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文档简介
连续油管酸压解堵在P2011-3井现场应用分析获奖科研报告【摘要】普光气田具有高温、高压、高含硫等特点。在普光气田主体开采后期,经常出现油压、油温降低现象,致使气田无法正常生产。采用连续油管冲洗解读、压井后连续油管酸化解堵、热洗循环连续油管解堵等工艺进行组合解堵,使普光气田日增产160×104m3/d,满足了各阶段的施工要求,保证了安全快速施工。
【关键词】P2011-3井;连续油管;解堵
1前言
P2011-3井位于四川省宣汉县普光镇千河村,构造上位于四川盆地川东断褶带黄金口构造带普光构造。本井于2008年8月19日完钻,完钻层位二叠系长兴组,完钻井深5760.00m(垂深5498.70m),完钻层位:飞仙关组、长兴组。2010年3月6日正式生产,初期油压34.6MPa,日产气72×104m3/d,截至2019年12月31日,油压11.3MPa,产气量36.5×104m3/d。2018年1月至今生产动态显示气井产量、油压、油温下降异常,分析认为井筒存在堵塞点。通过连续油管压井、冲洗、酸化解堵。使P2011-3井恢复了正常生产,满足了各阶段的施工。
2连续油管施工概况
2.1压井
700型水泥车打背压15MPa,自多功能流程、井口侧翼清水10.5m?挤注压井,排量0.3m?/min,井口压力11.4MPa↘0。
2.2冲洗解堵
①下解堵管柱至90m,泵入清水4.5m?在90-110m对井下安全阀(102.59m)冲洗,排量0.30m?/min,循环压力26.1MPa。
②下酸冲解堵工具串至4690m;自4690m泵入浓度8%解堵酸冲洗至5667.1m,排量0.3m?/min,循环压力25.1MPa,井口压力0↗2.6MPa,悬重198KN↘171KN,加压20KN,连探三次,无变化。边泵入浓度8%解堵酸边上提对5667.1m-5347m酸冲,排量0.3m?/min,循环压力24.5MPa,井口压力2.6↗3.3MPa。
③起出酸冲解堵工具串,完好;拆卸入井工具串检查更换防喷盒胶芯。
2.3酸化解堵
①下解堵管柱至90m,在90-110m对井下安全阀(102.59m)冲洗,排量0.25m?/min,循环压力22.1MPa。
②继续下酸冲解堵工具串至4770m;自4770m浓度8%解堵酸冲洗至5667m,排量0.25m?/min,循环压力5.9MPa,井口压力0↗1.3MPa,悬重198KN↘171KN,加压10KN,连探三次,无变化;泵入浓度12%解堵酸上提至5547m,排量0.30m?/min,循环压力8.4MPa,井口压力1.3↗1.7MPa;泵入浓度12%解堵酸上提,对5547.9m-5071.2m进行酸化解堵,排量0.30-0.35m?/min,循环压力8.5-10.8MPa,井口压力1.8MPa。
③起至井口,关闭4号地面安全阀顶替清水8m?,吊拆注入头、防喷管带出酸化解堵工具串。
2.4检查、割除连续油管
酸化解堵施工后上起至530m处发现连续油管大面积腐蚀,检查割除油管538m,腐蚀段长530m,油管表面腐蚀严重,呈坑状腐蚀,腐蚀达3mm。
2.5过油管压力测试试验
进行过油管压力测试现场试验,出过油管压力测试现场试验总结报告。
3连续油管施工技术难点
①套变情况:P2011-3井于2009年3月24日进行了四十臂井径的测量,本次测量井段为3300.0~4800.0m,其中3805.76-4136.37m套管内径155.58mm,套管外径193.68mm,壁厚19.05mm;其他井段套管内径152.5mm,套管外径177.8mm,壁厚12.65mm。
②使用解堵酸对连续油管腐蚀严重,油管腐蚀严重
4连续油管施工关键技术
利用现有采用工程院研发的K341-62型过油管测试封隔器及配套工具,在P2011-3井现场,地面进行“K341-62型过油管测试封隔器”座封钢球在连续油管内、双活瓣单流阀、重型液压丢手的通过性现场测试;井下进行高含硫井过油管压力测试。
①评价了K341-62型过油管测试封隔器的适应性。
②明确了K341-62型过油管测试封隔器座封方式。
③完成了P2011-3井过油管压力测试现场试验。
④获取P2011-3井测试层压力、温度数据。
4.1成果一:高含硫井过油管压力测试现场试验
①实验目标:现场工况下过3?"油管下井、在7"套管内坐封、解封、取出等性能可靠性。
②实验指标:明确过油管测试封管串组合。
③现场测试试验
4.2成果二:获得了测试层压力、温度数据
起出的压力计拖筒、压力计完好,现场回放数据完整,获得了测试层压力、温度数据。
5应用效果分析
①校深
②在P2011-3井驗证过油管测试封隔器在现场工况下过3?"油管下井、在7"套管内坐封、解封、取出等性能可靠性。
③在P2011-3井验证分层测压工艺可靠性。
④获取P2011-3井测试层压力、温度数据。
6结论与建议
①采用连续油管分别进行连续油管喷射酸化、校深、分层测试等施工,施工周期11天。主要完成的工作:设备安装、备液、冲洗解堵、解堵、撤场解除该采气井井筒堵塞,恢复气井产量。
②此次施工分别采用Φ45mm五孔喷头(5*3mm)、Φ60mm高抗硫旋转喷枪进行井筒解堵施工、酸化解堵,达到施工目的。
③严格按照连续油管“三高”施工安全要求,每起下一趟作业及时更换防喷盒自封胶芯,确保施工安全。
④P2011-3井使用的TS-90Φ44.45mm变径连续油管入井4趟,在喷
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