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文档简介
船舶锚机制动器故障及处理胡光明【摘要】Anchormachineisoneofthemostimportantshipnavigationequipments,whichdirectlyaffectsthesafetyofnavigation.Aftertheanchormachinebrakefailure,itcannotdropanchororcannothaulbackanchorafterdroppinganchor,whichbringspotentialriskstonavigation.Startingfromthecommonelectricwindlass,electricalcontrolsystemoftheanchormachine,andfailurereasonsandprocessingmethodofthebrakearesimplystated.Itcanprovidereferencefortheemergencytreatmentinshipnavigating,repairandmaintenanceoftheship.%锚机是船舶最重要的航行设备之一,它的好坏直接影响到船舶航行的安全性。锚机制动器失效后,不能正常抛锚或抛锚后不能起锚,给船舶航行带来了安全隐患。从常见电动锚机入手,浅述了锚机的电气控制系统、制动器出现故障的原因、处理方法。这能为航行中船舶应急处理、船舶检修、保养提供参考。【期刊名称】《机电设备》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】5页(P50-54)【关键词】制动器;故障;处理【作者】胡光明【作者单位】宁波大港引航有限公司,浙江宁波315020【正文语种】中文【中图分类】U664.5航行中船舶靠螺旋浆倒转减速,漂浮的船舶则靠抛锚来定位。船上锚机故障,不能抛锚,或已抛锚后不能起锚,将有船员生命和财产危险。一般船舶,船头通常都有锚机,并兼作铰缆机。在船舶靠离码头、拖带作业、航行暂停抛锚、起锚都离不开安全保障设备。锚机故障是不能出航的。锚机在航行中出了故障,特别是已抛锚的情况下,不能排除锚机制动器故障,可能要丢弃全部的锚链及锚,并为船舶继续航行带来危险,造成经济损失。本文从故障出现的原因分析入手,对制动器各种处理方法、对比情况,恢复工作,注意事项等探讨,对远离陆地的航行船舶,自己动手解决问题很有必要。目前,船上广泛使用电动三速锚机。在一定的功率、体积条件下,通过操作手柄,切换电机内部接线,抛锚、起锚各三档,包括停止档,共7档不同的起锚速度以及拉力。锚机控制原理如图1所示。主要元件及参数[1]为:三速电动机功率:11/11/7.5kW;额定电压:380V;接法:Y/YY/a;T作方式:10/30/5;ZDQ:直流制动器;吸上电压:直流110V、持续时间不大于1s;吸上电流:9A;维持电压:30V;维持电流:2.46A;闭合次数:120次/h;气隙范围:1~2mm;OJ、ZDC、ZC、FC1~3C:接触器;LYJ、1~2SJ、ZJ:继电器;1B:变压器,BK-500TH;2B:变压器,BKC-50TH;RJ:经济电阻,ZG11-150,150WX25Q;LK:主令控制器。锚机控制电路的特点为:1)1RD、2RD、3RD作控制回路短路保护,ZK作主回路短路保护;2)1EJ、2EJ作电机低速、中速档运转过载保护;3)2LH、Rfz、ZJ、2B共同作高速挡过载保护;4)LYJ、LK共同作零位保护;5)2SJ作避免高速挡直接起动;6)JA作过载强迫工作;7)电机可从第二档直接起动;8)电机从停到第一档时,由于1C通电动作,ZC或FC通电动作,电机接入电网,但ZDQ须由ZDC动作之后才能通电动作,这样电机通电时,刹车不能同时打开,延长了ZDC动作时间,即电机有这个堵转时间。9)1SJ、2SJ整定时间各为1s;10)本锚机无论正反,从第2档到第3档,都有2s保护。在台风到来前,船舶必须从锚地起锚转移,工作中,船员发现锚机冒烟,接着自动停止,不能再工作。1) 情况调查。首先向使用人员了解锚机工作情况:在故障以前没有异常现象、电机没有堵转、操作次数不是很多、工作时间不很长、有海水打上锚机、天气比较热、甲板温度较高、电机电流不详(因主令控制器上电流表坏)。2) 故障检查。根据反应的情况,电机冒烟,着重检查电机及直流制动器。电机内部接线如图2所示。低速和中速同用一组绕组,只是通过外部来控制其不同接法,达到低速三角形接法,中速双星形接法,高速具有另一独立的绕组,只是它和中速、低速不同时通电,是星形接法。用万用表测量电机各电阻,数据见表1(各点都在控制箱内)。再用兆欧表测量绝缘电阻,数据见表2。根据以上数据,直流电阻对称,对地和绕组间绝缘良好,电机估计没有问题,需待以后通电运转试验为准。打开马达接线盒,可看见马达部分定子绕组,颜色没有变化,判断马达没有烧坏。再用以上方法检查制动器,断开Z1、Z2接点头,测量ZDQ直流电阻为3.2Q,对地绝缘电阻为0MQ。根据制动器规格,吸上直流电压110V,吸上电流9A(或者维持直流电压30V,维持电流2.46A),可知线圈电阻应该为12.2Q欧左右,这样设计电阻与实际电阻出入较大,并且绝缘电阻不正常,初步判断线圈烧坏。拆开制动线圈,发现烧坏,同时发现内部有些积水,随即拆下线圈。继续检查控制箱,发现控制变压器1B烧坏、3RD熔断,ZL1-ZL4好,电阻Rf、RfD好,C1、C2好、ZDC触头好、OJ触头好。3)原因分析。根据事故情况分析其原因如下:a)环境温度高[2]。当时甲板温度可达50OC,但锚机工作时间不长,不超过20min,这在设计范围内,同样情况也经常使用,所以环境温度高、工作时间长的原因可排除。b)海水侵入。海水比淡水有更强的腐蚀和导电性,可破坏绝缘、导致短路,线圈烧坏。尝试制动器内积水无咸味,这样可判断海水没有渗入,里面积水是平时空气中冷热积累的冷凝水;再则,制动线圈放在环型铁槽内,用环氧树脂胶结,对外界是全封闭的,水是不能渗入;制动电压是直流电压,又不是很高,而且,由于水的存在,一旦制动线圈发热,水变成蒸汽,有利于制动线圈散热。所以,海水侵入原因不大。c)电压不正常。由于本船发电,电源电压基本不变,而且,ZL1~ZL4硅整流器、检查接触器触头,各个电阻、电容器、桩头、引线都很好,也不可能引起ZDQ电压的高或低,所以,可排除此原因。d)正常操作。锚机要求短时、间歇工作制。根据船员反应,没有频繁操作,没有发生堵转,没有在高速下进行刹车制动,符合使用要求。e)直流制动器间隙太小,摩擦片不均、变形,工作时产生摩擦,发出热量。根据拆下的制动片检查,发现黑色粉末、铁锈较少,不会由杂物而引起打不开,也不存在变形和不均,弹簧良好,而且以前工作一直正常,间隙不会太小,所以可排除此原因。f)直流制动器质量差。如不符合绝缘等级、局部短路。但该品牌制动器的是老厂,在船上使用的很多,很久,质量稳定,而且公司有多条同类船舶;已使用了很长时间,发生质量问题不大。g)实际工作时,1SJ是保证初始工作时,直流制动器线圈全压工作,以保证克服制动弹簧张力,将摩擦片打开,马达能够可靠转动,而后延时1s将触点动作,使OJ不工作,将RJ串入电路。使ZDQ得到30V维持电压,电流限制在2.46A,这样如果实际工作时没有及时将RJ串入电路,即没有切除OJ电源,也就是说1SJ故障时或OJ触头烧熔打不开,ZDQ将一直是全压工作,通过的电流不能从9A减至2.46A。根据制动器规格,全压工作持续时间不大于1s,且全压工作功率为110x9=990W,刹车打开后,基本上以此功率产生热量,而靠制动器来散发,所以制动器温度上升很快,而且,加上其他损耗,变压器1B次级输出功率为1.11x990=1100W,将大大超过1日容量500VA,因此,如工作时间稍长,它将是烧坏ZDQ和1B的原因。测量(13.2)点线路不通,由此判断它是烧坏的原因。该延时器型号为JSC1-2,也是锚机控制箱配套电器厂产品。原理如图3所示。工作原理为:当电源通时,380V交流电经变压器B1降为24V,经桥式整流、滤波稳压后,直流电源通过电位器W和电阻R3向C2充电、电容C2上的电压按指数规律上升,当达到单结管BG发射极峰点电压VP时,BG发射结开始导通流过电位器W和电阻R3上电流转向单结管的发射极E,当这个发射极电流Ie大于BG管的峰点电流IP时,BG管就被触发,电容C2通过E、B和脉冲变压器B2初级绕组放电,在基极B1上出现正脉冲,经B2去触发可控硅SCR1导通,(调节W就可调整延时时间),SCR1导通后,6V电源经SCR1整流滤波后又去触发可控硅SCR2,使其导通,进而继电器J在380V电源下接通。J接通后,通过自保触头,短接了SCR2,只有电源切断后,才能瞬间释放。根据(13.2)点不通,说明电源变压器B1初级断路,经直接观察无烧过痕迹。由于该电源变压初级电压380V,次级为24V和6V,实测铁芯面积为2.28cm2,据此,查得容量为3.5VA,初级匝数为5000多匝。实测初级线径为0.075mm。由于初级线径很细,匝数多,生产过程如不注意,很容易损伤,不清洁而引起局部霉变,绕的太紧有可能因发热膨胀而拉断,遇上船上温度高,振动撞击、凝露、盐露、油汽、霉菌等原因也很容易引起线圈断裂,经检查该变压器没有船检证书,生产工艺粗糙,铁芯和线圈都没有上绝缘漆,据了解,以往其他船曾几次发生2JSC坏,检查结果都是内部电源变压器初级不通。但2SJ不工作时,在控制操作时,只影响到控制第3档无速度,对其他元件不产生影响,使用上二挡速度基本上也能满足要求,所以没有引起足够重视。以上说明,1SJ确实是一个较易坏的元件。由于制动器修理,需要绕线、烘干一定时间,故障不能及时修复。为了保证能安全起行,同操作人员协作,只有在拆除制动器后,谨慎地起锚航行。等ZDQ、1B、1SJ修好后,测量修好的ZDQ直流电阻为12Q,更换1SJ,电源变压器初级电阻为3kQ,将ZDQ、1B、1SJ装上,将锚机修复到原始状态。开机试运转,实测通过ZDQ电流为9.2A,1s后1SJ触头动作,RJ串入电路,使ZDQ电流减为2.46A,控制线路工作正常,制动器工作良好。装船使用一定时间后,了解到锚机工作正常,没有再发生以上事故,所有1SJ不工作,是烧坏ZDQ和1B的真正原因。原理相同的控制箱,一旦1SJ出问题。工作时间稍长,就会引起ZDQ、1B烧坏,刹车就不能打开,锚机(或绞盘机)就不能工作,而且,还不能在船上马上得到解决,直接影响船舶生产和船员安全,所以保证RI电阻及时串入电路。长期、可靠、方便、快捷、就地解决1SJ不工作很必要。以下解决方法,各有利弊。1) 确保1SJ质量,满足船上环境需要,或者选用质量可靠的其他型号延时继电器来满足船舶需要,如选用JS7-2A延时继电器代替1SJ工作,此继电器船上使用较多,工作可靠,这样可从根本上解决问题,简单,不影响其他方面工作。但体积、接线变化,要视控制箱内固定位置而定。2) 由于1SJ不正常,而没有及时将RJ串入电路,一直到ZDQ、1B烧坏,锚机不能工作为止,对操作人员没有任何反应。所以,如果在OJ两端即(15.2)两点并联—指示灯到主令控制器上,根据1SJ内部原理图,在SCR2两端并联一个启动按钮,也引到主令控制器上,以手动代替SCR2工作。这样当操作人员操作时,发现此指示灯不熄灭,表示1SJ没有工作,这时应及时按下起动按钮,1SJ执行继电器工作,灯熄灭可正常工作。此方法一方面可保证锚机正常工作,而不烧坏ZDQ和1B,而且可及时发现1SJ坏,及时得到修理,但布线,增加元件,也给操作者增加了麻烦。3) 选用过电流延时继电器作自我保护。由于通过ZDQ的电流吸上为9A,维护电流为2.46A,可选用儿12型过流延时继电器,继电器线圈额定电流5A,吸上电流是它的1.8倍,将其与OJ触头串联,常开触点与SCR2并联,这样,如果1SJ不动作,根据儿12继电器反时限保护特性,将延时1min之内做动作,所带常开触点闭合,使OJ断电,将RJ串入电路,同时过流继电器也切除,不再工作,起到自动保护ZDQ和1B作用。此方法在1SJ坏后,能自动起保护作用,但对操作人员没有任何反应,不易被发现,所以需定期进行检查。4) 选用热继电器起保护作用。热继电器是在船上广泛使用的保护元件,工作原理是通过电流使热元件发热,迫使双金属片变形来推动动作机构,使其触点转换位置,其结构简单,可以在电路中长期或间断作过载保护之用,工作可靠,并且具有整定电流调节机构,具有温度补偿装置。选用船上备件JR16B-20/3TH热继电器,额定电压380V,电流调节范围为2.2~3.5A,共有三个发热元件,一套动作机构,具有单点双投式组合触点,采用自动复位(自动复位时间为5min),技术数据及性能见表3。特性曲线如图4所示(冷态开始,如从热态开始,动作时间为图示时间25%)。如将热继电器设定在3.5A,这样吸上电流时为设定值的2.6倍从特性曲线上看,动作时间为30s(冷态),将热继电器三个发热元件分别串联以后再串入OJ触头,并将其常开触头并接在1SJ的SCR2的两端。当锚机工作时,正常情况下,在1s后,1SJ就动作,热继电器工作无影响。如果1SJ不工作,经过30s后,(冷态开始)热继电器自动保护动作,使1SJ的J工作,将RJ串入电路,达到保护ZDQ和1B的目的。以上时间的设定应以可靠保护ZDQ和1B为原则来设定热继电器电流值,此方法备件充足,安装方便,工作可靠,是船上广泛使用的保护方法,既简单又经济,但要注意,在正常操作下,热继电器动作,说明1SJ坏,对设备进行了保护是我们希望的,这时必须需要5min后,才能自动复位,在此之前,RJ一直串入电路,不然当手柄回零后,热继电器还没有自动复位又重新操作手柄时,OJ不能通电,而使RJ继续串入电路,使ZDQ只有30V的电压,不能打开刹车,使锚机不能工作,另一方面,如果操作太频繁,即ZDQ起动频繁,将有可能导致热继电器动作,所以希望继电器设定值大些,满足一定的实际操作频率要求,而不动作,这时,对不正常的操作可进行限制,但又不能太大,如太大,又可能对ZDQ及1B不起保护作用。以上两点及操作人员必须加以注意。同样1SJ坏,对操作者没有反应,所以也要定期检查1SJ,发现不正常,应及时检查、修理。我们经过合理的调整热继电器,是能够满足要求的。⑸采用以上(2)和(3)或(2)和(4)同时使用,也可起到自动保护,又可及时发现1SJ坏及时得到修理,而给操作者减少麻烦。以上采用(3
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