#3机组“转子两点接地”跳闸处理通报_第1页
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文档简介

关于“8.13”#3机“转子二点接地”跳闸处理情况通报事故前运行方式:#1、3、4机组满负荷运行在重庆网,#2机组负荷85MW运行在贵州网,220kVⅠ、Ⅱ母线分列运行,母联210冷备用220kVⅠ母:212、207、206运行在贵州电网220kVⅡ母:211、213、214、204、205运行在重庆电网110kVⅠ、Ⅱ母线并列运行,母联110运行,111冷备用110kVⅠ母:101、112110kVⅡ母:105、106、109、102(热备用)事故发生时间:2006年8月13日23时42分事故发生地点:#3机组事故现象及处理经过:1、事故现象:2006年8月13日23:42,#3发电机“转子一点接地”光字牌发出,紧接着“转子二点接地”光字牌发出,事故警铃响,保护动作出口,#3发电机灭磁开关跳闸,#3主变220kV开关213跳闸,6kVIII段工作电源开关630甲、630乙跳闸,#3低厂变高压侧开关613及0.4kVIII段工作电源开关413甲、413乙未跳,6kVⅢ段甲、乙及0.4kVⅢ段甲、乙母线失电,厂用电中断,#3机DCS操作员站失电,锅炉灭火(首出“发变组故障”),汽机跳闸,转速最高飞升到3190r/min。#4循泵跳闸,#2循泵联动正常。2、处理过程:汽机转速飞升到3190r/min后下降,立即启动#3机直流油泵,就地检查运行正常,复置汽机启动阀与同步器,但同步器复置不到零,通知汽机班蒙永睿处理;复位各跳闸开关(手动拉开0.4kVIII段工作电源开关413甲、413乙、#3低厂变高压侧开关613),就地检查6kVIII段工作电源开关630甲、630乙确已分闸后拉至试验位置,检查6kVIII段备用电源开关603甲、603乙开关在分闸位置后送至“工作”位置;23:49恢复6kVIII段厂用电,接着恢复0.4kVIII段厂用电;23:54热工恢复#3机DCS操作员站电源,逐步恢复各辅机运行(电气检修人员到现场后,询问化学炉内值班员#3机内冷水水质情况并打印“转子接地”保护动作报告:#3发电机“转子接地”保护动作报告显示转子接地电阻不稳定,化学炉内值班员反映发电机冷却水浑浊,导电率8.8μs/cm。据以上条件初步判定#3发电机转子接地故障是由于#3发电机转子冷却水导电率上升,转子冷却水水路水阻减小,转子绕组通过较小的水阻接地引发故障。只需更换#3发电机转子冷却水,化验转子冷却水导电率合格,故障将不存在,机组即可运行);14日00:04汽机惰走至600r/min,挂闸恢复过程中启动阀卡涩转不动,汽机班蒙永睿在场处理;00:18锅炉点火;00:22汽机惰走至94r/min,点火开高旁后汽机转速回升至785r/min;00:40启动阀卡涩处理好后挂闸冲转,但安全油压偏低,打闸冲击安全油系统后重新挂闸冲转,安全油压仍然偏低;01:30冲转至3000r/min后对#3发电机进行零起升压,电压升至15.75kV稳定几分钟后“转子二点接地”保护动作,灭磁开关跳闸,01:40再次进行零起升压,电压升至6kV左右灭磁开关跳闸,维持3000r/min供电气做试验并作停机准备;03:20电气试验结束打闸停机,03:49转速到0r/min,投盘车时电源开关跳闸,改为手动盘车,04:50电气处理好盘车电源缺陷后投入连续盘车,大轴晃动70μm,盘车电流23A;08:45电气处理好转子接地缺陷后锅炉点火,09:47汽机冲转,10:11并入贵州网,10:50倒至重庆网运行,11:55到满负荷运行。五、事故原因因励磁电缆刷架引下线与机座接触,机组运行时刷架与机座振动幅度不同,长时间产生摩擦,电缆引下线绝缘层磨穿造成接地。如下图所示:六、事故责任七、暴露问题1、机组跳闸后转速最高飞升到3190r/min,恢复过程中点火开高旁后转速由94r/min回升至785r/min,事故处理过程同步器和启动阀均出现卡涩,恢复后出现安全油压偏低。以上异常的发生反应中压主汽门严密性差,调速保安部套存在卡涩安全隐患。2、因盘车电源开关容量不足(小修更换的),致使投盘车时,电源开关跳闸,不能及时投入连续盘车。3、DCS操作站电源受冲击后可靠性差:在厂用电中断后,受厂用电冲击,热工DCS配电柜内操作员站电源空开跳闸,操作员站显示器黑屏,延长了辅机恢复时间。八、防范措施1、针对“转子二点接地”故障原因,电气拟在#1、#2、#4机组励磁电缆刷架引下线加装绝缘垫,防止励磁电缆绝缘层磨损;并在机组检修中增加励磁电缆的绝缘及外观检查;2、针对恢复后“安全油压偏低”:高压油泵定期试转只进行空载试转,预防系统油压冲击波动造成主汽门落座跳机。3、针对“调速保安部套可能存在卡涩的安全隐患”:主汽门、调门、抽汽逆止门活动试验必须执行到位,并有检修签字认可。九、处理评价事故处理大方向是正确的,但以下不足需总结改进:1、因中压主汽门严密性差,恢复过程中开高旁后转速大幅回升(从94r/min↑785r/min),“歪打正着”延长了机组惰走时间(成功挂闸恢复前已惰走58min,且转速尚有430r/min)。根据本机中联门特性,为延长机组惰走时间,减缓再热器泄压也是措施之一,但极热态下汽缸进汽是造成大轴弯曲的一大“忌讳”,出现此情况,应加强缸温差监视,并检查中联门、高排逆止门落座状态结合缸温分析进汽部位。2、机组跳闸后出现内冷水浑浊且有硬度、导电度上升现象:应为厂用电恢复后内冷水泵出口门未关而直接启泵,致使定转子系统受大流量冲击将沉积物带出引起。发电机冷却水中断后,不关内冷水泵出口门而直接启泵能快速恢复转子进、出水支座冷却水,但易造成空气沉积且不易排除隐患,发电机内冷水系统排空气前须调小流量后进行,以保证系统沉积的空气可靠排出。3、频

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