选矿厂工艺流程图_第1页
选矿厂工艺流程图_第2页
选矿厂工艺流程图_第3页
选矿厂工艺流程图_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

选矿厂工艺流程图200t8075~85改造的主要因素;另一方面因素是浮选金精矿在销售过程中遇到很多问题,主要表现在:一是购买方故意压低品位;二是汽车运输费用不断提高;202.0g/t1矿石性质 1.1原矿矿石性质矿石中主要金属矿物有黄铁矿、褐铁矿、黄铜矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿、自然金、银金矿、自然银等。非金属矿物主要为石英,其次有长石、方解石、绢云母等。黄铁矿在矿石中含量4~9%,石英脉、蚀变岩中均有分布,主要呈浸染状及细脉状产出,多为自形晶,半自形晶中粒—中细粒结构,黄铁矿主要形成于早期热液活动的石英硫化物阶段,也是金矿的1.2尾矿矿石性质尾矿中主要金属矿物是褐铁矿,非金属矿物主要为石英,其次有长石方解石、绢云母等。尾矿多元素化学分析结果见表1。 2.1技改前工艺流程(见图1)2.222.32.3.1-20065%,降低到-20060%,即降低了磨矿能耗,又提高了处理量;③将两台搁置不用的浓缩机维修改造加以利用,浓缩脱水脱药。即利用了原有设备,又节至-20085鲜表面,有利于氰化浸出,提高浸出率。2.3.2与含有少量细粒和粘土的矿石相比,尾矿全部由细粒和矿泥组成,直接堆浸由于细粒的迁移和矿泥膨胀会堵塞矿堆,使氰化物溶液无法均匀通过矿堆,达不到所要求的浸出效果。要使尾矿堆浸顺利进行,保证浸出液均匀流过矿堆,同时要具备良好的渗透性,尾矿堆浸必须经过制粒方可进行。制粒不仅可以消除细粒和矿泥的不良影响,而且为浸出液渗透提供孔隙。2.3.3尾矿制粒参数的确定。尾矿制粒参数包括水量、粘结剂的种类和用量、固化时间和方式。通过实验室试验和现场工业试验调试,确定制粒水量为18%,这时制成的粒团经固化后粒团湿强度已接近100%;粘结剂为硅酸盐水泥和石灰混合和补充作用,同时石灰为制粒提供保护碱。当水泥和石灰用量比为15∶8kg/t4299L/h·m2,接近原矿堆浸渗透速度;粘结剂对细小矿粒搭桥连接后,形成牢固的硅酸钙连8~72h(熟化)12h求。固化方式采用塑料薄膜覆盖固化,防止阳光直射固化粒固遇水易破碎、粉化。2.4技改前后指标对比 2.4.1技改前后选矿厂生产指标对比技术改造后经过一个月生产调试,生产技术指标达到了设计要求,且运行正常。金精矿全泥氰化理浸出率98%左右,浮选尾矿和全泥氰化尾矿平均品位为0.85g/t左右,比技改前尾矿品位1.82g/t降低了0.97g/t在原矿入选品位8~8.5g/t,技改后选矿回收率比技改前回收率提高12%左右。 2.4.2尾矿制粒堆浸指标。尾矿制粒堆浸制粒粒度5~25mm,水泥用量15.34kg/t、石灰7.95kg/t、氰化物用量300.44g/t,浸出时间56天,入浸品位尾渣品位0.42g/t,浸出率为78.01%。 3结语采用全泥氰化法处理浮选金精矿,技术可行,经济合理,改善了矿ft经营状况,实现就地产金。在选厂技改过程中,将搁置不用的旧设备经过维修改造充分利用起来,节省投资22万元。技改完成后,试生产和生产一切运转正常,生产技术指标稳定,回收率提高12改善了尾矿渗透条件,使尾矿堆浸顺利进行,尾矿制粒堆浸工艺投资少,见效快,成本低,具有很好的经济效益和社会效益。该矿尾矿性质主要以氧化矿为主,适合于氰化法处理,浸出效果理想,浸出率达到78.01%。制粒堆浸工艺的关键是制粒,制粒参数掌握不好,将导致粒团抗压强度和湿强度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论