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文档简介

1、提高外墙内保温施工质量B4项目部QC小组 发布人:1.工程概况 天御城B4工程概况 建设单位施工总承包设计单位工程面积22913.75勘察单位结构层次框架、框剪结构监理单位合同工期2013.5.172015.4.30监督单位质量目标市优工程2.小组成员概况小组概况小组名称名筑建工集团天御城成立时间2014.07课题类型现场型活动时间2014.07-2014.11 小组人数9 人 课题提高外墙内保温施工质量活动频次共活动20次,出勤率100%教育时间人均48小时序号姓名职称职务文化程度组内分工小组成员概况1工程师 技术负责人大专组长(全盘工作)2工程师QC顾问大专QC顾问3工程师 项目经理大专副

2、组长(制定对策)4工程师 生产经理大专副组长(检查监督)5助工施工员本科对策实施6助工质检员本科对策实施7助工施工员本科对策实施8助工资料员本科资料整理9助工材料员大专材料检验3.选题理由 选 题 理 由履行公司“强化质量管理,提高质量意识,建造精品工程”的质量方针本工程是福州市保障性安居工程,内保温抹灰面积达14700平方米,抹灰质量的好坏将直接影响该工程质量评优。此类施工工艺及材料在福州地区正在逐步推广,我公司对此类工程的施工方法掌握还不够完善确保本工程质量为市优,争创榕城杯目标的实现4.现状调查 因为对玻化微珠无机保温砂浆粉刷的新型施工工艺缺乏一定的施工管理经验。我QC小组决定对33#楼

3、2-3层BF轴部位进行试点施工,施工过程全程进行施工记录,施工完成后检查结果汇总如下:部 位检测点(个)不合格点(个)合格率(%)B-D轴40977.50%D-E轴35877.13%E-F轴35780%合计1102478.18%调查结论: 从以上表格不难看出,玻化微珠无机保温砂浆施工的合格率偏低,因此本次QC课题的提高玻化微珠无机保温砂浆的施工质量。4.现状调查调查结论: 从以上排列图中不难看出,影响玻化微珠无机保温砂浆施工的主因是墙体空鼓与开裂,占总数的79.16%。墙体空鼓及开裂问题应在施工中重点控制,因此本次QC课题的研究重点为玻化微珠保温砂浆的墙体空鼓开裂施工质量控制。33#楼B-F轴

4、外墙内保温保温砂浆检验统计表施工质量问题调查表序号检查项目频数(点)累计频数(点)频率(%)累计频率(%)1局部墙体空鼓111145.8345.832局部墙体开裂82033.3379.163垂直度差1214.1783.334平整度差2228.3391.665 阳角不方正1234.1795.826其他1244.17100合计24 1005.设定目标目标: 1、保证外墙内保温玻化微珠无机保温砂浆墙体验收质量合格率达到95%以上; 2、争创福州市“榕城杯”优质工程;可行性分析: 本次样板施工合格率为78%,主要问题通过样板施工已初步确定,若能处理好墙体空鼓开裂的偏差,便可以将施工合格率提高到【1-(

5、1-78.18%)(1-79.16%)=95.45%】95%以上,达到设定目标。95%78%6.原因分析未分层抹灰。一次抹灰太厚,局部收缩墙体空鼓墙体开裂基底卫生未处理干净进场保温材料、网格布是否为合格产品脱模剂、浮沉等未用碱水清洗工人质量意识差 工人对新工艺不熟悉施工管理不到位,交底不清界面剂喷完未及时养护或养护不到位不同基层交接处未贴网格布界面剂施工质量差,未按规范施工保温层与基层粘结不牢施工完成未及时养护7.要因论证为了确认要因,我QC小组针对各个末端因素进行分析,逐一进行要因确认:序号末端因素确认方法标准负责人完成时间1进场保温材料未及时提供合格证现场取样送检合格率达到100%2014

6、.10.152界面剂未按规范要求施工现场抽查与检查日志符合保温界面剂施工要求2014.10.153基底卫生未处理干净现场检查是否存在卫生未处理现象2014.10.154施工过程中未按要求分层抹灰检查施工日志与施工班组进行调查按施工要求分层抹灰2014.10.155网格布未按规范要求铺贴抽样检查与调查分析按施工要求铺贴网格布2014.10.156成品养护不到位检查施工日志按施工要求养护到位2014.10.157施工管理不到位,人员培训不到位。检查施工质量,交底情况,考核施工人员考核合格率=100%施工质量952014.10.157.要因论证1.要因确认一:进场材料未及时提供合格证 【确认方法】:

7、现场取样送检 【标 准】:现场施工保温材料合格率100% 【实 测】:对样板施工材料进行取样送检,检测合格率达到100%。检查内容送检数量合格数量合格率(%)无机玻化微珠3批次3批次100玻纤网格布3批次3批次100硅酸盐水泥3批次3批次100中砂3批次3批次100进场保温材料送检结果统计表 从表中可以看出送检保温材料合格率为100%,可以排除因保温材料不合格导致的墙面空鼓开裂。 【结 论】:进场材料未及时提供合格证是非要因。非要因7.要因论证2.要因确认二:界面剂未按规范要求施工 【确认方法】:现场检查与查看施工日志 【标 准】:符合保温界面剂施工要求,检查合格率90% 【实 测】:对现场已

8、施工界面剂墙面进行抽查,采用排除法研究界面剂施工质量对墙体空鼓开裂的影响;样板进行分块试验,待墙体抹灰砂浆达到强度后,进行检查,各试验样板分五块规格为1000mm1000mm。试验内容保温抹灰空鼓数量 / 试验总数合格率保温抹灰开裂数量/ 试验总数合格率试验1:界面剂配合比未按要求施工4块/5块20%3块/5块40%试验2:界面剂未喷涂均匀3块/5块40%2块/5块60%试验3:界面剂施工完成未达到施工强度4块/5块20%2块/5块60%总计11块/1 5块26.7%7块/1 5块53.33%试验4:界面剂按规范要求施工无100%无100%要因由此表可以看出,界面剂未按规范要求施工会导致保温层

9、空鼓率达【11/15100%】=73.3%,开裂率达【7/15100%】=46.67%。7.要因论证3.要因确认三:基层卫生未清理干净 【确认方法】:现场检查 【标 准】:是否存在卫生未处理现象 【实 测】:通过检查试点样板施工旁站日志发现日志中未体现基底卫生处理情况,只简单提到界面剂施工前对墙面进行润湿处理。为了进一步对本要因进行确认。小组成员采取排除法对要因进行确认。 从上表可以看出未按施工要求进行基底清理的,空鼓率达到80%,按照施工要求进行基底处理的施工合格率达到100%。 【结 论】:基层卫生未清理干净是要因。试验内容样板1是否空鼓样板2是否空鼓样板3是否空鼓样板4是否空鼓样板5是否

10、空鼓空鼓率(%)1组:基底未清理是 是否是是80%2组:基底已干净否否否否否0%要因7.要因论证4.要因确认四:施工过程中未按要求分层抹灰 【确认方法】:现场调查 【标 准】:按施工工艺要求分层抹灰 【实 测】:小组对工人进行现场调查,同时通过核查以往施工日志,可以初步判定施工过程中未按要求分层抹灰是导致墙体开裂的要因。 为了进一步证明我们的论证正确,我们同样采取对比法进行验证。 第一组试验样板为分层抹灰,第一次抹灰厚度控制在10-15mm,以后各遍抹灰厚度不应超过20mm。涂抹时抹平压实,待保温材料固化后,再进行下一遍抹灰。 第二组试验样板一次抹灰到位,抹灰厚度为33mm;抹灰后均在相同条件

11、下进行养护。要因试验内容样板1是否开裂样板2是否空鼓样板3是否空鼓样板4是否空鼓样板5是否空鼓开裂率(%)1组:分层抹灰否否否否否0%2组:一次抹灰是是是否是80%【结 论】:通过对比两组不同试验样板及查阅施工日志与调查问卷施工人员,可以发现施工过程中未按要求分层抹灰是要因。7.要因论证5.要因确认五:网格布未按规范要求铺贴 【确认方法】:抽样检查与调查分析 【标 准】:是否按施工要求铺贴网格布 【实 测】:QC小组成员通过检查已施工样板,现场取样进行调查论证,并检查施工日志。通过取样施工试验样板局部墙体开裂处样板,进行现场检查。要因【结 论】:通过现场取样分析得到从十处开裂的位置中因为网格布

12、未搭接导致开裂的比重达到了60%,因此可以判断网格布未按规范要求铺贴是要因。检查内容抹灰太厚网格布未搭接其他检查是工样板中开裂的10个位置361所占比重30%60%10%7.要因论证6.要因确认六:成品养护不到位 【确认方法】:检查试点样板施工日志 【标 准】:是否按施工要求养护到位 【实 测】:通过检查施工日志发现,该试点样板施工期间平均温度高达30左右,施工人员日志中体现出在样板施工完成后有适当的浇水养护,避免因收缩引起的开裂。 【结 论】:因此成品养护不到位是非要因。非要因7.要因论证7.要因确认七:施工管理不到位,人员培训不到位 【确认方法】:考核施工人员,检查施工质量 【标 准】:施

13、工人员考核大于95分,现场施工班组考核达到合格率100%。 【实 测】:小组依据建筑工程施工质量评价标准(GBT50375-2006)中施工现场质量保证条件检查评价方法,对项目部施工现场应具备基本的质量管理及质量责任制度等进行检查,结果如下表:7.要因论证工程名称天御城B4项目施工阶段装修检查日期201410.30施工单位名筑建工集团有限公司评价单位项目QC领导小组部序号检查项目应得分判定结果实得分备注100%85%70%1施工现场质量管理及质量责任制现场组织机构、质保体系,材料、设备进场验收制度、抽样检验制度,岗位责任制及奖罚制度30302施工操作标准及质量验收规范设置30213施工组织设计

14、、施工方案20174质量目标及措施2017检查结果应得分合计:100实得分合计:85 2014年10月30日小于要因确认计划指标95分7.要因论证考核项目优良合格不合格理论知识03107操作技能15104现场施工人员理论知识考核成绩 考核结果:根据考核情况,岗位考核理论合格率为65%,操作技能合格率为80%,均未达到标准的要求。【实 测】:2014年10月30日,小组对项目部20个外墙内保温装饰施工班组人员进行岗前考核,统计成绩如下:【结 论】:因此施工管理不到位,人员培训不到位是要因8.制定对策序号要因对策目标措施地点完成时间责任人1界面剂未按规范要求施工提高界面剂施工管理界面剂按规范施工技

15、术交底明确;加强现场施工监督;施工完成及时养护,保证强度。施工现场2014.10.202基底卫生未处理干净加强对基底卫生处理管理基底无污渍残留1、在界面剂施工前保证墙面的卫生清理干净;施工现场2014.10.203施工过程中未按要求分层抹灰施工前交底清楚,旁站施工按施工规范要求分层施工样板指路及培训;施工过程旁站施工;施工设置奖罚制度。施工现场2014.10.204网格布未按规范要求铺贴网格布施工过程中按规范施工网格布按规范要求施工加强现场施工管理;加强细部管理,增加网格布搭接;施工现场2014.10.205施工管理不到位,人员培训不到位加强班前技术交底培训,加强管理制度人人明确技术要求,考核

16、100%通过。1、加强班前技术交底和培训。2、加强管理人员培训制度。项目农民工学校2014.11.018.对策实施实施一:加强对基底卫生处理管理及提高界面剂施工管理施工前组织班组进行班前会议,进行技术交底,并在施工过程中管理人员应旁站施工,并记录施工过程。并组织监理甲方进行验收,验收合格后方可进入下一道工序。1、在墙面保温层施工前基层为砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净。在进行界面处理前将墙面浇水润湿。2、基层为砼墙:用10%火碱水除去表面油污,再用清水将碱液冲洗干净后晾干。在进行下一道界面剂施工前,应该检查所有墙面基底卫生是否清理干净后,方可进入下一道施工工序。基层的卫生清理干净与否

17、直接影响保温层的施工质量。3、施工前混凝土表面喷水湿润,墙面不宜有明水,冲去浮灰。并按施工配合比1:1:0.5(水泥:砂:界面剂重量比),充分搅拌均匀后用68MPa压回喷枪喷涂,墙面要喷涂均匀,墙面出现不应露白。(水泥采用42.5硅酸盐水泥,砂子采用中砂,海菜粉应提前24小时泡制)。喷涂结束后,应该及时养护,养护至手拌不动为好。方可进入下一道工序的施工。8.对策实施实施二:施工过程中按要求分层抹灰1样板指路:因为外墙内保温属于新型的施工工艺,进行该施工工艺的操作工人大多是从事泥水粉刷工作的工人,因此施工前进行样板指路是必不可少的步骤。并组织班组进行培训,通过PPT演示及生动的动画演示,对施工步

18、骤及施工过程的难点重点进行一一的解释,使得操作工人上岗前对新的施工工艺有足够的理解。管理人员培训与施工样板8.对策实施2、分遍施工:在一般情况下第一遍抹灰厚度应控制在10-15mm,以后各遍抹灰厚度不应超过20mm。涂抹时应抹平压实,待保温材料固化后,再进行下一遍抹灰。每遍抹灰时间间隔一般在24小时左右。待达到设计厚度后,先用大杠刮平,再用铁抹子提浆抹平压实。3、实施严格的奖惩制度:对施工过程中存在的问题及时通知整改。并在整改过程中管理人员要进行监督,防止班组偷工减料。整改通知单8.对策实施实施三:网格布按规范要求铺贴1、为了引导工人在网格布施工作业中网格布铺贴的正确做法,我QC小组结合现场针

19、对一些细部做法以图文的方式对施工作业中网格布的铺贴进行技术交底;窗边加强网铺贴8.对策实施2、网格布施工时应沿水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹刀边缘线压铺展固定,然后由中间向上下、左右方向将聚合物砂浆抹平整,确保砂浆紧贴网布黏结。网格布左右搭接宽度不小于100mm,上下搭接宽度不小于100mm,先压入一侧,再抹一些聚合物抹面胶浆后再压入另一侧,严禁干搭。网格布铺贴要平整,不得有皱褶、空鼓、翘边。不同界面处应该加强网格布的铺贴。 阳角、门窗口角、不同界面交接位置应铺贴双层标准网,翻边宽度应不小于200mm,严禁干搭。同时要抹平、找直保持阴阳角处的方正及垂直度。做好门窗洞口四角斜向网格布

20、加强层的施工,防止在四角产生裂缝。工人满铺网格布8.对策实施实施四:加强施工人员技术培训,提高施工管理意识1、对现场施工班组进行集中进行技术交底。保证施工人员对玻化微珠无机保温施工工艺的了解,强化施工管理质量。8.对策实施面砖勾缝涂刷饰面涂料铺钉四角钢网,用尼龙锚栓锚固抹第二遍抗裂砂浆刮柔性耐水腻子抹第一遍抗裂砂浆钢网展平、裁剪等预处理抹第一遍抗裂砂浆配制柔性耐水腻子喷刷弹性底涂配制面砖粘结砂浆粘贴面砖配制面砖勾缝料基层处理配制胶粉玻化微珠保温浆料配制基层界面砂浆喷刷基层界面砂浆吊垂直线、弹控制线分层抹玻化微珠保温浆料做灰饼、冲筋配制抗裂砂浆涂料饰面面砖饰面压入耐碱网布抹第二遍抗裂砂浆施工工艺

21、流程图8.对策实施2、组织观摩学习优质保温砂浆施工工地:为了使施工人员对玻化微珠无机保温砂浆有实质性的认识,公司组织施工人员对正在施工的优质工程进行参观学习,听取现场施工管理人员的宝贵施工经验。3、实测实量跟踪施工,确保施工质量达标:施工过程中现场施工管理人员应进行旁站施工,记录施工过程,指导施工过程。对已完成的墙面及时进行检测,发现问题及时反馈,及时修正。4、对现场施工工人进行考核,考核通过后方可上岗施工。9.检查效果1、质量效果检查:对策实施后,小组成员于2014年11月15日随机抽查了100处外墙内保温玻化微珠无机保温砂浆的施工质量,其中有3处不合格,检验一次合格率为97% 。从以上统计

22、表与现状调查中对比可以看出:1、质量缺陷总频数从18.18%降低为3%,大为减少。2、主要因素降为次要因素。序号检查项目频数(点)累计频数(点)累计频率(%)1空鼓111%2开裂233%合计33%外墙内保温砂浆抹灰施工质量问题调查表050_100_目标活动后活动前78%95%97%外墙内保温工程合格率从78%提高到97%,达到并超过小组设定的95%的目标。9.检查效果2、社会效果 外墙内保温工程经过严格的过程控制,使施工质量合格率得到大幅度提高,施工效果得到政府及质检部门的一致好评,并积极申请“榕城杯”为公司树立了良好的社会形象。 操作人员详细掌握了外墙内保温施工方法和操作要点,为下一个项目外墙内保温的施工质量管理积累了一定的经验。9.检查效果1人员培训教材费200元授课费300元培训考核200元2材料检测费材料试验费2000元3各试点样板施工 人工费材料费施工人工费、33#2-3层B-F轴试点样板基底清理及界面剂:300元、33#2-3层B-F轴试点样板无机保温砂浆:2人250元/天3天=1200元、界面剂试验样板: 250元、基底卫生清理与空鼓试验样板:2250元/天、分层抹灰施工试验样板:2250元/天、网格布试验样板取样人工费:200元/天总计:300+1200+500+5

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