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文档简介

水电站#发电机组C级检修报告检修负责人:检修人员:#发电机组C级检修总结报告一、工程概述(一)设备参数水电站#发电机制造厂杭州力源发电机厂,型式SF20-44/6500,冷却方式风冷。容量25MV-A,额定电压10.5KV。海甸峡水电站#1水轮机制造厂杭州力源发电机厂,型式HL-J-330,转数136.5r/min。调速器:制造厂西安恒星,型式YWT-80O油压装置:制造厂武汉三联,型式HYZ-4.0O(二)检修概况1、停用日数:计划:年月日到年月日,共计do实际:年月日到年月日,共计do2、人工:计划:18人X10天X8小时工时。实际:17人X10天X8小时工时。3、检修费用:计划费用万元。实际发生万元。其中人工费万元,消耗性材料费万元,备品备件万元,工器具0万元,试验费用万元。二、简要文字总结(一)施工组织及安全管理(修前准备及检修过程、设备定置管理情况说明)本次机组C级检修所列项目参照检修导则所规定的机组C级检修标准项目,结合电站设备实际运行情况制定。本次检修分11个分部工程,24个单元工程,共计86项;开工前根据检修项目编制记录表单及质量验收表,在开工前由电站对记录表单及质量验收表进行审查,并组织对修工序进行学习。施工过程中按照计划工期进行控制,实行检修现场质量、安全分级负责,在施工过程中严格按照“个人无差错,班组无异常,电站无障碍”目标进行控制,检修工作中严格执行工作票、操作票制度和工序工艺卡,检修过程中未发生不安全事件。(二)检修质量管理本次检修成立由电站组成的检修组织机构,实施《检修文件包》,对施工管理、质量控制和监督、安全实行全面管理。机组检修质量管理实行班组、电站二级验收和质量评定管理,重大项目及改造项目按照三级验收要求进行,对机组检修质量进行评定,依据《水轮发电机组安装技术规范》《海甸峡电站检修规程》和生产厂家技术说明书要求及相关技术标准;此次检修项目质量验收评定全部为合格。(三)主要检修项目及缺陷处理1、本次检修主要进行了水轮机部分、发电机部分、调速器部分、电气一次部分及电气二次部分进行了清扫、检查及消缺处理。按照计划项目全面完成,其间共完成计划检修项目86项,消缺项目。2、共消除设备缺陷9项,其中消除已记录缺陷2项,检修中发现的缺陷7项。1)#3机组发电机后备保护通讯不通,检查发现装置内部插件接触不良,处理后通讯恢复;2)#3机组3#空冷冷风故障,检查测温电阻故障,更换后恢复正常;3)#3机组蜗壳检查中发现一个铁制梯子,取出蜗壳,消除了隐患;4)#3机组蜗壳进人门、尾水管进人门螺栓老化严重,此次全部更换,消除了隐患。5)#3机组压油装置组合阀安全阀检查中发现整定值发生变化(为4.3Mpa),现调整为1#为4.15Mpa,2#为4.05Mpa;6)#3机组调速器分段关闭装置滑块焊缝开裂,造成关机时间延长,重新补焊后,调速器关机时机调整为16.7S;7)#3机组压油装置1#、2#油泵连接法兰处存在渗油现象,经处理后消除渗油;8)#3机组发电机部分碳刷磨损严重,对5个碳刷进行了更换;9)#3机组2#整流柜励磁风机轴承磨损严重,进行了更换;(四)设备的重大改进内容及效果1、(五)遗留问题及整改措施无三、检修项目(一)水轮机部分主要对导水机构检查,对导叶端立面间隙、上下止漏环间隙测量,经检查上、下止漏环总间隙符合设计要求,导叶端立面间隙符合规范要求;对导叶汽蚀、转轮叶片汽蚀进行了检查,未见汽蚀情况。(二)发电机部分主要对定转子空气间隙测量检查,上部间隙最小值17.76mm,最大间隙20.80mm,平均间隙19.23mm;对发电机定、转子进行清扫并进行绝缘检查,测量转子绝缘电阻1GQ,转子直阻159.9MQ,定子整体吸收比为3.04,试验数据均符合规范要求。(三)调速器部分。调速器部分主要对调速器滤油器、紧急停机电磁阀及引导阀进行解体清洗,各部件动作灵活,实验正确;油压装置主要对对组合阀进行解体检查,对组合阀充压后进行参数调整,安全阀动作值#1油泵4.15MPa,#2油泵4.05MPa,符合定值要求;对集油槽管路及阀门进行整体检查,对渗漏点进行了处理;(四)电气一次部分电气一次部分主要对#1机组出口断路器及开关柜、1PT、2PT、3PT、10.5KV出口母线进行清扫检查,并进行预试,均符合规定。对#3机组励磁变进行清扫检查,螺丝端子紧固,并进行预试,均符合规定。(五)电气二次部分1、主要对发电机主保护及后备保护动作逻辑校验及保护定值进行核对,定值正确无误;并对继电器进行校验,均动作正确。2、对机组LCUA1进行清扫检查,对804电源插箱进行检查各插件正常。对LCUA2屏进行清扫检查,各装置均动作正常。3、对测温制动屏进行清扫检查,测温表计均校验合格。4、对励磁调节屏、灭磁屏、整流屏进行清扫检查,对调节器参数进行核对检查,中间继电器进行校验。5、对同期装置进行清扫检查,电源插件检查正常,同期装置精度参数符合要求。6、自动化元件检查中,对剪断销信号器、冷却水四通换向阀控制回路、冷却水电磁总阀控制回路,主令开关、冷却水示流信号器、振摆仪等装置进行检查校验,均满足规范要求。四、检修工作评价本次检修全面推行项目管理,严格按“质量、安全、进度、投资”控制检修工程,计划

检修项目全部完成,未发生安全、质量等事故,分部质量验收合格,整体项目评定为良好,机组可以正常投入运行。第一部分电气部分一)、电气一次部分(一)励磁变压器检修项目序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1变压器进行了清扫、擦拭合格无2变压器本体进行检查合格无3变压器高压侧电流互感器进行检查。二次接线进行紧固合格无4变压器低压侧电流互感器进行检查。二次接线进行检查紧固;合格无5变压器温度巡测仪进行清灰检查,紧固二次接线合格无6绝缘试验合格无6.1高压侧对地合格无6.2低压侧对地合格无6.3高压侧对低压侧合格无6.4铁芯对地合格无6.5高压侧电缆合格无(二)#1发电机检修项目及检修情况1、#1发电机出口母线检查序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1母线进行清扫,擦拭;合格无2所有母线绝缘子进行清灰检查合格无3对所有母线连接部分及绝缘子螺栓进行检查紧固合格无4母线上电流互感器进行检查清扫,二次接线进行紧固合格无5101甲刀闸检查检修合格无6101甲刀闸进行清扫合格无7对落地流互进行清扫,绝缘检查良好并紧固二次接线合格无2、发电机1YH,2YH,3YH检查序号检修(试验)项目检修结果发现和处理的问题检修人员1分别对1YH,2YH,3YH进行清扫卫生合格无2检查核对三个电压互感器的二次接线,并紧固二次接线及柜内端子排接线合格无3对三个电压互感器各小车进行了检查合格无(三)检修结论1、检修结果:对所有检修、试验设备均进行了检修检查及卫生清扫。所检修设备符合检修工艺、规程要求,电气预防性试验达到国家规范标准,具备正常投运条件。详细试验数据见报告附件。

2、遗留问题和防范措施:无遗留问题。3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。4、验收人员:二)、电气二次部分(一)水轮发电机组自动化元件序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1机组测温1.1仪表LCU到测温端子盒检查测温线绝缘良好(阻值500MQ),线路通断良好,仪表显示正常。无1.2端子盒带测温电阻检查测温线绝缘良好(阻值500MQ),线路通断良好,测温电阻阻值在正常范围内无1.3风洞内测温电阻检查均正常无1.4测温制动屏温度仪仪表显示正确无2机组轴电流2.1轴电流互感器清扫擦拭及二次回路检查合格。无3碳刷及刷窝,集电环,励磁引线检查3.1碳刷检查检查正常对5个磨损严重碳刷进行了更换3.2刷窝检查检查正常无3.3集电环检查完好无3.5励磁引线检查正常无4导叶臂错位信号4.1微动开关检查正常无4.2各连线检查已进行核对检查无4.3信号检查正确无5机组制动5.1风闸信号回路的检查并测绝缘回路信号正常,绝缘良好无5.2风闸行程开关的检查正常无5.3风闸制动自动化系统风闸现地远方操作正常无6自动化及二次部分接线的校对6.1测温探头至LCUA2柜及测温制动屏信号点正确无6.2信号电源的检查装置电源正常,无误接现象。无

7机组冷却水7.1冷却水电磁阀正常无7.2示流信号计完好,正常无7.3冷却水电磁阀现地、远方试验正常无8端子盒和旁柜检查8.1测温制动屏全面清扫干净无8.2上机架端子盒正常进行清扫,瑞子紧固,接线核对8.3风洞端子盒正常进行清扫,瑞子紧固,接线核对8.4水轮机层端子盒正常进行清扫,瑞子紧固,接线核对9油位检测元件9.1上导,下导,水导油位计检查定位,接线及信号正确无10转速装置10.1齿盘测速装置定位及接线正确无10.2信号回路检查回路正确无10.3机械测速装置定位及接线正确无11接力器锁定自动化系统11.1接力器位置信号检查正确11.2接力器锁定自动化检查远方,现地操作正确无12机组自动化系统动态试验12.1机组自动化元件开停机试验开停机工作正常无12.2机组自动化开停机流程试验开停机流程正确无12.3机组测温元件及仪表显示正确无1、检修结果:对所有检修自动化设备均进行了卫生清扫,试验合格,达到国家规范标准,具备正常投运条件。2、遗留问题和防范措施:无3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。4、验收人员:(二)励磁系统序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1励磁调节柜1.1励磁调节柜清扫清扫柜体顶部及柜门空气过滤器的灰尘,清除装置内各元器件无

1.2检查励磁调节柜接线各接线端子接线正确,牢固无1.3检查各插拔元件各元器件无松动,变色,紧固完好无1.4检查柜内各元器件元件本体无变色,接线无松动,紧固完好无2励磁功率柜2.1励磁功率柜清扫清扫柜体顶部风机及柜门通风口的灰尘,擦拭柜内设备灰尘无2.2励磁功率柜接线接线无松动,对端子接线紧固检查,接线正确端子紧固2.3检查柜内各元器件元件本体无变色,接线无松动,紧固良好无2.4检查功率柜交直流刀闸动静触头接触良好无3灭磁开关柜3.1灭磁开关柜清扫清扫柜顶柜体及柜门通风口,擦拭柜内设备灰尘无3.2检查灭磁开关灭磁开关动作可靠正确.无3.3检查分合闸继电器正常无3.4检查直流接触器检查动合动断接点,手动分合操作,触点接触良好无3.5检查柜内其它各元器件元件本体无变色,接线无松动,紧固良好无3.6检查灭磁柜接线各接线端子接线正确,牢固端子紧固,1、检修结果:对柜体及柜内各元器件均进行清扫检查及端子紧固,具备正常投运条件。2、遗留问题和防范措施:无3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。4、验收人员:(三)调速器及油压装置序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1调速器1.1调速器电气柜的清扫调速器内的I/O模块及其它各元器件和主令开关的清扫,已清洁。无1.2检查继电器无松动,能可靠动作无1.3检查驱动器无松动,接线正确完好对驱动器接线进行检查和紧固1.4检查I/O模块无松动,接线正确对I/O模块接线进行检查和紧固1.5检查电机反馈接线正确,电压正常对小反馈接线进行检查和紧固1.6导叶反馈检查调整反馈电压正常无

1.7检查锁定接线正确,能可靠动作对锁定接线进行检查和紧固1.8检查调速器接线无松动,对端子排接线进行二次回路检查,接线正确对端子紧固处理,2油压装置2.1油压装置柜的清扫油压装置柜体及柜内各兀器件已清扫干净无2.2检查油压装置接线无松动,对端子排接线进行二次回路检查,接线正确对端子紧固处理2.3油压装置二次回路检查控制正常,接线无松动无2.4各压力开关及油压表定值校核正确,停泵4.0MPa,启主泵为3.7MPa,由停泵返回值控制,启备泵3.6MPa,事故低油压3.1MPa无2.5检查PLC无松动,PLC电源及各I/O模块接线正确无2.6检查继电器无松动,接触良好无2.7检查各信号灯显示正确无2.8检查漏油箱漏油泵现地及油压控制柜能自动启停,运行及停止信号灯指示正常无1、检修结果:所有设备均进行卫生清扫,静态试验合格,达到国家标准,具备正常投运条件。2、遗留问题和防范措施:无。3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。4、验收人员:(四)监控系统序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现的问题检修人员1LCUA1柜检修报告1.1柜内端子排的清扫,检查清扫干净,端于紧固无1.2柜外部接线与柜内配线检查清扫清扫干净无1.3更换柜内线号套,对照图纸编号更换完毕无1.4主控及I/O模件的清扫和检查清扫干净,装置良好无1.5GER-500微机自动准同期装置清扫和检查清扫干净,装置良好无1.6触摸屏的清扫和检查清扫干净,装置良好无1.7804电源插箱清扫和检查清扫干净,装置良无

好1.8DEP-765N通讯管理装置清扫检查清扫干净,装置良好无1.9开出继电器检查清扫干净,装置良好无2LCUA2柜检修报告2.1柜内端子排的清扫,检查清扫干净,端子紧固无2.2柜外部接线与柜内配线检查清扫清扫干净无2.3更换柜内线号套,对照图纸编号更换完毕无2.4GER-600温度巡检装置清扫和检查电源模件工作不可罪无1、检修结果:所有设备均进行卫生清扫,电气试验合格,达到国家标准,具备正常投运条件。2、遗留问题和防范措施:无。3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。4、验收人员:第二部分机械部分-)、水轮机部分(一)水导轴承检查序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1振摆仪测头调整与主轴间距为2〜2.5mm无2间隙测量单边间隙为0.05〜0.45mm无3水导取油样化验油质符合GB11120-1989无4水导轴承加油正常无5测温电阻检查正常无6测温回路检查接线正确无(二)导水机构检查序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1顶盖清扫无积水、泥污无2调速环清扫调速环压板无磨损,连接紧固;清洁;无3拐臂检查拐臂无裂纹、变形,导叶挡块齐全;无4接力器检查无渗漏无(三)转轮室检查序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1蜗壳清扫清洁无2转轮汽蚀检查无明显汽蚀无3转轮上、下止漏环间隙测量上止漏环单边间隙在1.05~1.70mm之间,下止漏环无

间隙在0.75〜1.95mm4导叶间隙测量端面间隙为总间隙的50%,立面间隙用0.05mm塞尺检查不能通过,间隙的长度不超过导叶总长的25%;无5导叶汽蚀检查无明显汽蚀无(四)检修结论1、检修结果:对所有检修、试验设备均进行了检修检查及卫生清扫。所检修设备符合检修工艺、规程要求,具备正常投运条件。2、遗留问题和防范措施:无遗留问题。3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。4、验收人员:二)、发电机部分(一)定转子检查序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1定转子风洞检查清洁无2定转子、机架及螺栓焊缝检查结构焊接与螺母点焊无开缝无3定子线棒端部绑线检查绑线牢固无松动无4转子引线绝缘检查无过热膨胀、无破损无5阻尼环连接片检查接头接触面用0.05mm塞尺检查,塞入深度不、超过5mm无6空气隙测量上部间隙最小值15.1mm,最大间隙18.59mm,平均间隙16.90mm;无(二)制动系统序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1制动系统管路检查无漏气、漏油无2制动器清扫制动环表面无毛刺,螺杆头与磁轭键均未突出制动环表面;制动器无油污、粉尘无3制动闸间隙测量间隙偏差在设计值的土20%范围内;闸板磨损厚度小于1mm无4制动器行程开关检查行程开关动作灵活、可靠无5制动器动作试验制动器动作灵活,无(三)冷却系统序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1空冷器检查无渗漏无2空冷器管路、阀门阀门操作灵活,无渗漏,无

检查3冷却水管路、阀门检查阀门操作灵活,无渗漏,无4空冷器通水试验无渗漏无(四)上、下导轴承序号检修(试验)项目检修(试验)结果发现和处理的问题检修人员1上导轴承1.1油样化验油质符合GB11120-1989无1.2瓦面检查1.3绝缘测量1.4间隙测量1.5测温回路检查接线正确无1.6测温电阻检查正常无1.7上导注油符合要求无2下导轴承2.1油样化验油质符合GB11120-1989无2.2测温回路检查接线正确无2.3测温电阻检查接线正确无2.4下导轴承油盆底板渗油处理无漏油无2.5下导注油符合要求无(五)检修结论1、检修结果:对所有检修、试验设备均进行了检修检查及卫生清扫。所检修设备符合检修工艺、规程要求,具备正常投运条件。2、遗留问题和防范措施:无遗留问题。3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投

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