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文档简介
一般状况下,当原则化通量下降10~15%时,或系统脱盐率下降10~15%,或操作压力及段间清洗频度也许为每年4次;当SDI15在5左右时,清洗频度也许要加倍但清洗频度取决于每一种(SDI,又称污堵指数),这是在RO设计之前必须确定的重要参数,在RO/NF运行期进行测量(对于地表水每日测定2~3次),ASTMD4189-82规定了该测试的原则。膜系统的进3一般进水应当选用反渗透工艺还是离子互换工渗透技术的大量普及,采用反渗透+离子互换工艺或多级反渗透或反渗透+其他深度除盐技术的企业代表。4.反渗透膜元件一般能用几年?膜的使用寿命取决于膜定性、可清洗性、进水水源、预处理、清洗频率、操作管理水平4.反渗透膜元件一般能用几年?频率、操作管理水平等。根据经济分析一般为5年以上。5.反渗透和纳滤之间有何区别?纳滤是位于反渗透协议超滤之间的膜法液体分离技术,反渗透可以不不小于0.0001微米,纳滤可脱除分子量在0.001微米左右的溶质。纳滤本质上是一种低压反化膜”,纳滤系统运行压力低,能耗低于相对应的反渗透系统。反渗透是目前最精密的液体过滤技术,反渗透膜对溶解性的盐100的有机物起截留作用,另首先,水分为>95~99%。操作压力从进水为苦咸水时的7bar(100psi)到海水时的69bar(1,0脱除颗粒在1nm(10埃)的杂质和分子量不小于200~400的有机物,溶解性固体的脱除率20~98%,含单价阴离子的盐(如NaC1或CaC12)脱除率为20~80%,而含二价阴离子的盐(如MgSO4)菌、微絮凝物或总悬浮固体TSS,经典的膜两侧的压力为1~3bar.7.谁销售膜清洗剂或提供清洗服务?8.反渗透膜进水最大容许二氧化硅浓度多少?许浓度为100ppm,某些阻垢剂能容许浓水中的二氧化硅浓度最高为240ppm,请征询阻垢剂供应水中Cr6+比Cr3+的稳定性差。似乎氧化价位高的金属离子,这种破坏预处理部分将铬的浓度减少或至少应将Cr6+还原成Cr3+。一般的预处理系统构成如下,粗滤(~80微米)以除去大颗粒,加反渗透(RO)非常致密,对病毒、噬菌体和细菌具有非常高的脱除率,至少在3log以上(脱除12.温度对产水量有何影响?温度越高,产水量越高,反之亦然,在较高的温度条件下运行时,量保持不变,反之亦然。有关产水量变化的温度校正系数TCF13.什么是颗粒和胶体污染?怎样测定?格采用SDI15进行评价,请参照有关章节的详细简介。假如系统使用阻后剂,当水温在20~38℃之间,大概4小时;在20℃如下时,大概8小时;假如系统未用阻垢剂,约1天。15.怎样才能使膜系统的能耗减少?生不可逆的产水通量损失。假如停机不不小于24小时,则无需采用防止微生物滋生的措施。但17.膜元件上安装盐水密封圈其方向怎样确定?水中硅以两种形态存在,活性硅(单体硅)和胶体硅(多元硅):胶体硅不一样的明显特点之一,不过水中许多离子自身的特性受pH的影响巨大,例如当柠檬酸等类的电程度高,膜的脱除率高,荷电程度低或不荷电,则膜的脱除率低,因此pH对某些杂质的脱除源,电导率/TDS的比率为1.2~1.7之间,为了进行ROSA设计,海水选用1.4比率而苦咸水选进水与浓水间的压降增长v膜元件的重量增长v22.怎样防止膜元件原包装内的微生物滋生?护液浓度为1%(重量)食品级亚硫酸氢钠(未经钴活化过),浸泡约1小时,并重新密封封存,重23.R0膜元件和IX离子互换树脂的进水规定有哪些?细菌除给水中99%的盐份,进水中的有机物的脱除率≥99%。25.怎样懂得你的膜系统该用何种清洗措施进行清洗?26.为何RO产水的pH值低于进水的pH值?的离子而不能脱除溶解性的气体,RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相似,不过假如进水中具有CO2,则RO的产水pH值总会减少,对于大多数RO系统反渗透产水的pH值将有蚀,而饮用低pH值的水,自身不会引起任何健康问题,众所周知,许多市售含碳酸饮料其pH值在2~4之间。反渗透工程多种现场问题案例简析超滤每30分钟反洗一次,并投加次氯酸钠杀菌,反渗透进水余氯浓度0.2~0.4ppm。原水:井水,工艺流程:井水----)砂滤---〉炭滤---〉反渗透症状:运行3个月后,产水流量在短短1周内从65t/h降到25t/h。SDI值测不出,絮凝剂投加量到达14ppm,打开一段压力容器发现膜已经都为棕黑色,疑为絮凝剂投加过来量进行酸碱清洗,产水量恢复,减少絮凝剂投加量至2~3p原水:黄河水自来水,流程:多介质---》活性炭---)反渗透SDI合格,取出二段最终一只膜称重达22KG(原则重量14.5KG),阐明结垢严重。先彻底清洗反系统膜元件,再选择合适的阻垢剂(经测原水中钙硬度为5mmol/1)0.5t/h小系统,用2支4040膜并联,水源为地下水电导2023工艺流程:原水---〉砂滤---)炭滤---)软水器一)反渗透运行1周后,产水量减少二分之一,简朴用酸清洗后流量恢复,1周后又减少至一般,清洗不能取出膜元件,发现农水侧有大量白色水垢,称重发现膜增重2.5kg,且由于最先软化没有做好,导致2只膜都严重结垢,产水量下降,第一次清洗时,由于膜是并联,并且结垢的疏松程度不一样,导致只有其中1只完全洗洁净,而系统基本信息:自来水,电导490,水温20。采用4支RE8040-BE膜,2芯压力容器并联。装入膜后调试,产水电导20,脱盐率达不到98%对单个压力容器作探管试验,数据为:5.6,5.7,9.0,25.7,21.7,22.6,;5.4,5.7,7.5,12,15,27。阐明一种压力容器中膜之间联结件密封不好,此外一只压力容器端头密封有问题。对于小压力容器,尤其是不锈钢压力容器,加工精度差异较大,往往存在微微泄漏!!!),导致产水电导偏高。并且不锈钢容器内有的有防腐油脂,提议装膜前好好清理洁案例6:原水扬州自来水,温度32,电导440,3t/h双级反渗透工艺流程:原水箱---)砂滤-)炭滤-〉一级反渗透-)中间水箱->二级反渗透。一级反渗透采用4支RE8040-BE膜,2芯压力容器串联。二级采用2支膜调试时,1级产水电导12,二级产水电导6(调试人员说加碱了),调不下来。测一级2支压力容器2端中心管出水电导:3,4,5,15;阐明1个压力容器(又是不锈钢!!!密封不好)。对策:更换1级压力容器端头o型密封圈,仔细调整二级反渗透进水加碱量(加碱流程最佳到达18米,反应时间在30秒以上效果最佳)调整后,一级产水电导6.9,二级产水电导1.2案例7:案例8:电镀废水,电导4000,温度31,工艺流程:砂滤-)炭滤-〉反渗透9支膜,3芯压力容器2:1产水电导120,浓水黄色浑浊SDI测不出,5秒钟膜片堵死,回收率到达了70%案例9:改造多介质过滤器和活性炭过滤器,减少SDI值,减少回收率至60%成果产水电导70,运行稳定案例号外1:有关系统回收率75%和50%有关75%:条件是一般苦咸水,系统流程为12米18%/1米;32%2米;50%/4米;58%6米;68%8米;80%/12米;90%/18米二分之一二分之一(50%):好多小膜系统1~2支膜,在没有部分回流的状况下,好多工程企业认为浓水和产水比例为1:1。其实这种观点是错误的,得看你用了多少只膜串联,没有回流状况下,1只膜和4只膜回收率也许同样吗?75%(21排列):某些人认为,我按照2:1排列了亚,应当可以到达75%回收率亚。同样,还是自来水,电导380,温度25;系统流程:原水-)砂滤-)炭滤-〉反渗透;一只RE4040-BE膜调试时,压力在9公斤时,产水电导9,提高压力至12公斤时,产水电导在22理解到,砂滤装砂后冲洗5分钟就投运;取出膜元件在清水桶中上下冲案例10:井水,电导700,工艺流程:砂滤-〉炭滤-〉软化-〉反渗透,4支RE4040-BLR串联。调试时,总产水电导20,测各压力容器电导都为20多。注意!压力容器为两芯装的不锈钢!!!(最讨厌不锈钢!),取出膜元件,检查压力容器端头0型密封入才能阐明密封完好。同步,发现原水电导700,而软水器后电导为1500。将压力容器端头小0型圈换细一点点的,同步用甘油充足润滑后装膜;软水器彻底冲洗洁净。产水电导8.5不锈钢压力容器的小0型圈问题多多,同步调试时,不能心急,要把水处理基础知识1、水的分子式H20,相对分子量为18.015,在水中分子中,氢占11.9%,氧占88.81%。10、软化水:是指将水中硬度(重要指水中钙、镁离子)清除或减少一定程度的水。11、脱盐水:是指水中盐类(重要是溶于水的强电解质)除去或减少到一定程度的水。1.0-10.0μS/cm,电阻率(25℃)0.1-1.0*106cm含盐量为1-5mg/L.水。其电导率一般为:1.0-0.lμS/cm,电阻率1.0-10.0*106Ω·质(包括细菌等)也清除至很低程度的水。其电导率一般为0.1-0.55μS/cm,电阻率(25℃)10.0*106Ω·cm。含盐量<0.1mg/L。理想纯水(理论上)电导率0.05μS/cm,电阻率(25℃)水的重要特点就是含盐量低,硬度低,但污染杂质却很高。市政供水(自来水)重要是指通20、超过滤技术:超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-
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