降低烧结固体燃料消耗的生产实践_第1页
降低烧结固体燃料消耗的生产实践_第2页
降低烧结固体燃料消耗的生产实践_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

降低烧结固体燃料消耗的生产实践

2.2确保烧结机料均匀性的措施,简为了改善材料层的通风,我们在烧结机的布上添加了一些改进。1)将烧结机泥辊下的反射板改为九辊布料机,实现了混合料沿台车高度方向的合理偏析,使大颗粒混合料布到台车中下部,小颗粒混合料布到中上部。2)在混合料矿槽部位安装了梭式布料器,以保证烧结机宽度方向上布料均匀。3)为了使烧结机料面平整,我们还在泥辊横梁上安装了可调整高度和角度的刮料板。这样一来,在保证料面平整的同时,还可根据生产需要调整料层厚度,并适当提高台车两侧的料层,使料层断面略呈“锅底”状,以减少边缘效应和漏风。2.3外滚煤机,混合机系统改造2001年我们在考察了国内制粒工作做得好的企业后,决定在一次和二次混合机之间增加16台Ø6m圆盘造球机(其倾角为45°~47°、转速为6.5r/min、填充率<20%),并将二次混合机改为外滚煤机,实现小球团烧结和燃料分加。2001年12月,经过近半年的施工改造,造球机系统和燃料分加系统投入使用。生产实践表明,混合料制粒效果大大改善,其中>3mm粒级由小球系统改造前的55%提高到65%左右,提高近十个百分点。在此基础上,烧结机料层厚度提高到500mm,实现了满台车铺料烧结。同时,我们将燃料按照20:80的比例进行内、外配,实现了燃料分加。这两项措施实施后,烧结固体燃料消耗从66kg/t降到60kg/t左右。2.4混合料温调整由于在一、二次混合机之间增加了16台圆盘造球机,混合料造球后温度降低非常厉害。在没有增设圆盘造球之前,布到台车上的混合料温度约为50℃左右,增设圆盘造球后,到达台车上的混合料温度,夏季不过40℃,冬季最冷的时候,料温仅20℃左右,严重影响了烧结料层透气性。为了提高料温,降低过湿层阻力,我们将余热锅炉的过热蒸汽引入二次混合机中预热混合料。该措施取得了明显效果,混合料温度,夏季最高时可达60℃以上;冬季即使最冷时,也能达到50℃以上,极大地改善了烧结料层透气性。2.5漏风管理较松弛由于三烧烧结机装备水平低,漏风率一直居高不下,最高时达到65%以上。分析其原因,除了关键备品备件质量差,易损坏而造成漏风之外,管理较为松懈,一些需要经常检修的部位由于维检不到位,且缺乏相应的考核手段,也是造成漏风大的原因之一。为此,车间制订了具体降低漏风率的管理制度和考核办法,利用烧结机检修和待开的机会,对诸如头、尾部密封盖板、水封漏斗、风箱上下滑道密封等部位进行检修,使漏风率大大降低。目前,烧结机漏风率已降至55%以下,为厚料层操作创造了条件。2.6严格控制厚度烧结考核要实现厚料层操作除了改善混合料粒度、提高料温和降低漏风率之外,还应考虑操作理念的调整和管理制度的完善。在实施厚料层操作很长一段时间里,由于操作者重产量和传统操作方法的影响,以及考核制度的不配套,常出现薄铺快转和布料不平的现象,严重影响了厚料层烧结优势的发挥。为此,我们根据现有生产及设备条件,出台了相应的考核制度,对不执行厚料层烧结的操作者实行减奖考核。通过一段时间的磨合,厚料层操作的理念逐渐被操作者所接受,各班的操作得到了规范和统一,有力地促进了生产的稳定。2.7均质烧结技术改造均质烧结是近几年来兴起的一项实用节能技术,我们在考察使用该技术的兄弟企业之后,分别于2004年2月和8月,对4号、3号和2号烧结机实施了均质烧结技术改造(1号烧结机由于没有大修机会,暂未实施这项改造)。同时,还将烧结机栏板由500mm提高到600mm,三台机的料层厚度均提高100mm。改造后的生产统计数据表明,节能效果非常突出,烧结矿固体燃耗降低3kg/t以上。3烧结机的效果通过采取上述措施,我车间在没有铺底料工艺的前提下,4号、3号和2号烧结机实现了600mm厚料层烧结,1号机也实现了500mm料层烧结,各项生产指标得到改善,固体燃耗连年降低。具体见表1。4提高材料层厚度,实现均质烧结鞍钢三烧车间近几年来,通过实施强化制粒、小球烧结、燃料分加、辊式布料、加高栏板、均质烧结、蒸汽预热等措施,在风机能力没有变化的情况下,将烧结机料层厚度由350mm提高到目前的600mm,初步实现了厚料层烧结,取得了烧结固体燃料消耗从70kg/t降至52kg/t的显著效果。下一步,我们打算结合1号烧结机大修的机会,完成均质烧结技术改造;并将烧结机料层厚度提高到700mm进行生产尝试,以观察进一步提高烧结机料层厚度的可行性和经济性,争取实现700mm料层厚度烧结的目标。1改善烧结料层厚度鞍钢炼铁总厂三烧车间始建于1973年,共有4台90m2烧结机,初期生产自熔性热烧结矿。随着高炉对烧结矿质量要求的提高,1997年进行了热矿改冷矿的工艺改造,开始生产高碱度冷烧结矿。近几年,随着企业成本压力的增加,降低烧结固体燃耗便成为我们工作的重点。而降低烧结固体燃耗最有效的措施就是提高料层厚度。由于鞍钢自产精矿用量较大,混合料中精粉率高达95%以上,如果不设法改善烧结料层透气性,单纯提高料层厚度是不现实的,也不会取得好的效果。为此,我们通过实施强化制粒、小球烧结、均质烧结、蒸汽预热等措施,使混合料中>3mm粒级由1999年以前不足45%提高到目前的75%左右,混合料温度也提高到60℃以上,在风机能力没有变化的情况下,烧结料层厚度实现了从350mm到600mm的飞跃,固体燃料消耗也从70kg/t降至目前的52kg/t左右,取得了显著效果。2措施于厚材料层进行燃烧2.1提高混合机粒径为了尽快提高烧结料层厚度,1999年我们与北京钢铁总院合作,对一、二次混合机实施了强化制粒改造。具体内容包括:1)一次混合机倾角由2.5°降至1.5°,二次混合机由2.0°降至1.0°。2)在一、二次混合机内安装尼龙橡胶衬板,减少混合机粘料,以改善制粒。3)在一、二次混合机内按合理加水曲线安装雾化水喷头,实现雾化水造球。这三项措施实施后,混合料粒度组成发生

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论