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文档简介

1、液压支架事故案例【案例一、谢桥矿“2007.3.8”死亡事故】2007年3月8日17时20分,谢桥矿综采三队施工的1222(3)综放工作面发生一起煤机拖缆装置挤人事故,造成综采三队工人李某某死亡。事故经过:2007年3月8日早班综采三队共出勤24人,班长安排煤机司机李某和另一煤机司机郑某割煤,郑某负责控制煤机上滚筒,李某负责控制煤机下滚筒。由于受4#异常区影响,80#支架至机尾段压力大,易片帮冒顶, 99#108#已经超前拉架,拉架后液压支架前立柱与刮板运输机电缆槽之间间隙仅300mm宽,尤其是103#、104#液压支架前立柱与刮板运输机电缆槽之间高度仅1.3m,空间陕小。17时20分,煤机上

2、行割煤在机身通过103#、104#液压支架时,煤机司机李某没有及时退回到自己的工作位置,不慎被拖缆装置挤到头部,经抢救无效死亡。事故原因:(1)直接原因。李某在开动采煤机后,没有及时退回到自己的工作位置。(2)间接原因。工作面采用ZF5200-18/28HL型支架(反四连杆结构),过异常带须提前拉架时,拉架后液压支架前立柱与刮板运输机电缆槽之间间隙仅300mm宽,不能进行追机作业,过异常带措施中没有对此进行提前预见并做出明确要求。事故性质:事故调查组认定,这是一起生产性责任事故。防范措施:(1)过地质构造带、异常区时,必须制定具有针对性的专项安全技术措施,并严格按措施施工。(2)加强职工安全教

3、育,提高自主保安意识。(3)落实各级管理人员安全责任制,强化现场安全管理。事故案例二:顾桥矿“2006.11.27”液压支架护帮板挤人事故 2006年度11月27日早班8时21分,顾桥矿1117(1)综采工作面发生一起液压支架的护帮板挤人事故,造成一人死亡. 11月27日7时左右,1117(1)综采工作面带班班长李安排朱等2人在机头清理通道,7人在下顺槽串大棚,另外二人运料,职工赵清理机头茬架档内的余煤,当清理到第9架时发现护帮板未伸出支护煤帮,于是便操作9架控制器上的护帮板伸出按键,准备把护帮板伸出支护煤帮,但本架的护帮板没有动作,随即听到工作面下口有异常的喊叫声,于是立即按下第9架的停止按

4、键。这时发现第一架的护帮板伸出,挤伤朱的头部,经抢救无效死亡。 二、事故原因: (一)直接原因 职工赵对这套先进的综采液压支架的性能不了解,不懂得电液控的有关原理和有关参数设置,误操作。 (二)间接原因 1、操作人员改变支架的参数而不向任何领导汇报,擅自设置成”19架一组“的控制方式。 2、工作面第1架附近有人作业,却没有及时对本架闭锁和关闭供液的截止阀。 三、防范措施 1、鉴于目前的支架工对电液控支架的原理和有关参数设置尚不明白,操作不熟练,应当使用”邻架操作“的方式,不提倡”成组操作。 2、通过修改程序,增设改变参数的密码权限,杜绝随意修改支架的控制参数。 3、正确使用闭锁按钮和截止阀的功

5、能,在支架的可动作区域进行维修和清理工作时,必须把支架打到闭锁的位置,并关闭供液的截止阀。 4、引进新工艺、新设备的同时,必须完成使用者对新工艺、新设备的必要的安全知道的学习和操作技能培训。准备队33工伤事故调查报告2013年3月3日夜班,准备队在11426工作面发生一起工伤事故。事故发生后,矿总值班组织安监处、调度所对事故进行了调查,查清了事故的经过、原因,提出了防范措施。一、基本情况及现场勘查情况11426综采面为 Y型通风工作面,设计走向长度1375 m,截止3月2日中班已回采815m。工作面安装支架160台,其中:ZZ6400/15/30普通型支架157台,机尾装有3台ZZTM1130

6、0/19/35型充填支架。事故发生时,工作面已割煤2刀,煤机正下行割煤,后滚筒处于100#支架处,支架工张和涛正在24#支架架档内操作支架。二、事故经过3月3日夜班,准备队生产班出勤28人,在11426工作面分茬作业,支架工张和涛负责工作面由下向上第二茬支架拉移。上午10时左右,工作面割煤2刀后,煤机沿机尾开始下行割煤。支架工张和涛将第24#支架拉移到位后,准备拉移第23#支架,因23#支架吊斜,便操作24#支架的侧护板千斤顶调整23#支架,调整到位后,张和涛转身准备返回23#架档时,右脚不慎踩入24#与23#支架之间,被24# 支架正在伸出的调架千斤顶挤伤右脚脚趾。伤者基本情况:张和涛,男,

7、40岁, 2001年参加工作,合同工,工种为采煤工,受过一般安全教育培训。三、事故原因(一)直接原因张和涛拉移24#支架到位、返回23#支架时,右脚踩入24#与23#支架底座之间致右脚被正在伸出的24#支架调架千斤顶挤伤。(二)间接原因1、24#支架窜液,张和涛操作24#支架侧护板时导致调架千斤顶自动伸出。2、作业人员对作业流程中的潜在隐患不敏感,安全防范意识缺乏。四、事故性质经现场勘查,结合对当事人调查情况,调查组认定:这是一起因支架液压系统不完好、个人安全防范不力而导致的生产性责任一般重伤事故。五、防范措施(一)拉移支架前,必须检查支架安全状况,确认无误后方可移架;操作支架时,支架工必须处

8、于架档内站稳,并时刻观察支架动作情况,发现问题及时停止操作进行处理。(二)提高支架检修质量,所有在用支架必须保持完好状态,杜绝“带病”作业。(三)细化安全教育,提高职工对施工环节中潜在隐患的识别、防范能力。 液压支架事故案例一、护帮板碰人事故:三、冲动地压损坏支架事故一、潘一矿一、潘一矿1111(3)顶区综采工作面压架事故顶区综采工作面压架事故(一)工作面基本情况1111(3)顶区综采工作面走向长800m,面长140m,倾角12,煤厚3.5m,采高2.8m。该面水源为第四系下部含水层底部无粘土隔水层,为“天窗”下回采。工作面顶板为砂岩,厚24.8m;直接底为泥岩、12煤及砂质泥岩,厚1.54.

9、94m;老底为粉细砂、中细砂,厚1.013.58m。工作面选用ZZ4800-18/38液压支架,SGZ-764/630型链板机,MG-475型采煤机;SSJ-1000/2110型皮带机。(二)工作面压架经过工作面1985年5月份开始回采,回采过程中压力显现明显,回采约97.5m时,顶板出水,水量为18.2 m3/h,之后趋于平稳,约15 m3/h。工作面出水后,矿压显现强烈,大部分支架被压死,1986年4月18停采,工作面前移300m重新开切眼于1986年10月采用高普回采。(三)工作面压架原因初步分析1、工作面为厚砂岩直覆,顶板难跨落,来压步距大, 矿压显现强烈。2、工作面为“天窗区”下开采

10、,第四系下含底部无粘土隔水层,采动影响下,纵向裂隙导通下含,下含水通过裂隙涌入工作面,导致裂隙带梁式结构间摩擦力减小,弱化了结构承载能力,容易发生滑落失稳。3、工作面选用支架的额定工作阻力为4800KN,工作阻力不足。4、推进速率缓慢导致矿压显现强烈。(四)防范措施1、超前做好顶板富含水区放水工作。2、实施风氧化带预注浆加固,提高裂隙带岩梁强度,确保采场大结构不失稳。3、提高支护强度,选用高工作阻力液压支架。4、厚砂岩直覆条件工作面,要实施强制放顶,缩短初次来压及周期来压步距。二、潘一矿二、潘一矿1402(3)综采工作面压架事故(综采工作面压架事故(2次)次)(一)工作面基本情况1402(3)

11、工作面走向长1200m,倾斜宽155m,13-1煤平均厚3.6m,倾角57,工作面跟顶回采,平均采高3.0m。工作面西半部(距切眼590660m),煤层直接顶为砂岩老顶直覆,岩性为中细砂岩,厚度710m,向上为 砂质泥岩和泥岩。工作面上方新地层下部含水组厚43m左右,砂砾层有效厚度20m左右,砂砾层与基岩直接接触,无粘土隔水层。工作面推进过程中发生两次压架事故,第一次压架,架型为西德贝考瑞特两柱掩护式综采支架,支架工作阻力3260KN,第二次压架,架型为zy-35B支撑掩护式,支架工作阻力4000KN。(二)工作面压架经过工作面于1990年4月10日开始回采, 6月下旬,工作面推进38m,老顶

12、初次来压,煤壁片帮严重,工作面中、下部压力较大,矿压监测结果表明,作用在支架上的压力3265.6KN,是支架工作阻力的1.002倍,超过支架工作阻力,且每个支架上、下立柱受力不均,工作面推进困难,大部分支架被压死,造成工作面第一次压架,并有出水现象。工作面改炮采连续推进175m后,改为综采开采,距炮采面收作50m处新开切眼,安装第二套综采支架,架型为zy-35B支撑掩护式。于1990年10月29日开始回采,至11月下旬,推进26m,工作面初次来压,推进受阻,造成第二次综采支架被压,煤壁片帮严重,压架过程中未出水。(三)工作面压架原因初步分析1、工作面为中细砂岩老顶直覆,厚约1327m,初采时老

13、顶难以垮落,采空区得不到充填,老顶初次跨落时,切顶线在支架上方,老塘、支架、煤壁构成的力学结构失衡, 压力直接作用在支架顶梁上,顶板压力超过支架的工作阻力,最终导致压架。2、水的影响,伴随采动裂隙萌生、发育和演化,最终导通底砾层水,导致裂隙带梁式结构间摩擦力减小,弱化了结构承载能力,容易发生滑落失稳。3、两次用综采选用支架的工作阻力为3260KN、4000KN,支架工作阻力偏小,不能有效的控制剧烈矿压。4、推进速率缓慢导致工作面矿压显现强烈。(四)防止工作面压架安全保障措施1、超前做好顶板富含水区放水工作。2、实施风氧化带预注浆加固,提高裂隙带岩梁强度,确保采场大结构不失稳。3、提高支护强度,

14、选用高工作阻力液压支架。4、顶板为厚砂岩直覆条件,要实施强制放顶,缩短来压步距,缓和矿压显现。5、合理设定初次来压警戒线,在采至警戒线前,合理控制工作面推进速度,使采空区顶板裂隙发育、冒落充分,加强工作面设备和系统的检修力度,顶板来压期间,保证工作面连续快速推进。三、潘三矿三、潘三矿17110(3)综采工作面压架事故(综采工作面压架事故(2次)次)(一)工作面基本情况 工作面走向长750m,面长147.6m,平均煤厚约3.4m。该面为提高上限开采工作面,设计最小防水煤柱40 m,实际最小防水煤柱44.3m。开采范围内煤层顶板为老顶直覆,老顶砂岩厚1327m,主要由互层、中砂岩、粉细砂岩和中粗砂

15、岩构成。底板岩性为泥岩、中砂岩和12煤,分别厚为2.4m、2.6m和0.35m。工作选用ZZ6400/18/38型液压支架(工作阻力升级至7200KN),MG650/1620型采煤机,SGZ-1000/2700型刮板输送机。工作面初次来压步距37.5m(不含切眼7.6m)。(二)工作面压架经过该面2010年9月2日正式回采,9月6日中班工作面推进37.5m老顶初次来压,来压集中在构造带附近,工作面中部液压支架安全阀大面积卸液,支架活柱伸出量迅速减少,3865#煤机无法通过,1115#、6165#后立柱基本无行程。工作面23#架揭露H=0.9m正断层、68#架揭露H=2.5m正断层,2368#架

16、为构造引起的煤层变薄带,煤厚0.71.7m,人工进尺时需打眼放炮卧底,由于工作面矿压显现剧烈,每次卧好链板机及架脚后待拉架时,支架立柱又被压死。9月9日早班6:05分,工作面79#架和86#架顶板有两处出水点,出水水量约56m3/h,中班14:00后水量逐渐稳定到23m3/h,出水水源为浅部顶板砂岩水。化验,结果与第一次相同。(三)工作面压架原因初步分析1、工作面松散层较厚,基岩薄,顶板上部受松散层富水影响,高水压松散含水层可以传递上覆表土层的载荷,松散层承压含水层的压力传递加剧了采场矿压显现。2、采动影响下,纵向裂隙导通下含,下含水通过裂隙涌入工作面,导致裂隙带梁式结构间摩擦力减小,弱化了结

17、构承载能力,容易发生滑落失稳。3、支架工作阻力为4000KN,阻力偏小不能有效控制剧烈的矿压。(四)防范措施1、超前做好顶板富含水区放水工作。2、实施风氧化带预注浆加固,提高裂隙带岩梁强度,确保采场大结构不失稳。3、提高支护强度,选用高工作阻力液压支架。4、合理设定初次来压警戒线,在采至警戒线前,合理控制工作面推进度,给采空区顶板裂隙发育、冒落提供一个渐变的过程,同时要利用此段时间加强工作面设备和系统的检修力度,顶板来压期间,保证工作面连续快速推进。四、潘一矿四、潘一矿1602(3)综采工作面压架事故综采工作面压架事故(一)工作面基本情况工作面走向长675m,面长130m,煤厚平均3.3m,工

18、作面为提高上限回采,最小防水煤柱为62.7m,轨顺顶板标高为-446.2-413.7m,相对应的基岩面标高约-339-342m,基岩风化带为砂质泥岩及泥岩,厚度变化大,深度为390393m。直接顶为泥岩,均厚3.3m;老顶为中粒砂岩均厚6.5m;直接底板为泥岩,均厚3.7m;工作面第一切眼选用ZZ4000-17/35型液压支架,第二切眼选用ZZ4000-18/38型液压支架,两切眼均使用SG-360型煤机和SGZ-320型链板机。(二)工作面压架经过该面于1994年10月1日回采,11月6日夜班工作面7679#架出现水沿支架侧护板边缘呈线状淋出,预计水量小于1.0m3/h,15日工作面运顺推进

19、38m,轨顺推进46m,7086#架多处出水,70#架前后被压,人员已无法通过,1618#架、2728#架、3136#架均有淋水,36#架向下人员无法进入,现场观测水量为18.5m3/h,之后水量基本稳定在12m3/h,取水样化验结果为新地层底部含水层水。之后在运顺后退约35m,轨顺后退约25m,留下防水煤柱后施工第二切眼,1995年4月8日支架安装完毕,工作面开始回采。4月11日运顺大约推进13m,轨顺大约推进16m,老顶来压,部分支架顶部出现滴淋水,支架相继被压,此时地面相应的水文观测孔下含水位有下降表现,后取水样 止9月26日,工作面实际回采45.8m。其中9月6日26日,工作面平均推进

20、9.1m。由于压力大,工作面多处支架损坏严重,绝大多数支架前梁压在电缆槽上。9月29日夜班1:50现水量增大,3:30分9697#架有出水点,水量在23m3/h,工作面顶板有明显来压现象,有断裂声。上风巷距工作面上出口1528m范围内顶板出现淋水,出水量最大为56m3/h,3小时之后稳定在34m3/h,截止到2010年9月29日中班,工作面累计出水约2000 m3/h。(三)工作面压架原因初步分析1、因工作面为老顶直覆(厚约1327m),初采时老顶难以垮落,老塘得不到充填,导致老顶初次跨落时,切顶线在支架上方,老塘、支架、煤壁构成的力学体系失衡,压力显现剧烈,老塘悬顶30m未冒落,初次来压强度

21、大,导致压架。2、工作面初次来压期间,工作面两处遇到断层,影响了顶板的整体性及稳定性,加剧了初次来压期间的矿压显现;工作面底板为泥岩,顶板出水后,经过水的破坏,致使底板更加松软,造成了液压支架的底座陷底,直接影响工作面支架性能的发挥。3、工作面选用的ZZ6400/18/38型液压支架,支架工作阻力升级至7200KN,支架阻力偏小未能有效支护顶板。(四)防止工作面压架安全保障措施1、超前做好顶板富含水区放水工作。2、实施风氧化带预注浆加固,提高裂隙带岩梁强度,确保采场大结构不失稳。3、提高支护强度,选用高工作阻力液压支架。4、无直接顶或直接顶较薄,冒落后不足以充填采空区,要实施强制放顶。5、合理

22、设定初次来压警戒线,在采至警戒线前,合理控制工作面推进速度,使采空区顶板裂隙发育、冒落充分,加强工作面设备和系统的检修力度,顶板来压期间,保证工作面连续快速推进。五、顾北矿五、顾北矿1202(3)综采工作面压架事故综采工作面压架事故(一)工作面基本情况工作面倾向长度99.2m,可采走向长度434m,工作面标高-494.1m-509.2m,为提高回采上限开采,新生界松散层厚度467.05487.90m,防水煤柱高度27.661.0m。直接顶为砂质泥岩,厚度3.5m;老顶为细砂岩,厚度2.5m;直接底为泥岩,厚度1.8m;老底为砂质泥岩,厚度1.97m。工作面选用ZZ6400/22/45型液压支架

23、(工作阻力升级至7200KN),MG650/1480-WD型采煤机,SGZ1000/1400工作面刮板输送机。(二)工作面压架经过2011年5月14日夜班结束,上顺槽退尺8.3,下顺槽退尺12m,直接顶首先在老塘中、下部跨落,跨落高度0.61.8m。支架平均阻力20.6 MPa,最大26MPa,工作面顶板压力不大,两巷变形量较小。5月15日夜班结束,上顺槽退尺17.2m,下顺槽退尺21.8m。工作面顶板来压明显,支架平均工作阻力达32MPa,最大41MPa,43#架54#架煤壁片帮严重。老塘内直接顶已基本冒落,其中机尾架后约7m直接顶已冒落,7m后原切眼段顶板未冒落。从两巷所布测点分析,上出口

24、20m范围内顶底板最大移近量280mm,两帮最大收敛量245mm,下出口20m范围内顶底板最大移近量180mm,两帮最大收敛量260mm,巷道变形较大。15日中班割煤5刀52架,16日夜班2:30左右,割煤至1刀16架时,煤机发生故障,造成工作面停采,6:00左右工作面中、上部突然来压,工作面上出口以下15架被压。9:30左右工作面全面来压,除18#附近几架外,其余全部被压。10:20左右下降风巷工作面上出口以外15m处出现淋水,至12:25水量增至10m3/h,水温30,水色较浑浊,呈乳白色。13:40水量5m3/h,衰减较快,至5月18日中班出水量2m3/h左右,至5月19日早班仅有少量滴

25、淋水。(三)工作面压架原因初步分析 1、1202(3)工作面回采过程中,顶板泥岩和砂岩随采随冒,但冒落后难以充填满采空区;工作面上部风化砂岩是临时关键层,随着工作面推进,风化砂岩断裂来压,但风化砂岩上方均为较软弱岩层和松散层,不能形成承载结构;工作面必控岩层高度56m左右,载荷为15050KN,远大于工作面支架7200KN额定工作阻力。2、初次来压期间采煤机出现故障,工作面不能正常推进,支架长时间处于高承载状态,顶板快速下沉,大部分支架安全阀开启,活柱下缩迅速,前、后立柱行程急剧降低,大部分支架后立柱被压死。3、安全阀开启的压力应为36.68MPa,但大部分支柱压力达33MPa左右安全阀开启,

26、少数支柱压力达25MPa安全阀开启。(四)防范措施1、超前做好顶板富含水区放水工作。2、实施风氧化带预注浆加固,提高裂隙带岩梁强度,确保采场大结构不失稳。3、提高支护强度,选用高工作阻力液压支架。4、无直接顶或直接顶较薄,冒落后不足以充填采空区,要实施强制放顶。5、合理设定初次来压警戒线,在采至警戒线前,合理控制工作面推进速度,使采空区顶板裂隙发育、冒落充分,加强工作面设备和系统的检修力度,顶板来压期间,保证工作面连续快速推进。煤矿支架事故案例 1.1带压更换液管伤人 事故经过: 某班张某在更换支架破管时,一人操作,未停液关闭本架进液截止阀,也没有安排人扶支架手把,带压强行拆除液管,待取出液管

27、头的U型销后液管开始四处摔打,打到张某小,将其小腿打伤。 违反规定: A、违反支架工保命条款中“严禁带压更换液压元件;必须在停液并确认泄压后方可更换液压元件。”的规定. B、违反液压支架井下维修工操作规程中“处理单架故障时,要关闭本架进液截止阀;处理总管路故障时,要停开泵站,不允许带压作业。 C、违反作业规程中支架工安全操作注意事项“检修支架前,支架工必须先关掉截止阀,方可处理支架故障。”的规定。”的规定。1.2 送液拉架断管伤人 事故经过: 综采工作面某生产班韩某在拉架过程中,未发现拉架液管被架间矸石挤断,刚送上手把,液管就四处扫射,正好打到韩某手臂,使其手臂被打伤。违反规定: A、违反作业

28、规程中“工作前必须按规定排查和治理各类隐患,严禁隐患未排除进行生产作业。”的规定。B、违反作业规程中支架工安全注意事项“拉架时,支架工要注意观察架间本布罗电缆、照明电缆、架间液管。影响拉架时,必须及时处理,防止挤坏、挂伤或断管伤人。”1.3 用乳化液冲洗支架伤人 事故经过: 综放工作面某生产班临下班时,李某和徐某违章使用乳化液冲洗支架,李某送液,徐某握管,就在李某送液的瞬间,徐某由于没有握紧液管,致使液管打在徐某腿上,造成徐某小腿受伤。 违反规定: A、违反液压支架工操作规程中“收尾工作:下班时,必须用水将支架冲洗干净,严禁使用乳化液冲洗支架,以防造成液管摔打伤人。”的规定1.4 架间行走掉矸

29、伤人事故经过: 某综采工作面杨某在支架间行走时,在走到顶板情况较差,架间超宽处时,未停步观察,一块100mm见方的小矸从架间掉下,正好砸到其脚面上,造成脚轻微骨折。 违反规定: A、违反作业规程中行人安全措施“人员在巷道内和工作面行走时一定要时刻注意顶板、煤帮情况,时刻注意皮带、转载机、溜子运输情况;人员在工作面行走必须走支架内人行道,严禁人员进入支架立柱前,人员通过拉架推溜段或机组割煤段必须等停止拉架、推溜或割煤后方可通过,以防发生伤人事故。”的规定。 B、违反作业规程中行人安全措施“通过工作面内顶板破碎、煤壁片帮等不安全区域时,必须停下观察,安全后方可通过,否则必须采取有效措施。”的规定。

30、 1.5 看电缆架间掉碳伤人 事故经过: 综采工作面某生产班郭某负责看护机组电缆,在机组行走过程中发现电缆马上就要掉落到溜子里,情急之下,赶忙上前维护,就在其赤手扳电缆的同时,架间掉落的碳块砸到其右手大拇指上,造成拇指指甲掉落。 违反规定: A、违反作业规程中看电缆安全措施“若电缆掉入溜子时,必须及时闭锁工作面刮板输送机(要求同时闭锁两个以上有效闭锁键),通知当班班长、验收员,停止采煤机并切断负荷中心电源,派专人看护开关 (严禁在溜子、机组运行过程中站在挡煤板或齿条上处理电缆故障),同时找掉作业地点周围煤帮顶板活煤、活矸后,验收员站在工作面安全地点观帮观顶,班长组织人员,由一头向另一头逐段处理

31、,待处理完成后方可送电。” B、违反电缆看护工操作规程中“在工作面往返作业时,经过支架架间,必须坚持“一停、二看、三通过”原则,严禁用手依托溜子挡煤板行走,防止架严禁用手依托溜子挡煤板行走,防止架间漏矸伤人。”的规定。1.6 支架前梁滚落大碳砸伤人 事故经过: 某班赵某和宋某在缩支架的加长段时,违章一起缩同一架的两根前柱加长段,导致支架前梁迅速下沉,前梁上的一块大碳滚落后砸在违章通过支架下方的李某身上,造成其身上轻微受伤。 违反规定: A、违反支架工保命条款中“严禁支架前方有人作业或有人通过时拉架;必须确认拉架范围内无人后方可拉架。”的规定。 B、违反作业规程中行人安全措施“人员在巷道内和工作

32、面行走时一定要时刻注意顶板、煤帮情况,时刻注意皮带、转载机、溜子运输情况;人员在工作面行走必须走支架内人行道,严禁人员进入支架立柱前,人员通过拉架推溜段或机组割煤段必须等停止拉架、推溜或割煤后方可通过,以防发生伤人事故。”的规定。1.7 误操作支架手把伤人 事故经过: 某检修班王某负责前溜检修,闭锁溜子和机组开关后,进入前溜作业,支架工李某进入支架检修,未发现王某正在检修溜子,操作前梁手把,导致前梁上落下一块大碳,砸到了王某,导致王某头部受伤。 违反规定: A、违反作业规程中人员进入煤帮侧作业的安全措施“进入煤帮作业前,必须将作业地点前后5个架闭锁,并由班长指派专人看护支架,没有当班班长的命令

33、,严禁任何人员操作作业地点前后5个支架,严格执行谁闭锁、谁解锁的规定” B、违反支架工保命条款中“严禁支架前方有人作业或有人通过时拉架;必须确认拉架范围内无人后方可拉架。”的规定。 C、违反“三违”条款顶板专业中“没有采取有效支护措施进入煤壁作业者(一般违章)”的规定。1.8 反手把误操作伤人 事故经过: 某生产班正常割煤,支架工刘某观察到机组后方不远处一个支架横销脱出,上前进行复位,王某负责顶溜操作,当刘某正通过王某顶溜的支架时,由于该支架顶溜手把是反的,顶溜瞬间导致溜子被拉回,正好将刘某挤住,造成其胯部受伤。违反规定: A、违反机电专业安全质量标准化评分标准及考核办法中“液压支架操作手把必

34、须齐全、完好,不得出现反手把。”的规定。 B、违反支架工保命条款中“严禁支架前方有人作业或有人通过时拉架;必须确认拉架范围内无人后方可拉架。”的规定。1.9 拆除液枪送液伤人事故经过: 某生产班下班时,泵站停液后,将机头支护里的液枪拆除回收,液枪手把也未打至零位。下一班人员到岗后,喇叭喊叫泵站送液,待泵站司机送上液时,由于机头液枪管未接液枪,手把打在送液位置,液枪管开始四处扫射,正好打在端头工平某的眼部,造成其眼部受伤。 违反规定: A、违反“三违”条款顶板专业中“支架工操作完毕后,操作手把(推溜手把除外)未随时打到“零”位者(一般违章)”的规定。1.10 更换液管约时送液伤人 事故经过: 某

35、检修班李某和张某检修支架更换本架进液管时,就在插最后一根U型销时,李某对张某说:“去喊叫送液吧,最后一个销我插上就好了。”于是张某就用喇叭喊叫泵站司机送液了,但没想到那根液管管头不合适,U型销未插上时,液已送上,顿时液管重重的打在李某眼部,造成李某左眼睛永远失明。 违反规定: A、违反作业规程中支架工安全措施“更换支架液管必须严格执行谁停液,谁送液制度,严禁约时停送液。”的规定。1.11 站在框架上顶溜误操作手把伤人 事故经过: 综采工作面某生产班端头工贾某在操作排头架顶机头大架时,违章站在支架前的框架上,斜着身子往前顶溜,送错手把,拉回溜子,将其腿挤在前溜电机和支架底座之间,造成小腿挤伤。

36、违反规定: A、违反支架工保命条款中“严禁站在架间下方进行操作;必须站在立柱后方安全空间进行拉架。” 第六章第六章 自救互救与现场急救自救互救与现场急救第一节 人工呼吸技术在施行人工呼吸前,先要将伤员运送到安全、通风良好的地方,将领口解开,腰带放松,注意保持体温。仰卧时腰背部要垫上软的衣服等,使胸部扩张。应清除口中脏物,把舌头拉出或压住,防止堵住喉咙,妨碍呼吸。(一)口对口吸气法操作前使伤员仰卧,救护者在其头的一侧,用手将其鼻孔捏住,以免吹气时从鼻孔漏气;自己深吸一口气,紧对伤员的口将气吹入(最好放两层纱布或手帕后再吹),造成吸气;然后,松开捏鼻的手,并用一手压其胸部以帮助呼气。如此有节律地、

37、均匀地反复进行,每分钟约吹1416次(见图32)。图32 口对口吹气法在抢救过程中,救护者须有耐心,有时需坚持12小时之久,不能灰心。因此,人工呼吸一般由两人轮流进行。(二)仰卧压胸法(见图33)。图33 仰卧压胸法图34 仰卧压背法(三)俯卧压背法(见图34)。第二节 止血技术创伤一般会出血,特别是较大的动脉血管损伤,出血过多,使伤员脸色苍白,出冷汗,手脚发凉,呼吸急促,甚至可危及生命,因此,对于这种伤员,首先要争分夺秒、准确有效地进行止血,然后再采取其他急救处理措施。出血可分为3种类型:一是动脉出血,血液是鲜红的,随心脏跳动的频数从伤口向外喷射,速度也快,危害性很大;二是静脉出血,血液是暗

38、红或紫红色的,徐缓均匀地从伤口流出;三是毛细血管出血,血液是红色的,像水珠样地从伤口流出,多能自身凝固止血。毛细血管和静脉出血,一般用纱布、绷带包扎好伤口,就可以止血。大的静脉和动脉出血,可用加压包扎法止血。(一)指压止血法在伤口的上方(近心端),用拇指压住出血的血管,以阻断血流(见图35)。采用此法,不宜过久,适用于四肢大出血的暂时性止血等。所以,在指压止血的同时,应立即寻找材料,准备换用其他止血方法。图35 指压止血法(二)加压包扎止血法这是最常用的有效止血方法,适用于全身各部。操作方法是:用消毒纱布或干净毛巾、布料盖住伤口,再用绷带、三角布或布带系紧,缠紧,并将肢体抬高(见图36)。也可

39、在肢体的弯曲处加垫,然后用绷带缠好(见图37)。图36 加压包扎止血法(1)图37加压包扎止血法(2)(三)止血带止血法通常用橡皮止血带,也可用大三角巾、绷带、手帕、布腰带等布止血带代替,但禁止用电线或绳子。止血带可以把血管压住,达到止血目的(见图38),适用于四肢大血管出血。但必须注意,上止血带的部位要先衬垫上布块或绑在衣服外面,以免损伤皮下神经。同时,松紧要适宜,以摸不到远端脉搏和停止出血为度,止血时间不能过长,时间过长可造成缺血或容易造成皮肤坏死。图38 止血带止血法第三节 包扎技术伤口是细菌侵入人体的入口。如果受伤矿工伤口被污染,就可能引起化脓感染、气性坏疽及破伤风等病症,严重损害健康

40、,甚至危及生命。所以,受伤以后,在井下无法做清创手术的条件下,必须先进行包扎。包扎的材料有橡皮膏、绷带、三角巾等。现场没有上述包扎材料时,可用手帕、毛巾、衣服等代用。(一)螺旋包扎法通常是先做环形缠绕开头的一端,再斜向上绕,每圈盖住前圈的1/3或2/3(见图39)。此法适用于四肢、胸背、腰部等处。图39 螺旋包扎法(二)螺旋反折包扎法先用环形法包扎开头的一端,再用螺旋上升缠绕,每圈反折一次(见图40)。此法适用小腿、前臂等处。图40 螺旋反折包扎法(三)“8”字环形包扎法一圈向上,一圈向下,成“8”字形来回包扎,每圈在中间和前圈相交,并根据需要与前圈重叠或压盖一半(见图41)。此法适用于关节部位。图41 “8”字环形包扎

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