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文档简介

———中药废水处理“ABR+UBF+A/O”工艺1、工程背景

河南郑州某中药生产企业主要采纳黄芩进行中药提取,其产生的中药废水主要包括生产废水和少量的生活办公废水,其中生产废水主要包括前处理车间洗药、泡药废水,黄芩提取车间煎煮废水和部分提取液及冲洗排放废水等。废水的水质特征为酸性废水,pH约为1.0~2.0,废水中主要含中药有效成分残留物、木质素、纤维素、半纤维素、老化的大孔树脂、有机溶剂(乙醇)、甙类、蒽醌类、生物碱及其水解产物等。

2、工程设计

2.1设计规模及进出水水质

本工程设计处理规模为120m3/d。设计出水执行《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906要2022)表2规定的标准。废水经处理达标后,排入市政管网。本工程设计进出水水质见表1。

2.2工艺确定

依据该企业中药废水的排放特点和水质,并结合类似废水处理的实际工程阅历及试验讨论结果,确定采纳”混凝沉淀+ABR(厌氧折流板反应器)+UBF(上流式污泥床过滤器)+曝气沉淀+A/O”的主要处理工艺及”曝气生物滤池+过滤”的深度处理工艺对其进行处理,处理工艺流程如图1所示。

2.3主要构筑物及设备

(1)调整池。

钢筋混凝土结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸6.5m×4m×5.5m。配套2台污水提升泵,单台流量5.8m3/h,扬程14.4m,功率0.55kW,1用1备。设置自动加碱装置,调整pH。

(2)两级混凝沉淀池。碳钢防腐结构,2座,设计流量5m3/h,混凝区尺寸2.1m×1.2m×2.0m,反应时间0.9h,沉淀区尺寸2.1m×2.1m×4.7m,表面负荷1.13m3/(m2·h)。混凝区配置加药系统,投加PAC和PAM,去除水中的悬浮物,以降低后续处理的负荷,沉淀区设置排泥系统。

(3)ABR。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸9m×2m×5.3m,上升流速0.83m/h。ABR分3格,可实现分相多阶段缺氧,有效分解大分子有机物和毒性物质。在最终一格上流区内设弹性填料,为水解污泥供应载体,防止污泥流失。设置污泥回流泵回流第3格污泥至第1格,污泥回流泵2台,单台流量5.8m3/h,扬程18m,功率0.75kW,1用1备。

(4)1#中间水池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸3m×2m×3.3m。配套污水提升泵2台,单台流量25m3/h,扬程20m,功率3kW,1用1备。

(5)UBF。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸D8m×12m,COD容积负荷4.75kg/(m3·d),停留时间4.9d。内设弹性填料,为厌氧污泥供应载体,防止污泥流失。在UBF底部设布水器匀称布水。出水采纳电磁流量计计量分流,部分水回流至1#中间水池,回流量为3倍进水量,即为15m3/h,其作用稀释进水有机物浓度,降低有机物的生物毒性。该工程暂不考虑建设沼气利用系统,厌氧产生的沼气经水封罐后暂高空排放。

(6)曝气沉淀池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,曝气区尺寸1.2m×1.2m×2.3m,沉淀区尺寸D2.32m×4.9m,表面负荷1.18m3/(m2·h)。曝气区设置布气系统,沉淀区设置排泥系统。

(7)A/O池。钢筋混凝土结构,1座,设计流量5m3/h,好氧池尺寸6m×5m×5.5m,污泥负荷0.08kgBOD5/(kgMLSS·d),污泥质量浓度3500mg/L,缺氧池尺寸5m×3m×5.5m。A池内设置推流器1套,功率2.2kW,防止污泥沉积。设置混合液回流泵2台,单台流量17.5m3/h,扬程22m,功率2.2kW,1用1备。A/O工艺反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,反硝化反应充分,脱氮效率高。

(8)二沉池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸2.5m×2.5m×4.8m,表面负荷0.8m3/(m2·h)。设置污泥回流泵2台,回流污泥至A/O池,单台流量5m3/h,扬程20m,功率2.2kW,1用1备。

(9)2#中间水池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸1.2m×1m×1.8m。配套污水提升泵2台,单台流量6.5m3/h,扬程20m,功率1.1kW,1用1备。

(10)曝气生物滤池。碳钢结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸D1.4m×5.5m。采纳气水反冲洗,水反冲强度4.3L/(m2·s),气反冲强度13.5L/(m2·s)。

(11)3#中间水池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸2m×1.2m×2.3m。配套污水提升泵2台,单台流量6.3m3/h,扬程32m,功率2.2kW,1用1备。设反洗水泵2台,用于反洗曝气生物滤池,单台流量17.5m3/h,扬程22m,功率2.2kW,1用1备。

(12)过滤器。多介质过滤器,碳钢结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸D0.6m×3m,采纳水反冲洗,反洗时间8~10min,水反冲强度17.2L/(m2·s),活性炭过滤器,碳钢结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸为D0.6m×4m,采纳水反冲洗,反洗时间10~15min,水反冲强度17.2L/(m2·s)。

(13)清水池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸2m×1.5m×2.8m。设置反洗水泵2台,用于反洗多介质过滤器和活性炭过滤器,单台流量17.5m3/h,扬程22m,功率2.2kW,1用1备。

(14)污泥贮池。钢筋混凝土结构,1座,尺寸4m×3m×4.3m。为防止污泥板结不利于压滤,污泥池内设置曝气搅拌系统。

(15)设备间。砖混,1座,尺寸9m×4.5m×4.2m,设备间内包括鼓风机房和配电室。鼓风机房内设置罗茨鼓风机3台,供好氧池、曝气生物滤池供氧及调整池曝气搅拌,单台风量2.28m3/min,风压53.9kPa,功率4kW,2用1备。

(16)综合间。砖混,1座,尺寸6m×4.5m×4.2m,综合间包括污泥脱水间、加药间。设置板框压滤机1套,过滤面积42m2,功率3kW,配套螺杆泵1台,流量20m3/h,压力0.6mPa,功率7.5kW。设置加药装置2套,功率1.1kW。

3、运行效果

该工程于2022年6月完成施工建设,2022年9月开头对系统进行污泥培育和工艺调试,经9个月的工艺调试,系统运行达到正常稳定。本工程实际进水水量100~120m3/d。当地环境监测站多次对出水水质进行监测,结果表明,出水水质稳定达到设计标准。工程运行监测结果见表2。

4、工程投资及运行费用

本工程总投资310万元,包括构(建)筑物、设备等直接投资270万元,设计费、调试费等间接投资40万元。本工程总运行功率40.2kW,日耗电601.56kW·h,电价0.8元/(kW·h),电费481.25元/d,污水处理站工作人员4人,工资3000元/(人·月),人工工资400元/d,药剂(片碱、PAC、PAM)费用约2150元/d,直接运行费用3031.25元/d,折合吨水成本为25.3元。

5、结语

(1)工程实践表明,采纳”预处理+ABR+UBF+A/O+深度处理”组合工艺处理此类高浓度中药废水,处理出水稳定达到并优于《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906要2022)表2规定的标准。

(2)本工程ABR内部有多个独立的反应室,可实现分相多阶段缺氧,其流态以推流为主,对冲击负荷具有很好的缓冲适应力量,可有效分解大分子有机物和毒性物质。反应器的最终一格安装有弹性立体填料,污泥截留力量强,稳定性高。

(3)由于原水污染物浓度过高,本工程工艺调试过程中采纳混合液回流方式以降低进入UBF中废水污染物的浓度,有效地保证了UBF处理设施的正常运行。UBF出水经过曝气,吹脱出废水中H2S等有害气体,保证了后续好氧处理设施的稳定运行。

(4)采纳”曝气生物滤池+多介质过滤垣活性炭过滤”进行深度处理,进一步去除水中的氨氮、悬浮物、胶体、色度等,保证了处理出水的稳定达标。

(5)本工程大部分构筑物采纳碳钢防腐结构,施工周期短,构筑物整体布置紧凑,管道无迂回,削减了连络管渠的水头损失,节约了运转能耗。

1、工程背景

河南郑州某中药生产企业主要采纳黄芩进行中药提取,其产生的中药废水主要包括生产废水和少量的生活办公废水,其中生产废水主要包括前处理车间洗药、泡药废水,黄芩提取车间煎煮废水和部分提取液及冲洗排放废水等。废水的水质特征为酸性废水,pH约为1.0~2.0,废水中主要含中药有效成分残留物、木质素、纤维素、半纤维素、老化的大孔树脂、有机溶剂(乙醇)、甙类、蒽醌类、生物碱及其水解产物等。

2、工程设计

2.1设计规模及进出水水质

本工程设计处理规模为120m3/d。设计出水执行《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906要2022)表2规定的标准。废水经处理达标后,排入市政管网。本工程设计进出水水质见表1。

2.2工艺确定

依据该企业中药废水的排放特点和水质,并结合类似废水处理的实际工程阅历及试验讨论结果,确定采纳”混凝沉淀+ABR(厌氧折流板反应器)+UBF(上流式污泥床过滤器)+曝气沉淀+A/O”的主要处理工艺及”曝气生物滤池+过滤”的深度处理工艺对其进行处理,处理工艺流程如图1所示。

2.3主要构筑物及设备

(1)调整池。

钢筋混凝土结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸6.5m×4m×5.5m。配套2台污水提升泵,单台流量5.8m3/h,扬程14.4m,功率0.55kW,1用1备。设置自动加碱装置,调整pH。

(2)两级混凝沉淀池。碳钢防腐结构,2座,设计流量5m3/h,混凝区尺寸2.1m×1.2m×2.0m,反应时间0.9h,沉淀区尺寸2.1m×2.1m×4.7m,表面负荷1.13m3/(m2·h)。混凝区配置加药系统,投加PAC和PAM,去除水中的悬浮物,以降低后续处理的负荷,沉淀区设置排泥系统。

(3)ABR。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸9m×2m×5.3m,上升流速0.83m/h。ABR分3格,可实现分相多阶段缺氧,有效分解大分子有机物和毒性物质。在最终一格上流区内设弹性填料,为水解污泥供应载体,防止污泥流失。设置污泥回流泵回流第3格污泥至第1格,污泥回流泵2台,单台流量5.8m3/h,扬程18m,功率0.75kW,1用1备。

(4)1#中间水池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸3m×2m×3.3m。配套污水提升泵2台,单台流量25m3/h,扬程20m,功率3kW,1用1备。

(5)UBF。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸D8m×12m,COD容积负荷4.75kg/(m3·d),停留时间4.9d。内设弹性填料,为厌氧污泥供应载体,防止污泥流失。在UBF底部设布水器匀称布水。出水采纳电磁流量计计量分流,部分水回流至1#中间水池,回流量为3倍进水量,即为15m3/h,其作用稀释进水有机物浓度,降低有机物的生物毒性。该工程暂不考虑建设沼气利用系统,厌氧产生的沼气经水封罐后暂高空排放。

(6)曝气沉淀池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,曝气区尺寸1.2m×1.2m×2.3m,沉淀区尺寸D2.32m×4.9m,表面负荷1.18m3/(m2·h)。曝气区设置布气系统,沉淀区设置排泥系统。

(7)A/O池。钢筋混凝土结构,1座,设计流量5m3/h,好氧池尺寸6m×5m×5.5m,污泥负荷0.08kgBOD5/(kgMLSS·d),污泥质量浓度3500mg/L,缺氧池尺寸5m×3m×5.5m。A池内设置推流器1套,功率2.2kW,防止污泥沉积。设置混合液回流泵2台,单台流量17.5m3/h,扬程22m,功率2.2kW,1用1备。A/O工艺反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,反硝化反应充分,脱氮效率高。

(8)二沉池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸2.5m×2.5m×4.8m,表面负荷0.8m3/(m2·h)。设置污泥回流泵2台,回流污泥至A/O池,单台流量5m3/h,扬程20m,功率2.2kW,1用1备。

(9)2#中间水池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸1.2m×1m×1.8m。配套污水提升泵2台,单台流量6.5m3/h,扬程20m,功率1.1kW,1用1备。

(10)曝气生物滤池。碳钢结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸D1.4m×5.5m。采纳气水反冲洗,水反冲强度4.3L/(m2·s),气反冲强度13.5L/(m2·s)。

(11)3#中间水池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸2m×1.2m×2.3m。配套污水提升泵2台,单台流量6.3m3/h,扬程32m,功率2.2kW,1用1备。设反洗水泵2台,用于反洗曝气生物滤池,单台流量17.5m3/h,扬程22m,功率2.2kW,1用1备。

(12)过滤器。多介质过滤器,碳钢结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸D0.6m×3m,采纳水反冲洗,反洗时间8~10min,水反冲强度17.2L/(m2·s),活性炭过滤器,碳钢结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸为D0.6m×4m,采纳水反冲洗,反洗时间10~15min,水反冲强度17.2L/(m2·s)。

(13)清水池。碳钢防腐结构,1座,设计流量5m3/h,尺寸2m×1.5m×2.8m。设置反洗水泵2台,用于反洗多介质过滤器和活性炭过滤器,单台流量17.5m3/h,扬程22m,功率2.2kW,1用1备。

(14)污泥贮池。钢筋混凝土结构,1座,尺寸4m×3m×4.3m。为防止污泥板结不利于压滤,污泥池内设置曝气搅拌系统。

(15)设备间。砖混,1座,尺寸9m×4.5m×4.2m,设备间内包括鼓风机房和配电室。鼓风机房内设置罗茨鼓风机3台,供好氧池、曝气生物滤池供氧及调整池曝气搅拌,单台风量2.28m3/min,风压53.9kPa,功率4kW,2用1备。

(16)综合间。砖混,1座,尺寸6m×4.5m×4.2m,综合间包括污泥脱水间、加药间。设置板框压滤机1套,过滤面积42m2,功率3kW,配套螺杆泵1台,流量20m3/h,压力0.6mPa,功率7.5kW。设置加药装置2套,功率1.1kW。

3、运行效果

该工程于2022年6月完成施工建设,2022年9月开头对系统进行污泥培育和工艺调试,经9个月的工艺调试,系统运行达到正常稳定。本工程实际进水水量100~120m3/d。当地环境监测站多次对出水水质进行监测,结果表明,出水水质稳定达到设计标准。工程运行监测结果见表2。

4、工程投资及运行费用

本工程总投资310万

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