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SSF污水净化技术在呼一联适用性分析汇报人:李毅专业:油气储运工程单位:贝301作业区SSF污水净化技术在呼一联适用性分析汇报人:李毅摘要
为满足中低渗透油藏对注水水质提出的更高要求,呼一联合站进行了悬浮污泥过滤法(SSF)污水处理工艺现场试验。本文阐述了SSF污水处理技术的工艺流程、设备及设计参数,系统运行中的水质监测分析,并针对运行过程中出现的主要问题提出了解决措施,最后进行经济效益评价,为该污水处理技术在呼伦贝尔油田的推广应用提供了可靠的依据。摘要为满足中低渗透油藏对注水水质提出的更高论文提纲一、概述
二、呼一联污水处理工艺简介
三、SSF污水处理工艺现场试验情况
四、运行过程中的主要问题和解决措施
五、经济效益分析
六、结论与推广应用前景论文提纲一、概述一、概述污水处理是油田生产中一个非常重要的环节,污水处理工艺直接关系到注水质量和生产运行成本。SSF污水处理技术以其工艺简单,低能耗,高效率的特点目前在胜利油田、延长油矿等油田陆续应用。为了探索SSF污水处理技术在呼伦贝尔油田的适用性,2006年在贝16区块用小设备进行了试验,污水处理效果良好;2008年11月28日在贝301区块开展了SSF污水处理技术现场试验,试验结果表明该工艺处理后的污水水质有明显的改善。
一、概述污水处理是油田生产中一个非常重要的环节,污水二、呼一联污水处理工艺2.1
污水处理工艺现状二、呼一联污水处理工艺初期运转效果良好,但随着污水成分日益复杂,污水处理难度增大,滤后污水含油(大于15mg/L)和悬浮物量(大于15mg/L)远远超过了大庆油田现行企业标准。贝301区块为强水敏中低渗透油藏,现有污水处理工艺已经难以满足油田注水的需要。该工艺设计处理能力200m3/d,实际处理量500m3/d,超负荷运行。处理过程分为两个阶段,污水沉降分离除油段和压力过滤段。
二、呼一联污水处理工艺2.1污水处理工艺现状二、呼一联污水二、呼一联污水处理工艺2.2SSF悬浮污泥处理工艺处理过程包括物化工艺和SSF污水净化器两部分。在缓冲罐进口投加除油剂去除浮油,在缓冲罐出口投加絮凝剂和净水剂,经提升泵混合后在净化器进口投加助凝剂,污水在净化器罐体内完成絮凝、精细过滤和浓缩的全过程,净化器出水经顶部出口管道流入水力自控滤罐进行进一步精细过滤,滤后出水进入清水罐,由外输泵输至注水站。
该工艺设计处理量600m3/d,实际处理量500m3/d,每天加药量:净水剂25kg、絮凝剂25kg、助凝剂0.3kg、除油剂0.3L。二、呼一联污水处理工艺2.2SSF悬浮污泥处理工艺二、呼一联污水处理工艺SSF污水净化器结构如图1所示。
加药后的污水由底部进入SSF固液分离组件后,随着絮凝不断进行,污泥颗粒越来越大,开始发生沉降的污泥颗粒会被罐底不断涌入的污水上升水流所冲击,当重力与向上的冲击力相等时,污泥保持动态的静止,于是形成了一个活性悬浮污泥层。随着絮体由下向上运动,使泥层的下表层不断增加、变厚。同时,随着罐体的旁路流动,引导着悬浮泥层的上表层不断流入中心接泥桶,悬浮污泥层达到一个动态的平衡。所有经过混凝的污水都必须通过此悬浮泥层过滤,才能升流到罐体上部的清水汇集区,它十分成功地将悬浮胶体颗粒、絮体、细菌菌体等杂质全部拦截住,使出水水质达到深度处理的水平。中心接泥桶中的污泥流入污泥浓缩室,待自然沉降后,上清液经澄清出水管线流出,底部污泥经排泥管线流入污水池。二、呼一联污水处理工艺SSF污水净化器结构如图1所示。二、呼一联污水处理工艺现场照片如下:
二、呼一联污水处理工艺现场照片如下:三、现场试验情况
自投产开始,对处理前后污水中含油、悬浮物等指标进行了检测,水质检测数据见表1。表1水质检测数据表
三、现场试验情况取样日期时间含油mg/L悬浮物mg/L来水滤后来水滤后2008.11.3008:0094.90.956.201.1716:00143.91.157.851.052008.12.0108:0094.20.751.361.1716:0084.01.849.401.222008.12.0208:0083.50.443.840.5016:0082.60.742.250.252008.12.0308:0090.21.144.120.2316:0091.81.641.300.482008.12.0408:0072.04.043.184.3116:00106.91.343.350.75三、现场试验情况自投产开始,对处理前后污水中含油、悬浮三、现场试验情况从以上图表数据可得到:处理后水质中含油(小于8mg/L)、悬浮物(小于3mg/L)全部达标,超过了原污水处理站处理后的水平,说明悬浮污泥过滤法污水处理工艺在呼一联具有可行性。三、现场试验情况从以上图表数据可得到:四、运行过程中的主要问题和解决措施4.1滤后出水静置后出现乳化现象
运行初期,根据初选的药剂配方进行加药,发现处理后的污水在放置一段时间后出现了透明程度降低、浑浊的现象(如图2),因此决定对药剂的投加种类、用量进行筛选。试验情况见表2。加药浓度(mg/L)滤后指标静置后透明程度净水剂絮凝剂助凝剂除油剂60400.90达标差60400.51.2达标差60300.51.0达标差50120.60.6达标差50600.50.6达标一般50600.60.6达标一般50550.60.6达标好50450.60.6达标好表2药剂调整数据表
四、运行过程中的主要问题和解决措施4.1滤后出水静置后出试验表明:处理后的污水静置透明程度降低与投加絮凝剂量有关,将絮凝剂的投加量控制在50mg/L左右最为适宜,可以减轻这种现象的发生(如图3)。
图2静置后出现浑浊现象
图3药剂调整后变化情况
四、运行过程中的主要问题和解决措施试验表明:处理后的污水静置透明程度降低与投加絮凝剂量有关,4、2SSF排泥流程改造
图41L污水可产生的污泥量为了计算每天排泥量,做了室内模拟实验,实验得出处理1L污水可产生4-8mL污泥(图4),处理量按500m3/d算,每天排泥量为2-4m3。这种污泥是由大量悬浮状絮体组成,吸附了原油和其他杂质,PH值7.5-8.0,含水为90%左右的胶体状物质。四、运行过程中的主要问题和解决措施目前排泥流程如下:
4、2SSF排泥流程改造图41L污水可产生的污泥量
随着SSF净化器的长期运行,污泥量越来越多,如果在污水池中不经过适当的处理而直接泵送到污水沉降罐,将会形成一个恶性循环,可能会污染联合站的整个系统及井口掺水,产生不可估计的影响。针对以上情况,建议利用呼一联现有设备对排泥流程进行改造。改造方案如下:四、运行过程中的主要问题和解决措施现有200m3的污水池可以起到污泥沉降的作用,四个液下泵可以先充当污泥泵,将底部污泥排至污泥脱水机,当液位下降后,此时又可充当污水泵,将上清液排至污水沉降罐。两个深水反冲洗、溢流池容量400m3,但反冲洗和溢流的水量却很少,可以将其中一个改造用于存放泥饼,然后定期装车外运,即使在上冻期池子也不会发生冻裂现象。这样只需增加一个污泥脱水机即可完成污泥的处理,减少了投资。随着SSF净化器的长期运行,污泥量越来越多,如果在4、3寻找合理经济加药量采取反复实践,不断摸索的方法,根据实际生产情况,选择了投加各种药剂的最佳质量浓度。试验情况见表3。试验表明:在污水处理效果达标和处理后静置水质不发生变化的情况下,最经济的加药量为:净水剂50mg/L、絮凝剂50mg/L、助凝剂0.6mg/L、除油剂停加。四、运行过程中的主要问题和解决措施表3经济加药量数据表4、3寻找合理经济加药量采取反复实践,不断摸索的方实际生产中加药量是通过调节加药泵的排量控制的,随着污水的来水量变化,加药泵排量也要变化。为了使操作工更方便、准确的控制加药量,结合实际生产推导出以下公式计算加药泵的排量:各种药剂的原始配比浓度为:净水剂:50kg/m3;絮凝剂:50kg/m3;助凝剂:1kg/m3;除油剂:1L/m3。药泵的额定排量为:净水剂加药泵:85L/H;絮凝剂、助凝剂、除油剂加药泵:50L/H。四、运行过程中的主要问题和解决措施4、4加药控制问题例如,在污水流量为25m3/H,净水剂加药泵排量可按上述公式计算得:
因此,只需要调节加药泵的变频器使排量控制在29.4L/H,即可准确的调节在目前污水流量下需要投加的药剂量。实际生产中加药量是通过调节加药泵的排量控制的,随着污五、经济效益分析五、经济效益分析(1)药剂费用计算,费用计算见表4
:药剂净水剂絮凝剂助凝剂除油剂加药量(mg/L)30-6050-600.5-0.90-1.5单价(元/t)200020002500040000药剂费(元/
m3)0.06-0.120.1-0.120.01-0.020-0.06表4药剂费用表
(2)电费平均用电功率为13KW,计算处理1m3污水的用电费用为0.43元。(3)总费用药剂费用和电费相加为0.6-0.75元/m3,与常规的污水处理技术相比,在运行费用相当的情况下水质有明显改善。五、经济效益分析五、经济效益分析(1)药剂费用计算,费用计算(5)呼伦贝尔油田的含油污水处理效果一直很不理想,根据本文对SSF污水净化技术在贝301区块的试验运行所做的统计和分析,该套污水处理工艺具有处理效果好,运行费用低、适应范围广等优点,它为解决油田回注污水水质超标问题提供了一条新的技术途径,可以考虑在呼伦贝尔油田推广使用SSF悬浮污泥过滤法污水净化技术。六、结论与推广应用前景(1)SSF污水净化工艺在呼一联目前运行稳定,滤后水质达标,能满足现阶段贝301区块油田污水处理的要求。(2)生产运行成本低于常规污水处理工艺,流程简单,管理操作方便。(3)通过在呼一联合站现场试验和运行参数的摸索,加药浓度为絮凝剂60mg/L、净水剂55mg/L、助凝剂0.6mg/L、除油剂0.6mg/L时较为适宜。(4)SSF悬浮污泥过滤法污水净化工艺在呼一联合站刚刚投产,运行中出现的问题较多,对其长期适用性还需进一步研究探讨。(5)呼伦贝尔油田的含油污水处理效果一直很不理想,根据本文致谢感谢各位领导对我的论文进行审评!
致谢感谢各位领导对我的论文进行审评!SSF污水净化技术在呼一联适用性分析汇报人:李毅专业:油气储运工程单位:贝301作业区SSF污水净化技术在呼一联适用性分析汇报人:李毅摘要
为满足中低渗透油藏对注水水质提出的更高要求,呼一联合站进行了悬浮污泥过滤法(SSF)污水处理工艺现场试验。本文阐述了SSF污水处理技术的工艺流程、设备及设计参数,系统运行中的水质监测分析,并针对运行过程中出现的主要问题提出了解决措施,最后进行经济效益评价,为该污水处理技术在呼伦贝尔油田的推广应用提供了可靠的依据。摘要为满足中低渗透油藏对注水水质提出的更高论文提纲一、概述
二、呼一联污水处理工艺简介
三、SSF污水处理工艺现场试验情况
四、运行过程中的主要问题和解决措施
五、经济效益分析
六、结论与推广应用前景论文提纲一、概述一、概述污水处理是油田生产中一个非常重要的环节,污水处理工艺直接关系到注水质量和生产运行成本。SSF污水处理技术以其工艺简单,低能耗,高效率的特点目前在胜利油田、延长油矿等油田陆续应用。为了探索SSF污水处理技术在呼伦贝尔油田的适用性,2006年在贝16区块用小设备进行了试验,污水处理效果良好;2008年11月28日在贝301区块开展了SSF污水处理技术现场试验,试验结果表明该工艺处理后的污水水质有明显的改善。
一、概述污水处理是油田生产中一个非常重要的环节,污水二、呼一联污水处理工艺2.1
污水处理工艺现状二、呼一联污水处理工艺初期运转效果良好,但随着污水成分日益复杂,污水处理难度增大,滤后污水含油(大于15mg/L)和悬浮物量(大于15mg/L)远远超过了大庆油田现行企业标准。贝301区块为强水敏中低渗透油藏,现有污水处理工艺已经难以满足油田注水的需要。该工艺设计处理能力200m3/d,实际处理量500m3/d,超负荷运行。处理过程分为两个阶段,污水沉降分离除油段和压力过滤段。
二、呼一联污水处理工艺2.1污水处理工艺现状二、呼一联污水二、呼一联污水处理工艺2.2SSF悬浮污泥处理工艺处理过程包括物化工艺和SSF污水净化器两部分。在缓冲罐进口投加除油剂去除浮油,在缓冲罐出口投加絮凝剂和净水剂,经提升泵混合后在净化器进口投加助凝剂,污水在净化器罐体内完成絮凝、精细过滤和浓缩的全过程,净化器出水经顶部出口管道流入水力自控滤罐进行进一步精细过滤,滤后出水进入清水罐,由外输泵输至注水站。
该工艺设计处理量600m3/d,实际处理量500m3/d,每天加药量:净水剂25kg、絮凝剂25kg、助凝剂0.3kg、除油剂0.3L。二、呼一联污水处理工艺2.2SSF悬浮污泥处理工艺二、呼一联污水处理工艺SSF污水净化器结构如图1所示。
加药后的污水由底部进入SSF固液分离组件后,随着絮凝不断进行,污泥颗粒越来越大,开始发生沉降的污泥颗粒会被罐底不断涌入的污水上升水流所冲击,当重力与向上的冲击力相等时,污泥保持动态的静止,于是形成了一个活性悬浮污泥层。随着絮体由下向上运动,使泥层的下表层不断增加、变厚。同时,随着罐体的旁路流动,引导着悬浮泥层的上表层不断流入中心接泥桶,悬浮污泥层达到一个动态的平衡。所有经过混凝的污水都必须通过此悬浮泥层过滤,才能升流到罐体上部的清水汇集区,它十分成功地将悬浮胶体颗粒、絮体、细菌菌体等杂质全部拦截住,使出水水质达到深度处理的水平。中心接泥桶中的污泥流入污泥浓缩室,待自然沉降后,上清液经澄清出水管线流出,底部污泥经排泥管线流入污水池。二、呼一联污水处理工艺SSF污水净化器结构如图1所示。二、呼一联污水处理工艺现场照片如下:
二、呼一联污水处理工艺现场照片如下:三、现场试验情况
自投产开始,对处理前后污水中含油、悬浮物等指标进行了检测,水质检测数据见表1。表1水质检测数据表
三、现场试验情况取样日期时间含油mg/L悬浮物mg/L来水滤后来水滤后2008.11.3008:0094.90.956.201.1716:00143.91.157.851.052008.12.0108:0094.20.751.361.1716:0084.01.849.401.222008.12.0208:0083.50.443.840.5016:0082.60.742.250.252008.12.0308:0090.21.144.120.2316:0091.81.641.300.482008.12.0408:0072.04.043.184.3116:00106.91.343.350.75三、现场试验情况自投产开始,对处理前后污水中含油、悬浮三、现场试验情况从以上图表数据可得到:处理后水质中含油(小于8mg/L)、悬浮物(小于3mg/L)全部达标,超过了原污水处理站处理后的水平,说明悬浮污泥过滤法污水处理工艺在呼一联具有可行性。三、现场试验情况从以上图表数据可得到:四、运行过程中的主要问题和解决措施4.1滤后出水静置后出现乳化现象
运行初期,根据初选的药剂配方进行加药,发现处理后的污水在放置一段时间后出现了透明程度降低、浑浊的现象(如图2),因此决定对药剂的投加种类、用量进行筛选。试验情况见表2。加药浓度(mg/L)滤后指标静置后透明程度净水剂絮凝剂助凝剂除油剂60400.90达标差60400.51.2达标差60300.51.0达标差50120.60.6达标差50600.50.6达标一般50600.60.6达标一般50550.60.6达标好50450.60.6达标好表2药剂调整数据表
四、运行过程中的主要问题和解决措施4.1滤后出水静置后出试验表明:处理后的污水静置透明程度降低与投加絮凝剂量有关,将絮凝剂的投加量控制在50mg/L左右最为适宜,可以减轻这种现象的发生(如图3)。
图2静置后出现浑浊现象
图3药剂调整后变化情况
四、运行过程中的主要问题和解决措施试验表明:处理后的污水静置透明程度降低与投加絮凝剂量有关,4、2SSF排泥流程改造
图41L污水可产生的污泥量为了计算每天排泥量,做了室内模拟实验,实验得出处理1L污水可产生4-8mL污泥(图4),处理量按500m3/d算,每天排泥量为2-4m3。这种污泥是由大量悬浮状絮体组成,吸附了原油和其他杂质,PH值7.5-8.0,含水为90%左右的胶体状物质。四、运行过程中的主要问题和解决措施目前排泥流程如下:
4、2SSF排泥流程改造图41L污水可产生的污泥量
随着SSF净化器的长期运行,污泥量越来越多,如果在污水池中不经过适当的处理而直接泵送到污水沉降罐,将会形成一个恶性循环,可能会污染联合站的整个系统及井口掺水,产生不可估计的影响。针对以上情况,建议利用呼一联现有设备对排泥流程进行改造。改造方案如下:四、运行过程中的主要问题和解决措施现有200m3的污水池可以起到污泥沉降的作用,四个液下泵可以先充当污泥泵,将底部污泥排至污泥脱水机,当液位下降后,此时又可充当污水泵,将上清液排至污水沉降罐。两个深水反冲洗、溢流池容量400m3,但反冲洗和溢流的水量却很少,可以将其中一个改造用于存放泥饼,然后定期装车外运,即使在上冻期池子也不会发生冻裂现象。这样只需增加一个污泥脱水机即可完成污泥的处理,减少了投资。随着SSF净化器的长期运行,污泥量越来越多,如果在4、3寻找合理经济加药量采取反复实践,不断摸索的方法,根据实际生产情况,选择了投加各种药剂的最佳质量浓度。试验情况见表3。试验表明:在污水处理效果达标和处理后静置水质不发生变化的情况下,最经济的加药量为:净水剂50mg/L、絮凝剂50mg/L、助凝剂0.6mg/L、除油剂停加。四、运行过程中的主要问题和解决措施表3经济加药量数据表4、3寻找合理经济加药量采取反复实践,不断摸索的方实际生产中加药量是通过调节加药泵的排量控制的,随着污水的来水量变化,加药泵排量也要变化。为了使操作工更方便、准确的控制加药量,结合实际生产推导出以下公式计算加药泵的排量:各种药剂的原始配比浓度为:净水剂:50kg/m3;絮凝剂:50kg/m3;助凝剂:1kg/m3;除油剂:1L/m3。药泵的额定排量为:净水剂加药泵:85L/H;絮凝剂、助凝剂、除油剂加药泵:50L/H。四、运行过程中的主要问题和解决措施4、4加药控制问题例如,在污水流量为25m3/H,净水剂加药泵排量可按上述
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