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2#高炉年修工作总结32#高炉年修工作总结3
2#高炉年修工作总结报告2#高炉年修工作总结
2#高炉在分厂领导的细心安排和组织下,通过广阔员工的艰难努力,顺当完成了年修10天的工作,根本做到了安全休复风和年修、快速复风达产。此次年修休风时间长,任务繁多,涉及面广,牵涉的外协单位多,人员简单,难度大。大家克制重重困难,使2#炉的年修工作如期完成。我现将2#炉的年修工作总结如下:一、休风前的规划组织和休复风方案确实定:1、此次年修主要任务:
更换下层水冷炉喉钢砖、炉身上部砌砖(到第一层冷却壁勾头处)、热风炉换球、炉前双撇渣器及平台的整改,以及其他检修工程和高炉空仓工作。规划检修10天,即从201*年12月16日8:00休风到26日8:00复风。此次年修虽然预备时间短,但经过大家的共同努力,边生产边做预备,组织预备工作是比拟完善的。2、休风前炉况:
由于3#高炉4#风机故障,所以2#炉用1#风机,3#风机换给3#炉用,并从1#炉窜风过来,这样虽然风量根本能保持原有风量但波动大。休风前炉况主要表现为:风压偏低、透指偏高、西南方向管道气流严峻、边缘气流难以掌握、尤其南、西方向边缘气流较进展、崩料频繁。所以休风前实行的措施是:长期堵10#风口直到年修休风。从效果看炉况顺行变好,崩料频次明显削减,气流较匀称。3、年修休复风方案的制定与实施:(焦比均为干焦比,焦炭为上海干熄焦)
年修休复风方案按休风料焦比干焦2.0t/tFe设计,模式为:先导料+净焦+空焦+轻料Ⅰ+轻料Ⅱ+空料线3.5米的模式,先导料为全焦料再退负荷100kg/p,休风前不停煤,仅减煤到11~12t/h,休风后料线空到4米,休风前按3.5米掌握。休风后休风料参加部位如下:段数1234名称、数量净焦37t空焦45t轻料Ⅰ×5批轻料Ⅱ×4批炉数倒数第三炉倒数其次炉倒数第一炉体积m359.280.677.159.76[Si]0.33%0.49%0.80%设定干焦比824784设定[Si]2.02.0设定R20.871.011.05参加部位1/2V炉腹~1/2V炉腰炉腰~炉身中下部炉身~炉身4米料线处R21.171.101.10最终三炉炉温及渣碱:铁水温度1458℃1440℃1472℃
4、休风操作过程:
此次休风加休风料操作按方案执行,设定风量1350~1400m3/min,富氧2500m3/h,在加净焦时由于顶温高(300~400℃),TRT静叶全开顶压高调不下,透指高,调压阀组打不开,所以减风到很低(400m3/min),并开炉顶放散才翻开,停掉TRT。考虑到顶温高,还要逐步加风,所以后面没有按规划走,在加轻料Ⅰ时提前空料线,然后协作炉顶打水才牵强把料线控到3.2米休风,由于减风后恢复,氧也没有恢复到位,故而休风时间推迟了1小时,到9:08分才休下风,最终一炉炉温0.80%。所以此种大的休风操作不停煤可以,但TRT必需提前停下。顶温偏高难掌握与使用上海干熄焦水分很低、慢风料速偏慢有关。二、复风进程及操作:
1、25日下午各项年修工作完毕,各系统负责人确认签字,炉身砌砖烘烤,复风前预备工
Page1of2#高炉年修工作总结报告作做好。26日9:18高炉送风,复风风量450m3/min,矿批10吨,焦比651kg/tFe+300Kg风温焦/批,料制PP28↓KK28↓
2、复风前,考虑到各项复风预备工作做得很匆忙,必有不完善之处,故而打算留铁口侧6个风口送风,比拟安全、稳妥、牢靠。
3、第三次空喷完铁口后,视喷吹效果较好(但不是很有劲的大喷),捅开4#、11#风口,风量加到700m3/min,顶温上升,料面有亮光,此时引煤气。然后逐步加风捅风口至第七炉铁后全开风口。
4、第九炉出铁过程中发觉5#风口中套漏水很大,调小,堵口前休风更换,打算再堵5#、6#、7#、8#风口复风,然后从8#→7#→6#捅开风口,最终保存5#风口时间长些。
5、到27日下午6#风口更换掉,风量、氧量、煤量复到位,历时36小时,没有悬料、崩料,炉况顺当恢复。29日上午捅开5#风口,全风口工作。此次复风仅烧坏一个风口中套,换了3个小套(8#小套为误判、6#小套在开风口时被风镐打坏)。6、复风操作制度变更和炉温渣碱状况如下:日期26时间9:1815:0015:1717:1018:1021:3722:500:3827批数3102330+4风量510510580650700700103010901090氧量40040040000矿批10121214焦比689602556458PP28↓KK28↓PP28↓KK28↓PP28↓KK28↓PP29↓KK29↓料制操作净焦10t+1t硅石风温650℃净焦5t+0.5t硅石捅开4#、11#风口引煤气捅开5#、10#风口捅开6#、9#风口捅开7#、8#风口休风换5#中套,重堵5、6、7、8号风口,3:08复风捅开8#风口喷煤负荷捅开7#风口改装制捅开6#风口,被风镐打破加煤负荷,调角度休风换6#小套,12:15复风日(共30批料)
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30+111100日(夜班共414:1030+225:207:508:209:5530+25720720800125013201*1214.416.5556531440394PP28↓KK28↓PP27↓KK28↓PP28↓KK28↓PP29↓KK29↓批料,白班697:1030+361080批)10:5030+5413201*:2#高炉年修工作总结报告
复风后出铁状况见下表:日期炉次开头时间123456789101112131415161718192027269:1812:1014:201*:2818:0819:5621:2422:270:304:215:206:457:358:4510:0013:1814:0515:3016:4518:50[Si]0.802.03.04.013.613.862.72.681.681.271.491.251.200.910.910.670.58铁水温度缺乏缺乏约1330℃约1350℃约1380℃约1410℃1430℃1437142913531432145314301453145414491456147014781452R20.951.081.051.041.01.1135.67t45.75t353055205060507080608070145150共67.5t理论出铁量实际出铁量少量冷渣铁少量冷渣铁5t25t38.0t走水渣,25.8t39t23t20t41t14.45t52.55t61.1t49.35t67.65t85.7t57.2t82.15t70.45t151.0t151.9t日第四炉过撇渣器,27日早晨铁水流淌性较好,第12炉出完铁后撇渣器开头保温。三、封炉年修工作存在的问题:1、此次年修,最为头疼的是炉内煤气太大,人无法进入料面。休风点火后,料面即压水渣,直到煤气火全灭,检修孔翻开。第三天煤气还很大,300~800ppm。可能与炉子没有封严有关,风口用炮泥+黄沙+炮泥+黄沙+大套外口砌砖,而大套法兰没有用砌砖包起,仅在休风后其次天用玻璃水+耐火粉和烂贴起,到第三天已开列,局部已松动,确定漏空气进入炉内,另外可能水渣压少了。最终没有方法,只好在炉身接近炉面的炉壳上对开两个直径600mm的孔,用两个风机对外抽煤气才能进人。
2、炉喉上层钢砖变形严峻,无法找到中心,各方向直径偏差大,导致下层水冷钢砖也无法精确安装,并且,由于钢壳变形严峻,钢砖缝隙无法保存适宜填料缝。水冷钢砖质量不过关,几次打压检漏重新焊补,安装结果(各方向直径)如下:直径(mm)上层钢砖水冷钢砖东→西43504356东南→西北4270南→北41804298西南→东北43104329
3、由于炉喉中心找不到,所以在砌炉身砖时,也没有吊中心,仅贴炉壳往上砌砖,有偏差。砌砖、水冷钢砖背后填料不实(水冷钢砖安装好后再填料的)。两个出气孔预留砖也没有做好(斜向向上留孔),导致后来封孔时加工的小砖、碎砖太多。钢砖与砌砖接缝处缓冲泥浆太稀,和了浇注料做骨料(要求能捏成团)。
4、炉壳焊缝没有焊严,导致复风后漏煤气严峻。
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日2#高炉年修工作总结报告5、炉前工作如期完成。
6、热风炉复风前没有对管道送风预热,导致由于废气温度高,拱顶温度烧不上,送风风温低,阀门没有检查,复风阀门动作不敏捷,致使复风时间推迟到9:18。
7、工完料净场地清的工作做得不够,尤其是炉顶平台在检修完毕后场地很乱、杂物许多。针对这些问题,我们还要从细心组织、细心预备和精细操作上仔细的反思和总结,更要提高我们团结、协作的工作作风和思想意思。四、值得总结的几个问题:
1、休风前保持炉况的顺行和适当地进展边缘是必要的。休风前保持适中的炉温([Si]=0.6~0.8%)有利于渣铁排放洁净。
2、此次复风主要是快速加热高炉,高炉一旦加热,炉缸贯穿,目的既已到达,然后快速开风口,并快速过渡到全焦负荷。避开长期偏堵风口造成偏料严峻既不利于煤气
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