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文档简介
改善实践报告:xxx公司574产品由分区域生产转为流水线生产一、背景:xxx模塑有限公司地处模具之乡——浙江黄岩,是一家集模具的设计、开发、制造和生产汽车零部件为一体的股份制企业。现有员工160多名,其中工程技术人员60多名。公司以成熟的科学管理、先进的精密设备、优良的产品赢得了广大合作伙伴,模具产品远销日本、意大利、马来西亚、印尼、台湾等国家地区,汽车零部件产品为国内多家知名汽车主机厂定点配套。xx模塑公司注塑车间现有注塑设备30多套,主要生产的产品有四件,其中574为吉利通风盖板,主要工艺为注塑和装配,月需求为3000件~4000件。二、现状:1、现574生产班组为5人,其中两人注塑,3人装配,单班产能为685件。2、现有作业区域两块,其中注塑作业区面积为81㎡,装配区作业面积84㎡。3、现有1600T注塑设备一台,输送带装配工作台一部。4、原本的生产方式为注塑与装配分区域作业,注塑完成后将半成品装箱并搬运到待装配区等待装配,注塑区与装配区相距40米左右,中间通道狭窄且多转折。改善前布局见下图:图1:574布局图(改善前)574实际生产节拍为63″,其中注塑工艺中注塑机的自动作业时间为57″,手工作业时间为6″,一名员工操作注塑机并取件进行检查、修胶口,另一名员工套保护袋装箱,并进行投料等辅助作业,员工作业时间有较多富余。半成品装箱后放在托盘中周转到待装配区,装配员工重新拆箱检查产品、安装胶条、粘贴条形码,完成后检查产品装箱,放在托盘中转入成品库房,生产环节完成。生产线山积图见下图:图2:574生产线山积图(改善前)现状分析:1、中间在制品多,因为分区域生产的模式,造成中间在制品较多,一般注塑完成本月生产计划安排的任务后,再进行装配作业,所以中间在制品在3000件左右。2、搬运距离远,注塑完成的半成品需要经过40米的搬运才能到达装配作业区,搬运工作浪费了大量的劳动力。3、注塑及装配作业都存在人员等待的情况,按照现行的生产节拍和人员编成情况,编成效率低,仅为49%。4、无价值作业较多,加工浪费严重,例如重复装箱、拆箱等。5、现场定置做得较差,员工经常需要寻找,浪费较多时间。三、改善实施:首先,合并作业区域、优化作业内容,消除加工及动作的浪费。现场观测发现存在很大的加工浪费和动作浪费,例如:对半成品的不断包装及拆箱、寻找、走动等,通过调整布局减少或者消除此类浪费。消除包装及拆箱动作26″,取件及放下动作2次共8″,取托盘动作4″,搬运动作2″。设计变更,要求供应商调整胶条的长度,满足装配要求,这样就减少了修剪胶条的动作,减少作业时间2″5。其次,采用机械手取件,实现人机分离。原本注塑作业受制于注塑设备节拍影响,采用机械手取件,将MCT时间由原本的63″提高到56″,减少手作业时间6″,将取件的人取消掉。再次,开展小改善作业,通过设计制作工装、调整模具等手段减少作业时间。1、加大投料筒,减少投料次数,原本料筒较小只能一次投料两包,改善后加大料筒一次投料10包,减少投料来回走动的次数,减少投料时间5″。2、模具调整,减少飞边,有效减少修边时间10″。3、对工具、附件进行定置管理,有效减少寻找时间5″。4、调整布局,减少走动时间10″。最后,重新分配作业内容。对作业进行优化以后,每个人的作业内容都减少了,所以对作业内容进行调整,将其他两个人的作业内容分配到剩余的两个人。最终574生产作业的∑CT=65″,作业人员为2人,节拍达到56″。改善后的生产线山积图见下图:图3:574生产线山积图(改善后)通过设计制作工位器具,调整相关布局后装配作业移至注塑区完成,布局如下图:图4:574布局图(改善后)指导思想:1、消除加工的浪费,例如无价值的搬运作业、重复的装箱及拆箱作业、修剪胶条等作业内容。2、消除搬运的浪费,将装配作业区的作业内容移到注塑区完成,减少了在制品的搬运作业。3、消除等待的浪费,优化作业内容后人员富余,普遍存在等待的浪费,将作业内容进行重新分配,消除等待的浪费。4、人机分离,注塑机采用机械手取件后,MCT时间得到缩短,节拍提升。5、定置管理,开展5S活动,将作业区的工具、辅料等内容定置规划,减少员工寻找的时间。四、改善成果:首先,去除一部分无价值的动作后,∑CT由原本的154.5″减少到65″,并且采用机械手作业取代了原本的人工取件,将作业人员由5人减少到2人,生产节拍由63″提升到56″,单班产能由685件提高到771件。其次,半成品库存由3000件下降到0件,半成品搬运距离由原本的40米减少到0米,减少了中间搬运作业所需要的托盘、周转纸箱、油压板车等器具。再次,减少了装配作业的场地面积84㎡,减少了传送带装配台一部,减少了传送带运行的能源。后续改善方向:现场观测发现,注塑作业员与装配作业员仍然存在等待的现象,仍然有部分无价值的动作存在。所以后续的改善方案有两个方向。1、减少设备自动作业的时间,通过技术工艺手段减少模内作业时间,将机作业时间压缩,能够提升节拍,减少两名员工的等待时间。2、对模具进行调整,减少飞边,减少修边的时间;设计装配工装,提高装配效率,减少装配的时间;减少无价值作业,例如贴工号等,减少作业时间。通过消除这些动作及加工的浪费后,将作业顺序进行调整,能够实现在节拍不变的情况下一个人完成修边及装配作业。五、启发及借鉴:此次培训活动主要是通过学习如何识别“七大浪费”,及通过改善消除这些浪费,从而实现工作效率的提升。学习和运用的主要精益工具有标准作业三票、现场改善以及5W1H、鱼骨图等,培训方式为课堂知识学习和现场实施改善相结合,将知识与实践相结合,比较具有指导意义。此次培训对我具有较大的启发,所以选
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