大排量螺杆泵井杆管磨损原因分析_第1页
大排量螺杆泵井杆管磨损原因分析_第2页
大排量螺杆泵井杆管磨损原因分析_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

大排量螺杆泵井杆管磨损原因分析

1大排量螺杆泵检泵情况从2006年4月底到2006年4月底,油田有197口大型螺杆泵井,只有六口标准井,只有154口。2005年1月1日至2006年4月30日,采油六厂大排量螺杆泵井共检泵83口,其中因杆、管磨损原因检泵的有65口,分别占检泵井数和总井数的78.3%及42.2%;其他原因检泵的有18口井,分别占检泵井数和总井数的21.7%及11.7%。从统计数据可以看出,杆、管磨损是造成检泵的主要因素。2磨损原因分析2.1磨损井现状研究与分配规律(1)开始磨损的深度螺杆泵井杆、管磨损是从某一深度开始,在该深度以下开始磨损,且越往下磨损越严重。表1统计了杆、管开始发生磨损的深度。从表1的统计结果看,开始发生磨损的部位在杆、管中下部位居多,占所统计井的87.5%。(2)从杆结构分析统计磨损井49口,按杆结构分类,从统计结果看,空心杆的磨损率高于实心杆(见表2)。(3)转速对井磨损率的影响统计杆、管磨损井48口,按转速分类,从统计结果看,转速小于100r/min的井仅占2.11%,高转速的井磨损率高于低转速井(见表3)。(4)分析磨损现象一是抽油杆靠在油管壁上,靠一侧磨损,将油管管体磨出裂缝;二是杆和管壁上呈现圆周磨损的痕迹;三是杆体未磨,杆箍处磨损。2.2对杆管磨损理论的分析(1)底部抽油杆偏心旋转螺杆泵的结构特征及转子的偏心运动特征,决定了转子以及与转子相连接的底部抽油杆做偏心旋转运动。转子的偏心在3~10mm,由于油管与抽油杆间的环空有限,如不采取相应的措施,必然会导致底部抽油杆与油管之间的磨损。(2)离心惯性力引起的弯矩m由于杆柱的质量中心偏离竖直井筒的几何中心线,在旋转过程中,质量偏心所产生的离心惯性力将使杆柱发生弯曲,当杆柱的弯曲挠度达到油管和杆柱的径向间隙时,杆柱将与油管发生摩擦。旋转杆柱的轴向力是随着井深减少的。在横向力的作用下,杆柱发生弯曲,同时杆柱因弯曲刚度和拉压刚度将产生弹性恢复力,两者平衡时,杆柱弯曲中心线将以稳定的弓形面绕井筒轴线做公转,杆柱横截面将以稳定的转速以杆柱弯曲中心线自转。当井较深,杆柱的长度相当大时,杆柱弯曲和拉压刚度相对较小,公转和自转的差别可以不区分,即可认为杆柱中心线的弓形面将以地面转速绕井筒中心线旋转。此时检泵就会发现杆在管壁上呈圆周磨损的痕迹。由离心惯性力所引起的弯矩为MW1=π2n2900mΔL212aΜW1=π2n2900mΔL212a式中MW1为由惯性力引起的弯矩(N·m);n为转速(r/min);ΔL为相邻两扶正器间的一段抽油杆的长度(m);a为与挠曲线变形方程有关的系数。由上式可看出,螺杆泵工作时,离心惯性力所引起的弯矩与转速n和两扶正器的间距ΔL的平方成正比,即转速和扶正器间距对弯矩影响大。当转速较高,不安装扶正器或扶正器布置较少时,离心惯性力引起的弯矩也就随之增加,导致杆柱弯曲,增加了杆、管磨损的几率。(3)井筒弯曲导致油管柱弯曲一般情况下,对于直井而言,油管发生弯曲主要有两个原因:一是在钻井过程中井筒本身存在着“狗腿”,井筒的弯曲导致油管管柱弯曲;二是目前螺杆泵井普遍采用的支撑卡瓦,由于其坐卡方式(压油管头)决定了油管也会存在一定程度的弯曲。显然,油管弯曲必然会使杆、管之间产生接触载荷,从而导致磨损发生。3关于措施的研究3.1螺杆泵防共振设计为保证螺杆泵能高效、长期正常运转,必须确定合理的下泵参数。从检泵原因分析可看出,要有效地减轻杆、管磨损,防止杆断脱,必须降低扭矩、弯矩,减少共振。要达到以上目的,就必须让螺杆泵在中、低转速运行。为此,在下泵设计时,根据油井产能,在满足供排要求的前提下,以最低速为目标,选择泵型。因此重新计算了各种泵型中低转速时,对应的实际排量(见表4)。按照表4确定泵型和转速,优选大泵,均以最低转速投产。至2005年底,优化设计下入101口井,借检泵时机换大泵26口井,平均转速为101r/min。目前这些井均未因杆、管磨损和杆断原因造成检泵。3.2mm杆的增加针对螺杆泵应用中普遍存在的杆柱断脱问题,同时综合考虑过流面积、抗扭能力、系统安全和成本投入等因素,在1200及以上型泵上用∅28mm实心锥扣SHY级工艺杆,取代原∅38mm及∅42mm空心D级杆。∅28mmSHY级工艺杆在总直径不变的情况下,将原HY级杆外壁加厚,由3.0mm增加到3.5mm,大大增加了杆的抗扭强度(见表5)。∅28mm杆与∅38mm、∅42mm空心杆相比可增大过流面积,减小沿程阻力,相应降低扭矩,提高杆的抗弯、抗拉、抗扭和耐磨程度,防止因偏心矩引起的弯曲和扭矩过大而产生杆断,达到防治杆、管偏磨和杆断的目的。目前在GLB1200-14型螺杆泵井上试验了45口,未发现杆体扭断现象。3.3大排量螺杆泵全井规模由于近50%大排量螺杆泵井会发生不同程度的杆、管磨损现象,按照不同深度优化布置扶正器的156口井中仍有杆、管磨损发生,安装扶正器的部位杆、管磨损情况虽有所减轻,但在未安装扶正器的部位仍然发生杆、管磨损。鉴于这种情况,对大庆油田采油六厂80%的大排量螺杆泵井进行了全井扶正试验。4全井体现了减轻提效技术方面要注意的问题(1)螺杆泵井杆、管发生磨损的根本原因是由于二者之间存在的接触载荷造成的,但接触载荷的产生及大小受到多种因素的综合影响,因此应该从多方面着手采取措施才能够有效地减轻杆、管磨损程度。(2)全井扶正可减

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论