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采油八队五型班组事迹材料采油八队五型班组事迹材料(修理班)

采油八队五型班组事迹材料(修理班)

五型标杆班组事迹材料

采油八队修理班现有员工6人,担负着英台采油厂采油八队修理工作。201*年这个班组各项工作都取得了骄人的成果,在我厂岗位工作大检查中连续四个季度名列第一。一、严细管理,努力提高班组建设。

为加强班组管理,保证各项工作的顺当完成,这个班组结合自身特点,为各个岗位制定了严格的管理制度,将责、权、利承包到个人,使每个人都有责任感、危机感,通过一系列管理制度的出台,极大地调动了工作乐观性和主动性。强化操作人员思想素养训练,坚固树立为班组服务意识,坚持处理问题不过夜,来达到保证平安平稳生产的目的。二、增油上产

1、注水井、停产井放油

随着开发年限的增长,自然递减的增加,今年采油队的生产压力越来越大,为了保证每月都能完成生产任务,通过日常管理之外,采油八队要向停产井、注水井要产量,要效益。每月都要对全队停产井及注水井进行取压及取样录用资料,依据压力恢复周期及含水状况,确定放油周期。每月从注水井、停产井放油5吨,全年增油60吨。

2、小措施增油

为了减缓综合递减,降低自然递减率的增长速度,我队针对油井生产的自然状况,依据“四项基本选井原则”即以调整地面工作制度优先;以调整合格工作制度原则优先;结合清检、测压措施调整工作制度;协作工作制度调整,开展控气工作,合理流压掌握,取得了肯定的效果。我队调整工作制度20井次,累计增油230吨。3、停产井捞油、作业洗井接油

依据油井生自体特点及多年生产阅历,目前有一些低产井,在断脱作业时油管经常消失喷油现象,不但造成原油落地污染环境,同时也增加回收难度,协作作业队在作业前进行洗井回收井筒内原油,年回收24井次,12吨原油。三、节能创效1、注水管网调改

注水泵房管网改造:方52站现有注水泵3台,开二备一,注水量740m3/d,其中2#注水泵理量为37m3/h,实际需求为21.9m3/h,1#注水泵理量为19.4m3/h,实际需求为8.4m3/h,总用水量为30.3m3/h,单启2#注水泵就可以满意注水要求,通过注水泵房内管网改造可以达到单开一台注水泵目标,改造完成后可以停运一台132KW电机,日节电约201*度,年节电可达50万度,节省电费25万元,同时年节省泵修理费用1万元。2、修复旧阀门

方52中转站三合一出口阀门档板脱落一处,二合一入口管线阀门档板脱落一处,出口阀档板脱落一处,假如要处理这三处只能全队停井,为了不影响生产,我们协作采油厂春季电路检修时间,胜利修复这三处阀门,仅修这三个阀门就为采油队节省材料费用高达1.5万元。

3、废旧工具及旧管线

我队利用废旧工具,重新组装修复工具5件,节省成本材料费0.2万元。利用旧管线改造计量间与单井腐蚀无法恢复的管线5处,约100米,节省材料费1.3万元。

四、加强防范意识,打造平安型班组,确保平安生产无事故。

将平安责任精细分工,将平安理念体现在每一次行动中,平常常常学习事故案例,增加平安防范意识。在实际工作中注意班组员工的平安技能培训,使每名员工都熟知岗位特点,生产工艺、流程,平安技能达到了人人过关,从而保证了平安生产。201*年这个班组各项平安工作规范达标,无“三违“现象发生。

修理班是采油队的保障班组,突发性工作比较多,只有反应,操作平稳,才能确保全队的平安平稳生产。采油八队修理班就是这样的班组。

采油八队

201*年12月17日

五型标杆班组事迹材料

采油八队

扩展阅读:采油八队五型班组事迹材料(中转站)

方52站节能事迹材料

采油八队中转站现有员工12人,担负着英台采油厂采油八队油气水集输工作。201*年这个班组节能工作中取得了骄人的成果,在我厂岗位工作大检查中连续四个季度名列前茅。一、方52站现状

方52中转站:共有机泵13台,其中注水泵3台(开二备一),外输泵2台(开一备一),掺输泵3台(开二备一),采暖泵2台(开一备一),抽油泵1台,清水泵1台,深井泵1台。燃油系统:储油罐2个,油泵2台,加热器2台,加压泵2台,储油10方。运行压力0.45mpa,温度78℃,1#2#炉为油气两用炉,站内冬季运行参数:总掺输压力1.6mpa,温度65℃,总回油压力0.22mpa,温度38℃。站内各设备运行良好,备用设备完好备用。

为加强方52站管理,保证节能工作的顺当完成,方52站结合自身特点,为各个岗位制定了严格的管理制度,将责、权、利承包到个人,使每个人都有责任感、危机感,通过一系列管理制度的出台,极大地调动了工作乐观性和主动性。坚持处理问题不过夜,来保证平安平稳节能生产的目的。二、节能创效1、注水管网调改

注水泵房管网改造:方52站现有注水泵3台,开二备一,注水量740m3/d,其中2#注水泵理量为37m3/h,实际需求为21.9m3/h,1#注水泵理量为19.4m3/h,实际需求为8.4m3/h,总用水量为30.3m3/h,单启2#注水泵就可以满意注水要求,通过注水泵房内管网改造可以达到单开一台注水泵目标,改造完成后可以停运一台132KW电机,日节电约201*度,年节电可达50万度,节省电费25万元,同时年节省泵修理费用1万元。2、夏季停泵冷输

为提高集输系统运行效率,对于运行参数可调整机泵,合理调控运行参数,提高机泵运行效率;系统运行参数合理调控,加强掺输流程油井管理,对于环产液在30m3以上,环含水在80%以上,油井及井口产液温度在凝固点以上的油井,自6月1日开头实施冷输,11月1日停止冷输。

对于油井无法冷输的实施削减掺输水量,依据地温变化状况,合理调整掺输系统运行参数。通过井口产液量、井口出液温度、管线长度、管线直径、进站温度等参数进行计算,核实误差,最终确定掺输量,制定标准,严格掌握。通过调控,将低站总回油温度,降低能耗实现集输系统平稳、高效运行。通过科学调控方52中转站在5月中旬停一台掺输泵,实现30口井冷输,30口井少掺,年节省掺输泵用电8万度,节省用电费用4万元。3、节省用气

方52站在保证采油八队正常生产的状况下,于201*年4月停运

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