标准偏差0.030.020.110.07最大值0.9590.9183.211.92最小值0.8170.8012.681.6210月入窑生料率值波动情况目项值率LSFSMIM月平均106.802.861.69标准偏差3.310.080.07最大值115.963.011.81最小值101.882.691.5310月出磨生料率值波动情况目项值率LSFSMIM月平均103.572.971.69标准偏差5.400.160.09最大值117.063.221.83最小值94.112.501.48出磨煤粉灰分及热值波动情况成分项目AadQnet.ar(4.18kj/kg)月平均22.296249标准偏差0.68130.81最大值24.286507最小值21.495841进厂砂岩质量波动情况成分项目SiO2水分月平均72.5010.30标准偏差1.762.78最大值75.0616.80最小值70.207.60进厂灰石质量波动情况成分项目CaO水分月平均51.312.36标准偏差1.261.43最大值53.537.20最小值49.301.00 熟料KH平均值(0.899)虽在目标范围(0.910.02)之内,但偏下线,对熟料强度以致水泥强度的发挥与偏上线比有所不利,同时熟料KH最大值(0.959)与最小值(0.817)相差过大,熟料质量极差过大,限制了混合材尽可能地掺入,增加了水泥配料(混合材掺加和熟料搭配)的难度。根据以上数据,造成这种状况的因素如下: 1.入窑生料成分波动较大,LSF月平均106.8、最大值115.96、最小值101.88、标准偏差过大3.31。导致入窑生料波动大有两种原因,一是生料均化库均化效果差,生料均化库只起到一个储存库的作用,而没有发挥应有的均化效果。二是出磨生料成分波动大,LSF月平均103.57、标准偏差5.40、最大值117.06、最小值94.11。导致出磨生料成分波动大的原因有以下几点,灰石中CaO有一定波动,最大值53.53,最小值49.30;这就导致了生料中CaO的波动。砂岩质量波动,SiO2最大值75.06、最小值70.20;水分最大值,16.80、最小值7.6;砂岩硅的波动和水分的波动也导致了生料中硅的波动,加上砂岩因水分过大而堵料造成的断料情况,更加加剧了生料中硅(三率值)的波动。生料回料秤无法准确计量,造成回料入磨不均匀,回料中有大量的灰石,导致了生料成分(三率值)的波动。窑尾电收尘收尘回灰不均匀,造成生料率值的波动。 2.出磨煤粉波动大,灰分最大值24.28、最小值21.49;收到基热值最大65074.18kj/kg、最小58414.18kj/kg、标准偏差130.81;使得窑、炉的喂煤量有了较大变动,灰分较高的煤同时用量也增加,这两个因素的迭加使得煤灰掺入熟料配料中的量加大,导致了熟料率值的波动。这主要是因为煤入库的均化效果差和入煤磨收尘效果差,使得煤粉中含有一定量的熟料灰。 3.煅烧操作不当造成熟料率值的波动,比如窑电流、二三次风温、窑尾温度、燃烧器调整等的波动,造成煤粉燃烧不完全,煤灰不均匀落入熟料中,使熟料率值产生波动。改进措施: 1.对生料均化库进行清理、维护等,提高均化效果。 2.加强进厂灰石质量管理,探讨建设预均化堆场的可行性。 3.加强进厂砂岩质量管理,减少硅的波动,尽量控制进厂水分含量。 4.加大监督力度,减少和防止砂岩断料、堵料。 5.修复或购置生料磨回料秤控制器,使回料量可显示,并且显示与实际相符。 6.控制好电收尘的运行状态,做到收尘回灰下料均匀。 7.加强进厂煤质量管理,探讨进厂煤的入库方式,尽量使其均化;改进入煤磨

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论