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安全环保创新管理成果发表 实施除氧器改造 消除设备安全隐患 发表单位:型钢汽机车间 发 表 人:任 一、除氧器改造攻关小组简介 姓名年龄职务工龄文化程度 35主任17大学 24技术员2大专 31运行班 长 13技校 35安全员14技校 34检修班 长 14技校 33运行班 长 10高中 37运行班 长 17高中 33运行班 长 17高中 二、改造前状况 1.当一台风机运行时,两台除氧器可维持正常运行,但对除氧蒸汽母管压力和给 水负荷量变化很敏感,易压偏,且恢复时间较长,需全关除氧进汽总阀,等水位 平稳后再重新加温。 2.两台风机同时运行时,两台除氧器处理的给水量增大,增大进汽量后,除氧水 箱水温只能加至95左右,且在此温度下频繁压偏。一旦压偏,重新加温时间太 长,在两小时左右。 3.待3#除氧器投入运行后,除氧水箱水温加至95左右,仍频繁出现压偏。 4.当出现压偏时,水位从正常值到满水仅有十几秒钟的时间,整个过程中根本无 法调节。 以上状况,无法确保给水品质,严重影响着设备的安全经济运行。 0 20 40 60 80 100 120 改造前目标 压偏频率 除氧温度 制图:周妍 改造前系统简图 蒸汽 底部加热 下降管 主凝结水 压偏主要原因: 1.主凝结水没有水分配器 2.当除氧水箱水温 95时 ,水中开始有氧气析出,在水 箱水面形成较大的压力。 制图:周妍 蒸汽 改造后系统简图 改凝结水作为主路进水,起射流 作用,将其他进水接至其管道两 旁管,并在下部加装水分配器, 使进水均匀分配,增大水、汽的 接触面积。 制图:周妍 底部加热 主凝结水 水分配器 下降管 汽分配器 三、原因分析 序号试验情况总结原因 1 三天的连续调 整发现 ,除氧温度达102以上,当给水量 发生变化时,除氧器发生压偏的机率增大,且过程仅有几秒 钟,根本来不及调整,只能停止除氧供汽,待稳定后重新加 温。且运行稳定时,监盘 人员要不断地进行调整,工作量增 大。 原因一:凝结水直接由塔 头上部进入,没有经过喷 嘴雾化,造成除氧塔头内 工作状态不稳定,一旦压 偏,又反过来影响进水量 ,加快了压偏速度。 2 安排风机岗位人员密切监视 凝结水母管压力,由专人持 对讲 机在现场调节 凝结水进水;逐渐关小一台除氧器的凝结 水进水,水位靠除盐水维持;开大另一台除氧器的凝结水进 水,尽量关小除氧水进水。通过两天的试验 ,在调节 到一定 开度时,加温情况有所好转。但需要有两人在现场调节 。 3 运行中,投入除氧水箱再沸腾加热,以增大水汽接触面。 开始加热时 ,管道振动大,有水击声,后因位置在底部,无 法克服水箱内水的静压,不起作用。 原因二:除氧器二次进汽 口过大,无阀门调节 ,蒸 汽直接作用在水面上造成 水位压偏。且该路蒸汽与 进水不能充分接触,出洋 效果不好。 4 3#除氧器安装完毕,投入运行分配凝结水进水,经过 两 天的调整,没有效果。 5 全开塔头排气阀,减小塔头压 力,没效果;后调整为两 台除氧器运行,通过汽平衡从备用除氧器泻塔头压 力,运行 稳定性有所好转,但加温困难。 制表:任甲民 6 调整过程中,当开大除氧进汽总阀时 ,影响外供蒸汽压 力,锅炉随即进行调整,导致总管压力继续 升高;当关小 时,外供蒸汽压力升高,锅炉向下调整压力,导致总管压 力继续 降低。相互影响,不宜调整,只能小幅度操作,加温 过程时间 太长。 原因三:除氧器加温受 外供影响大,且外供蒸 汽含热量低,为提高除 氧器温度而增加进汽量 时,塔头压力蓄积速度 太快,易产生压偏。7 锅炉外供减温器最高工作温度为250,而除氧用蒸汽 额定温度为250,通过联 系生产科协调 ,由锅炉提高外供 蒸汽温度。两天的试验结 果证明,加温速度有所增加,但压 偏现象仍未得到解决。 8 给水泵移泵后,频繁压偏,加温困难。用给水下降母 管分段阀将除氧器单独供某台给水泵,由于凝结水无法切断 ,该尝试 没有效果。 原因四:给水泵距离除 氧器较远,且同在厂房 西侧,造成除氧水箱下 水不均匀,从而影响除 氧器内部压力,仍会引 起压偏。 9 根据除氧器距离给水泵的远近,控制除氧器进水量大小 ,压偏现象有所好转,但加温困难。 四、制定措施 序号原因制定措施 1 凝结水直接由塔头上部进水,没有经过喷 嘴 雾化,造成除氧塔内工作状态不稳定,一旦压偏 ,又反过来影响进水量,加快了压偏速度。 进水改凝结水为主路进水,并起到射流作 用,疏水、除盐水接至两旁,与凝结水混合后 ,均通过旋膜管喷嘴进行雾化。 2 除氧器二次进汽口过大,无阀门调节 ,蒸汽 直接作用在水面上造成水位压偏。且该路蒸汽与 进水不能充分接触,除氧效果不好。 除氧器二次进汽管道接至水箱内除氧塔底部 ,并加装一组分配器和阀门 ,使蒸汽与水充分 接触。 3 除氧加温受外供影响大,且外供蒸汽含热量低 ,为提高除氧温度而增加进汽量时,塔头压 力蓄 积速度太快,易产生压偏。 由减温减压前一路新蒸汽至除氧蒸汽总管, 减少同锅炉外供压力之间的相互影响,且增加 除氧用汽的热量。 4 给水泵距离除氧器较运,且同在厂房西侧, 造成除氧水箱下水不均,从而影响除氧器内部压 力,仍然引起压偏。 加装一条除氧器下降母管,与原给水下降 母管分段用三个阀门联 通。利用这三个阀门 及 原始给水下降母管分段阀调 整各台除氧器下水 量。 制表:任甲民 五、实施效果 n1.进水分配均匀,与蒸汽充分接触,除氧效果大幅增强。 n2.二次进汽加装分配器后,对进水再进行二次加热,进一步增强除氧效果,避免 了蒸汽在除氧塔头内的蓄积,使得除氧器对蒸汽压力及给水量的变化不再敏感, 即使出现压偏,速度也很缓慢,只需调整电动调节阀,很容易调整至正常。 n3.加装新蒸汽管道后,增加了蒸汽的含热量,加快了除氧器加温速度。在负荷大 幅波动造成压偏时,仅需1-2分钟的时间即可恢复正常,且基本不影响除氧温度。 n4.现除氧器运行稳定,温度保持在102-106之间,溶解氧分析均在15微克/升以 下,满足了生产要求,保障了设备运行的安全性。除氧汽耗也由原来的13t/百t降 到现在的11t/百t。 n5. 将再沸腾改为由除氧蒸汽总管接出,从水箱上部进入,接至原水箱内下部分配 器。改造后除氧器启动时,加快了水箱内水温的加温速度,且避免了管道及水箱 的振动。 n综上所述:通过改造,实现了除氧器的连续稳定正常运行,有效地除去了给水中 的溶解氧,消除了锅炉、汽机等设备遭受氧腐蚀这一重大隐患,并降低了除氧汽 耗和锅炉燃耗。 六、巩固措施 序号巩固措施负责人时间 1 绘制改造后的除氧给水系统图 。 莫建春5月15-20日 2修订规程中的相关部分。任甲民5月15-20日 3 组织各班组成员进行学习,并 通过考试或现场模拟操作进行 检查,纳入培训考核。 庞太同
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