石灰窑不正常现象及处理方法_第1页
石灰窑不正常现象及处理方法_第2页
石灰窑不正常现象及处理方法_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、石灰窑不正常现象及处理方法序号异常现象发生原因处理方法1煅烧区上移由于燃料粒度较小或卸灰量少,通风量大引起的。其具体表现是窑顶温度高,出灰温度低,有时生烧石灰较多。更换大块燃料,略增窑料配比,增加卸灰量,减少送风量。在处理过程中,要注意窑温的变化,防止处理过头,反而发生下移现象。2煅烧区下移由于卸灰量多,风量不足,或燃料粒度过大引起的。其具体表现是灰温高,窑顶温度下降。卸减少灰量,适当增加送风量。更换粒度较小的燃料。在处理过程中,同样要注意窑温的变化,否则又会上移。3煅烧区伸长燃料与石灰石混合不匀,石块和燃料中细末较多,布料时发生物料分聚现象。具体表现为烟道气与出灰温度均高,生烧石灰增多。设法

2、减少石灰石和燃料中的细末,暂时少出灰,并降低石层高度。4煅烧区缩短燃料不足,此时生烧石灰数量增多,窑气温度下降。增加窑料配比,及时投料和出灰。5窑气含尘量大洗水脏,洗水量小,抽力大,洗涤塔内旋流板腐蚀脱落,石灰石和燃料中夹带的细末多,煤焦油含量高。清理洗水池,更换洗水,增大洗水量,减小抽力,修补洗涤塔内的旋流板,消除石灰石和燃料中的细末,降低燃料的焦油含量。6窑气含量突然下降管道发生堵塞或密封不严,窑顶密封不严,洗水量过大,鼓风量减少或停止鼓风。疏通管道,检查并加强管道和窑顶的密封性能,减少洗水量,开启风机并调至正常鼓风量。7烘窑与开窑在窑底垫小块石灰石,高约3-4米,上面加硬木柴3-4米,软

3、木柴约500公斤,及刨花等引火物适量,并浇上废油。然后用废油布点燃,自窑顶投下,当烟道冒出浓烟时,表示木柴已经燃烧,然后视燃烧情况每小时添加适量的硬木柴,若火势不旺,可送入少量的风,这样维持一个班,以后几次投硬木柴的同时,分次投入焦炭约二吨为底火。接下来就可以投混合料,开始少量,并用高配比(100:20)。随时检查料面要均匀见红,否则,要增加风量。以后投料量要逐渐增加,燃料比例要逐渐降低,料面也不一定要见红。24小时后开始卸垫底石和卸灰。开始少量,以后逐渐增加,随着投料量的增加,料面也逐渐升高,约经3-4天的时间即可转入正常生产。8小修及短时期停窑石灰窑通常4-6年大修一次,初次而外都叫做小修或短时期停窑其具体步骤如下:a、停窑前8小时开始增加窑料配比,根据停窑时间长短决定,一般平时增加2-4。b、逐渐减少风量,并于停窑前3小时停止送风,同时逐渐减少出灰量。c、石灰窑的石层高度比平时略有降低。d、关

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论