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对球磨机主轴承烧轴瓦原因及改进方法探讨朱目成,张强。曹剑。夏静波西南科技大学制造科学与工程学院绵阳6210020引言在中低速重载机器和大量工程机械中,轴承破坏直是个极难处理问,尤其是磨机主轴承烧瓦己成为各水泥厂球磨机灾难性事故。针对对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第1页这问,笔者对现有球磨机主轴承烧瓦原因进行分析,并提出改进方法及办法。1球磨机主轴承现实状况球磨机主轴承般采取120短瓦,油圈带油润或180球面刮油板润滑。因为磨机转速低所以由动压润滑形成油膜很薄,达不到液体摩擦润滑,而是半液体摩擦状态,这对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第2页样不但易于擦伤轴衬,缩短轴树夺命。而且增加磨机传动功率消耗,使起动也较闲难。球磨机主轴承烧瓦是常重大故障之,管磨机烧瓦则愈加严重,几乎全部水泥厂磨机都发生过烧瓦事故,有不少水泥厂磨机,其主轴承烧瓦十分频繁,己给正常生产造成定对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第3页威胁。所以,有些人说磨机主轴承烧瓦己成为水泥厂灾难性事故。从下面例证不难看出主轴承烧瓦危害。河南七里岗水泥厂700新型干法生产线,采取台。27+1.8悬臂烘干仓生料磨,两台令2.4121水泥磨和台令22父4.4煤磨,在试生产期间都发对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第4页生过轴瓦发烧和烧瓦事故。尤其是两台水泥磨,6,装球时轴瓦就开始发烧并烧瓦,严重时还会造成翻瓦事故,将142止挡螺钉顶断,在不到个月时间内,就发生次翻瓦事故,其中有次还险些造成磨机掉落,后果不堪构想。这些事故给该厂造成了很大经济损失。北对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第5页京密云县第水泥厂有两台妗义父确管磨机主轴承烧瓦己严重影响该厂正常生产使工厂处厂被动局面。黎姻水灿旧闪乜,知水泥磨烧瓦频繁使试化产侦无法进行,磨机主轴承烧瓦处理起来十分麻烦,快需要57班,慢需要10个班才可修复,而每个班需要钳工23人。对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第6页起市2人。人力工34人,人力财力消费较大。磨机主轴承旦烧瓦,将大在地缩短其使用寿命。因为,现行磨机主轴承轴衬是层巴氏合金,每次烧瓦大都要损失掉0.40.7厚巴氏合金层,而在正常运转情况下,巴氏合金层每年磨损厚度为0.130.15,不难对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第7页计算出,主轴承每次烧瓦,将缩短35年使用寿命。显然,尽快处理磨机主轴承烧瓦问,找出其产生原因就有很主要现实意义和重大经济意义。2主轴承烧瓦主要原因在般正常维护条件下。磨机主轴承烧瓦大都发生在起动阶段。其主要原闪有2.1筒体弯曲变对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第8页形当磨机筒体内装好衬板和研磨体品简体便产生个较大挠度,使两端中空轴翘起来,此时,中空轴与筒体端面产生较大垂直度误差,加上筒体本身变形,就会使轴瓦瓦面受力非常不均,相关现场考证,此时受力集中在靠筒体侧个环形条带上,1所,因为接触面积对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第9页减小,压力急剧增加,润滑油就更难进入接触区,最终造成靠筒体侧瓦烧瓦。2.2球形瓦摆动不灵活为使瓦面与轴颈均匀接触,载荷均布,所以在主轴承设计时大都采取球形瓦结构,这种球形瓦结构能随中空轴转动而作对应多维摆动。但实际运转时却不轻易确保其运对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第10页转灵活,主要原因是接触面太大,妨碍球面摆灵活;是轴承座凹球面沟槽,妨碍球形瓦摆灵活。所以,因为球形瓦摆动不灵活。造成受力不均。使部出观烧瓦2.3中空轴变形中空轴实际上是个厚壁圆筒,工作时因载荷而产生弹性变形,另外,因为磨机运转段时间后温度对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第11页要升高。中空轴还要发4热变形,弹性变形使中空轴轴颈。士椭形;热变形使其直径增大,其结果方面使轴颈与轴瓦之间接触面积发生周期改变。即接触应力出现周期改变。方面使轴颈与轴瓦之间间隙减小,对存放油及润滑不利。中空轴变形是主轴承烧瓦个较为主要对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第12页原因之。2.4刮瓦不妥刮1轴承,把拟木是雨接触1棚成了点接触,其主要初法可能足使在凹坑内能储存点润滑油。供润滑之用。其实,近代润滑理论己经明润滑主要是油膜作用,而形成油膜必须要有楔形间隙,凹坑内润滑油不能帮助油膜形成,而接触点能划对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第13页破油膜对润滑不利。可,刮瓦不妥也可能是主轴承烧瓦个原因。3改进方法与,议从以上分析能够看出,因为筒体弯曲变形球形瓦摆不灵活中空轴变形刮瓦不妥等原因,最终使轴轴颈与轴瓦摩擦,大,近而温度升高造成烧成。为预防轴瓦烧损,可采取以下方法3.对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第14页改变轴瓦温度测位置现有磨机大多有温度监控报警装置,但其轴瓦温度测点安装在轴瓦鹎金层下方铸铁件内,测点距舆金底层约50.显然,因为测温点温度差也越大,测点距钨金底层50远时,其测试温度不能准确反应轴颈与轴瓦之间真实温度,比如当测试温对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第15页度是50时,轴颈与轴瓦之间真实温度可能是6,或以上,轴瓦势必发生烧损。其改进方法就是将测温点安排在轴瓦承载区钨金层内,2,经试验其测温准确,当温度升高到报警温度时,停磨检验,未发觉烧瓦现象。2轴瓦测,点3.2改进轴瓦刮瓦工艺在液体润滑对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第16页状态时,轴瓦钨金层与轴颈之间必有层油膜承载,其油膜承载能力取决于油膜厚投及稳心性,这就竖求修刮轴伽艺视量要高。常刮点1潘合方式。然保晒自瓦与轴颈,每25面积有3点以上,但点受球磨贿动早期龄影昧部分磨合点要磨。改进刮瓦工艺采取刮点与对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第17页拉交叉钭线槽相结合方式,这将有利于轴瓦油膜稳定形成。需要注意是,钭线槽应控制在承载区0,度范围内,深度小于轴向钭线起始点应距轴端面5,以上,以防止油从钭线槽直接溢出。3.3改进轴承设计结构从前述烧瓦原因能够看出大都还是因为轴承结对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第18页构设计所带来。为此,我们认为经过下面办法能够改进磨机主轴承润滑条件,从而降低烧瓦现象发生。在轴承结构设计上,应考虑在中低速情况下就易于形成动压油膜结构形式。关于轴承适当考虑增大主轴承部件刚度,以减小其变形,并考虑热变形可能带对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第19页来尺寸改变影响。3.4改进润滑方式条件允许情况下,采取固体润滑剂润滑方式,以减小其摩擦与磨损,34从而减小发烧,可防止轴1烧损。采取固体液体润滑剂混合润滑方式,即磨机开磨时,般物料需要预热,磨机运转速度慢,此时,七轴承依靠轴瓦面叫体对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第20页润滑齐1产生叫体润泔脱进行润滑磨烧损,4结束语经过对国内几个水泥厂调研,我们对磨机主轴承工作中出现烧瓦现象进行了原因上分析,提出了改进方法及办法,经某厂试验,证实我们提出改进方法是可行。1夏静波等编。机械设备润滑原理与应用叫。成对球磨机主轴承烧轴瓦的原因及改进方法的探讨第21页都电子科技大学出版社,19932温诗铸著。摩擦学

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