品质部质量改善跟进汇总表_第1页
品质部质量改善跟进汇总表_第2页
品质部质量改善跟进汇总表_第3页
品质部质量改善跟进汇总表_第4页
品质部质量改善跟进汇总表_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

质量问题改善跟进表―内部制程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,"发生

日期","相关

负责人",客户名称,发生工序,产品图号,问题描述,"不良

比率",原因分析,"责任

部门/工序",临时处理对策,执行人,"需完成

时间",结果确认/签名/日期,,"

长期改善对策

",执行人,要求完成时间,结果确认/签名/日期,备注,是否确认

1,4月16日,郑宝书,XPS,焊接,9231793,焊接拼缝大(折弯圆弧不稳定),,折弯圆弧不稳定,"工艺

技术",用锤子敲打保证缝隙,罗天伦,2010.4.16,OK,,待跟进改善,汪德生,下批生产,OK,汪工确认:客户已同意放宽标准,喷漆改喷粉客户确认中,T

,5月7日,,,,,碰焊后平面变形,37/100,应力变形,,模具线割试返修,汪德生,2010.5.10,,,后续更改工艺,汪德生,下批生产,OK,,T

2,4月23日,唐琳芳,AJL,客户,G3430-00004,"客户反馈意见:

产品Ø27.0±0.05模具无法实配",100%,"1.外协加工中产品变形

2.普冲冲孔小",不计,"所有产品总装全检。

总数750件已包装685件15件检具过不去(700件)其余划伤、垫料(50件)",曾令猛,2010.4.27,"OK/

2010.5.08",,二次批跟进改善,郭科文,下批生产,OK,具体原因需验证郭工确认:验证后尺寸OK但接近极限,修模处理,T

3,4月29日,唐琳芳,AJL,客户,G3431-00012,"客户反馈意见:

在客户现场的产品螺母边有凸起,客户建议我们在我司内部产品用平模压一下(现有1303在上海),上海返回一箱与技术郭工抽检表面OK,不重新反压,但产品包装方式需更换(配套15套,需提供15个箱子,纸隔板45个)。",,,不计,上海仓1303件已正常发货,"唐琳芳

郭科文",2010.5.02,OK,,开模压铆,效果试模中,郭科文,,OK,,T

4,5月3日,苏平磊,"SAM

",仓库,BSC蓝色粉末,纹路与标准色板存在差异,,粉末不良,客户,将粉末返回赛默,赛默,2010.5.03,OK,,喷涂试验,张军,,OK,,T

5,5月6日,杨晓,KD,总装,251-01987A,螺母压铆不良,,钉的硬度较软,不计,返修,薛玉席,2010.5.16,OK,,更换硬度较高的钉或建议更改工艺,郭科文,2010.5.18,OK,钉在5月18购回,资料不用更改,T

6,5月7日,陈伟红,"SAM

",客户,BSC项目,"BSC出现材料问题和缺料问题,客户建议:

①上海仓备用两套

②按要求发货及时收回木箱

③木箱周转耐用性",,"4inch4PCS(其中1PCS不良),

6inch2PCS",不计,优化现有木箱制作办法,"谢高贤

应部长","2010.5.14

2010.5.24",,,"①计划部确定数量②仓库做好发货木箱的周转回收

③草拟其操作规定

","孙登辽陈依娜

",,OK,详见《BSC项目会议纪要》,T

7,5月7日,苏平磊,"SAM

",客户,100964-00(首批),"客户反馈意见:

松不脱十字卡口不符合要求",5/5,供应商来料不良,供应商,"重新送样,实验评估","苏平磊

贾亮亮",2010.5.14,OK,,,,,,,T

,,,,,100484-00-B(首批),"客户反馈意见:

松不脱十字卡口不符合要求",5/5,供应商来料不良,供应商,"重新送样,实验评估","苏平磊

贾亮亮",2010.5.14,OK,,,,,,,T

,,,,,100470-00(首批),"客户反馈意见:

松不脱断裂",5/5,供应商来料不良,供应商,"重新送样,实验评估","苏平磊

贾亮亮",2010.5.14,OK,,,,,,,T

,,,,,100492-00(首批),"客户反馈意见:

不平整,与101618装配有较大逢隙",5/5,压铆下模选用不当,不计,制作合适的下模,贾亮亮,2010.5.12,OK,,,,,,,T

8,5月7日,牛玉芬,KD,进料,290A8L269,螺纹不通,20%,未按要求执行,"供应商

恺达",退货返修169件,贾鹏飞,2010.5.08,OK,,要求供应商按要求执行,贾鹏飞,持续,持续,,T

,,,,,0189432,未做氧化处理,100%,未按要求执行,"供应商

恺达",退货返修100件,贾鹏飞,2010.5.08,OK,,要求供应商按要求执行,贾鹏飞,持续,持续,,T

9,5月7日,牛玉芬,CPI,进料,包材10250-718,要求纸箱尺寸3050×470×50实来纸板尺寸为1590×1065×50,10%,包材设变后计划部未设变更改工单信号,计划,代用82件,计斌奎,,,,更改信息看板管理,郭科文,2010.5.11,OK,,T

10,5月7日,杨晓,TK,普冲,451255102-A,"字印有的深浅不一“18”冲穿透版本号“A""实冲""B""",,模具不良,采购外协,修模,罗思泉,2010.5.14,OK,,试模合格后验收入库,罗思泉,2010.5.15,OK,,T

,40305,杨晓,TK,普冲,407518600-B,"版本号为“C""冲为”B""",,模具不良,采购外协,修模,罗思泉,2010.5.07,OK,,试模合格后验收入库,罗思泉,2010.5.11,OK,,T

11,5月10日,杨晓,TK,数冲,407503900-B,数冲下料后变形严重,,工艺加工缺陷,不计,接收使用,,2010.5.10,OK,,首批结果确认后在评估是否开模,郭科文,2010.5.20,OK,郭科文确认:成型后无变形,不开模,T

12,5月10日,杨晓,ASB,普冲,87-0016-04,模具成型时角度偏大2°,,模具不良,模具,折弯时校形,侯贤志,2010.5.10,OK,,增加工序:折弯时增加校形,马海明,2010.5.14,OK,,T

13,5月10日,唐琳芳,DRG,外协,26C5074,产品焊接处发黑,,拉丝时应该把3个焊点拉平,"

拉丝",产品表面3个点金漆,曾令猛,2010.5.11,OK,,拉丝工序拉平整(后续拉丝把3个焊点拉平,且目视无法见到3个焊点),马五辈,持续,持续,下批开始,T

14,5月10日,郑宝书,XPS,焊接,9205104(子件)9404548-E1(成品),阻焊时装配困难,100%,"待跟进:

普冲成型

折弯加工",不计,本批返修,罗思泉,2010.5.11,OK,,待跟进,汪德生,,OK,,T

1,5月12日,张光美,KD,打磨,252-13946A-51,表面划伤严重(需氧化的产品),100%,摆放不规范,去毛刺,代用挑选,马五辈,2010.5.13,OK,,"1.各工序规范摆放

2.质量判定原则:

a工序上报责任追溯前工序+可追溯的工序;

b品质发现:责任界定入当前工序+可追溯工序","各工序负责人

QE",持续,持续,"

KD50PCS

",T

,,,TK,,407503900-B,,,,钣金去毛刺,,,,,,,,,,TK500PCS,T

2,5月12日,马五辈,TK,去毛刺,,前期(5月10日)早会说明TK产品普冲落料无须去毛刺,但现流入去毛刺工序,,普冲落料完转序前未通知工艺技术,不计,项目主管现场确定后再定,郭科文,2010.5.13,,,普冲落料完转序前通知项目主管确认是否去毛刺并在流程卡上说明,"马谈

郭科文","首批生产

各批次",OK,已下料完成的零件都已确认OK,T

3,5月12日,牛玉芬,CPI,进料,"M8×20

004001522六角螺栓",要求电镀蓝白锌三价,实为电镀黑锌,3000PCS,未按要求采购,采购,本批次退货,汪洋,2010.5.14,OK,,采购要求供应商按要求生产,应部长,持续,持续,,T

4,5月13日,郑宝书,CPI,普冲,"020-734507-029-1

(网孔板)","1.普冲加工未按工艺路线执行

工艺流程:剪床→普冲;实际:普冲2.网孔毛刺大",6/50,"1.罗经理现场评估先普冲→剪床更合理,未通知工艺品质

2.网孔现无法解决",普冲,"1.工艺技术评估工艺路线是否可调整

2.网孔毛刺大,本批返修","汪德生

耿晓辉",2010.5.15,已改为数冲落料OK,,"1.生产有改善建议,及时通知工艺品质评估

2.优化网孔模","生产各部

耿晓辉",2010.5.30,OK,,T

5,5月13日,郑宝书,XPS,折弯,9205633-01,100件产品6.96±0.3尺寸折大1mm15PCS,折反83PCS,98/100,1.识图错误内尺寸折成外尺寸首检发现已生产15PCS2.焊接发现折弯检验失效,"

折弯","1.报废,补料

2.质量处罚通报,开单","郑宝书

陈伟红",2010.5.14,OK,,"1.生产班组教导员工识图,依图作业

","生产班组

",持续,持续,,T

,5月13日,郑宝书,XPS,折弯,,,,,品质,,,,,,2.QC、员工依图全面检验,郑宝书,持续,持续,,T

6,5月14日,薛玉席,ASB,钳铆,3FE62784AAAA,压铆易松动,,压铆不稳定需补压,不计,补压,常在总装发现,薛玉席,,,,工艺技术评估是否开压铆模,马海明,2010.5.15,,马工7.6日确认:不开模,依旧钳铆压铆,T

7,5月14日,杨晓,ASB,钳铆,8DG59986-1,漏打点,,"1.机加工漏打点没按新图加工(4.19设变)

",模具,返工,李红兵,2010.5.15,OK,,"1.按图纸要求加工

","李红兵

",持续,持续,张茜确认:1.文控已回收旧图发放新图2.已让文控做好旧图纸回收异常情况汇总3.对补发的图纸单独记录,T

,5月14日,杨晓,ASB,钳铆,,,,2.旧版图纸未收回,"ISO

文控",文控回收旧版图纸,董桂芳,2010.5.15,"

OK",,2.及时收回图纸,董桂芳,持续,持续,,T

8,5月14日,杨晓,TK,普冲,200495503-A,冲凸包后孔径尺寸按要求Ø4.7实为Ø5.1,,冲凸包孔拉伸后孔变大,工艺技术,申请制作一批特制钉,郭科文,2010.5.14,OK,,待评估,确定师傅改模或改图纸,铝彬,2010.5.15,OK,郭科文签字继续生产,T

9,5月14日,罗思泉,ASB,普冲,3FE62325AAAA,上海林苑来料长度>0.4导致冲桥尺寸不良,首件,外协来料不良,"外协

(上海林苑)",停止生产,罗思泉,20105.14,OK,,"1.评估返修方法

2.联系供应商改善",谢高贤,2010.5.15,OK,已通知林苑修改,T

10,5月14日,罗思泉,KD,焊接,0205030,底座和侧立柱焊接不平,100%,底座和侧立柱折弯角一个偏大,一个偏小影响焊接,"

折弯",本批折弯校形,前10件焊接修复,侯贤志,2010.5.17,OK,,"1.调整折弯模具

2.做好首检和巡检",侯贤志,持续,持续,,T

11,5月14日,罗思泉,TBG,焊接,顶框,子件1302704A-03-01与子件130270413-03-01组装后2个面不平,100%,1302704A-03-012个辅助定位去除和角度偏大,工艺技术,本批校形,焊接时负责校形后生产,罗天伦,本批次,,,"1.折弯辅助定位往下移

2.定位连接点的尺寸由25改为20",杨丽群,2010.5.15,OK,,T

12,5月15日,牛玉芬,XPS,进料,9204390机加工2件,"①.13(-0.05/-0.1)实测12.8(min)12.93(max)

②.Ø10(+0.015/0)通规止

③.Ø3(+0.06/0)同轴度不良",,外协机加工(兰创)来料不良,"供应商

兰创",本批返修,贾鹏飞,2010.5.19,OK,,要求供应商改善,贾鹏飞,次批来料,持续,,T

13,5月15日,张光美,CPI,折弯,P01-K13316-001-B,图标333.86实测为197.5,100%,1.设变后数冲程序未更改2.图纸变更错误,计划编程,"1.本批此尺寸为定位孔尺寸代用

2.修改程序

3.修改图纸",王安敏,2010.5.20,OK,,"1.调查未更改的原因

2.调查数冲未检出的原因

3.EC管理看板跟踪","张光美

谢高贤",2010.5.28,OK,,T

14,5月15日,张光美,CPI,折弯,P01-13315-000-A,锁孔毛刺太大(模具已老化),,模具老化,模具,本批去毛刺,马五辈,2010.5.15,OK,,修改模具,罗思泉,2010.5.30,OK,,T

1,5月17日,唐琳芳,AJL,总装,G3431-00012,前期客退(钉脱落)返修;退钉(钉再次使用)产品报废,293,5/6已下发返修流程至今未处理,钳铆,立即执行,薛玉席,2010.5.23,OK,,,,,,,T

2,5月18日,杨晓,TK,普冲,200495503-A,漏冲小凸包,300PCS,漏工序,普冲,返工,李强,2010.5.18,OK,,按标准制作,马谈,2010.25,OK,,T

3,5月18日,杨晓,TK,钳铆,407507100-C,压死边处腐蚀,,压死边后氧化,氧化液残留,工艺技术,选别使用,薛玉席,2010.5.20,OK,,修改工艺包含类似品,郭科文,2010.5.21,OK,首批结案时汇总,T

4,5月18日,郑宝书,XPS,普冲,9232204-A1,普冲落料图示要求Ø22(+0.021/0)用检具检测不能通过,,"

1.公差要求太小

2.模具孔的冲针原因",工艺技术,代用加工,后续装配有扩孔动作补充,曾令猛,,,,"1.模具更换冲针

2.之前确认总装合格全检都有给成本",谢高贤,20105.22,OK,,T

5,5月18日,郑宝书,ASB,钳铆,3FE62789ADAA,"1.压铆M6螺柱强度不够

2.有压印",,下模选用不合理,钳铆,1.对已压过的进行补压2.挑选压印报废,薛玉席,2010.5.18,OK,,选用合适模具,薛玉席,持续,持续,,T

6,5月19日,张光美,KD,焊接,8F9921,焊接钉位置孔有毛刺,垂直度有影响,30%,毛刺影响销钉贴合面大小,普冲,去毛刺,罗天伦,2010.5.19,OK,,修模,罗思泉,2010.5.21,OK,,T

,5月19日,张光美,KD,焊接,,,,,工艺技术,,,,,,在工序图上增加注明要求,罗新,,OK,,T

7,5月19日,张光美,KD,钳铆,0198253-002-R-003,工序图与流程卡不相符,要求前处理后再压铆,实际无前处理,,流程卡录入错,工艺技术,本批为不锈钢压铆螺母可代用,张光美,2010.5.19,OK,,"1.更改流程卡

2.未加工的其它产品作压铆前的跟踪","罗新

薛玉席","2010.5.21

持续",OK,,T

8,5月19日,郑宝书,DRG,焊接,G93585,焊接4-M8螺母强度不够,10%,"1.氧化机影响焊接

2.点焊机需要选用大功率焊接",工艺技术,确定推力标准后再定,本批已加工,"汪德生

谢经理",2010.5.20,OK,,待定,汪德生,2010.5.22,OK,谢经理签字确认可生产,T

9,5月19日,苏平磊,"SAM

",喷涂,8181,红色丝印3M胶粘贴后颜色脱落,80%,油墨附着力不够,喷涂,"1.喷涂选别

2.不良返修",张军,2010.5.25,OK,,分析原因并改善,"孙登辽

谢高贤

陈伟红",2010.5.30,OK,已试验OK,T

10,5月19日,牛玉芬,XPS,进料,机加工件K45106m00B,尺寸不良,100%,来料不良,"供应商

恺达",退货返修,贾鹏飞,2010.5.19,OK,,"1.采购要求供应商改善,下批来料验证

2.换货",贾鹏飞,持续,持续,200PCS,T

11,5月19日,牛玉芬,XPS,进料,机加工件K45016M00B,端面段差,100%,来料不良,"供应商

恺达",退货返修,贾鹏飞,2010.5.19,OK,,"1.采购要求供应商改善,下批来料验证

2.换货",贾鹏飞,持续,持续,200PCS,T

12,5月19日,杨晓,ASB,折弯,3FE24796AAAA,剪床来料尺寸不良,,数冲下料后剪床一开二,工艺技术,折弯调整靠位方式,保证总款及一边尺寸,侯贤志,2010.5.19,OK,,建议数冲单件下料,因此问题每次下料都有发生,马海明,2010.5.25,OK,,T

13,5月20日,汪德生,TK,总装,441243601-A,拉铆钉抽锌断,30/200,待定,不计,发货,"郭科文

曾令猛",2010.5.21,OK,,工艺评估,郭科文,2010.5.25,OK,郭工确认:已解决,T

14,5月20日,汪德生,TK,总装,200495503-A,沉头自攻钉高出平面0.6,200/200,沉孔角度不够,工艺技术,暂停发货:返沉孔,郭科文,2010.5.21,OK,,更改沉孔尺寸,郭科文,2010.5.22,OK,,T

1,5月22日,唐琳芳,AJL,拉丝,G4514-00582,产品垫料(产品网孔边和非网孔边垫料),100%,以前有贴膜工序本批未贴膜,数冲,返拉丝,马五辈,2010.5.25,,,"工艺技术评估是否贴膜

品质与客户沟通是否可接收","郭科文

唐琳芳",2010.5.25,OK,丁工确认不可接收产品垫料返修,T

2,5月22日,唐琳芳,DRG,焊接,2603505,产品植焊螺钉尺寸超差,且超差尺寸无规律性,"5/5

首件",工装无法保证尺寸需求,工艺技术,停止生产已将此信息告知汪工张工谢经理,罗天伦,2010.5.22,OK,,工艺改进重新制作工装,谢高贤,2010.5.30,OK,谢经理确认:配件已请购回,待验证,T

3,5月24日,苏平磊,TTM,折弯,400-70-00711-2,压死边开裂,40/40,板材不良:计划安排挪用ASB板材未做试折,不计,"1.折弯继续加工后返修

2.计划再投料

3.新投料前试折","侯贤志

马五辈

孙登辽

牛玉芬

陈志忠",2010.5.25,OK,,"1.计划投料通知品质评估

2.工艺技术图纸优化:

增加材料纹路方向要求;首件试折","陈志忠

汪德生",持续,持续,,T

5,5月24日,张光美,KD,钳铆,0204390,子件0204390-A模具机加工漏钝化,35/35,"1.QC首末检发现要求操作工按图加工,未将信息反馈直接上级

2.操作工未按QC要求执行反馈给品检组长拿0204389-B流程卡,品检在此流程卡签字流转",品质,返修,李红兵,2010.5.25,OK,,"1.信息反馈流程的教育与执行

2.卡/实物/图纸一致性","

QC",持续,持续,,T

,5月24日,张光美,KD,钳铆,,,,,模具,,,,,,,生产,,,,T

7,5月25日,郑宝书,XPS,仓库,9404541,孔径未达到要求,494/494,,不计,待定,,,,,待定,谢高贤,2010.6.01,6月28日确认报废责任为工艺技术,谢经理确认:客户要求报废,具体责任承担需要沟通,T

8,5月25日,郑宝书,KD,总装,500-08608A-1,子件组合拉铆不紧,60/60,产品折弯边与拉铆枪有干涉,铆枪与产品不能贴死,工艺技术,拉铆-压铆后OK,王古成,2010.5.26,OK,,更换铆枪,郭科文,,OK,使用弓形拉铆枪OK,T

9,5月25日,郑宝书,KD,总装,252-16959B,漏丝印,60/60,工艺流程少工序,工艺技术,返丝印,罗新,,,,工艺技术部调查,郭科文,2010.5.26,OK,,T

10,5月26日,客户稽查,XPS,客户,9231793,产品表面划伤严重,7/14,1.包装工序,经全检包装入箱,木箱防护好2.申请快递因转环节调查,不计,客户退货,张绪坤,2010.5.30,,,"1.调查事故原因

2.与快递公司协议","张绪坤

应部长",2010.5.29,OK,,T

11,5月26日,苏平磊,TTM,数冲,400-70-0711,数冲落料后压死边试折,仍有轻微开裂,"首检

试验",板材不良,不计,继续加工,折弯后再选别(19PCSOK51PCS报废),侯贤志,2010.5.31,OK,,TTM专题会议讨论,耿晓辉,2010.5.28,OK,,T

12,5月26日,苏平磊,ASB,折弯,"3MC30033CAAA-04

3MC33033CABA-04",M处的放大图与原图方向相反图上立体图与产品对不上,首件,工艺技术回复,工艺技术,按客户图加工,苏平磊,已完成,,,图纸设变,马海明,2010.5.28,OK,,T

13,5月26日,杨晓,ASB,钳铆,3FE52737AAAA-02,"1.压铆铆钉放不正

2.铆钉易脱落",首件,"1.工艺改变,孔变小

2.钉设计不合理",工艺技术,暂停生产,,2010.5.26,,,"1.本批做压铆下模

2.后续工艺变更,经试验验证在做更改",马海明,2010.5.28,OK,"28号下午贝尔确认暂停制作,客户变更螺母。计划跟进。",T

14,5月27日,苏平磊,SAM,客户,包装规范问题,客户反馈:不合理/不规范,,采用代用居多,不计,重新评估:1.品质整理各大客户反馈信息2.品质组织会议专题讨论,陈伟红,2010.5.29,,,,,,,,T

15,5月27日,牛玉芬,XPS,进料,机加工K045106M0013,尺寸超差3.73(+0.05/0)测3.689inch0.74(+0.07/0)实测0.726,80%,来料不良,"供应商

恺达",急需物料采购安排供应厂筛选,贾鹏飞,2010.5.28,已退货OK,,要求供应商按标准执行,恺达,持续,持续,,T

2,5月28日,侯贤志,ASB,折弯,87-0016-04,折弯校形难,,模具成型,角度不稳定,不计,折弯校形,侯贤志,,,,工艺评估,该模,马海明,2010.5.29,OK,马工确认:本批现场确认如何该模,暂为折弯校形,T

3,5月29日,杨晓,ASB,普冲,3MC30018ACAA,"1735.65尺寸不良

少冲六排网孔",87/87,详见调查报告,模具普冲,返修:详见调查报告,李强,2010.5.29,OK,,1.普冲设备改进,丝杆正常定位,吴善良,2010.5.31,OK,,T

,,,ASB,普冲,,,,,品质,,,,,,2.三执行,郑宝书,持续,持续,,T

4,6月1日,杨晓,TTM,折弯,"400-70-00796

400-70-00930",要求板厚T=1.5实测T=1.12,100/100,数冲采用边角料加工,钣金数冲,代用,杨晓,2010.6.01,OK,,,,,,,T

5,6月6日,唐琳芳,SAM,焊接,70111-10010,"焊接尺寸不良(首批)

6.32(160.53)±0.3实测159.5/159.3

7.95(201.93)±0.3实测201.20",2/7,无工装,手工作业不稳定,工艺技术,暂停生产,罗天伦,2010.6.06,OK,,工艺技术评估做工装,贾亮亮,,OK,,T

6,6月7日,唐琳芳,DRG,客户,8606104,螺纹孔不良,通规不通,,"1.孔内有毛刺—原材料不良

2.孔内有焊渣",采购,"1.客户端不良客户帮忙返回牙

2.库存、在制总装负责远别不良",曾令猛,2010.5.12,6.30日陈经理确认OK,,"1.控制来料螺母

2.焊接时用M4螺纹规检验通止",牛玉芬,持续,持续,,T

7,6月8日,郑宝书,SAM,喷涂,106990-00-B,成型方向反,100%,"普冲成型反

检验未检出",品质,"试返修看效果,

返回牙",郑宝书,2010.6.09,"OK

报废处理",,1.图纸增加控制点(沉孔/普冲),贾亮亮,2010.6.15,OK,2010.6.22日收到EC单,T

,,,,,,,,,普冲,,,,,,2.培训宣传,苏平磊,2010.6.15,OK,,T

8,6月10日,杨晓,AJL,总装,G4513-60543,漏铆接子件(一层发现3件),9/300,1.精神状态不佳(夜班)2.电子秤不准,钣金钳铆,装配选别返修,马银霞,2010.6.10,OK,,"1.配善

2.提高人的对产品的质量意识和集中精力工作",薛玉席,2010.6.13,OK,,T

9,6月11日,郑宝书,ASB,折弯,3FE62784ACAA,漏压螺母,30%,交接班产品未做好混放,钣金压铆,对产品已全检,侯贤志,2010.6.11,OK,,"1.交接班确认

2.加工状态标识",薛玉席,2010.6.13,OK,,T

10,6月10日,杨晓,TTM,去毛刺,400-70-00726,料件变形严重,,数冲落料变形,采购,增加校平,马玄,2010.6.10,OK,,"1.自购板材

2.采购改善",杨晓,2010.6.13,OK,,T

11,6月11日,郑宝书,AJL,总装,G4514-00501,漏冲字印,153/433,白班与夜班交接后,夜班未加工完产品混放被转走,普冲,补冲钢印,闫建国,2010.6.12,OK,,白夜班交接:加工状态的标识,非开放置,闫建国,2010.6.13,OK,,T

12,6月10日,郑宝书,CPI,喷涂,024-735003-C08,少冲孔,12/52,1.中途异常,再调机跳刀产生2.新人经验不足,钣金数冲,制作工装补孔,耿晓辉,2010.6.11,OK,,"1.中断后作业需再检验

2.班长妥善安排人员",王添衡,2010.6.13,OK,,T

13,6月11日,牛玉芬,TTM,进料,拉丝板,"1.压死边开裂

2.表面变形压印凹坑",,来料不良,"供应商

吉丰","1.暂不处理

2.供应商前来确认

3.采购同步调货",张逸水,2010.6.12,OK,,与供应商达成协议,"吴刚毅陈伟红

谢高贤

张逸水",2010.6.12,OK,,T

14,6月12日,贾鹏飞,AHF,,96501981,普冲冲孔,孔位尺寸与图纸不符,,工艺技术回复,,谢高贤回复,,,,,,,,OK,6月13日收到EC单,T

15,6月12日,贾鹏飞,DB,焊接,49-204880-D,外框尺寸小影响焊接,,品质回复,,郑宝书回复:已加工完毕,,,,,,,,OK,,T

1,6月14日,郑宝书,XPS,压铆,93-001-02-H1,所有孔径偏小0.3左右,56/110,1.镭射落料程序调试不当2.未做首检(一台机OK一台机未做首检),钣金镭射,试做2件送客户端确认,张光美,,OK,,"按“三检""流程严格执行",曹磊,持续,持续,,T

2,6月17日,陈伟红,ASB,折弯,8DG59484AAAA,产品表面生锈严重,表面无油,,折弯工序回复,待定,立即涂油,刘闯华,2010.6.17,OK,,1.计划部整理:1830项目在制清单,各工序复查表面质量2.计划部水平展开所有所有电镀件生产周期的安排3.品质判定开单,孙登辽,2010.6.21,OK,郑宝书:6.21日确认:不良品报废处理6.30日陈经理确认OK,T

3,6月17日,郑宝书,ASB,喷涂,3FE62789ADAA,盘点:账面与实物不符,实物少88件(总装),,核查中,喷涂,复查库存品在制子件3FE62781ADAA上海仓970件,,,,,18PCS不良,现3FE62789ADAA74PCS不知去向2.ASB现场返修,,,,,T

,6月17日,郑宝书,ASB,总装,3FE53497AAAAA,盘点:账面与实物不符,实物少92件(喷涂),,核查中,总装,复查库存品在制子件3FE62781ADAA宁波仓120件,,,,,,,,,,T

4,6月18日,杨晓,ASB,客户,1830走线夹,表面有黑点,,现场供应商来料不良,供应商,客户要求更换,,,,,"1.客户已变更:采购原厂物料《球疙痞质量保》

2.原物料未到位前,可采用现场物料但不可用黑点","1.陈志忠

2.牛玉芬",2010.8.06,OK,8.6日陈志忠确认已通知品质杨晓,T

5,6月18日,陈伟红,DB,客户,49-219602-A,压铆钉用错,25PCS,压铆工序用料挪用FH-M5-10错用为FH-M5-12,钣金压铆,"1.上海成品仓检25件合格件送客户现场使用

2.除4.30号物料其它召回返修","宋天勇

孙芸

薛玉席",2010.6.19,,,查找压铆配善管理漏洞再改善,"苏平磊

薛玉席",2010.6.25,OK,,T

6,6月18日,郑宝书,KD,普冲,9E8490-H,成型90°达不到要求实为91°-93°,100/100,模具成型原因,模具,代用,,,,,工艺评估该模,谢高贤,2010.6.21,OK,谢经理确认:本批次生产后改模,T

7,6月18日,郑宝书,DB,喷涂,"39-015424

49-212704-A",扩孔后去毛刺未去干净,50PCS,圆孔毛刺去毛刺不好去除,去毛刺,返修,耿晓辉,2010.6.21,OK,,用模具一次性加工,减少扩孔,谢高贤,2010.6.21,OK,谢经理确认:去掉扩孔工序,T

8,6月18日,唐琳芳,AMS,外检,964145,"外检用图:C版□≤0.2

INCOTE用B版无□无要求",,工艺技术业务待查:07年客户有发送给INCOTE,INCOTE失误,工艺技术,待定:本批校形返修,"郝文君

郭科文",2010.6.21,OK,,严格按照《变更流程执行》,谢高贤,持续,持续,"谢经理确认:与客户沟通后处理

6月21日收到EC单",T

10,6月19日,郑宝书,XPS,焊接,K042083m02A-01,"1.表面生锈

2.折弯角度不良导致焊接不良",99/99,,待定,本批涂油,等待工装,罗天伦,,,,工艺技术调整工装,汪德生,2010.6.22,,报废处理,T

11,6月21日,杨晓,ASB,客户,3FE62321ABAA,沉孔尺寸不良,导致拉钉后钉头凸出0.48,170/170,沉孔角度,钣金钳铆,每批返修:去客户端返修,薛玉席,2010.6.22,,,品质杨晓组织制定,杨晓,2010.6.23,OK,,T

12,6月21日,杨晓,KD,普冲,0177171,模具成型分两部工序图是一次成型到位,没有分步工序图,,郭科文回复,工艺技术,按图纸检,,2010.6.21,OK,,项目按成型模具步骤制作分步工序图,郭科文,2010.6.30,OK,,T

13,6月21日,杨晓,ASB,压铆,3FE60334AAAA,子件3FE29672AAAA折弯反,15/15,折弯工序图错误,工艺技术,报废重做,郑宝书,2010.6.21,OK,,修整工序图,贾亮亮,,OK,2010.6.22日收到EC单,T

14,6月21日,张光美,CPI,总装,48u衡量,漏冲Ø5.16孔4个8PCS(共18PCS),44%,,钣金数冲,制作返修工装补孔,耿晓辉,2010.6.22,OK,,,,,,,T

15,6月21日,张光美,CPI,总装,P01-K15936-C01-A,折反,80/80,工序图错,工艺技术,代用,谢高贤,2010.6.22,OK,,修整图纸,张前,2010.6.23,OK,2010.6.22日收到EC单,T

1,6月22日,苏平磊,DB,焊接,"取款机系列问题

49-212716/8620-A","材质替代带来的问题

1.折弯角度影响

2.焊接

3.喷涂:刮灰后难干",,子件折弯角度不良,钣金折弯,1.品质部整理各工序问题,苏平磊,2010.6.24,OK,,结案会现场召开,谢高贤,2010.6.30,OK,,T

,,,,,,,,,,2.工艺技术组织专题,谢高贤,2010.6.30,OK,,,,,,,T

2,6月22日,汪德生,ASB,焊接,1830项目型材,机加工孔钻大0.3;变形,,,待定,杨晓回复:代用,,,,,机加工保证,李红兵,,OK,,T

3,6月23日,陈伟红,DB,普冲,49-218267-B,在普冲6.14日已完成第一道落料现停滞现场,少量开始生锈,,模具下膜坏,模具,修模:定期涂油,"李红兵

闫建国",2010.6.30,OK,,,,,,,T

4,6月23日,陈伟红,DRG,普冲,26C5395,5月22日已开流程卡,单至今未返修,188,"1.未安排生产计划

2.返修难度大",计划,"1.计划部安排

2.工艺评估","闫建国

谢经理",2010.6.24,OK(报废处理),,,,,,,T

5,6月23日,陈伟红,KD,普冲,8F8075-B,同上,3300,同上,计划,同上,闫建国,2010.6.24,OK(报废处理),,,,,,,T

6,6月23日,郑宝书,AHF,压铆,9650283,返修工艺的确认,56,氧化表面划伤,待定,"1.采购保护贴膜

2.外协试验效果",应部长,,,,更改加工工艺,郭科文,2010.7.14,OK,郭工确认:已增加反面贴膜,T

7,6月23日,郑宝书,AJL,客户,G3430-00005,客户反馈表面有油,,清理不干净,待定,在制的试验,郭科文,2010.6.28,OK,,增加工艺(脱脂上油),郭科文,,OK,,T

8,6月23日,杨晓,ASB,普冲,3FE60214ABAA,冲桥处变形,,模具不脱料,挤压变形,模具普冲,"1.制作校形简易模

2.修模","闫建国

李红兵",2010.6.25,OK,,模具不良时应及时修模,耿晓辉,持续,持续,,T

9,6月24日,郑宝书,AJL,前处理,G4350-00071,焊接子件焊斜,40%,"定位不准

定位销被磨掉",焊接,"1.挑选

2.不良品待处理:客户EC",罗天伦,2010.6.25,客户设变,,工艺评估定位工装,郭科文,2010.7.20,OK,郭工确认:工艺定位孔更改为凸点,下批开始执行,T

10,6月24日,郑宝书,ASB,总装,3MC15002ACAA,装配时要求为弹型垫片,而实际为齿形垫片,100%,"1.图纸手动更改但未签名

2.查是否领错料",总装,本批三台代用,"马海明

牛玉芬",,,,,,,,"确认:1.总装操作工用手工更改图纸无问题

2.仓库未发错

3.总装用错",T

11,6月24日,张光美,XPS,剪床,93-208-D2,普冲落料后变形严重,100%,"1.材料为卷料

2.无校形工序",工艺技术,临时增加校形工序后再落料,李强,2010.6.25,OK,,增加校形工序,段鸿,,OK,,T

12,6月24日,张光美,ASB,压铆,8DG9880AAAA-1,压铆变形,100%,无专用冶具,工艺技术,手动校形,薛玉席,2010.6.26,OK,,须做专用的压铆模具,马海明,2010.7.05,OK,马工确认:7月5日已交与钳铆,T

13,6月25日,郑宝书,SAM,拉丝,N07476,要求盲孔深度1.5(+0.05/-0.1)而实际加工尺寸1.1-1.2,225/225,数冲加工不稳定,钣金数冲,本批返修,王添衡,2010.6.26,OK,,"1.品质提供数据

2.工艺技术确定改善方案","苏平磊

马海明",,OK,"此问题多次发生:

1.客户投诉,报废50PCS,曾开过客诉会2.接着内部制程又有100PCS客户让步接收仅此一次3.后续内部制程又报废100PCS4.至今又发生225PCS不良",T

14,6月25日,张光美,KD,焊接,0203451-003,焊后打磨困难(焊附件两端),,工艺不合理,工艺技术,本批用锉刀锉,马五辈,2010.6.28,OK,,更改焊接工艺(去除定位槽),郭科文,2010.6.29,OK,,T

15,6月28日,牛玉芬,ASB,进料,"LARID4181-15

LARID4570-192

LARID4912-22

LARID4184-148",来料无标准,,新物料,工艺技术,"1.马工确认实物界面尺寸

2.IQC按报检尺寸测量合格入库","马海明

陈星",2010.6.28,OK,,新物料,项目部负责封样,马海明,2010.6.30,OK,TSS系列辅料,T

1,6月28日,郑宝书,XPS,折弯,9230-,折弯做不到公差要求,,暂待分析,,暂停生产待分析,汪德生,2010.6.30,,,已确认OK可加工,郑宝书,,,,T

2,6月30日,牛玉芬,TTM,折弯,400-70-00887,压死边开裂,30/30,"1.来料同一规格板材有两个品号,本批使用的品号IQC不清楚为TTM专用板材,故未做试折试验

2.剪床工序图未作标注,试折后再做决定",工艺技术,折弯试折,去毛刺修磨,"侯贤志

马五辈",2010.7.03,,,"工艺技术:

1.清理品号问题:原因分析及改善措施

2.工序图更改",汪德生,2010.7.02,OK,,T

3,7月2日,郑宝书,JNB,焊接,前门板,校平印,,校平机未调节好,普冲,,,,,,校平后要确认1.平面度2.手摸无凹凸感,闫建国,下批次,下批跟进,,T

5,7月2日,郑宝书,SAM,喷涂,1910074-F,漏手工折弯,20,,折弯,标识交接班不良后返修,侯贤志,2010.7.03,OK,,折弯:分步骤加工标识,侯贤志,持续,持续,,T

6,7月2日,郑宝书,SAM,喷涂,"1910092-D

1910157",要求喷粉后拉铆(封闭型)现已提前拉,200/200,工艺流程变更,,"返修

物料确认",陈志忠,2010.7.05,,,"1.图纸修改

2.总装配膳

3.首件确认","马海明

李文永

郑宝书",,,技术贾亮亮:车间操作错误后续按照图纸要求及工艺流程制作,T

7,7月3日,张光美,DB,喷涂,49-212716-A,边缘毛刺,喷涂难去除,,镭射割渣大,去毛刺无法去除,导致焊接后出来,,本批喷涂返修,,,,,此批跟踪,耿晓辉,,,7.31日耿经理回复:已完成,T

8,7月3日,张光美,TTM,丝印,400-70-00717,拉丝不匀/斜,,,,时间方法待定,,,,,,"孙登辽

耿晓辉",,,7.31日耿经理回复:对车间已提出明确方法和要求,T

9,7月3日,张光美,TTM,丝印,400-70-00711,"1.拉丝不匀/斜

2.压死边位置有痕迹",,,,时间方法待定,,,,,,"孙登辽

耿晓辉",,,7.31日耿经理回复:对车间已提出明确方法和要求,T

10,7月5日,徐玉恒,AJL,普冲,G3430-00004,成型角度要求90°实测93°,,下模爆裂,普冲,修模,李宏兵,2010.7.06,7.28日OK,,,,,,,T

11,7月5日,徐玉恒,AJL,压铆,"G3430-00073

G3430-00051

G3430-00053-2",成型边擦伤,,"1.架模技术

2.润滑油技术未及时添加

3.未及时自检",普冲,本批继续使用,闫建国,2010.7.06,,,"1.首检待确认

2.生产定期自检250批/此

3.末件:留样

4.评估成型模增加滚轴","闫建国

李宏兵",下批生产,,,T

12,7月6日,张光美,XPS,钳铆,CA244-17131-A1,压斜,检具无法套进,轴变大,2/5,"1.冶具不好使用

2.作业员不熟练",客户,已停止生产,薛玉席,2010.7.06,,,1.修改进料图纸尺寸为4.0(+0/-0.03)尺寸为3.95(0/-0.03),"段鸿

",2010.7.08,,段鸿8月9日确认客户未回复8.19日郭工确认按实配已修改图纸可以生产,T

2,7月7日,张光美,XPS,总装,9205115-C1,4-M4螺纹孔有3个螺钉不通,100%,折弯刀挤碰,待定,回牙处理,薛玉席,2010.7.08,OK,,选用合适的刀具并在首检时控制,侯贤志,持续,持续,,T

3,7月7日,张军,SAM,喷涂,BSC平板件如门板类,在前处理时易变形,变形量大,,周转工具不合理,,返修,侯贤志,2010.7.08,OK,,制作专用的前处理工具,谢高贤,,OK,"谢经理7.21日回复:待制作

8.9日与喷涂确认已完成",T

4,7月7日,张军,其它,喷涂,缺试片,年度色板更新无试片T=0.8/1.0,,计划安排但剪床未加工,剪床,"1.从新下计划

2.剪床加工","陈志忠

耿晓辉",2010.7.08,OK,,孙经理支持:,孙登辽,,,,T

5,7月8日,张光美,ASB,压铆,3AG30507ACAA,Ø5.4(+0.08/0)孔径实际Ø5.34通,5.35止,导致压铆钉放不进,172/172,数冲选用Ø5.4刀具孔径小,数冲,钳工扩孔,薛玉席,2010.7.09,OK,,请购专用Ø5.45刀,耿晓辉,,OK,"7.31日耿经理回复:刀具已请购,至今未采购回来,编程员在跟踪中

8.9日张工确认刀已购回",T

6,7月8日,张光美,AJL,压铆,G3430-00053,1.变形2.划伤,"70/125

60/725",外协加工,撕膜时应力变形;划伤:待查,外协,"选别返修

50PCS划伤代用",薛玉席,2010.7.08,OK,,操作问题,待跟进无次情况,张光美,,OK,,T

7,7月8日,张光美,DB,喷涂,49-208627-B,压铆后凹坑,120/320,无合适的压铆模,工艺技术,返修,薛玉席,2010.7.09,OK,,制作模具,郭科文,2010.7.20,OK,郭工确认:7.20日制作压铆模,T

8,7月9日,马海明,TTM,机加工,型材400-70-00693,孔位偏差0.2-0.4,80PCS,1.工艺流程卡公差±0.13,图纸为±0.3;2.另一边未注尺寸要求,工艺技术,正常加工使用,,,,,修订工艺流程卡,汪德生,,,谢经理回复8.9日回复客户要求±0.13工序图流程卡无须更改,若有不良再判定,T

9,7月9日,徐南金,AJL,普冲,G3430-00060-A,压痕,/1200,模具不良,,"1.选别返修后压铆

2.7/9下午成型加工件","闫建国

李宏兵",,,,"封样作为标准

加工时依据","闫建国

张光美",2010.7.20,OK,,T

10,7月9日,戴峰立,KD,钳铆,8F9400,M4孔不良,320,折弯后拉变形,工艺缺陷,回牙处理,薛玉席,,OK,,评估:增加装用压铆模,郭科文,2010.7.12,OK,,T

11,7月10日,杨晓,ASB,总装,3FE63367ACAA,拉铆后松动,,"杨工分析:

1.型材底孔大

2.拉钉为Ø3.2实际为Ø3.02-Ø3.1

3.沉孔图纸为Ø6.5实际Ø5.5",不计,,,,,,已提交疑虑书给贝尔,贝尔将更改型材拉铆底孔,马海明,2010.7.12,不更改,"马工确认:在反馈,客户待变更

8.10日马工再次确认:底孔不改总装拉铆时控制",T

12,7月10日,杨晓,ASB,总装,"组件3FE62781AAAA

子件3FE62788AAAA",子件3FE62788AAAA压铆处变形导致拉铆后间隙大,,压铆处变形,压铆,"总装选别

压铆返修","李文永

薛玉席",,OK,,,,,,,T

13,7月10日,吴伟波,JNB,喷涂,文件柜组件ICT600115,子件ICT800271,数冲漏冲孔,普冲漏攻丝,40/40,"1.编程错误

2.数冲、钳工未发现流出","计划

数冲

钳工",数冲和钳工各派人去钻工后攻丝,"王添衡

薛玉席",2010.7.10,OK,,"1.数冲如何控制修改程序的准确性

2.严格做好首检进行管控",耿晓辉,,OK,"7.31日耿经理回复:经调查所有程序到机床上确实都需要修改(改刀位),但必须由班长或带班的进行确认,并严格做好首检来进行控制区",T

14,7月10日,徐南金,DRG,焊接,26D3828,390±0.5尺寸实测390.7-391,,满焊后受热变形,,以工孔尺寸工装定位外形尺寸OK,罗天伦,,,,以工孔尺寸工装定位外形尺寸OK,罗天伦,持续,持续,,T

1,7月12日,张忠臣,AJL,总装,G2649-01010-A,"1.图纸与流程卡的规格不同一

图纸为G2649-01010-1

流程卡为G2649-01010-A

2.工艺流程错误多工艺:装配组装件",,此产品为首批量产,图纸-1为图纸页号,工艺技术,按流程卡检验,张忠臣,2010.7.12,OK,,"1.技术修改图号规格以流程卡为准。

2.技术更改工艺流程",赵东,2010.7.15,OK,2010.7.14日收到EC单,T

2,7月12日,张忠臣,ASB,总装,3FE51475ABAA,漏压铆,14/100,待查:-薛玉席,压铆,通知压铆工序返修,薛玉席,2010.7.13,OK,,配善方案细化分析与改善,"李文永

耿晓辉

陈伟红",2010.7.17,OK,7.31日耿经理回复:已完成,T

3,7月13日,戴峰立,ASB,焊接,3FE62322BAAA,产品贴膜-撕膜后焊接-电镀后有手印状的白斑位置均在焊接位置,18/100,"1.基材生锈腐蚀

2.在去毛刺发现有生锈但电镀产能限制不能及时电镀

3.计划部未整理考虑产能及周转排布",计划,待判定,郑宝书,2010.7.13,,,"1.生产异常反馈;

2.计划部合理排布产能","耿晓辉

孙登辽",,OK,,T

5,7月16日,郑宝书,ASB,总装,3FE64163AAAA,Ø3.4孔内有毛刺,导致孔小无法拉铆,1300,数冲毛刺大,钣金数冲,扩孔处理,王添衡,2010.7.17,OK,,数冲下料时确认,王添衡,持续,持续,,T

,7月16日,郑宝书,ASB,总装,,,,校平间隙太小,把毛刺压入孔内,模具普冲(校平),,,,,,校平时撕膜注意孔内毛刺,闫建国,持续,持续,,T

6,7月17日,戴峰立,DRG,钳铆,2605372,沉孔用的工艺卡口被去除,150/150,跳工序,去毛刺作业员不知道其作用去除,钣金去毛刺,制作工装返修,耿晓辉,2010.7.20,,,去毛刺把此作为质控点,马五辈,2010.7.22,OK,,T

7,7月17日,戴峰立,AJL,钳铆,G3431-00010,电镀白斑,"50%

(1900件)",待查:戴峰立查计划何时下单,外协,压铆挑选加工不良件再判定,戴峰立,2010.7.20,,,普冲有一批进行跟踪确认原因,"耿晓辉

张光美",2010.8.20,OK,8.9日张工回复方案更改:因制程无法避免与客户沟通相关报告已提交客户,待客户回复,T

8,7月17日,杨晓,ASB,钳铆,"8DG00092

1830机箱",划伤,"100%

共25PCS",待查:,外协,代用,,,,,杨工与供应商确定判定原则,杨晓,2010.7.23,OK,,T

9,7月19日,戴峰立,ASB,钳铆,3FE62784ACAA,铆钉松动,"1/8

共300",待查:,待定,挑选,薛玉席,2010.7.20,OK,,,,,,,T

10,7月19日,吴伟波,KD,喷涂,252-08460A-A,喷黑色平光粉,大锌花板材盖不住,30PCS,工艺回复:,待定,脱塑:酸洗去除,张军,2010.7.20,OK,,工艺明确合理的板材类型,郭科文,2010.7.28,OK,,T

11,7月20日,张忠臣,XPS,总装,9414385,漏保护,导致孔径不良,200/200,视图原因,品质,对保护位置进行脱塑,"张军

郑宝书

谢经理",7.21确定方案,,,"工艺评估:总装-喷涂保护

转变为:喷涂保护-总装-喷涂","谢高贤

孙登辽",,OK,,T

12,7月20日,郑宝书,ASB,总装,3FE51474AAAA/ABAA,变形,,上次客诉会议时,改批物料已在折弯,故未在普冲校形,待定,总装校形返修,李文永,8.05,OK,,"再次评估客诉决定:

1.普冲手工校形后转压铆

2.压铆评估是否再校形",耿晓辉,,OK,7.31日耿经理回复:截止今天还在实验中,T

13,7月20日,杨晓,SAM,普冲,101566-00-C,成型处变形,首检,待查:马海明跟踪,待定,暂停生产,,,,,评估工艺,马海明,,OK,"马工确认:经查为模具定位冲针问题,模具已返修,可制作。",T

1,7月21日,郑宝书,ASB,总装,3FE62324/62325,导轨板生锈,,待查:,喷涂,过酸后清洗,张军,2010.8.04,OK,,试验,"李文永

张军",2010.8.09,OK,李文永8.09日确认OK,郑工待确定,T

2,7月21日,苏平磊,SAM,钳铆,97055-10079-1,拉丝表面有补拉丝斑块,30%,拉丝补拉丝造成,钣金拉丝,挑选,马五辈,2010.7.22,OK,,整体返修避免局部拉丝,马五辈,持续,持续,,T

3,7月21日,杨晓,TK,镭射,441245300,工艺更改评估,,,工艺技术,跟进确认,王添衡,2010.7.23,OK,,工艺更改,郭科文,,OK,,T

5,7月25日,郑宝书,AJL,普冲,C-5001-3772,产品要求辅料为52-39-11-4而来料袋子上为:52-10-601-24,,两种钉区别:冒头不一致,待定,,,,,,图纸为英文标注,翻译中文重新发放,郭科文,2010.8.04,OK,,T

6,7月25日,郑宝书,AJL,总装,G3430-00005,Ø3±0.08孔实测2.87-2.90,,"1.模具落料OK成型查找原因

2.外协振披锋待查",待定,本批返修,闫建国,2010.7.25,OK,,此批跟踪,"闫建国

郑宝书",,OK,,T

7,7月26日,龚燕芬,DRG,焊接,2603563,09年不良至今未处理,,种焊螺钉不良,不计,再试验,谢高贤,2010.7.28,,,"1.打磨:磨掉焊上植焊螺钉

2.焊接:植焊焊上螺钉",谢高贤,2010.7.31,OK,,T

8,7月26日,马海明,ASB,总装,8DG60076AAAA,PC膜位置贴错,100%,现场未拿出图纸作业,总装,"1.返修

2.已发货22套待追查","李文永

牛玉芬",2010.7.28,,,总装回复:已做专项培训,李文永,2010.7.29,OK,,T

9,7月27日,徐南金/牛玉芬,AJL,钳铆,G4350-00062,"图纸要求:0361-1097Ø3.2×5空心钉

BOM:R-03820",,BOM挂错,工艺技术,压铆正常使用,,,,,"修改标准

更改BOM标注",赵东,2010.7.27,OK,,T

10,7月27日,牛玉芬,AJL,钳铆,G1535-00040-1,"压铆SO-M4-8-B,压不紧",20/20,板厚孔大影响,工艺技术,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论