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文档简介
高度重视再生水的污染控制方案
由于中国水资源匮乏,北京等北方城市尤其突出,北京的工业水开采价格达到9.09.5元。反渗透(RO)工艺对无机物、有机物和病原微生物等均能实现高标准去除,是工业纯水制备的必备单元。目前,我国工业级反渗透工艺(主要是8寸RO膜)的应用规模已经超过5000万m本案例从系统构成、工艺设计、运行特性等方面对北京市经济技术开发区的再生水高标准处理与工业利用工程进行了系统分析,从工艺运行稳定性和技术经济性角度探讨了反渗透膜污堵控制的可行方案。1北京市经济技术开发区节水系统的总结1.1北京市家级高新技术产业园区北京经济技术开发区,又名亦庄开发区(以下简称开发区),总规划面积46.13平方公里,主要划分为核心区、路东区和河西区等区域。该开发区享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策,目前已经集聚了一大批竞争力强、知名度高、科技领先的企业,逐步形成了电子信息、生物医药、汽车和装备制造四大主导产业。该开发区工业用水量大,且水质要求高。由于北京市水资源短缺问题突出,市政府要求开发区工业用新水零增长。为了支撑开发区内企业的可持续发展,开发区内的东区和经开再生水厂分别以园区外污水处理厂(XHM污水处理厂)和园区综合污水处理厂的二级出水(C级再生水)1.2反渗透膜生物污堵防控开发区再生水厂采用的高标准处理工艺如图1所示。该工艺以微滤和反渗透“双膜”单元为核心,利用反渗透膜对水分子的选择性透过作用,生产A1级再生水。为了维持双膜系统的稳定运行,需要在核心处理单元前设置消毒、介质过滤、保安过滤器等预处理单元。其中,各个处理单元的核心功能如下:(1)消毒预处理单元:通常采用氯消毒等灭活进水中的微生物,以防控微生物生长并分泌代谢产物而导致的反渗透膜生物污堵。(2)介质过滤预处理单元(自清洗过滤器):通常采用活性炭、石英砂等作为过滤介质,对水中的颗粒物、部分溶解性有机物进行去除,防止这些污染物对后续微滤膜和反渗透膜的污堵。(3)微滤(超滤)单元:通常采用中空纤维微滤(超滤)膜,截留水中的细微颗粒物,防止其对反渗透膜的污堵。(4)保安过滤器单元:通常设置在反渗透单元之前,防止较大的颗粒物(通常粒径为5μm以上)进入反渗透单元,对反渗透膜造成不可逆损伤。(5)反渗透单元:利用反渗透膜的选择透过性,理论上可截留水中除水分子外的其余物质,从而生产纯水(A1级再生水)。为了防控膜污堵、维持双膜工艺的稳定运行,上述各个处理单元需要投加大量化学药剂。消毒预处理单元需要投加氯(通常是次氯酸钠)作为消毒剂,微滤单元需要采用次氯酸钠、柠檬酸、氢氧化钠等药剂进行化学清洗,在反渗透单元之前需要投加还原剂(防止反渗透膜氧化损伤)、阻垢剂(防止结垢)、非氧化性抑菌剂(防止生物污堵),反渗透膜需要采用氢氧化钠、柠檬酸等进行化学清洗。2对深入研究活动的运营2.1tds、碱度开发区再生水厂双膜工艺的进出水水质如表1所示。由表1可知,经过反渗透处理后,产水的总有机碳(TOC)达到0.3mg/L,浊度低于0.5NTU,TDS为97mg/L,总硬度为18.5mg/L(0.185mmol/L),碱度为25.8mg/L(0.258mmol/L)。上述指标均达到国家《工业锅炉水质》(GB/T1576—2018)对锅炉水水质的高标准要求,满足了开发区各个企业对工业用水水源的需求。2.2预处理前后运行压力的变化虽然开发区再生水厂的产水水质相对稳定,但反渗透工艺在运行过程中仍然面临较为严重的膜污堵问题。为了维持产水的水量水质稳定,反渗透单元的运行压力随着膜污堵程度的加重而不断升高,且定期需对反渗透膜进行化学清洗,减轻膜污堵的影响,导致系统能耗、药耗较高。再生水厂反渗透单元使用的清洗药剂情况如表2所示。除增加运行成本外,频繁的化学清洗也会对反渗透膜造成不可逆的损伤,降低系统的脱盐效率。对再生水厂长期运行后发生严重污堵的反渗透膜进行解剖分析,发现微生物及其代谢分泌产物是导致膜污堵的重要原因预处理工艺改造前后,反渗透单元的进水压力变化如图3所示。由图3可以看到,在采用氯消毒预处理时,易出现反渗透单元进水压力急剧升高的现象。例如,在系统运行的20至70天(50天内),进水压力由~0.9MPa升高至1.4MPa以上,升高比例达55%;150至180天(30天内),进水压力由0.78MPa升高至1.4MPa以上,升高比例超过60%;245至265天(20天内),由~0.9升高至~1.3MPa,升高比例达44%。这种短时间内运行压力急剧升高的现象,是反渗透膜生物污堵的显著特征,也表明仅采用氯消毒预处理难以有效控制生物污堵。采用氯-紫外线组合消毒预处理后,在运行初期仍然出现了进水压力急剧升高的现象。从308天至335天,进水压力由~0.8MPa上升至1.19MPa。但在进行化学清洗后,系统运行的稳定性显著提高,进水压力的升高速度显著减缓,并且最高运行压力未再超过1.2MPa。同时,化学清洗的间隔周期显著延长。上述结果表明,对消毒预处理工艺进行改造后,反渗透膜污堵得到了一定程度的控制,工艺运行的稳定性得到了提升。这可能是由于紫外线与氯对细菌细胞的损伤靶点和机制不同,部分在氯消毒后存活的耐氯细菌经过紫外线消毒后,得到了有效灭活,从而控制反渗透的生物污堵。与本研究类似的组合消毒工艺也被应用于生活污水再生处理。目前,北京市高碑店等再生水厂采用臭氧-紫外线-氯组合消毒工艺,利用不同消毒技术对细菌的杀伤机制不同,可实现对再生水中复杂混合菌群的高效灭活。3反渗透膜清洗周期和温度预处理工艺改造前后,反渗透单元进水压力和化学清洗间隔时间的变化分别如图4(a)、4(b)所示。在工艺改造前,进水压力的平均值为1.0MPa,中位数为~0.98MPa,污堵较严重时,最高运行压力可超过1.4MPa。工艺改造后,进水压力的平均值和中位数均下降至~0.9MPa,且最高运行压力未超过1.2MPa。化学清洗周期方面,工艺改造前约1~2个月(均值为55天)需要对反渗透膜进行一次大规模化学清洗;工艺改造后,约2~3个月(均值为81天)进行一次化学清洗。采用氯-紫外线消毒预处理后,由于反渗透膜污堵得到控制,工艺运行的电耗和药耗均有所下降〔图4(c)〕。采用氯消毒预处理时,再生水厂吨产水的电耗为1.2~1.4元/m4再生水反渗透膜生物污堵控制效果反渗透膜的生物污堵是再生水反渗透处理工程实践中最难以控制的膜污堵类型之一。通过对北
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