降低废品提高成材率-课件_第1页
降低废品提高成材率-课件_第2页
降低废品提高成材率-课件_第3页
降低废品提高成材率-课件_第4页
降低废品提高成材率-课件_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

降低废品提高成材率

彩涂板厂甲涂镀作业区QC攻关小组降低废品提高成材率彩涂板厂甲涂镀作业区QC攻关小组1一.概况

1.1分厂概况马钢彩色涂层钢板生产线于2019年9月建成投产,设计年总产量为30万吨(每条生产线为15万吨),产品厚度为0.3~1.6mm,产品宽度为600~1575mm,产品主要为建筑用板和少量家电板。彩板生产线所用的原料主要为马钢冷轧薄板厂生产的热镀锌钢卷和冷轧钢卷。每条生产线主要设备有入口开卷设备、出口卷取设备、入出口剪切设备、入口缝合设备、预处理(包括化学辊涂)设备、两组涂层机及其相应的烘干炉。其工艺流程如下图图1所示。一.概况1.1分厂概况2彩涂板工艺流程图彩涂板工艺流程图31.2小组概况小组名称马钢彩涂板厂彩涂分厂甲涂镀QC小组课题名称降低废品

提高成材率小组人数10人成立时间2019年3月注册号注册时间2019.3活动次数20次课题类型现场型配合单位分厂技术组活动时间2019.1--2019.10技术指导蔡平小组宗旨全员参与、求实奋进、开拓进取1.2小组概况小组名称马钢彩涂板厂彩涂分厂甲涂镀QC小组课4小组成员概况姓名年龄文化程度岗位QC小组分工王斌37大专作业长全面负责陈菲28双专辊涂主操措施实施殷其安43大专辊涂主操措施实施周世发36大专出入口主操调查分析钱程25大专出入口主操调查分析王晨28本科出入口主操调查分析付华30大专出入口主操调查分析戴纯泉43大专炉子操作工措施实施涂其祥43大专湿段操作工措施实施朱彰荣33大专辊涂主操实施发布

5二.选题理由分厂目标总厂要求树立马钢品牌,拓展彩板市场,降低制造成本,提高企业效益。严格执行标准化作业,精确操作,提高成材率指标。现实情况选定课题降低废品、提高成材率表12019年1---10月份甲涂镀作业区成材率调查表月份12345678910月成材率98.1897.7197.5997.2897.1897.7698.3298.5397.2198.6分厂目标98.4598.4598.4598.4598.4598.4598.4598.4598.4598.45制表人:周世发制表时间:2019年11月图1表12019年1---10月份甲涂镀作业区成材率调查表二.选题理由分厂总厂树立马钢品牌,拓展彩板市场,严格执行标准6三.现状调查从表1和图1中已经可以看出,2019年1—10月份甲涂镀作业区成材率月平均为97.8%,成材率较低,我们针对原因进行了现状调查。中间废品较多中间废品较少技术废品是否过多油漆温差是否过大高低的原因原因否否否原料缺陷设备故障废品率高油漆问题是少少成材率头尾切废是否过多结束开始图2制图人:朱彰荣制图时间:2019年2月现状调查流程图少三.现状调查从表1和图1中已经可以7现状调查一:油漆存在质量问题表22019年1月—6月油漆质量不好产生废品的统计调查表制表人:陈菲制表时间:2019年2月结论一:油漆上生产线之前由各部门层层把关,而且在生产过程中使用新油漆时都进行试涂,如果出现质量问题,都停止使用。因此油漆质量问题产生的废品量很小。不是主要问题月份1#机组2#机组1无无2无无31次(产生废品0.3吨)无4无无5无1次(产生废品0.5吨)6无无现状调查一:油漆存在质量问题月份1#机组2#机组1无无2无8现状调查二:原料缺陷不是主要问题在生产时由原料检验工对原料进行仔细检查,发现不合格的原料立刻进行封闭。另外在生产中发现有缺陷的原料,进行空放做原料回退。因此,因基板缺陷造成的废品量也较少。现状调查二:原料缺陷在生产时由原料检验工对原料进行仔细检查,9现状调查三:设备故障表32019年5月—10月设备故障产生废品的统计调查表制表人:付华制表时间:2019年5月结论三:调查期间发现2条机组设备故障次数较少,且发生故障我们都有相对处理办法,因此产生的废品量不多,不至于对成材率影响太大。

不是主要问题月份1#机组2#机组5无1次(产生废品0.5吨)6无无71次(产生废品0.7吨)无8无无9无无10无无现状调查三:设备故障月份1#机组2#机组5无1次(产生废品10现状调查四:废品率高

表42019年1月—10月份甲涂镀作业区废品率调查表制表人:殷其安制表时间:2019年3月结论四:调查发现两条机组综合废品率为1.89%,废品率高是造成成材率低的主要因素。

是主要问题月份12345678910废品率1.741.95%1.99%2.08%2.14%2.16%1.65%1.57%2.14%1.43%现状调查四:废品率高月份12345678910废品率111现状调查五:中间废品较多表52019年1月—10月各月废品调查统计表制表人:付华制表时间:2019年5月结论五:从上面调查表中可以看出2019年1月-10月两条机组生产过程中产生的废品量实际平均值为11.6吨,远远高于理论平均值2.4吨,中间废品量大是造成成材率低的主要因素。是主要问题分厂目标废品率<0.6%实际生产废品率1.89%理论月平均废品量<

2.4t实际生产月平均废品量11.6t月份12345678910平均废品量9.712.713.213.814.314.88.97.814.56.411.6废品率1.74%1.95%1.99%2.08%2.14%2.16%1.65%1.57%2.13%1.43%1.89%现状调查五:中间废品较多分厂目标废品率<0.6%实际生12现状调查六:头尾切废是否过多表62019年1月—10月头尾切废量调查统计表制表人:付华制表时间:2019年5月结论六:从表6中能看出2019年1月-10月头尾平均切废量要小于理论值对成材率影响不大。非主要问题月份12345678910平均理论值18.318.820.014.515.115.515.816.113.718.316.6实际值16.617.018.112.213.213.414.014.212.516.514.8现状调查六:头尾切废是否过多月份12345678910平均理13现状调查七:温差是否影响大

结论七:从上面两幅实物图中能看出油漆上线前要进行严格预温且辊涂室里有控温装置使辊涂室温度控制在25±5℃,不至于因温差影响而产生太多废品。非主要问题现状调查七:温差是否影响大14现状调查八:技术废品是否过多表72019年1月-10月技术废品量与废品总量对比调查表技术废品结论八:从表7中能看出2019年1月-10月技术废品量为96.6吨,占废品总量83%,是造成废品率高的主要因素。是主要问题月份12345678910总和技废总量8.611.511.610.411.512.67.86.512.43.7096.6废品总量9.712.713.213.814.314.88.97.814.56.4116漏涂缺漆气

泡过烘烤划

伤4530153.53.1现状调查八:技术废品是否过多月份12345678910总15四.课题目标97.8%%98.45%四.课题目标97.8%%98.45%16分析测算通过对现状调查可以看出,造成成材率低的主要问题是操作不够精确,只要解决这个问题目标就可以实现。2019年10月成材率曾出现过98.6%的好成绩。支持技术分厂技术组和统计组表示提供小组活动中所需要的技术资料和统计数据,并就小组活动中遇到的问题可以向分厂技术人员咨询。坚定了我们小组实现目标值的决心。支持人力本课题不仅得到了作业区的大力支持,同时也得到分厂的认可,有足够的人力保证使活动得以顺利开展。因素人员大部分小组成员有丰富的活动经验、有较高的技术水平和较强的团队协作能力。必要性目标成材率低,直接影响到生产成本,提高成材率对总厂经济效益的提高以及对企业的生存和发展有举足轻重的作用。必要性分析

可行性分析分析通过对现状调查可以看出,造成成材率低的主要问题是操作不够17考核制度不严格工作责任心不强人员成本意识差工作效率差技术培训力度不够操作不够准确人员技术水平低参数设定不对理化性能不达标前处理、炉子控制不好检测误差检测方法不正确部分辊面清理不干净污物进入表面表面缺陷人员设备料技术废品量过大辊子圆度不圆辊速不稳辊压不稳膜厚不够法过程控制不严责任不明确搅拌时间短粘度不均粘度落差大原料缺陷油漆缺陷

环境制度不完善五、原因分析因果图考核制度不严格工作责任心不强人员成本意识18六、要因确认末端因素一:考核制度不严格确认方法:查阅作业区各项考核制度确认标准:各项考核制度齐全,考核到位确认内容一:我们作业区正在使用的考核制度有:《岗位技术操作规程》、《班组质量管理考核规定》、《班组生产责任制考核规定》、《职工手则》等等。确认内容二:表82019年1—10月份工艺考核贯彻以及检查考核情况调查表:确认内容三:非主因级别考核制度检查频次考核金额贯彻率考核以及实施情况分厂质量管理规定每周一次10-100100%有检查及考核记录作业区技术规程每月一次50-300100%有检查及考核记录六、要因确认末端因素一:考核制度不严格级别考核制度检查频次考19末端因素二:技术培训力度不够确认方法:查阅班组技术培训台帐和各类技术考试成绩确认标准:技术培训工作开展的比校好,职工理论和实践技术水平较高确认内容一:由于彩板生产时间不长,大家对其专业理论知识掌握不够,缺乏对生产工艺的了解,加上班组没有严格的培训计划,使得班组成员理论水平普遍不高。确认内容二:班组成员的技术规程考试平均分为80分,理论知识一般。表92019年班组成员技术规程考试成绩调查表确认内容三:在生产中有许多易产生废品的技术难题不能顺利快速解决,如T弯、色差、MEK以及表面缺陷等等。确认内容四:主因姓名涂其祥戴纯泉周世发王晨付华殷其安陈菲高胜春朱彰荣分数768878817883827980末端因素二:技术培训力度不够姓名涂其祥戴纯泉周世发王晨付华殷20末端因素三:原料、油漆缺陷确认方法:现场验证确认标准:原料、油漆质量合格确认内容一:油漆、镀锌板进入我厂时都有质量保证书,且各项指标完成符合规定,在生产中即使发现有轻微缺陷,我们都及时停止使用,不会产生太多废品。确认内容二:非主因末端因素三:原料、油漆缺陷21末端因素四:管理制度不细化确认方法:查阅各项规章制度确认标准:各项规章制度齐全,细化到岗,责任到人确认内容一:生产过程管理制度不够健全、完善,没有落实到岗、责任到人,例如辊涂面板的接缝模式更改,没有落实到岗,往往打开后不能自动合上,造成漏涂。确认内容二:岗位责任不明确,使得部分岗位员工工作不能保质保量地完成好本岗位内的各项任务。辊涂室换辊作业后须完成压力清零工作,而面板操作往往会忘记这项工作,最终会造成因压力失控而产生不必要的浪费。确认内容三:没有根据生产异常情况制作相应的紧急预案,发生故障后不能及时顺利地处理而产生大量废品。例如辊子打滑、涂料温度升高等。确认内容四:各岗位之间联系不顺,协作不好,信息不畅通,以致发生生产线局部故障和因原料中部缺陷时,不能合理分卷,造成大量废品。主因末端因素四:管理制度不细化22末端因素五:参数设定不正确确认方法:现场验证确认标准:各项参数设定符合工艺要求确认内容一:生产中每个HMI屏幕上的参数都根据工艺规程来设定,即使在作个别调整时,也在工艺要求之内不会有太大出入。确认内容二:湿段、炉子的操作对彩板的理化性能影响较大,操作人员都比较认真负责,一般不会出现参数设定错误的现象发生。确认内容三:表102019年1-6月份前处理、炉子参数设定有无错误情况调查表制表人:朱彰荣制表时间:2019年5月非主因岗位123456前处理无无无无无无炉子无无无无无无末端因素五:参数设定不正确岗位123456前处理无无无无23七、制定对策序号要因对策目标措施地点完成时间负责人1技术力量不够加强技术培训提高全员技术水平请专人授课进行技术交流开展技术比武理论实践考试休息室和现场2019年3月25日王斌2管理制度不细化制定细化各项制度细化制度落实到岗责任到人制定过程管理制度实行生产主操服务制严格岗位责任制制定各种应急预案加强岗位协作,保证信息畅通休息室和现场2019年2月10日王斌七、制定对策序号要因对策目标措施地点完成负责人1技术力量不够24八、对策实施实施一提高技术培训力度实施目标提高员工的技术水平和实践操作能力实施人全班成员实施时间2019年2月开始具体实施1、利用停产时间请技术人员就生产线的技术问题进行授课,使大家在理论上对生产工艺有一个全新的认识和理解;2、在生产现场开展技术练兵、技术比武,不断提高大家的实践操作能力,有利于提高全组人员的整体操作水平。对于在技术比武中成绩突出的组员,作业区给予一定的奖励,目的在作业区内形成比学赶超的良好氛围;3、对于生产中出现的技术难题,进行技术交流,相互取长补短,共同进步,最终消除生产过程中棘手问题,减少废品的产生;4、定期进行理论测试,以便巩固学习成果,使大家真正做到学以至用,并将考试成绩与奖金相挂钩。八、对策实施实施一提高技术培训力度实施目标提高员工的技术水平25实施二完善、细化各项制度实施目标完善各项制度实施标准化作业实施人全班成员实施时间2019年2月始具体实施1、入口上卷工负责原料卷上线的把关,杜绝废次品上线,同时应密切配合行车工吊卷,以防合格原料人为损坏。2、入口主操负责入口段各项工作,发现异常应与出口主操及时取得联系。比如入口段设备异常、故障或者原料中部缺陷(孔洞、中浪、边损)等要准确地将情况通知出口和辊涂以便合理分卷。3、入口段负责对原料头部、边部轻微缺陷的修复工作以减少头尾剪切量,如边损、凹坑和压痕等。4、前处理按照工艺操作规程对各段槽液的浓度进行滴定试验,以保证浓度在规定范围内,同时对范围内设备检查发现异常及时与出口主操取得联系。5、辊涂操作工应按要求控制好油漆粘度,并负责检查辊涂室内的设备和在线生产综合情况,并填好相应的记录台帐。实施二完善、细化各项制度实施目标完善各项制度实施标准化作业26实施二完善、细化各项制度实施目标完善各项制度实施标准化作业实施人全班成员实施时间2019年2月始具体实施6、辊涂主操负责对在线生产卷的质量跟踪工作,密切关注每一下线成品卷的表面质量和理化性能指标,发现质量不稳定应及时作出相应调整。7、辊涂主操同时应具备掌握各种突发性事故的处理,减少废品的产生,如辊子打滑、油漆温度上升、板面缺漆等。8.辊涂操作工应对在线生产数据作认真的记录和跟踪,掌握一定的技能,尽可能的减少试涂次数,从而减少废品量的增加。9.炉子工应根据不同规格和机组速度按照工艺要求设定好炉温参数。10.出口主操应对全线的生产情况作全面的了解,负责做好全线各岗位的协调工作。当生产发生异常时,指挥好各岗位的工作,以便废品的产生。11.针对全线的生产设定“三稳一控”的制度,即稳定全线的温度、浓度(粘度)、速度和控制好辊涂机的压力。12.根据曾发生的故障,拿出相应的应急预案以备突发事情的发生,控制废品量的增加。续上实施二完善、细化各项制度实施目标完善各项制度实施标准化作业27九、效果对比效果对比一:废品率

表11对策实施后2019年和2019年同期废品率对比调查统计表2019年1月-10月和2019年1月-10月废品率情况对比柱状图年份废品率(%)2019年(1月-10月)1.892019年(1月-10月)0.4九、效果对比效果对比一:废品率年份废品率(%)20128效果对比二:成材率表12对策实施后2019年和2019年同期成材率率对比调查统计表

2019年1月-10月和2019年1月-10月成材率情况对比柱状图年份成材率(%)2019年(1月-10月)97.802019年(1月-10月)98.55效果对比二:成材率年份成材率(%)2019年(1月-29效果对比三:经济效益

从上面两项效果对比中可以看到活动后比活动前成材率提高了0.75%,此项活动给企业带来了很大的经济效益。2019年1月-10月共生产彩板约4万吨,由此带来的经济效益约180万元。具体计算如下:增加的经济效益=产量*成品单价*提高的成材率

=40000*6000*0.75%=180万元降低废品提高成材率-课件30十、巩固措施1、持续推行标准化作业、开展员工技术培训,规范和提高全员操作水平。2、员工的技术培训坚持每周学习一次,每月考核一次,并将此项活动编入作业区管理文件内。3、不断完善细化生产管理制度,并组织员工定期加强学习,充分发挥各项制度在生产中的作用。4、职工的技术培训与生产管理制度学习和贯彻结果将纳入员工年终绩效考评中去。5、根据生产情况不定期的修改和完善各项管理制度。十、巩固措施1、持续推行标准化作业、开展员工技术培训,规范和31十一、回顾与打算表13活动前后小组人员自我评价表

制表人:朱彰荣制表时间:2019年11月项目解决问题信心质量意识个人能力理论知识团队精神实施前23323实施后54445本次活动,我们小组根据生产实际,进行了务实的选题,经全组人员的共同努力,利用QC活动,减少了废品量,提高了成材率,增加了企业经济效益。同时,在活动中,也使我们小组人员的技术攻关和团队协作能力得到了进一步的提高。虽然我们取得了一定的成绩,但还有许多问题需要我们去解决,例如提高产品质量,降低涂料消耗等。我们小组下一个课题:《降低吨钢漆耗》。十一、回顾与打算表32谢谢大家2019年2月谢谢大家2019年2月33降低废品提高成材率

彩涂板厂甲涂镀作业区QC攻关小组降低废品提高成材率彩涂板厂甲涂镀作业区QC攻关小组34一.概况

1.1分厂概况马钢彩色涂层钢板生产线于2019年9月建成投产,设计年总产量为30万吨(每条生产线为15万吨),产品厚度为0.3~1.6mm,产品宽度为600~1575mm,产品主要为建筑用板和少量家电板。彩板生产线所用的原料主要为马钢冷轧薄板厂生产的热镀锌钢卷和冷轧钢卷。每条生产线主要设备有入口开卷设备、出口卷取设备、入出口剪切设备、入口缝合设备、预处理(包括化学辊涂)设备、两组涂层机及其相应的烘干炉。其工艺流程如下图图1所示。一.概况1.1分厂概况35彩涂板工艺流程图彩涂板工艺流程图361.2小组概况小组名称马钢彩涂板厂彩涂分厂甲涂镀QC小组课题名称降低废品

提高成材率小组人数10人成立时间2019年3月注册号注册时间2019.3活动次数20次课题类型现场型配合单位分厂技术组活动时间2019.1--2019.10技术指导蔡平小组宗旨全员参与、求实奋进、开拓进取1.2小组概况小组名称马钢彩涂板厂彩涂分厂甲涂镀QC小组课37小组成员概况姓名年龄文化程度岗位QC小组分工王斌37大专作业长全面负责陈菲28双专辊涂主操措施实施殷其安43大专辊涂主操措施实施周世发36大专出入口主操调查分析钱程25大专出入口主操调查分析王晨28本科出入口主操调查分析付华30大专出入口主操调查分析戴纯泉43大专炉子操作工措施实施涂其祥43大专湿段操作工措施实施朱彰荣33大专辊涂主操实施发布

38二.选题理由分厂目标总厂要求树立马钢品牌,拓展彩板市场,降低制造成本,提高企业效益。严格执行标准化作业,精确操作,提高成材率指标。现实情况选定课题降低废品、提高成材率表12019年1---10月份甲涂镀作业区成材率调查表月份12345678910月成材率98.1897.7197.5997.2897.1897.7698.3298.5397.2198.6分厂目标98.4598.4598.4598.4598.4598.4598.4598.4598.4598.45制表人:周世发制表时间:2019年11月图1表12019年1---10月份甲涂镀作业区成材率调查表二.选题理由分厂总厂树立马钢品牌,拓展彩板市场,严格执行标准39三.现状调查从表1和图1中已经可以看出,2019年1—10月份甲涂镀作业区成材率月平均为97.8%,成材率较低,我们针对原因进行了现状调查。中间废品较多中间废品较少技术废品是否过多油漆温差是否过大高低的原因原因否否否原料缺陷设备故障废品率高油漆问题是少少成材率头尾切废是否过多结束开始图2制图人:朱彰荣制图时间:2019年2月现状调查流程图少三.现状调查从表1和图1中已经可以40现状调查一:油漆存在质量问题表22019年1月—6月油漆质量不好产生废品的统计调查表制表人:陈菲制表时间:2019年2月结论一:油漆上生产线之前由各部门层层把关,而且在生产过程中使用新油漆时都进行试涂,如果出现质量问题,都停止使用。因此油漆质量问题产生的废品量很小。不是主要问题月份1#机组2#机组1无无2无无31次(产生废品0.3吨)无4无无5无1次(产生废品0.5吨)6无无现状调查一:油漆存在质量问题月份1#机组2#机组1无无2无41现状调查二:原料缺陷不是主要问题在生产时由原料检验工对原料进行仔细检查,发现不合格的原料立刻进行封闭。另外在生产中发现有缺陷的原料,进行空放做原料回退。因此,因基板缺陷造成的废品量也较少。现状调查二:原料缺陷在生产时由原料检验工对原料进行仔细检查,42现状调查三:设备故障表32019年5月—10月设备故障产生废品的统计调查表制表人:付华制表时间:2019年5月结论三:调查期间发现2条机组设备故障次数较少,且发生故障我们都有相对处理办法,因此产生的废品量不多,不至于对成材率影响太大。

不是主要问题月份1#机组2#机组5无1次(产生废品0.5吨)6无无71次(产生废品0.7吨)无8无无9无无10无无现状调查三:设备故障月份1#机组2#机组5无1次(产生废品43现状调查四:废品率高

表42019年1月—10月份甲涂镀作业区废品率调查表制表人:殷其安制表时间:2019年3月结论四:调查发现两条机组综合废品率为1.89%,废品率高是造成成材率低的主要因素。

是主要问题月份12345678910废品率1.741.95%1.99%2.08%2.14%2.16%1.65%1.57%2.14%1.43%现状调查四:废品率高月份12345678910废品率144现状调查五:中间废品较多表52019年1月—10月各月废品调查统计表制表人:付华制表时间:2019年5月结论五:从上面调查表中可以看出2019年1月-10月两条机组生产过程中产生的废品量实际平均值为11.6吨,远远高于理论平均值2.4吨,中间废品量大是造成成材率低的主要因素。是主要问题分厂目标废品率<0.6%实际生产废品率1.89%理论月平均废品量<

2.4t实际生产月平均废品量11.6t月份12345678910平均废品量9.712.713.213.814.314.88.97.814.56.411.6废品率1.74%1.95%1.99%2.08%2.14%2.16%1.65%1.57%2.13%1.43%1.89%现状调查五:中间废品较多分厂目标废品率<0.6%实际生45现状调查六:头尾切废是否过多表62019年1月—10月头尾切废量调查统计表制表人:付华制表时间:2019年5月结论六:从表6中能看出2019年1月-10月头尾平均切废量要小于理论值对成材率影响不大。非主要问题月份12345678910平均理论值18.318.820.014.515.115.515.816.113.718.316.6实际值16.617.018.112.213.213.414.014.212.516.514.8现状调查六:头尾切废是否过多月份12345678910平均理46现状调查七:温差是否影响大

结论七:从上面两幅实物图中能看出油漆上线前要进行严格预温且辊涂室里有控温装置使辊涂室温度控制在25±5℃,不至于因温差影响而产生太多废品。非主要问题现状调查七:温差是否影响大47现状调查八:技术废品是否过多表72019年1月-10月技术废品量与废品总量对比调查表技术废品结论八:从表7中能看出2019年1月-10月技术废品量为96.6吨,占废品总量83%,是造成废品率高的主要因素。是主要问题月份12345678910总和技废总量8.611.511.610.411.512.67.86.512.43.7096.6废品总量9.712.713.213.814.314.88.97.814.56.4116漏涂缺漆气

泡过烘烤划

伤4530153.53.1现状调查八:技术废品是否过多月份12345678910总48四.课题目标97.8%%98.45%四.课题目标97.8%%98.45%49分析测算通过对现状调查可以看出,造成成材率低的主要问题是操作不够精确,只要解决这个问题目标就可以实现。2019年10月成材率曾出现过98.6%的好成绩。支持技术分厂技术组和统计组表示提供小组活动中所需要的技术资料和统计数据,并就小组活动中遇到的问题可以向分厂技术人员咨询。坚定了我们小组实现目标值的决心。支持人力本课题不仅得到了作业区的大力支持,同时也得到分厂的认可,有足够的人力保证使活动得以顺利开展。因素人员大部分小组成员有丰富的活动经验、有较高的技术水平和较强的团队协作能力。必要性目标成材率低,直接影响到生产成本,提高成材率对总厂经济效益的提高以及对企业的生存和发展有举足轻重的作用。必要性分析

可行性分析分析通过对现状调查可以看出,造成成材率低的主要问题是操作不够50考核制度不严格工作责任心不强人员成本意识差工作效率差技术培训力度不够操作不够准确人员技术水平低参数设定不对理化性能不达标前处理、炉子控制不好检测误差检测方法不正确部分辊面清理不干净污物进入表面表面缺陷人员设备料技术废品量过大辊子圆度不圆辊速不稳辊压不稳膜厚不够法过程控制不严责任不明确搅拌时间短粘度不均粘度落差大原料缺陷油漆缺陷

环境制度不完善五、原因分析因果图考核制度不严格工作责任心不强人员成本意识51六、要因确认末端因素一:考核制度不严格确认方法:查阅作业区各项考核制度确认标准:各项考核制度齐全,考核到位确认内容一:我们作业区正在使用的考核制度有:《岗位技术操作规程》、《班组质量管理考核规定》、《班组生产责任制考核规定》、《职工手则》等等。确认内容二:表82019年1—10月份工艺考核贯彻以及检查考核情况调查表:确认内容三:非主因级别考核制度检查频次考核金额贯彻率考核以及实施情况分厂质量管理规定每周一次10-100100%有检查及考核记录作业区技术规程每月一次50-300100%有检查及考核记录六、要因确认末端因素一:考核制度不严格级别考核制度检查频次考52末端因素二:技术培训力度不够确认方法:查阅班组技术培训台帐和各类技术考试成绩确认标准:技术培训工作开展的比校好,职工理论和实践技术水平较高确认内容一:由于彩板生产时间不长,大家对其专业理论知识掌握不够,缺乏对生产工艺的了解,加上班组没有严格的培训计划,使得班组成员理论水平普遍不高。确认内容二:班组成员的技术规程考试平均分为80分,理论知识一般。表92019年班组成员技术规程考试成绩调查表确认内容三:在生产中有许多易产生废品的技术难题不能顺利快速解决,如T弯、色差、MEK以及表面缺陷等等。确认内容四:主因姓名涂其祥戴纯泉周世发王晨付华殷其安陈菲高胜春朱彰荣分数768878817883827980末端因素二:技术培训力度不够姓名涂其祥戴纯泉周世发王晨付华殷53末端因素三:原料、油漆缺陷确认方法:现场验证确认标准:原料、油漆质量合格确认内容一:油漆、镀锌板进入我厂时都有质量保证书,且各项指标完成符合规定,在生产中即使发现有轻微缺陷,我们都及时停止使用,不会产生太多废品。确认内容二:非主因末端因素三:原料、油漆缺陷54末端因素四:管理制度不细化确认方法:查阅各项规章制度确认标准:各项规章制度齐全,细化到岗,责任到人确认内容一:生产过程管理制度不够健全、完善,没有落实到岗、责任到人,例如辊涂面板的接缝模式更改,没有落实到岗,往往打开后不能自动合上,造成漏涂。确认内容二:岗位责任不明确,使得部分岗位员工工作不能保质保量地完成好本岗位内的各项任务。辊涂室换辊作业后须完成压力清零工作,而面板操作往往会忘记这项工作,最终会造成因压力失控而产生不必要的浪费。确认内容三:没有根据生产异常情况制作相应的紧急预案,发生故障后不能及时顺利地处理而产生大量废品。例如辊子打滑、涂料温度升高等。确认内容四:各岗位之间联系不顺,协作不好,信息不畅通,以致发生生产线局部故障和因原料中部缺陷时,不能合理分卷,造成大量废品。主因末端因素四:管理制度不细化55末端因素五:参数设定不正确确认方法:现场验证确认标准:各项参数设定符合工艺要求确认内容一:生产中每个HMI屏幕上的参数都根据工艺规程来设定,即使在作个别调整时,也在工艺要求之内不会有太大出入。确认内容二:湿段、炉子的操作对彩板的理化性能影响较大,操作人员都比较认真负责,一般不会出现参数设定错误的现象发生。确认内容三:表102019年1-6月份前处理、炉子参数设定有无错误情况调查表制表人:朱彰荣制表时间:2019年5月非主因岗位123456前处理无无无无无无炉子无无无无无无末端因素五:参数设定不正确岗位123456前处理无无无无56七、制定对策序号要因对策目标措施地点完成时间负责人1技术力量不够加强技术培训提高全员技术水平请专人授课进行技术交流开展技术比武理论实践考试休息室和现场2019年3月25日王斌2管理制度不细化制定细化各项制度细化制度落实到岗责任到人制定过程管理制度实行生产主操服务制严格岗位责任制制定各种应急预案加强岗位协作,保证信息畅通休息室和现场2019年2月10日王斌七、制定对策序号要因对策目标措施地点完成负责人1技术力量不够57八、对策实施实施一提高技术培训力度实施目标提高员工的技术水平和实践操作能力实施人全班成员实施时间2019年2月开始具体实施1、利用停产时间请技术人员就生产线的技术问题进行授课,使大家在理论上对生产工艺有一个全新的认识和理解;2、在生产现场开展技术练兵、技术比武,不断提高大家的实践操作能力,有利于提高全组人员的整体操作水平。对于在技术比武中成绩突出的组员,作业区给予一定的奖励,目的在作业区内形成比学赶超的良好氛围;3、对于生产中出现的技术难题,进行技术交流,相互取长补短,共同进步,最终消除生产过程中棘手问题,减少废品的产生;4、定期进行理论测试,以便巩固学习成果,使大家真正做到学以至用,并将考试成绩与奖金相挂钩。八、对策实施实施一提高技术培训力度实施目标提高员工的技术水平58实施二完善、细化各项制度实施目标完善各项制度实施标准化作业实施人全班成员实施时间2019年2月始具体实施1、入口上卷工负责原料卷上线的把关,杜绝废次品上线,同时应密切配合行车工吊卷,以防合格原料人为损坏。2、入口主操负责入口段各项工作,发现异常应与出口主操及时取得联系。比如入口段设备异常、故障或者原料中部缺陷(孔洞、中浪、边损)等要准确地将情况通知出口和辊涂以便合理分卷。3、入口段负责对原料头部、边部轻微缺陷的修复工作以减少头尾剪切量,如边损、凹坑和压痕等。4、前处理按照工艺操作规程对各段槽液的浓度进行滴定试验,以保证浓度在规定范围内,同时对范围内设备检查发现异常及时与出口主操取得联系。5、辊涂操作工应按要求控制好油漆粘度,并负责检查辊涂室内的设备和在线生产综合情况,并填好相应的记录台帐。实施二完善、细化各项制度实施目标完善

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论