均化库稳定停磨煅烧工艺的操作措施总结_第1页
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文档简介

均化库稳定停磨煅烧工艺的操作调整总结我四五期烧成工序自xx年下半年,至xx年8月底,存在立磨停机后,窑系统煅烧质量严重不可控现象,为扭转趋势,稳定质量,自xx年8月中旬到xx年12月底,进行了多次停磨时的成分调节和均化库处理尝试,目前已基本解决停磨后煅烧质量不可控的现象。在xx年9月至12月底,四五期立磨停机检修约10余次,已有超过6次停磨10小时、12小时窑煅烧质量完全合格,其余停机次数时,一般不超过1至2个样短时超标。历次操作方略在化验室及窑中控处、四五期QQ群,均可查找到,历次停磨质量情况在窑中控质量记录或化验室历史数据中均可翻阅,为总结经验,推广学习,对均化库煅烧稳定控制措施进行本次总结。均化库的工作原理均化库是新型干法水泥生产线的重要工艺环节,主要功能在于消除出磨生料的三率值等参数的不稳定性,减少高低差值的波动,使得入窑时候的生料变得成分均匀,进而使得窑的热工制度更加稳定,提高熟料质量,附带使得产量提升,综合能耗降低。均化库的流程为:生料经入库提升机,到达均化库顶部之后,下至8根分配斜槽,分别从各个方向撒入均化库内部(物料卡堵斜槽时,有旁路插板供直通进库)。库底结构方面,下部是一个大圆锥,库壁和圆锥有大约2米左右的间隔,构成一个环形区域,该环形区域被划分为了八个大部分(外区)分地上设置有气流管道和空气气箱,物料在接触气箱后,因空气振动而形成促流原理,进而通过锥体的孔洞,进入锥体内部;锥体内部共划分为四个大部分(内区)如外环一样;内区的中心有一个圆形孔洞(大约70公分直径),经改造设计后,该孔洞成为均化库库存物料的出口,可经4210、4209两个分支旁路(及手动插板阀)进入失重仓,失重仓吨位显示,一般是55到100吨左右,吨位高低,可用4210或4209进行中控自动模式或中控手动模式,设置仓吨位范围;失重仓料位的安全生产控制值,一般在70-85吨之间,一般低于65吨就有可能发生不下料,而高于90吨(目前四线高报警设置90吨,五线高报警设置100吨),就会超出仓储存范围,进而漫料(一厂生产线均发生过失重仓料位显示失准,漫料淹没全均化库底设备),所以对促流的内外环罗茨风机进行了仓位联锁,超过报警值,即刻内外环风机全部联锁停机。物料出失重仓,有两个通道,1是经生料转子秤(和手动插板阀),进空气斜槽,2是经冲板流量计(和手动插板阀)进空气斜槽,后经入窑提升机入窑。均化库的均化原理:1、库顶多股分配斜槽下料,使得物流尽量平铺均匀进入均化库;2、库底空气搅拌均化及重力作用均化,构成特殊的漏斗式下料,库存生料在向下降落进入内环时,尽量多层料位切割取料,在切割不同外环区域的料时,平行的料面,发生不同位置的径向倾斜,再次混合均化;3、最终形成一种内部比较特殊的平铺、竖取。平铺的料每个小时层面的成分会有不同,一般各个外区竖取,道理上来讲,竖取层越多,平均效果越好,但是发生过度竖取,或者取穿料位,物流离析分级会出现的很严重(比如我们超长时间的固定吹区)。单磨机生料系统停机后的烧成异常表现我四五期生料磨为单磨机,停磨后,窑煅烧仅仅使用均化库库存,近几年的停磨煅烧中,常出现以下工艺异常:入窑KH大幅度上升至1.1以上,最高达到过1.3以上,硅率大幅度降低2.7以下;熟料KH大幅度上升至1.0以上,硅率大幅度降低至2.4甚至以下,铁铝含量上升至8.5%以上;熟料结粒逐渐转好,直至钢健有力,甚至出现结饼和黄心料;游离氧化钙含量逐渐超标,持续超标,超大标,超特大标;窑前二次温度1-2小时内上升明显,窑前亮度由暗红转泛黄、再转发白,飞砂少,火焰逐渐粗壮,黑火头(四期)由正常时的0.6米左右,收短至0.4米左右;逐步在扣减头煤,降低炉温,但窑电流普遍保持偏高;窑前区筒体温度上升明显,烧成温度大大提升,且后区出现涨辅窑皮,熟料温度及热电发电量大幅度上升;F、停磨时间偏长后,回灰仓调节逐渐失去效用(或效用微弱),对改善熟料成分影响很小;2、生料立磨停机后均化库均化效果下降的原因(1)、均化库调节问题A、停磨后,均化库压力控制过高,该外区料位快速降低后取料取穿进而物料离析,成分高涨;停磨前,均化库外环压力过低,长时间后板结物料区影响下料面积(均化面积),使得取料均匀性大大降低;B、库底内外区吹区运行不对应(如内1,外4),下料不畅或者不均匀;C、库底内外区工作不畅,内有板结物料区,或者某电磁阀异常(损坏、漏气、不工作等),全开或全关某区管路供风,未按标准换区下料;D、控制箱吹区时间与库存总量不匹配,取料的料层不均,或定区吹区后,单区超长时间取料,打破平衡状态,物料离析分级严重;E、停磨前,长时间回灰进库,回灰料高成分料下料不均匀,长期积压,使得入窑成分整体偏高;(2)、生料工序配合的问题A、停磨前,长时间保持均化库极其高的料位(库空10米以内),使得外环气压无法取得均化效果,库内物料成分区分明显,各物料分层后均化效果急剧下降,成分持续居高不下,或者偏低不涨;B、生料磨超长时间停机,超过均化库自身所能调节的极限(超过12小时),物料成分上升明显;C、均化库顶长期分配斜槽效用低下,发生堵塞,甚至开启旁路进库等情况,导致物料平铺效果差,某一成分物料未得到混合均化;(3)、化验室工作配合的问题A、日常生料工序的细度管理(小于18的0.08毫米筛余)监督不够,停磨计划前2日的细度要求不足;B、停磨前对前期2日的成分未加以综合判断,停磨前的成分中和调整度不足;C、停磨前成分调节的时间不足(小于16小时),未足够的进行物料离析分级的预防性均化;三、立磨停机的煅烧稳定处理措施(一)、停磨前的操作1、窑系统A、停磨前至少2日内,回灰入窑(不入库),降低库内物料饱和比;B、停磨前用空回灰仓,检查窑尾除尘28个灰室是否放空;C、停磨前3个班,检查均化库吹区设备,确保吹区控制柜的各区指示灯和现场实际各区电磁阀一一对应;D、停磨前确认均化库有无板结区(死区),如死区为单数字区,为稳定质量,则停磨定点吹区为外2、4、6、8,反之为1、3、5、7,除另有计划利用停磨定点吹除死区的安排以外,应当从质量管理角度出发,执行该原则;E、停磨前观察均化库空,以均化库空决定定点吹区换区实际安排;2、生料及化验室方面A、停磨前至少2日内,复查2次均化库顶生料提升机旁路阀门未开启,各分配斜槽泄料正常;B、停磨前至少2日内,原料堆棚预均化灰石与辅料尽量避免换区,使停磨前期成分稳定,均化库内物料成分均衡;C、停磨前确定立磨计划检修时间,设定8小时、12小时、16小时三个检修时间段位,依据三个不同长度时间确定提前调整成分时间,分别对应16小时,20小时,24小时,进行前期成分预调节;D、停磨前至少24小时,入窑成分稳定至KH0.96-0.98左右,熟料KH稳定至0.90-0.92左右,熟料硅率2.7正负0.05;E、停磨前16小时,入窑成分KH0.95正负0.02,熟料KH0.89-0.91左右,熟料硅率2.75正负0.05;F、停磨前8小时,入窑成分KH0.94正负0.02,熟料KH0.88-0.90左右,熟料硅率2.75正负0.05;G、停磨前3小时,入窑成分KH0.93正负0.02,熟料KH0.87-0.90左右,熟料硅率2.8正负0.05;H、入窑及熟料成分1小时一报,看清成分走势以更好的进行调节;(二)停磨后的操作1、定点吹区控制停磨前确认均化库有无板结区(死区),如死区为单数字区,为稳定质量,则停磨定点吹区为外2、4、6、8,反之为外1、3、5、7。吹区方案1循环吹区内1外1内3外5内2外3内4外7循环吹区吹区方案2循环吹区内1外2内3外6内2外4内4外8循环吹区停磨8小时0.5小时2小时2小时2小时2小时转至循环且设500S停磨12小时1小时3小时2小时2小时2小时转至循环且设500S停磨16小时2小时4小时3小时3小时2小时转至循环且设300S停磨20小时2小时5小时4小时3小时2小时转至循环且设180S库空大于15米时,不考虑停磨时间长短进行控制1小时2小时2小时2小时2小时转至循环且设300S,该库空最高有效调节不超过10小时从历次停磨应对操作来看,停磨后的吹区控制是有时间限制的,和立磨停机时间长短有最直接的关系,也是和我们的均化库存量密切相关的。从均化库自身的角度来说,停磨状态下,其自身对成分调整幅度和定点吹区的效果,是有限制的,结合这几个因素,才确立了以上停磨吹区控制要求。理论上来说,均化库库存越满,停磨前提前降低并稳定成分以中和物料离析分级的预调节时间越长,那么,停磨后所能坚持煅烧质量稳定的时间越长。一般地,均化库物料成分在各层料之间是有差别的,停磨后打破了边入边出的可随时调整平衡,物料分级离析迟早体现出来,若库内物料本身均匀度不足,或者停磨前期成分偏高或原料来料波动极大,则停磨后稳定时间将大大减小。2、定点吹区进行时的煅烧质量波动处理措施A、严格按照吹区时间设定进行定点吹区和对点换区,避免打破物料平衡;B、关闭除定点吹区以外的所有内外区管道蝶阀,避免因串风而导致其它区串料;C、果断存、扣回灰至回灰仓,在计划时间后期成分猛然偏高太多,可倒回灰入库,一般在停磨计划超过12小时的时候,可在第10个小时左右执行,不超过3小时的回灰入库,以减小对库内物料成分的进一步打乱;D、在执行B的同时,降低均化库风压至40KP左右,降低取料力度,减小物料分级离析效果,达到略降低成分之目的;3、生料磨开机后的煅烧成分稳定操作方略A、开机前均化库转入循环吹区,恢复库底各管路蝶阀开度,降低循环吹区风压至45正负5KP,并降低循环吹区设定时间,使得物料快速循环,不求降低,但求平稳入窑成分,以求得煅烧稳定;B、取均化库低料位口4210下料,使得物料流通顺利;C、控制投料量,保持熟料结粒和烧成力度;D、再次联络化验室,入窑并熟料KH,1小时一报,直至熟料KH降低至0.90-0.92之间,入窑KH降低至0.98以内,且持续2个样平稳,游离钙合格;E、计算熟料成分,倒推直通料用量,一般地,熟料KH降低至0.90-0.92之间,入窑KH降低至0.98以内,且持续2个样平稳,游离钙合格,则可停止倒用直通料;F、如四期倒用直通料时提升电流波动过大,那么只在质量波动特别大,或者连续连续超0.95以上KH,且游离钙2.0以上时,才进行直通料倒用,否则依旧是不倒用直通料;多次停磨开机证明,大量低成分的物料在不倒直通料的情况下进入均化库,扭转质量时间要短于烧直通料

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