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1、Word文档 氯碱-聚氯乙烯生产盐酸及氯化氢工段安全操作及事故预防-2 1合成炉火焰变色 产生缘由,合成炉正常火焰颜色为青白色,除此之外均为不正常的火焰,即进炉的氯气、氢气配比不当造成,若火焰发黄、发红即进炉氯气量增多。 预防措施:严格掌握氯气、氢气配比。 2合成炉看火视镜发黑,看不清 产生缘由:看火视镜发黑、看不清会严峻影响操的视线,乃至影响进炉氯气、氢气配比的掌握造成视镜看不清缘由是氢气长时闽过量,或视镜处漏入空气。 预防措施:适度削减进炉氯气量或补漏。 3合成炉火焰微红,摇摆不稳定 产生缘由:火焰颜色突然微红(非经过黄色转红色),火焰晃动说明输氢有问题,氢气纯度突然降低,这是非常危急的,

2、时间一长,炉顶防爆膜爆破不行避开。 预防措施:马上通知电解检查,若一时不能处理好,只能紧急停车。 4合成炉出口压力渐增或突然增高 产生缘由: (1)进炉的氯气、氢气量增加,这会使合成炉出口压力上升,由于氯化氢流量增加,此系正常的炉压上升,直至满负荷生产,炉压达到极大值; (2)出酸系统不畅,比如氯化氢冷却器出酸(冷凝盐酸)不畅,首先想到冷凝酸阀可能未开,其次可能出酸口被异物堵塞。又比如膜式汲取塔出酸阀未开,或塔堰处有阻(气体不能汲取掉,阻力增加); (3)尾气鼓风机故障或出口处积水; (4)空气冷却导管或石墨块式冷却器顶部有二氯化铁或三氯化铁堵塞; (5)石墨冷冻塔盐水温度过低,冷凝酸结冰,造

3、成氯化氢气体通过困难; (6)纳氏泵跳闸或泵抽气不足,此举使炉压突然上升; (7)合成炉去氯化氢冷冻总管结酸。 一般说,炉子出口压力突然增高危急较大,甚至会造成炉子突然火焰熄灭,防爆膜爆破。对操来说,会有措手不及的感觉,往往来不及调整流量就发生炉火熄灭了,具有较大的突发性,所以需要有高度的重视才能处理好。 预防措施: (1)快速清理出酸系统,确保其畅通,若是冷却器或汲取塔冷却水漏入气相的话,排液会增加,而且冷却水汲取了氯化氢气体,因而使排液温度上升,确保出酸畅通,更为重要; (2)紧急减小进炉的氯、氢气流量,以“小火”维持,快速排解鼓风机故障或积液; (3)清除空气冷却导管及冷却器顶部的铁氯化

4、物; (4)冷冻盐水温度上升; (5)调开纳氏泵,增加泵的抽送气量或紧急削减进合成炉的气量; (6)放掉总管中冷凝积酸; (7)最为重要的是提高操技术素养,提高应变力量,一旦发觉炉压突然上升;马上紧急减量,以争得处理故障的时间。 5氯气压力突然上升 产生缘由:主要是氯气透平机出口管网氯气不平衡或液氯尾气夹带液体氯冲出,使尾气缓冲器结霜,液体氯在 预防措施:液氯尾气阀门不能开启过大,否则易在尾气中夹带液氯,原料氯气稳压装置是否失灵,需常常检查;通知调度或值班主任紧急降低电槽负荷;紧急削减进炉氯气量,以“小火”维持生产,等其氯压降低后,再增加进炉氯气。 6点炉时,炉子发生爆鸣 产生缘由:炉子点火时

5、发生爆鸣,是由于炉子内有剩余氢气所致,这很可能是进炉的氢气阀泄漏(更可能未关)。这是相当危急的,炉内有氢,一旦遇火就会发生爆炸。 预防措施:在点炉前,仔细检查进氢阀门是否关严,发生关不严的阀门赐予更换,也可以分析炉内含氢量。 7氯化氢纯度不高 产生缘由:氢气过量较多,这是氯氢配比未掌握好的原因;l原料氯气纯度低,这是管网系统(尤其是电槽及其出口有空气漏入)有泄漏。或液氯尾气混入原氯,氯化氢纯度低,造成氯乙烯合成得率降低,是得不偿失的。 预防措施:增加操责任感,仔细掌握好氯氢配比,提高纯度;提高氯气纯度,使合成得率提高。 8盐酸浓度不合格 合成盐酸浓度通常应保持在 产生缘由:汲取水加得太多,这是

6、操作不当造成的,汲取水加得太多使盐酸浓度冲淡,进汲取塔稀酸浓度也太淡(从稀酸温度低可以看出,对于绝热汲取来说,此温度高,表示稀酸浓度高)。冷却塔或汲取塔冷却水进入气相(发生石墨管漏),冲淡了成品浓度。膜式汲取塔分液管根部裂缝,使汲取水走短路,而不是一个水平面上进分液管,分液不匀称,使气体走短骼,致使浓度不合格。另外分液管不水平,也会发生上述现象。汲取水温度较或冷却水温度较高,对于尾部采纳绝热汲取方式来说,汲取水温度较高,氯化氢在水溶解度就小。 而进入膜式塔中稀酸温度就更高,对汲取传质是不利的。尾气塔的气相进口挡液器裂开,造成稀酸直接经进气管到膜式塔下封头,而不经汲取就排出膜式塔,使浓度很低。

7、预防措施:严格掌握稀酸温度,削减汲取水流量,掌握适度;处理石墨管泄漏; 分液管重新粘接,校正水平;降低汲取水温;检修挡液器。 9尾气排空冒白烟 产生缘由:汲取量太少,造成部分氯化氢气体未经汲取就排空;膜式汲取塔汲取效果差,要检查分液管;炉子流量增加,而汲取水未准时跟上;尾部塔分液盘布水不匀,使部分气体走短管。 预防措施:增加汲取水量;检查膜式汲取塔分液管;尾部塔分液盘检查,校正水平。 10合成炉防爆膜爆破 产生缘由:停炉日寸爆破,炉内剩余氢气较多未置换掉;生产过程中爆破,主要是防爆膜使用时间长,或炉压突高,气体倒压所致;点炉时爆破,主要是进炉阀漏入氢气,炉内含氢达到爆炸极限。 预防措施:停炉时

8、,氯氢一起切断,切莫先断氯、后断氢,并准时用风机抽空;定期更换防爆膜,发生倒压准时削减进炉氯、氢气量;点炉前仔细检查氢系统阀门,发觉泄漏准时更换。 11水冷却合成炉漏水 产生缘由:水冷却合成炉发生漏水,主要是泄漏处受到高温湿氯化氢腐蚀。主要腐蚀是氢气中含水量较多,炉温掌握过低,般在 预防措施:氢气脱水干燥;炉温最低处掌握在108 12.石墨冷冻塔冷凝酸增多 产生缘由:石墨冷冻塔内石墨管断裂,盐水进入冷凝酸,使之增多。 预防措施:停车、停送盐水、查漏、堵漏。 13氯化氢含水分偏高 (1)必需严格根据操作规程来做好开车的预备工作,尤其是要检查进炉系统的氯气、氢 气阀门、旋塞是否严闭。 (2)在点火作业前肯定要取合成炉内气体样品分析,分析合格后才能点火。 产生缘由:盐水温度掌握太高,酸零捕集器氟砖;J玻璃棉失效。 预防措施:降低盐水温度,更换新的玻璃棉。 14纳氏泵故障 (1)纳氏泵漏酸漏气 产生缘由:泵出口压力过高,机械密封断酸或端面粗糙拉毛。 预防措施;限压掌握,不让泵出口压力超过额定压力;调新泵并调整酸量更换端面。 (2)纳氏泵壳或连轴结

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