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文档简介

-.z.常见故障汇总电动执行器TOC\o"1-4"\h\zPS产品2电气故障—伺放板、底板电容〔P001〕2电气故障—底板电阻〔P002〕2机械故障—阀门问题〔P003〕2机械故障—噪音过大〔P004〕2机械故障—一级速齿轮〔P005〕2电气故障—底板电容〔P006〕3控制故障—使用不当〔P007〕3电气故障—伺放板〔P008〕3电气故障—电机〔P009〕3西贝产品4电气故障—反应电位器〔S001〕4电气故障—交流接触器〔S002〕4电气故障—相检器、电源不稳定〔S003〕4电气故障—相检器〔S004〕4电气故障—继电器、电源板〔S005〕4电气故障—风门卡涩〔S006〕5电气故障—电源板〔S007〕5电气故障—反应电位器〔S008〕5电气故障—相检器〔S009〕6电气故障—逻辑板〔S010〕6控制故障—现场电源〔S011〕6电气故障—常烧0.4A保险〔S012〕6PS产品电气故障—伺放板、底板电容〔P001〕现象、表现:PSL325用于锅炉主给水调节,压力15MPA左右,温度100度,给执行器输入信号不动作分析、过程:〔1〕伺放板问题;〔2〕电机问题;〔3〕起动电容问题。处理、结果:用万用表测量电机阻值正常。拆下伺放板,直接把220VAC电源一相接到*5/1,另一相先后接*5/2和*5/4,发现执行器只能向开方向动作。用万用表测量电容时感觉电容很热且测不出电容值〔正常时应为4.0微法〕,说明电容已坏,从三号锅炉主给水PS执行器拆下一样电容接上后试执行器开关正常。把伺放板接好以后给执行器输入信号不动作,检查伺放板保险正常,这说明此伺放板也存在问题,更换伺放板后调试正常。说明:把伺放板拆下,直接把220VAC电源零线接到*5/1,火线先后接*5/2和*5/4。可直接检测是伺放板的问题还是其后续部份的问题!电气故障—底板电阻〔P002〕现象、表现:PSL208用于蒸汽冷凝水调节,压力0.4Mpa左右,执行器直接安装在泵出口1米的位置,振动较大。执行器只要送电不给4~20MA信号自己就动作。分析、过程:〔1〕伺放板问题;〔2〕起动电容问题;〔3〕限流电阻问题。处理、结果:到现场检查发现电容是新换的且焊接良好,据客户说伺放板也已更换。这样可根本排除起动电容或是伺放板问题。用万用表测量限流电阻时发现和起动电容串连的电阻坏,更换后正常。机械故障—阀门问题〔P003〕现象、表现:PSL208给水控制,泄漏严重。分析、过程:限位不当或阀门故障。处理、结果:手动执行器到关极限时,感觉阀门仍没有关死。将执行器和阀门脱离时发现连接错误既盘簧和连接件顺序相反,这是导致执行器到关极限时,感觉阀门仍没有关死的原因。重新连接后调整执行器可以使阀门到达关死的状态,但仍有漏流,执行器运行正常。确定执行器无故障,漏流的原因应该是阀门有问题。机械故障—噪音过大〔P004〕现象、表现:PSL204控制热油管开关。执行器噪音大,有振荡。分析、过程:是执行器开关没有限好位;有噪音是手柄与手动杆的紧固螺钉没有上紧,齿轮部份也无润滑油。处理、结果:翻开执行器的机械局部,把齿轮加上润滑油,重新调试、限位,执行器正常。机械故障—一级速齿轮〔P005〕现象、表现:PSL201用于导热油温度调节,压力0.3Mpa。在阀门全关后,电机仍在转动。从全关位置给执行器开信号时,执行器不动作,须动一下手轮以后才能动作。分析、过程:根据故障现象判断应是机械原因,即有可能是齿轮损坏造成。处理、结果:拆开执行器发现胶木齿轮损坏,更换胶木齿轮。重新调整执行器限位开关及伺放板后工作正常。说明:另外,如果出现的是电机转动,执行器无输出,但可用手轮操作输出时,肯定就是一级减速齿轮坏!电气故障—底板电容〔P006〕现象、表现:PSL202调节导热油温度,油温80~120摄氏度。现场有一台风机,开机后执行器震动很大。执行机构通电后,给定一个信号〔例0%〕,执行机构会到全开位置,然后回到指定位置〔0%〕。分析、过程:以前效劳案例中有类似故障,因此判断为换向电容造成。处理、结果:拆开执行器发现换向电容两端引脚都已脱落,用烙铁焊接后调试正常。说明:如出现给定一个信号后执行器不受控制时,都是由于启动电容失效造成的,包括开路、短路和漏电等!控制故障—使用不当〔P007〕现象、表现:用调试表按正常的步骤调试后将控制信号接到DCS后,发现阀门关不死,反应也与指令对不上。此用户是我们公司的新用户,15台PS用在不同的位置。分析、过程:因为用调试表调试正常,故疑心是DCS控制回路或者是DCS信号不稳造成的。处理、结果:配合用户查控制回路时发现,用户为了防止信号干扰在DCS端加装了隔离器,隔离器没经过调试,零点和满度都有偏差,所以造成控制信号与DCS输出有了很大的偏差。最终导致执行机构关不死,反应与指令对不起来。电气故障—伺放板〔P008〕现象、表现:PSL208开关方向不受控制,而且在开方向动作时,电机抖动。处理、结果:现场处理,现场检查发现执行机构电极启动电容有一脚虚焊,类似现象曾经发生过屡次,重新焊接好后发现,执行机构仍不能正常动作!开方向动作时,电机抖动的厉害!判断可能是伺放板坏了,更换新的伺放板后,执行机构正常动作!事后分析:我门的伺放板的好坏有时候通过万用表是检查不出来的,目前只能通过代替〔包括更换、移除等〕的方式判断!以后见到这种现象就要多加注意了!电气故障—电机〔P009〕现象、表现:PSL208电机噪音很大,运行时按一下限位开关会突然反向动作,否则电时机一直向一个方向动作。分析、过程:拆下伺放板给底板直接上电故障依旧,说明问题不在伺放板上。检查控制信号和反应信号,未发现异常,反应信号随执行器动作呈线形变化说明反应系统正常工作。至此可以判定故障出在电机或底板上。用万用表测量电机阻值,有一路线圈断路,再测量底板上电阻电容,均正常。至此可以判定故障由电机损坏引起。处理、结果:更换电机后正常。西贝产品电气故障—反应电位器〔S001〕现象、表现:智能西贝来回振荡,显示不断变化分析、过程:执行机构来回振荡是不是死区调的太小,进入执行机构菜单检查不是,是不是控制系统的控制灵敏度太高,仔细检查也不是,最后发现是由于反应电位器出现故障,致使执行机构来回调节。处理、结果:更换反应电位器恢复正常工作。电气故障—交流接触器〔S002〕现象、表现:两台普通西贝RAB5E30〔01809030〕。有时动作、有时不动作。分析、过程:〔1〕电源及信号接触不良。〔2〕逻辑板、伺放板故障。〔3〕内部接插线不良〔4〕交流接触器故障。处理、结果:检查插接线,信号电源及逻辑板、电源板、伺放板等均正常。最后发现交流接触器触点老化,吸合不好,接触不良,换交流接触器重新调试后正常。电气故障—相检器、电源不稳定〔S003〕现象、表现:智能西贝02800333不动作客户已拆下;智能西贝02800322不动作;另外4台动作一天或两天就不动作,重新送电又恢复正常,但此故障反复出现,且我们的效劳人员前往效劳过。分析、过程:1、分析相检器有问题;2、电源板有问题。处理、结果:02800322智能西贝不动作,经检查不动作原因为相间器坏,而用户短接的却是电机保线(应是我们的前期效劳人员没给客户培训及勾通好),给客户重新培训,处理后正常。02800333不动作,客户已拆下,疑心相检器坏,处理后仍不动作,检查发现控制筒到电机保护线断一根,处理后重新调试正常。其余4台也均为相检器故障,把相检器全部短路处理后执行器正常。我将继续跟踪其使用情况。后期打联系,客户反映我们的执行器应用情况良好。电气故障—相检器〔S004〕现象、表现:西贝执行器用于二次风控制,在运行调试时突然显示屏出现"motortrip〞闪烁字样,并伴有L4指示灯不亮分析、过程:此故障现象一般可能有这几种情况造成:三相电源缺相、电机保险烧断、电机热敏开关断开、三相电源相序错误、相序检测器烧坏。由于此台西贝执行器出现故障是在运行调试中出现故障,就排除三相电源相序错误。用手感应电机温度正常,初步排除电机热敏开关断开的故障。经检测电机保险正常,相序检测器烧坏。处理、结果:短接相序检测器的输出控制端,执行器正常运行。电气故障—继电器、电源板〔S005〕现象、表现:智能西贝用于二次风门,只能开不能关。分析、过程:由于是新货,那时就估计电源24伏输出控制局部和控制板局部是否有接触不良。处理、结果:到现场时,确实是跟用户反映的只能开不能关。疑心是接触问题,又重新接了一下线,没什么用。后来用万用表去测量电源板给固态继电器上的电压,发现开与关的电压是不一致,开方向是27V,而关方向是22V。中间差5V。那时就想是否电源板有问题?于是在其他的执行器上拆了一块电源板,换上去之后,还是不行,测了一下电源板的电压,都是为22V。疑心固态继电器坏。后来就换了一个,装上去就正常了。然而在电源板输出的开和关的24V电压不一致,也反映了电源板也存在问题,后来把电源板装在其他的执行器上也反映了这一点,只能开不能关。问题说明:以前在我的印象中认为固态继电器坏的可能性很小的。但是从现在的情况来看,固态继电器出厂都有坏的,以后有理由疑心固态继电器了。综上所述,有可能是电源板先坏而影响了固态继电器的输入端,造成固态继电器坏。电气故障—风门卡涩〔S006〕现象、表现:用于引风机风门挡板的智能西贝只能关不能开分析、过程:逻辑板故障处理、结果:现场检查,更换一块新板后,执行机构开关正常。但开度到达44%时执行机构过力矩停顿动作,当时厂家技术人员疑心仍是执行机构故障。现场检查发现,执行机构在到达44%开度以后,将执行机构打到手动状态,此时手动执行机构已经很困难,说明有机械卡涩。将执行器与风门挡板连杆脱开后,执行机构动作正常,故判断为挡板局部有卡涩。配合厂家技术人员在风道前用气割割了一个入孔,检查发现,风道内积灰严重,造成挡板动作困难,将积灰去除后一切恢复正常。电气故障—电源板〔S007〕现象、表现:智能西贝调试过程发生故障,在往一个方向动作的时候〔不管开和关〕,他会一直的动作下去,把选择开关打到保持位置,或者把操作开关往反方向动作都停顿不了,直到力矩保护才能停顿〔电器限位不起作用〕。有时候又很正常〔特别是短距离开和关的时候〕分析、过程:从现象中可以看出,肯定是开关局部出现了问题,但是,跟此相关的就有逻辑板、电源板和固态继电器出问题都有可能性。处理、结果:为了更快的找到问题点,我在中间环节入手,就是直接测量电源板给固态继电器的输出电压。判断:1、电源板输出给故态继电器的24V电压是否正常2、在一直动作时,电源板是否一直还有电压输出?确定好这两点可以判断逻辑板和电源板是否为好。我测量的时候,发现动作时电压是有输出的,但电压明显不对,开和关的方向只有15V电压输出。此时,可以疑心是电源板带负载能力不好而造成把电压拉低,无法开关切换。换一个电源板后一切正常。说明:虽然西贝的电源板一直存在的设计上和质量上的问题,但有时并不一定是电源板的问题,利用合理的测量*些参数,可以更清楚的了解问题出现在什么地方,做什么事情要知道判断和讲究方法,不能做一些无谓的事情,那样很浪费时间,特别在现场,过多,过频繁的拆换对产品和客户都是很不好的。电气故障—反应电位器〔S008〕现象、表现:在出库调试过程当中,发现防爆西贝的反应调不上。零位调准了,满度差较多。分析、过程:防爆西贝反应电位器齿轮传动比不对。处理、结果:西贝反应调不上,ESG的ZERO和SPAN都已到了最大极限值,这说明反应过来的电位器阻值偏小,没在ESG的有效调整范围之内,影响阻值变化大小的决定因素又是反应电位器的传动比,后拆开传动齿轮反应组件发现执行器从全开到全关,电位器才走了不到40%的行程,原来是97/15〔6:5〕的传动比,这时只有减小传动比,让执行器90度行程对应的电位器阻值在60%以上时,才有可能调整过来,将传动比变为86/26〔3:3〕,执行器反应就可调出来了,当然在换齿轮时一定要保证两传动齿轮同心,齿轮带动时要平稳,松紧度要适度。当齿轮的孔径与电位器轴大小不配时还得用小挫刀磨,孔不能太紧也不能太松,要掌握磨的度,保证齿轮传动正常。电气故障—相检器〔S009〕现象、表现:远程和就地不动作,电机不转,手动正常,主板正常,L3灯常亮,L4灯不亮,L1、L2信号灯在送开关信号时表现正常。分析、过程:电气筒里主要有变压器、固态继电器及相序检测器三局部,前两者是不容易出现问题的,问题就出在相序检测器上,在正常情况下,相序检测器在"15〞和"18〞两个端子接线处应该是通路,但是此处这个常闭点经常会出现断路,所以导致以上现象。处理、结果:把相序检测器两个接"15〞和"18〞的黄线短接起来即可把上述问题解决。电气故障—逻辑板〔

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