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文档简介

船舶侧推器结构紧凑,控制系统复杂,其故障排查处理颇为棘手。某远洋拖船共配置2台艏侧推器和1台艉侧推器,均为南京某公司生产的NCT165型电力驱动液压伺服变距式侧推器,单机功率680kW。某日,该船靠码头期间,3台侧推器均在运行,其中前艏侧推器主电机突然自动停机而无任何报警,风机、油泵也未停止运行,检查各控制柜均无明显异常,只有机旁启动柜内断路器QF1主触点处于断开状态。重启前艏侧推器主电机,恢复正常运行,之后该侧推器运行时又出现这种故障。一、故障排查1、排除主电源故障该船3台侧推器主电源(AC380V,50Hz)由主机轴带发电机提供,且每台侧推器主电源可互换使用。将前艏侧推器常用主电源与另外2台侧推器主电源互换后,其他2台侧推器依然运行良好,但前艏侧推器故障依旧,基本排除主电源故障。2、排除主电机过载、主断路器故障图1主电机主电路前艏侧推器主电源电路(见图1)简单明了,主电机电源经过断路器QF和QF1的主触点至侧推器主电机,因此主电机停机通过断开断路器QF或QF1主触点实现。断路器QF手动操作,无合闸线圈,只能手动合闸。其平时处于合闸状态,只有当主电机发生过载故障时线圈MX得电,断路器主触点断开,主电机停机并发出报警。图2主电机停机控制电路原理断路器QF1(见图2)内有合闸线圈XF,失压分闸线圈MN,储能线圈M和副触点QF1-QF1,主电机正常启/停机、紧急停机、应急启/停机、其他异常停机(如油泵电源开关脱扣)等均通过控制断路器QF1实现。由于断路器QF主触点未断开且无报警,拆检断路器QF和QF1未发现异常,换新断路器QF1(正好有备件)后故障依旧,基本排除主电机过载故障或断路器QF和QF1本身故障。3、排除主电机、自耦变压器故障检查测量主电机、自耦变压器各相间绝缘和对地绝缘等,未发现异常。经认真观察,侧推器在运行及突然停机时,主电机的电流电压值无异常变化,基本排除主电机、自耦变压器故障。4、排除应急停机、紧急停机、异常停机等故障图3断路器QF1控制原理由主电机停机控制电路原理和断路器QF1电气原理(见图3)可知,当继电器K42.4线圈失电时,至QF1线圈的K42.4常开触点断开,QF1失电,QF1主触点断开,主电机停机。使继电器K42.4线圈失电的情况包括以下3种情况(假设各元器件和线路接线均正常):(1)按下机旁的应急停机按钮SB42.4时,发出报警,继电器K42.4线圈失电。(2)按下机旁或驾驶台的紧急停机按钮时,发出报警,继电器K41.6线圈失电,K41.6常开触点断开,继电器K42.4线圈失电。(3)根据侧推器控制柜内的PLC主电机异常停机程序,油泵电源开关脱扣时发出报警,PLC输出停机信号,继电器K57.52线圈得电,K57.52常闭触点断开,继电器K42.4线圈失电。由于无任何报警,且油泵未停止运行,检查并紧固相关电路的接线,无明显松脱现象;检查并更换相关电路上的元器件,如K45.8,K57.52,K41.6,K42,4等,试机后故障依然存在。基本排除应急停机、紧急停机或异常停机(油泵电源开关脱扣)等回路异常。5、确定故障原因由于无故自动停机时没有任何报警,可基本确定该故障由停机回路异常引起。图4驾驶台主电机停机流程根据驾驶台主电机停机流程(见图4)可知,前艏侧推器正常的停机流程为:

断开驾驶台主电机启/停开关时,面板集线箱内的PLC无输出信号,经过DP总线(通信线)至系统控制柜内的PLC也无输出信号;

继电器KA102线圈失电,侧推器控制柜内的KA102常闭触点闭合;继电器K45.8线圈得电,K45.8常开触点闭合;侧推器控制柜内的PLC输入并输出信号,使继电器K57.52线圈得电,K57.52常闭触点断开;

继电器K42.4线圈失电,主电机停机。检查相关接线并更换相关电路上的元器件,如驾驶台主电机启/停开关、继电器KA102等,试机后故障依然存在。经多次试验,侧推器操作人员(船舶驾驶员)提示:

如果不操作侧推器螺距,该故障不会发生;只有在向左或向右操作侧推器螺距时,该故障才可能发生。轮机员亲自操作侧推器,确认以上现象。随着时间的推移,该故障发生的频率越来越高,轮机员有更多机会观察故障现象。经仔细观察,在发生该故障时,各控制箱内元器件动作情况为:

系统控制柜内PLC(型号为西门子CPU314C-2DP)状态指示灯SF和BF同时闪红灯,继电器KA102指示灯熄灭,侧推器控制柜内的继电器K45.8指示灯亮,侧推器控制柜内PLC输入和输出停车信号点指示灯亮,继电器K57.52指示灯亮,继电器K42.4指示灯熄灭,断路器QF1主触点断开,主电机停机。经查找相关资料和咨询得知,SF亮红灯表示系统故障,BF亮红灯表示通信故障,SF和BF同时闪红灯,很可能由线路干扰引起。根据经验,出现线路干扰的情况大多是控制系统的接地出现问题,检查各系统的接地,并未发现异常。图5系统控制柜电路查看系统控制柜电路(见图5),系统控制柜内PLC的电源和控制侧推器螺距的电磁阀的电源接在同一电源回路上。经实际测量监控电源电压,当电磁阀不动作时,PLC的电源电压稳定在DC23V左右;

在电磁阀通电的瞬间,PLC的电源电压瞬间最低降至DC16V,远低于PLC正常工作所要求的电压值。如果低电压持续时间很短,PLC尚能继续正常工作;

如果低电压持续时间稍长,PLC将会出现瞬间异常,可能处于开机初始状态,输出停机信号,使侧推器停机。这为故障偶尔发生作出解释。二、故障处理图6电源隔离模块加装原理图7电源隔离模块根据设备产商的指导,在侧推器总控制箱内引1路DC24V电源,并加装1只电源隔离模块(见图6和7),型号为PRODCDC240W24V10A,作为3台侧推器的控制PLC电源,并做好该电源隔离模块的接地。再次试机,3台侧推器均运行稳定,主电机未再发生自动停机故障。三、结论(1)本文故障原因较少见,在排查故障时走了很多弯路。轮机员虽然在设备厂商的指导下排查、处理故障,也花去将近半年时间。(2)现在船舶上各种工控系统普遍使用PLC或PC等模块,在电路设计和布局时,应尽量避免与电磁阀、继电器、电机、电容、

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