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文档简介
氧气压力管道重大燃爆事故
一、事故概况:
2005年4月14日,铜陵市金港钢铁有限责任公司制氧车间调压站发
生重大燃爆事故,正在现场检修作业的8名工作人员中,3人死亡,4人重
伤(数月后4名伤员医治无效,全部死亡)。
事故发生后,铜陵市政府立即启动重大事故应急预案,市政府分管领
导和各相关部门迅速赶赴现场组织救援和善后处理工作。省政府领导、市
委、市政府主要领导分别对事故处理做出指示,市政府主要领导去医院看
望伤员。省安监局、质监局分别派员赶赴现场指导救治、善后和事故调查
工作。
铜陵市政府立即采取了七个措施:
1、成立分管副市长为指挥长的事故处置指挥部。
2、成立医疗抢救组,并连夜从安医大请来烧伤专家会诊。
3、成立善后处理组,全力做好伤亡亲属安抚和事故赔偿。
4、成立治安保卫组,保护事故现场和抢救秩序。
5、成立经贸、安监、质监、监察、检察、公安、劳动、工会等部门和
有关制氧专家参加的事故调查组,开展事故调查。
6、责令金港公司全面停产,落实安全防范措施。
7、在全市开展以特种设备安全为重点的安全大检查工作。
二、事故发生过程
金港公司是铜陵市一家招商引资的民营企业,投资总额约1个亿,2004
年4月投产,主要产品为钢材线材飞该厂制氧车间采取空分制氧,为炼钢
提供氧气,制氧机组为3800米3/时。生产的氧气送氧气球罐储存(V=187.4
米3,P设=3.06Map,P工=2.5Mpa)。氧气通过管道从球罐输送至调压
站,通过气动调节阀将压力调至1.3Mpa(炼钢需要氧气压力),然后通过
管道输送至生产车间。
该调压管线的气动调节阀经常发生阀芯内漏故障,有时调压后的压力
升至1.8Mpa,影响生产,投产以来至少更换过3次气动调节阀。按照计划
安排,4月14日上午,该公司有关人员(总调度、机动科长、仪表负责人、
生产维修工人)8人进入调压站进行气动调节阀更换作业。首先关闭了管线
两端阀门隔断气源,然后松气动调节阀法兰螺栓,在松螺栓过程中发现进
气阀门没有关紧仍有漏气,作业人员又用F型扳手关闭进气阀门,在漏气
情况消除后,作业人员拆卸掉故障气动调节阀,换上经脱脂处理的新气动
调节阀,安装仪表电源线和气动调节阀控制汽缸管线,并用万用表测量。
在上述工作全部完成后,用氧气试漏,在打开进气阀后(打开1/3圈)的不
到3秒的短暂时间,发出一声沉闷的巨响,从氧气调压间喷出火焰和浓烟,
同时发出强烈的气流声。现场一片火海,4名作业人员浑身带着火焰冲出现
场。除1人幸免外,挤在氧气间不到4米2作业区域的7名作业人员全部
伤亡。其中3人死亡,4人烧伤。因氮气间的出气阀门处也喷出火焰,幸存
者跑至氧气球罐上部关闭了气源进口阀门,致此燃烧方被控制。从发生爆
炸到气源关闭的时间约儿分钟左右。(幸存者先跑到30米外的制氧车间后
转向氧气球罐,又去制氧车间楼外取F型扳手,再爬上球罐关闭阀门)。
旁路管道的上部被熔化,并形成破口,管道内部没有燃烧痕迹,证明
是外部燃烧造成管壁减薄,内部残存气体在温度急剧升高下,压力升高,
导致管道破开。
三、事故原因分析
(一)燃烧爆炸条件分析:
1、助燃物质
一般化工检修规定,控制氧含量在17-23%,既防止缺氧,又防止富氧,
两种状况均能导致事故。此事故完全具备富氧状态条件。
拆卸气动调节阀,管内原存的余气被释放至大气。
在检修过程中,发生阀门未管死,有氧气逸出。
在用氧气试漏时,没有证据表明气动调节阀法兰密封可靠,有氧气泄
漏可能。
爆炸时检修管线内部必然存有氧气。
以上分析表明,有发生富氧状态的条件。
2、可燃物质
在氧气浓度较高的状况下,人体、衣物、钢铁都会成为还原剂。与氧
气发生氧化还原反应。也就是说人体、衣物、钢铁在富氧状态下成为可燃
物。
更换的气动调节阀虽然经过脱脂清洗,但没有按照有关安全规定,进
行完全脱脂,有存有油脂的可能性,这是氧气行业一大禁忌,在存有油脂
条件下,氧气会与之发生激烈反应,爆炸。
作业者的工具、衣物、手套也可能沾有油污(脂)。
以上分析表明,有发生爆炸的可燃物质条件。
3、激发能量
从现场情况看,有多种造成爆炸燃烧的激发能量条件:
作业人员衣着化纤衣物导致的静电;
使用非防爆型工具;
采用非防爆型照明;
在一定的温度、浓度下,氧气能与油脂反应,反应放出的热量会引起
油脂自燃;
作业者打开进气阀用氧气试漏,气体绝热压缩导致的温度上升;
操作阀门时开阀速度过快,高速气流与管件摩擦产生静电。
从当时掌握的情况,我们推断,事故的直接原因是由于泄漏形成管道
外部空间呈富氧状态或在管道内部纯氧状态下,遇到激发能量后,引起激
烈反应(爆燃),造成大量氧气喷出,反应放出的大量热量,产生高温,
使钢管熔化和燃烧反应更加激烈,导致整根管线被毁和人员伤害。
4、其他
该公司在管理上也存在许多问题,与事故有所关联。据铜陵市质监局
介绍:该厂压力管道未经安装监督检验,对此,铜陵市质监局下达了安全
监察指令,责令禁止使用,恢复原状,并向市政府专题报告。分管市长多
次进行协调。但因种种原因,隐患整改工作没有得到落实。
没有制定检修规程和检修方案:
违规使用氧气试漏;
在试漏过程中作业人员没有采取防爆措施,全部拥挤在危险地点;
违规使用非防爆型工具和照明。
四、事故调查结论
事故调查组经过5天的现场调查,取得事故直接原因的证据:
(-)事故条件
1、助燃物
查证当班记录,事故发生前氧气球罐和输送管道内存有2.5Mpa,
99.0-99.5%的氧气。
2、可燃物
通过现场残存物、墙壁痕迹和目击证人询问确定燃爆点在新更换的气
动调节阀。
文献、资料和类似事故案例:在高纯度和高压氧气的条件下,铁锈、
焊渣、油脂、溶剂、橡胶等均发生燃烧。
比对同批进货的气动调节阀解体检查,内部存有大量油脂。
除脂过程只是用棉纱蘸四氯化碳擦洗外部可擦部位,没有解体清泡、
清洗。使用的清洗剂仅有75ml。脱脂方法和脱脂剂消耗量不能达到完全脱
脂的要求。
由于更换的气动调节阀除脂不彻底,阀芯内仍存有油脂(国家标准规
定,与氧气接触的物件表面,油脂残留率应小于125mg/m2)。
3、激发能量
开启阀门的压差达2.5Mpa,在进气阀门开启,出气阀关闭状况下,管
线氧气形成绝热压缩状态,按照工程热力学绝热压缩公式计算
T2=T1(P2/P1)k-1/k,压缩后的气体温度可达470OC(按环境温
度200c计,当天气温12-22OC)。根据文献介绍,润滑油在氧气中燃烧
点为273-305OCo
(二)事故结论
由于气动调节阀内有超极限的润滑油脂,在通入氧气后绝热压缩产生
高温和氧气与油脂反应放出的热量,导致管道内温度超过了燃点,造成气
动调节阀内部介质燃爆。
这次事故的直接原因是,新更换的气动调节阀脱脂不完全,在违章使
用氧气试漏的状况下发生爆炸。
作业者打开进气阀后高压氧气进入检修的管道,管道空间由0.1Mpa
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