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洛阳豫鹭矿业有限责任公司选矿一部 2011 年工作总结 一:指标完成情况: 1、主要指标完成情况: 2011 年计 划 2011 年完成 量 2010 年完成量 与年计划相比 与 10 年相比 原矿处理量(万吨) 554 546 546 -6 -21 入选品位(%) 00631 00621 00621 -0.0041 0.0061 钨粗精矿品位(%) 1262 1211 1211 -0.065 -0.061 富集比(倍) 20 195 19.5 -2.5 -3.2 钨粗精矿量(吨) 204980 205800 205800 40200 46712 钨理论收率(%) 7361 73.61 3.86 钨实际收率(%) 74 7339 73.39 7.39 10.21 钨金属平衡误差 049 0.22 -6.08 钼金属量(吨) 67.5 75 95817 -15 -20.8 2 主要药剂消耗情况: 2011 年计划目 标 2011 年消耗 量 2010 年消耗 量 与年计划相 比 与 10 年相 比 纯碱消耗量(吨) 9418 9059 9059 -779 -959 油酸消耗量(吨) 1440 1409 1409 -139 -195 煤油消耗量(吨) 554 515 515 92 34 二、2011 年所做主要工作中的亮点及分析: 1、原矿处理量及原矿利用率大幅提高确保了产量的增加。 加强内外协调配合,做好进浆、排浆、供水等以确保设备运转率。对 外经常与二公司关联车间协调配合,做好了进排浆及尾矿坝供水,以确保 矿浆的畅通和生产用水的正常供给。对内加强了设备管理及交接班制度, 充分利用停机时间段及时对设备进行维护和抢修,确保设备运转率。全年 处理矿量 630 万吨,原矿利用率高达 97%,为建厂来最高年份,产出钨粗 精矿量 25 万吨。 2、紧抓生产过程控制、着眼于细节管理,致力提高各项指标。 为完成年初所确定的生产目标,车间在管理上着眼于严,控制上着眼 于细,重点主抓钨预选段回收率。今年钨预选段实际回收率达 73.9%比 10 年的 73.39%提高了 10.21 个百分点,理论回收率:73.61% ,金属平衡误差 只有 0.22,平衡误差大大低于前些年份。提高的主要原因分析如下:(1) 、 减少无畏的矿浆流失和跑冒滴漏现象的发生;(2)合理安排时间对设备进 行检修,确保设备的完好性;(3) 、根据钨预选泡沫状态结合矿浆性质及 时合理调整药剂;(4) 、让重浮尾矿返回大流程和泵池,同时适当增加白 灰溶液,加快白钨矿物在浓密机的沉降;(5)多次对员工的操作技能提高 进行培训;(6) 、自行设计、购买、制作药剂添加自动液位控制系统,确 保加药稳定;(7) 、在车间内部结合实际每月制定几个目标,通过特别奖 惩的办法来提高较差指标。 3、管理着眼于大局,结合实际合理调整药剂用量,力争效益最大化。 今年本部日处理量较往年增加较大,全年只有元月没超 50 万吨,月均 入选矿量达 52 万吨,经常出现日入选矿量在 1.9 万吨以上,这对我们在操 作上受到很大的影响,车间一方面尽最大努力提高设备效率来确保矿浆正 常通过,另一方面着眼于公司大局,合理控制本部三大消耗(药耗、电耗、 设备使用寿命) ,力争效益最大化。全年共消耗纯碱 9059 吨,白钨浮选剂 1409 吨,煤油 515 吨;煤油单耗基本与计划和上年度持平,水玻璃单耗较 计划和上年度均有大幅度下降。纯碱、白钨浮选剂单耗上均超计划和上年 度,其原因为:(1) 、二公司调整了工艺参数,加强了么矿细度,导致我 部入选浓度降低;(2) 、浆量大、浮选时间短;(3)加药设施落后,加药 量不稳定;(4)入选浆量较以前年度真实;(5)为保收率水玻璃添加量 少从而增加了纯碱的用量等。 虽然说药剂用量增加了,但其投入也获得了大回报,回收率大幅度提 高,与各关联部门的共同努力下,最终产出折标钨精矿 3261 吨比去年 2496 吨多 765 吨,使得吨精矿成本较去年有了明显下降,也达到了效益最大化 这一最终目的。 三:11 年工作中存在的不足 1、现场管理工作未达到 5S 标准,有待今后加强管理。主要表现在场 地设备卫生打扫不彻底(场地边角死角) ,整体上看可以,但实际还存在着 许多问题,设备保洁只是停留在手可到之处,工具废料乱摆乱放现象依然 存在; 2、日常生产过程控制有漏洞,特别是回收率和富集比指标不稳定,药 剂控制不到位等; 3、管理工作不严落实不到位,细节处理不太理想等; 4、主要指标末达标,特别是富集比较低,这给后续生产造成较大压力, 从而也导致了生产成本(水、电、人工、药剂、设备、煤、运费、水处理 等)的费用增加等。原因分析如下:全年钨预选段富集比只有 17.08 倍,比 去年(19.5 倍 )低了 3.01 倍,车间也通过特别奖惩的办法来提高品位,但结 果还是不理想。富集比是一部全年指标完成最差的一项,其主要原因: (1) 、浆量大浮选时间短,为保实际回收率,在品位提不高的前提下优先 保收率;(2) 、矿石性质变化快,提品位难度大,操作工应对能力较差, 特别是矿石中含绿榴石、云母和滑石偏高时;(3)工艺设备不配套,对新 浮选柱适应能力较差;(4)操作工在绩效考评中重心放在收率上等。 四、2012 年工作难点分析及车间所采取的措施: 1、工艺设备与入选矿量不批配,导致浮选时间不足从而影响指标 现在的处理量与现有设备不配套,特别是在扫选技改时,在提高 收率和品位方面难度是非常大的,特别是在扫选技改时。对此车间采 取如下措施:(1)多与实验室联系检测入选浓度同时与实验室配合调 整出品位与收率之间的平衡点;(2)多与二公司沟通调整矿浆浓度; (3)对设备多维护以达到最大效率,浆量分配均匀;(4)适当增大 药剂用量并稳定加药;(5)多培训尽可能提高员工操作技能;(6) 依浓密机负荷情况结合矿石变化合理调整收率和品位;(7)从思想上 多动员,从工艺和劳动纪律方面加强,严格生产过程控制等。 五、2012 年工作计划 1、计划年终回收率力争达到 74.5%,富集比力争达到 18 倍以上; 2、计划今年在现场管理、安排落实、劳动纪律、生产过程控制等方面 尽一步提高,争取上升到一个新的台阶; 3、对班组长及钨预选岗位进行技能培训和班组长管理培训; 4、深入推进 5S 管理和制度化管理,进一步推进全面预算和目标绩效 管理,力争推进到班组层,落实班组建设及管理; 5、配合公司做好钨预选后期技改、调试及生产工作等。 6、在管理上对

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