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文档简介
1、第 铁路制梁场高性能砼泵送施工堵管问题研究论文导读:某铁路交通工程设计时速为300km/h,客运专线提出了采用高性能砼(HingPerformanceConcrete,HPC)的要求,高性能砼的指标除了砼强度外,增加了结构耐久性指标。下面针对试生产泵送施工中经常发生的堵管现象,探讨了应对措施。C50高性能砼不同于普通商品砼,粘度大,泵送摩阻力大,制梁场预制箱梁砼最远泵送直线距离达到296m,换算水平距离450m,一般的砼泵出口压力低,不适宜C50高性能砼如此长距离的泵送,易造成堵管。应对措施:遵循以下原则科学布管:管路布置应按最短距离、最少弯头和最大弯头的原则来铺设,以减小泵送阻力,减少堵管的
2、可能性。关键词:铁路制梁场,高性能砼,泵送,堵管,措施 某铁路交通工程设计时速为300km/h,客运专线提出了采用高性能砼(HingPerformanceConcrete,HPC)的要求,高性能砼的指标除了砼强度外,增加了结构耐久性指标。下面针对试生产泵送施工中经常发生的堵管现象,探讨了应对措施。 一、设备导致堵管的原因及措施 1、砼泵选型不当引起堵管 C50高性能砼不同于普通商品砼,粘度大,泵送摩阻力大,制梁场预制箱梁砼最远泵送直线距离达到296m,换算水平距离450m,一般的砼泵出口压力低,不适宜C50高性能砼如此长距离的泵送,易造成堵管。 应对措施:根据砼种类、品质、配管计划和箱梁砼浇筑
3、工艺要求,选用与泵送C50高性能砼特殊要求相适应的高速铁路制梁专用泵。制梁场正式生产选用了飞翼公司生产的HBT900.18.200S砼泵代替之前试生产使用的某国内知名厂商生产的砼泵。该砼泵采用双电机、双主泵,功率大、泵送压力大、管道采用加强型密封,对高标号、高性能、耐久性砼大排量输出工况尤为适用,其最大理论输送量(高压)60m3/h,最大理论输送距离(高压)垂直/水平:350m/1700m,出口压力(高压)18MPa。 2、布管不合理引起堵管 布管不正确,很容易导致堵管。 应对措施:遵循以下原则科学布管:管路布置应按最短距离、最少弯头和最大弯头的原则来铺设,以减小泵送阻力,减少堵管的可能性。在
4、同一条管线中,应采用相同管径的砼输送管。同时采用新旧管段时,应将新管布置在泵送压力较大处。泵送管路起始水平管段长度应不小于15m。除出口处可采用软管外,管路的其它部位均不得采用软管。垂直向上配管时,地面水平管长度不宜小于垂直管长度的1/4,且不宜小于15m。倾斜向下配管时,应在斜管上端设排气阀。 3、局部漏浆引起堵管 局部漏浆将导致砼的流动性能丧失和泵送压力损失,易造成堵管。 应对措施:因砼泵眼镜板和切割环磨损严重导致二者间间隙过大而漏浆,应调整眼镜板和切割环之间的间隙,使小于0.2mm,若已无法调整,应更换磨损件。因砼活塞磨损严重导致漏浆,操作人员应注意观察水箱中的水是否浑浊,有无砂浆,一旦
5、发现水已浑浊或水中有砂浆,表明砼活塞已经磨损,此时应及时更换活塞。砼输送缸磨损严重导致漏浆,操作人员应注意观察,若每次更换活塞后,水箱中的水很快就变浑浊,而活塞是好的,则表明输送缸已磨损,此时应更换输送缸。因输送管道接头密封不严,管卡松动或密封圈损坏而漏浆,应及时紧固管卡或更换密封圈。 二、操作导致堵管的原因及措施 砼泵的操作是一项技术性较强的工作,在生产中,常由于误操作造成堵管。 应对措施:操作人员应熟悉砼泵的操作程序和操作要领,针对铁路客运专线制梁场泵送C50高性能砼,砼泵应置于高压状态,采用高压泵送。砼泵启动后,应先泵送适量水以湿润砼泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与砼接触部位。开始泵
6、送时,砼泵应处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。泵送速度,应先慢后快,逐步加速,待各系统运转顺利后,方可以正常速度进行泵送。泵送过程中,料位应保持在搅拌轴以上,以免吸入空气,导致堵管。泵送施工中操作人员应时刻注意观察泵送压力表的读数,一旦发现压力表读数突然增大,应立即反泵2-3个行程,再正泵,即可排除堵塞。若多次反泵、正泵操作,仍未排除堵塞,表明已经堵管,应及时拆管清洗。当发现进入料斗的砼有分离倾向时,要暂停泵送,待搅拌均匀后再泵送。若骨料分离比较严重,应将分离的骨料清除或另加砂浆,必要时可打开卸料板把斗内的料全部排除。停泵时间超过15min,应每隔45min开泵一次,使泵机进行正、反转,同时开
7、动料斗搅拌器,防止料斗内砼离析。如停泵时间超过45min,应将管中砼清除,并用压力水或其它方法冲洗管内残留的砼。每次泵送完毕应将输送管道清洗干净,否则会造成下一次泵送时堵管。当发现输送管道被堵塞时,采取下列方法排除:a重复进行反泵和正泵,逐步吸出砼至料斗中,重新搅拌后再泵送;b用木锤敲击等方法,查明堵塞部位,将砼击松后,重复进行反泵和正泵,排除堵塞;c当a、b方法无效时,应在砼卸压后,拆除堵塞部位的输送管,排除砼堵塞物后,方可接管。重新泵送前,应先排除管内空气后,方可拧紧接头。 三、砼方面导致堵管的原因及措施 1、砼或砂浆离析引起堵管 砼或砂浆遇水易离析,造成有时在泵送砂浆或泵送完毕清洗管道时
8、发生堵管现象。 应对措施:泵送前用水湿润管道,泵送砂浆前,放入一海绵球或海绵柱,将砂浆与水分开。泵送完毕清洗管道时,也要放入一海绵球或海绵柱,将水与砼分开。 2、砼坍落度过大或过小引起堵管 砼坍落度的大小直接反映了砼流动性的好坏,砼的输送阻力随着坍落度的增加而减小。坍落度过小,会增大输送压力,加剧设备磨损,导致堵管。坍落度过大,高压下砼易离析而造成堵管。 应对措施:砼的搅拌机出机坍落度控制在200220mm范围内,入模坍落度控制在160180mm。 3、水泥用量过少或过多引起堵管 水泥在泵送砼中,起胶结作用和润滑作用,缺少水泥或在泵送中漏浆,都会发生堵管,因此,水泥用量要适当。若水泥量不足,水
9、泥浆不能包容砼骨料的全部表面,砼在泵送时会产生很大阻力。这种砼的保水性很差,容易泌水和离析,在泵送时易发生堵塞。若水泥用量过大,会使砼增大粘性,也会增加输送阻力,而且对砼的质量也有影响。 应对措施:根据施工配合比设计确定最适宜的水泥用量。 4、粗骨料级配不合理引起堵管 粗骨料级配存在一个最佳值,合理确定骨料级配,对提高砼的泵送性能和预防堵管至关重要,粗骨料的最大粒径对砼的泵送也有影响。 应对措施:粗骨料采用二级级配,粒径510mm碎石与粒径1020mm碎石质量之比为(3545)%:(5565)%,根据施工配合比设计确定最佳值。 粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋的砼保护层厚度的2/3,且不得超过
10、钢筋最小间距的3/4,针对C50砼,其最大公称粒径不应大于25mm。 5、砂浆量太少或配合比不合适引起堵管 首次泵送时,搅拌主机、料斗、管道等都要吸收一部分砂浆,如果砂浆用量太少,将导致部分输送管道没有得到润滑,从而导致堵管。砂浆的配合比也很关键,水泥用量太少也会造成堵管。 应对措施:泵送前计算好砂浆的用量,每200m管道约需0.5m3砂浆,搅拌主机、料斗等约需0.2m3的砂浆,砂浆配合比同泵送砼配合比。 6、外加剂的选用不合理引起堵管 选用不合适的外加剂将使砼的可泵性和流动性变差,导致堵管。 应对措施:宜采用减水率高、坍落度损失小、适量引气,能明显提高砼耐久性且质量稳定的外加剂产品。外加剂与水泥之间应有良好的相容性。聚羧酸盐系外加剂性能优良,是首选的外加剂产品。根据施工配合比设计,制梁场选用了江苏博特新材料有限公司生产的JM-PCA(I)型聚羧酸盐高效减水剂,能有效提高砼的泵送性能。 四、环境导致堵管的原因及措施 施工环境气温变化,引起砼性能改变,造成堵管。 应对措施:炎热夏季施工,在管路上覆盖麻袋或草垫,并用冷水浇湿,防止高
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