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文档简介

1、日处理100m3垃圾渗滤液工程设计*生活垃圾填堺污染控制麻准(GB15SH9-2W8) 室外扌扫K设计规范(GBJ1187)给捋水设il丁册和环啦工收i殳汁乎册4.2设计原则(I*向注怠引进新匚艺、新技术、新设备、新材料.秆比转和选择1:程方案时.娈优先暂虑工艺先进、技术可靠、经济合理的方蒞,以降低丄程迅价减少运h成本.(2)绘序甘虔施工力巡、廿理地护餐捷,运转變空等因索T)山于渗滤液变化帕虞丿“地取的工艺必颈育较强的话应性和映作上的灵活性只科一崔创抗冲击负荷能丿J,八且能据容城址苻改造.以适应木质的变化.43设计水量及水质43J设计水量本选设:|询览设计处理能力为KKinJ/d.4.3,2进

2、水水质本欣设计采用丈验坨圾滲滤戒水啸件为进水水I贞,扫圈:表41进水水质项ncupCjHOD,pHTNnh-n水岗指标才:石OOGnm/L二l20Qmg/L699Sftn讥7M433出水水贞(主活垃圾填揑场污染控制标准(GB16889-2008)标准中水污染物排放庾量浓度限值如丧4Z表4.2水污染物排放质量浓度限值木实验为垃圾渗滤液的生物处理研尤,不包括后烦的垃圾渗沌液秣度处理,根抓实验数据谕宦木丄程役iI出水林准如松4.3.项日CODCfBODSTNNH/-N水质指标60mg/LW20mg/LC40mg/LXmg/I表4.3设计岀水水质指标项目CODr,BODsTNNHf-N水质抬标W300

3、mg/LW30mg/LWlOOmg/LW504.4工艺设计工艺流程简图及说明丄Z血程圏血国4。冃涼比4图41工艺流程图丄程设计选择运行水半组合是回流比为4,回流位置及比例为s水力停宦时间为4X.5h.垃圾渗滤液经过集水池收集.池中设隔墙使出水水质均匀.混合均匀后的垃圾渗滤液山泵提升到后续污水处理黍统。污水处理系统包抓UBF反应罐、ABR反应槽、接触氧化罐1、接触氧化罐2。污水进入UBF反应罐后水解酸化并去除部分污染物质。在厌氧菌作用下,难降解的有机物被分解为易降解的有机物,垃圾渗滤液的可生化性捉臥UBF;I;水进入ABR反应椚,同时由接傩氧化罐的回流水进入ABR反应懵,回流水不仅起到稀秤ABR

4、进水的效果.而且回流水中含有的NO:-N和水中的NH/N作用发生短程反帝化的作用生成N,散逸到大气中,NOJ-N发生反硝化生成NON或NILS从而达到去除氮元素的作ffloABRJI;水逬入接他氧化池1,在好氧葡作用下降解丿、部分易降解有机物和少塑难降解有机物.NH/.N在硝化茵作用下生成NO?N和NOj-N.岀水进入接触氧化池2,任好氧菌作用卜继续降解剩余的方机拘,并对NH4*-N和no?n逬行进步的硝化,出水部分回流.部分进入后续的深度处理工艺,其中回流比为4工艺流程特点本匸艺通过两级厌氧I:艺提高场圾渗滤液的可生化*1:同时通过何流实现氮疋素的矩程反備化,达到去除氮兀素的口的。本丄艺回流

5、水进入ABR反应憎而不是UBF反应罐是因为UBF、ABR都足厌氧反应器,连续庆氧和岛浓度NIIJN容易使做生物中埶冋流能够避免这一现象的发生同时起貝稀释ABR进水污染物浓度的作用.为肩续的处理降低处理堆度.本1:艺好氧池采用接触氧化1:艺,能够减少污泥量.增加微生物的负荷能力.本工艺还具冇以下特点:丨、i殳宜帝故旁通.以供紧急、特殊愴况时使用:2、i殳il的处理构筑物多为独立的不锈钢罐体,占地面枳小,处理效率岛;3、噪岀沥卜要來口机电设备.本设讣采用先进的液下潜污泉和回转式鼓风机,并采用育效的消声隔咅、减撮等拮施.嗓由能拧制在环境噪古标准(白天W65dR.夜间W55dB以内。443各工艺公除率

6、组合匸艺各反应段去除污染物效果如表4.4,表4.4去除率一览表抬林丄序C()DcXmg/L)B()L)5(mg/l)SS(mg/IJNH/-N水量(m/d)逬水600012001000750收集池出水5100102090()75()100效率15%15%10%0%进水51()0102090()75()UBF反应律出水403066358571310()效系21%35%35%5%进水1900%0283367ABR反应泡出水142528823818410025%20%35%35%进水1425288238184按触戦化誌岀水42872153831(X)效率70%75%36%55%进水428721538

7、3按蝕冠化語二岀水24130IOO50100效率30%60%35%4091井放标准3003010054.5工程设计单元处理池丿罐体设计1. 渗滤液收集池工2汁收集池大小为LXXH-lmX3mX2.5m,钢筋泯凝上结构,保护高为0.5m,有效容积为2缶.收集池内设污水握升泵,流*4n)7h,3台,2用1备,用来提升垃圾渗滤液至VBF反应罐.2台捉升亲交替运行。收集池内役阻流墙以使渗滤液混合血匀.2. IBF反应罐UBI:反向罅,4个,碳钢结枸,内外涂防腐材料水力停留时间8h,单池有效容积8.4n内径为1.2m.总高度130m(其中有效水深7.Im,三相分离器高1.3m,水面超高0.Sin)反应罐

8、为下沉式构筑物,高出地ffi8.On,底部污泥高为2.On,池内上半部分装頂陶粒填料,壌料奇为3.粒径24呦UBF反应罐下部役放空营,设备维修时可放空罐内污水,污水山水泉打入收集池上部i殳溢流骨,出水进入IBR反应艳.3. ABR反应池ABR反应池,2组为体,钢筋混凝丄结构,为下沉式构筑物,高出地而0.&叭反应池总的平面尺寸为LXWXH=6mX3.7nX4.Im.有效体枳为43垃,保护高为0.5n,污泥离为0.9叫水力停留时间为10.2ho4. 一段接触氧化罐接触氧化罐为底部进水,上部出水,空气III底部进入.生物接触氧化罐,2个,碳钢结构,内外涂防腐材料。单權冇效容积31.8比内径为3.Om

9、,总高度7.5n(其中包括有效水深6.4m,保护高1.Im)所需空气量3000m7d.池底部布置穿几管曝气,管径DN=25!nni,管上设曝气孔两井.扎径4.Omn,间50inni各孔与水半面成45度夹侑.两孔间成90度夹角。水力停留时囘(HRT)15.lh半软性纤维填料,聚乙烯材质,型号BR15060,单片尺寸L501H1I,束距60(1111,单片2g成品巫3:4.5-5.OKg/m孔隙率96%比龙面枳8743ni7m*.设计参数;气水比=30;1排泥放空管管径DN-80nui5. 二段接触氧化罐接触氧化罐为底部进水,上部出水,空气山底部进入。生物接触氧化鱸,2个,碳刚结构,内外涂防腐材料

10、。单罐有效容积31.8*内径为3.Om,总高度7.5m(其中包括有效水深6.Im,保护岛1.Im)。所需空气址3000m7d.池底即布置穿孔管曝气,管径DN=25iun,管上设曝气孔两排,孔径4.Omm,间距30mm备孔与木平面成45度夹角.两孔间成90度夹角.水力停留时间(IIRT)15.lh半软性纤维填料,聚乙烯材质,里号BR-150-60,单片尺1150mm,束距60mm,单片車量4.8-5.2g,成品巫量4.5-5.OKg/n?,孔陳率96%,比表|佃枳8743m:/m。设计参数:气水比=30:1排泥放空管管栓l)N=X(lmm6澄清池底部进水.上部出水.KX&XWM5X2.5X1.8

11、.钢筋混凝匕结构。保护禺为0.3皿,有效体积为16.7nJ,内设循环水泵,三用一备。7.回流系统水泵、管道系统和电拎系统徂成.内设循环提升泵,流星4nf/h,扬R15m,功率0.75KW,4备2用。主要构筑物一览去畀主姜构筑物血表4九表4.5主要构筑物一览表序号名称尺寸单位数屋备注1潑海液收集池I.xWxH=10mx7mx3m座1钢筋混麻十亠UBF反应fi|01.2xl3n)亚4碳例内外阳嗨3AKR(iJviR11谜钢内外阴腐4段按触氧化就座2碳钢内外阳惟5代搖触氛化谦7.5m2熒钢内外陆腐6澄浦池座1佻筋混凝土4.53配套设备一览表木次丄程设计配会设备如去4.6.规格空号数拆功率(ku)表4

12、.6配套设备一览表用兮名称1 馬水提升采2 鼓凤机3 鼓风机4 纤维填料5 陶純6 回沆亲统7 PL(系统8 阀门及管线匸程平面布置图及单体图见附图至六。4.6工程预更1)讣备投讲预算匸程设备加丄及采购费用预算见表4.7,总投资70表47设备加工及采购费用序号设备名称费用(万)1UBFWf122桧触氧化摧12PLC104最凤机3.65水泵7.26填料4.87管道及管件8.0总投资612(2)基建投资1.程基建投资预算见表4.8,表4.8主要构筑物基建投资序号构筑物名称费用(万)1厂房507收集池6.03ABR池10.04澄清池4.03)运行费用匸程运疔费用见丧4从表49运行费用投资序号名称费用

13、(万/年)1屯和水2.02人工4.0总费用6.0(4)总技资经过计箕.工程建造费用为131.2万元.运行费用为6.0万元/年。本次I程设计主要根据实验宅实验得出的昴佳水平组合进彳丁设计.程规模为H处理lOOm,垃圾渗滤液。设i|中UBF、接触氧化部分设计为碳讷罐体构筑物;ABR祁分设il为钢筋混凝丄构筑物.按照设il规范,工程设il中的构筑物尺寸不能够单纯的把实验室反应器按照比例增加.匸程设汁中采用分散处理的方法解决这一问题M中UBF反应罐为4个,ABR反应池为2组一体式结构,接触氧化罐共4个同时,设计过程中按照悄况增加了隼水池、PLC、澄淸池等配套设施本实验采用UBF-ABR/接触氧化组台匸

14、艺处理垃圾渗滤液,通过污泥培养、系统启动、正交试验、实脸脸证、工程设汁等过程.通过买脸和工程设计的出以下主要结论: 垃圾渗滤液活性汚泥的培养采用渗滤液和牛活污水混合,逐渐増人渗滤液进水比例的方法能够有效缩短污泥培养时间,绷化培养15d就得到了性能戋好的活性污泥, 系统启动期间采用高负荷CODc,运厅,UBF、ABR、接勉氧化池的容积负荷范围分别为1.01-2.49kgAn.d、2.99-4.85kg/md,1292.1lkgAn5.d.系统总的容积负苛为1.70-2.50kg/m.d。该系统具有较强的耐负荀冲击的能力。同时,垃圾渗滤液可生化性兵有明显捉启i,UBF、ABRill水可生化性能够矗

15、定在0.39和(133。启动初期III于水力负荷较大,出现出水中含有少量污泥、部分膜脱落的现象,但是木实验设计UBF反应器、ABR反应器抗冲击能力强,能够很快适应咼负荷运行,使系统迅速启动完成. 50d后系统启动左成,渗滤液CODc、BODs、NH/-N的去除率分别达到85%、94%、80%0实矗证明本系统能够在短时间内応动迅速。 本实验川UBFABR/接触氧化组合丄艺处理垃茨渗濾液,通过止交实验共i殳计Jlb组实验.通过水半效应和极垦分析优化法筛选出塘种水平组合:O1流比为2网流付習及比例为a:h=1:1,水力停留时间为70.4h:冋流比为4I诃流付習及比例为心水力停留时间为48,51】。经

16、过方差分析可知,水力停留时间对垃圾渗滤液CODo的去除影响显鮎回流比对渗滤液NILAN和TN的去5余彤响显靳回流位置对三种指标的上除率彫咆不太明兄。 考世到运疔费用、处理效率等综合因素.选定4流比为4.|u|;4t位賈及比例为a,水力停留时间为48.5b为最住运行水平并进行实验验证。在此条件下运行30dCODc去除效率能保持在94%以上,出水CO%浓度能保持在300nig/L以下;NH/-N去除率能保持任95%以上.出水NHJ-N能保持任50mg/L以MTN去除率保持任91%以上.装置稳宦运行后出水Q浓度能保持/I-KX)mg/L以下。运厅效果达到预期II的.运行效果私宦.相比于一级DTRO工艺,木工艺去除效率牧髙且不会产生浓缩液.运行费用低于一级DTRO处理技术.因址IJBF-ABR/接触氛化法处理垃圾渗滤液是可行的。 通过工程设计对污水处理设il流程和设计中应该注意的问题有了初步了解.5.2建议本文对LBFABR/接触氣化组台匸艺处理垃圾渗

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