电气工程电气事故案例_第1页
电气工程电气事故案例_第2页
电气工程电气事故案例_第3页
电气工程电气事故案例_第4页
电气工程电气事故案例_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电气工程事故案例篇一:一、事故经过:5月12日早7:30分4#机跳闸。当时无电气故障现象,机、电、炉各运行参数正常,事后调各运行参数曲线亦正常。经多方查找原因未有很合理的解释,机组于9:52并网。二、事故处理及分析:事故时,热控、电气二专业人员均在现场查找原因。调出报警记录为:7:29:51.914DEH故障跳闸(小数点后单位为毫秒,下同)7:29:51.953发电机故障跳闸7:29:56.271非电量保护跳闸7:30:5.216A侧主汽门关闭以下为跳机后的一些报警,如轴掁大跳闸等。从事故记录看应是DEH故障跳闸引起发电机跳闸,但DEH无直接跳发电机功能,只有DEH先关主汽门才能去跳发电机,违反了正常逻辑关系,断定是误跳。为证实热控动作记录的正确性,后将电气故障录波器打印信息调出,动作顺序为:7:30:01热工保护动作30:01.058发电机跳闸开始30:01.077发电机跳闸结束以下记录为厂用系统跳闸记录。该记录与热控记录顺序相符。时间相差较多是因为电、热两个系统本身时间误差,后人工对时电比热控约快4.5秒。电、热首出记录及顺序相同,可断定为热控保护首先动作引起。为找到误跳原因,热控、电气二专业人员查找各种报警记录,将二专业所有报警信息全部集中,分析对照得出结论仍是DEH先故障跳闸,再引起发电机跳。后又将电气至热控可引起跳闸的联系电缆折开测绝缘正常,引起DEH故障跳闸的报警没有,运行参数无异常,找不出任何可以跳闸的原因。后热控、电气两专业人员一起分析下一步做法,决定利用3#机正处于停役机会做试验。热工人员拟订了试验步骤、方法并在中午休息时拟好方案打印5份。下午一上班热控、电气两专业人员即开始试验。试验由值长联系中调,值长按方案布置运行操作。先模拟4#机运行方式,将3#发变组出口刀闸拉开、开关合上。试验分四种:1、机头手动打闸;2、在ETS盘内短接发电机故障跳闸信号,即模拟发电机跳闸;检查机组动作情况。3、短接主汽门关闭接点模拟汽轮机跳闸检查发电机动作情况。4、发主汽门关闭信号同时去机、电检查汽机、电气动作情况。试验结果:第1个试验动作过程与4#机故障记录一致,其余三个均不同。第1个试验动作过程为:DEH故障跳闸发电机故障跳闸非电量保护跳闸A侧主汽门关闭其间隔时间分别为:4#机DEH故障跳闸----发电机故障跳闸0.039秒发电机故障跳闸---非电量保护跳闸4.318秒非电量保护跳闸---A侧主汽门关闭8.945秒3#机DEH故障跳闸----发电机故障跳闸0.029秒发电机故障跳闸---非电量保护跳闸10.78秒非电量保护跳闸---A侧主汽门关闭36.957秒其间隔时间虽然相差很大,但递增关系相符。可能的原因是3#机处于停役状态,而4#机为滿负荷运行状态。以上试验说明,可能是:某种原因引起DEH故障信号发出。同时引起机组跳闸。再分析引起DEH故障所有条件,再逐一排除。1.引起DEH故障所有条件有:1、就地打闸2、超速保护动作3、转速故障转速测量偏差大4、阀位校验故障校验偏差大5、挂闸油压低6、BTG盘(手操盘、立盘)紧急停机7、ETS跳闸机组保护跳闸现逐一排除。2、超速保护不可能,因发电机跳与机组同时,不可能超速。转速曲线也无此显示,热控无超速保护动作。3、转速测量偏差大也不可能,无此报警,且三取二,不可能同时二个传感器故障。4、阀位校验故障也不可能,因无此报警,也无此显示,且此保护只在开机前试验起作用,工况不符。5、BTG盘(手操盘、立盘)紧急停机需要人员至手操盘上操作,会被别人发现也不可能。6、ETS跳闸不太可能,一是无此报警,也无此现象,所调出的参数、曲线均无此记录。唯一有可能的即是1、就地打闸,但就地打闸装置需人为左旋再拉出才能跳闸,除非故意为之才有可能。至于人为误碰接点,因接点位于里面,人要伸长手臂才能触及,人为可能也是很小的。但不排除该接点电缆绝缘不好短路引起,这种短路为瞬时才有可能,因为未经处理事后掛闸开启正常。还有可怀疑的是5、掛闸油压即高压安全油压,该油压一无监视二无报警,若油压降低将导致主汽门关闭且同时跳发电机。事后检查过各电磁阀动作均正常。合肥厂运行人员反映合厂曾发生过遮断电磁阀微漏,导致安全油压下降关主汽门并跳发电机,现象与这次一样。运行及热控检查进出油管,虽有3℃左右温差,但断定不了是否有泄漏。就地油压表目前指示值无明显变化。另从故障记录发现,跳机后有一报警“轴承振动大跳闸”。其时间在“发电机故障跳闸”信号后12.9秒,但又在主汽门关前0.12秒。通过查看DCS系统历史趋势,在跳机发生时刻,#1-#5瓦均有不同程度的轴掁增大,其中#5轴X向轴振显示数值由8um突变为16um,1秒之后变为8um,同时发电机有功功率由136MW速降至零,说明此时#5轴X向轴振测量曾有过异常(如电磁干扰,电缆屏蔽接地、线路接触不良等),虽然监测到的5X轴振数值与轴振保护跳机值270um相差甚远,但由于记录系统采样时间周期为2秒,不排除在此采样周期内#5轴X向轴振显示数值曾有达到保护跳机值,进而导致ETS“轴振大跳机”保护动作的可能。考虑到报警时间误差较大,此点也是很值得怀疑。只是未经处理,开机后正常则无法解释。可直接跳闸的有关元器件故障与人为误碰有共同的特征,即无任何报警、异常现象,突然跳闸且无法分析原因。以上分析总结这次跳机可怀疑的原因是:1、就地打闸接点电缆绝缘不好,待停机后检验。2、安全油压因电磁阀微漏降低跳机,而且电磁阀动作跳机后又正常不漏了。(ZZ厂发生过)3、人为动就地跳机接点。三、教训及改进:1、引发DEH故障的条件因无报警首出记忆,给事故分析带来困难。应在DEH逻辑中增加故障首出记忆逻辑。2、各报警之间时间相差太大,同样给分析带来了困难。如:发电机故障跳闸与主汽门关闭相差13秒,若时间正确,则汽轮机早已飞车。显然DCS系统SOE记录时间有错,应予重新校对不同SOE模块间的采集时间是否同步。3、安全油压是重要参数,应在DCS操作员站中增加监视和报警,并增加运行趋势曲线。4、为防止#5轴X向轴振测量异常可能导致“轴振大保护”动作跳机,申请临时将#5轴X向轴振大保护解除,待机组检修时彻查测量回路、检测元件、电缆屏蔽接地等,确认系统正常后再投入。

篇二:一、事前工况#1机组负荷403MW,协调投入,给煤量185t/h,给水量1285t/h,1A、1B汽动引风机运行,1A、1B送风机运行,1A、1B一次风机运行,1A、1B汽动给水泵运行,1A、1B、1D、1E磨煤机运行。二、事件经过2017年12月14日17时06分10秒#1汽轮机跳闸,发电机出口开关断开、锅炉MFT动作;检查发电机灭磁开关断开,厂用电切换正常,汽轮机转速下降;检查汽轮机跳闸首出为主机润滑油箱油位低,检查发现主机润滑油箱油位1、3测点坏质量,汽轮机润滑油母管压力坏质量,凝结水系统部分测点坏点,主油箱油位2测点1295mm正常,就地检查主油箱油位1300mm,通知热工人员检查。(测点三取二动作正常,但是未加入品质判断)17时08分

启动电动热网循环泵后不出力,18时24分电动热网循环泵排空门见水后启动正常。17时17分

启动电动引风机,17时32分炉膛吹扫完成,17时28分启动电动给水泵,17时45分电动给水泵出口电动门打开后锅炉缓慢上水。18时00分锅炉储水罐见水,给水流量453t/h,18时29分锅炉点火成功,启动1A、1E制粉系统。19时47分

主汽温558℃、再热汽温541℃,主汽压9.26MPa、再热汽压力0.8MPa,汽轮机准备冲转;此时高旁调节阀反馈从60%突关至18%,且卡在18%无法操作,阀门指令未变,主汽压力快速上涨,紧急停1A、1E制粉系统,保持微油及两支大油枪运行,主汽压力最高升至12.8MPa,联关且闭锁操作361阀及361阀前电动门。(高旁为何会突然关闭至18%,是动力源导致的吗?)19时50分开锅炉PCV阀泄压,19时51分启动锅炉至辅汽供汽(汽轮机跳闸后启动#2启动锅炉,减温水调整门卡,无法打开停止#2启动锅炉;#1启动锅炉点火后无法加风停运,检修人员处理好#2启动锅炉减温水调整门后#2启动锅炉点火)19时52分主汽压力降至11.6MPa关PCV阀,恢复361阀及361阀前电动门。20:00高旁卡涩缺陷处理好,投入旁路系统。20时07分

锅炉MFT,首出为再热器保护动作。检查原因为处理高旁阀卡涩过程中主汽、再热汽压力低,为保持冷再压力(冷再带辅汽,辅汽供大、小机轴封及1A汽泵)将低旁关至3%所至。(低旁逐步关闭未及时发现,导致再热器保护动作)20时18分

锅炉吹扫完成,20时24分

锅炉点火成功,启动1A、1E制粉系统;期间处理1E制粉系统断煤将1E磨切至1D磨运行,断煤处理完成后启动1E磨,停止1D磨煤机(过程时间20:35——20:56)。21时30分

主、再热汽温577℃、551℃,(此机组的额定主汽温度为多少?600℃?)主、再热汽压9MPa、0.76MPa,汽轮机挂闸冲转。21时40分

汽轮机转速3000r/min。(由此算出极热态启动升速率为300r/min/min)22时09分

发变组并网成功。22时18分

切缸完成22时31分机组负荷165MW厂用电切成功。22时33分

1A汽动给水泵并入,退出电动给水泵运行,电动给泵出口电动门无法关闭,就地手动全关电泵出口手动门,23时29分停电泵;23时37分给水旁路切为主路完成;23时45分锅炉转干态运行;22时48分

启动1D制粉系统;23时57启动1B制粉系统后不下煤,15日00时27分1B制粉系统下粉正常后退出微油枪。00时37分并入1B汽动给水泵;00时47分脱硝入口烟温正常后投入脱硝喷枪,并入1A汽动引风机正常;02时30分并入1B汽动引风机,停止电动引风机。23时47分

机组负荷214MW投入热网C、D加热器,15日00时17分负荷300MW投入DEH内供热控制。三、异常原因分析1、主机润滑油箱油位1、3测点所在IO卡件为同一个DPU柜,DPU柜两路电源保险均熔断后DPU柜失电,因此主油箱油位坏点,又因坏点判断时间小于保护发出时间,因此在逻辑判断剔除坏点前汽轮机保护已动作。(坏点判断剔除时间小于保护动作时间,从而导致保护动作跳机)2、高旁突然关闭原因是什么并没有明确四、暴露问题1、运行人员对极热态启动过程操作不熟,每一步操作衔接不到位。2、现场设备出现缺陷较多,如A侧低旁阀减温水隔离门缺陷长时间未处理好,高旁阀在机组准备冲转时突关且卡涩,电动给水泵出口门关不上等缺陷严重影响事故恢复速度。3、运行人员在进行大量操作时不细致,操作幅度大;对逻辑学习不够,造成事故恢复中断。4、逻辑进一步优化,如主油箱油位低跳机,高低旁逻辑配合锅炉再热器保护进行优化,低旁减压阀投入自动后为何要开至70%等问题

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论