鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力T梁外观质量控制_工程管理_第1页
鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力T梁外观质量控制_工程管理_第2页
鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力T梁外观质量控制_工程管理_第3页
鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力T梁外观质量控制_工程管理_第4页
鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力T梁外观质量控制_工程管理_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力T梁外观质量控制鲅鱼圈港深水散货泊位是20万吨级泊位,全长500m,码头结构形式为高桩墩台式,码头引桥长106.865m,宽14.35m,引桥分三跨,设有三个引桥墩,墩台上部为预制安装后张法预应力t梁,t梁长32.14m,高2.5m,顶宽2.45m,底宽0.5m。整个引桥共有t梁21根。一、概况1、工程概况:鲅鱼圈港深水散货泊位是20万吨级泊位,全长500m,码头结构形式为高桩墩台式,码头引桥长106.865m,宽14.35m,引桥分三跨,设有三个引桥墩,墩台上部为预制安装后张法预应力t梁,t梁长32.14m,高2.5m,顶宽2.45m,底宽0.5m。整个引桥共有

2、t梁21根。2、小组概况:我们为实现局级优质工程的目标,针对如何提高后张预应力t梁的预制质量做为小组的活动课题。由项目部领导、技术干部及工人组成的“三结合”现场型qc小组,小组成员共8人,组长陈平,副组长杨卫东。预应力t梁施工中,由于体积大,水泥用量多,并掺加9%的硅粉,砼硬化过程中产生大量的水化热,且在以往的t梁施工中砼的表面缺陷较多(麻面、砂斑),影响预制t梁的外观质量。作为施工企业');"企业,我们必需确保工程质量,加强过程掌握。针对如何提高预应力t梁预制质量作为掌握重点,成立qc小组,以技术、管理及现场施工人员组成,并聘请公司总工祝业浩、质量处外长周润江两位专家和现场

3、监理的有关人员作为小组的顾问。小组二00三年三月成立,人均接受qc训练时间为50小时以上。每月集体活动两次,利用现场分析争论、外出参观及班组争论等多种形式广泛听取有关专家、设计、监理及施工班组的看法,通过对施工过程实施全过程,特殊是重点环节的严格掌握,同时不断加强与设计、监理的沟通,为提高预应力t梁的预制质量探究出阅历。同时,对于现场技术人员的业务水平的提高起到促进作用,不断提高全体职工的质量意识、精品意识。活动时间:2022年3月起,每月活动两次。活动内容:学习全面质量管理的学问,围绕课题调查分析,提出对策,组织实施。二、选题理由pdca循环1、现状调查我们qc小组汲取有实际阅历的操作人员和

4、专业技术人员,对影响t梁质量的主要问题进行讨论,通过调查分析,总结归纳整理了如下的调查表。依据调查表,做出排列图,从排列图中可以看出翼板表面裂缝和气泡麻面两个影响因素在a区,属主要问题。2、小组活动目标及可行性分析(1)小组活动目标及方案目标!(2)目标可行性分析注:总分低于25分,或者单项分低于5分,应重新选题。 3、缘由分析结合现状调查分析的结果,我们围绕影响t梁外观质量的a类问题,用因果分析图绽开缘由分析,共找出11条缘由:(1)施工人员责任心不强,质量意识差;(2)混凝土塌落度损失大;(3)模板修理保养不到位;(4)拆模时间过早;(5)混凝土运输车装料过多;(6)波纹管直径偏大;(7)

5、碎石粒径偏大;(8)养护方法不当;(9)外界温度过高;(10)砂浆偏多;(11)混凝土振捣不足。外界温度过高30以上条件下施工,假如不实行相应措施肯定会产生干缩裂缝。注:“”为主要缘由,“”为次要缘由。通过对缘由论证,我们qc小组确定主要缘由有以下四条:(1)施工人员责任心不强,质量意识差; (2)模板修理爱护不到位;(3)波纹管直径偏大; (4)混凝土振捣不足。四、制订对策针对确认的主因,本qc小组讨论,制订了如下的对策:1施工人员责任心不强,质量意识差实施培训检查会议制度,人员按工序安排,明确质量责任,健全质量管理机构和质量保证体系。2混凝土施工掌握混凝土运输车所装的混凝土数量,削减混凝土

6、在运输过程中的时间,保证混凝土的和 易性良好,尽可能削减塌落度损失,加强振捣,适当延长振捣时间,掌握振捣棒的作用半径不大于30cm,且棒头插入下层混凝土内510cm,并留意棒头不要碰撞波纹管。在易产生气泡的马蹄部位全部使用1.5kw的外附式zw7振捣器。混凝土入模时的塌落度掌握在1416cm内,并测准混凝土在运输中的塌落度损失,以指导施工。凝土在浇注完毕后,采纳土工布掩盖翼论文联盟.LWLM.COM整理板,混凝土终凝后洒水养护,保温一周。拆模后二天内如遇大风或强太阳天气,采纳雨布(帆布)将t梁暴露面全部掩盖,以利防晒、防风、保湿。3波纹管直径偏大碎石粒径偏大在不影响预应力构件受力的状况下,波纹

7、管直径统一削减1cm,以利于混凝土下料。将碎石粒径由2040cm级配改为530cm级配,按规定进行检测,不符合要求的碎石予以退场。五、实施对策制订对策后,我们qc小组按对策表的分工进行了实施:1、为了提高施工队伍的技术水平和质量意识,本着以人为本的原则,我们制订实施了培训检查会议制度,即班前进行作业人员的理论和实际操作方面的培训,每浇注一榀梁前都进行一次检查,然后浇注二榀t梁,召集全体管理人员以及施工负责人召开质量会议,分析质量缘由,提高质量意识。2、坚持试验人员值班制度,依据理论协作比随时调整实际材料用量,保证混凝土塌落度入模时掌握在1416cm内,使混凝土达到最佳泵送状态,以免混凝土太稠难

8、以下料、振捣,消失少振、漏振而产生麻面或露石,或避开混凝土太稀,振捣时产生气泡附在模板上,产生麻面。拌和时间在2分钟以上,运输车在运输过程中加强搅拌。混凝土浇筑分层进行,浇注挨次自上而下地水平分层,从一端向另一端推动,保证在下层混凝土初凝前完成上层混凝土,上下层同时浇注时,上层与下层前后浇注距离应保持在1.5m以下。混凝土入模塌落度掌握在1416cm内,在实际操作中,还依据振捣的难易程度分区振捣,难振处支配责任心强、技术水平高的工人去操作。3、每次拆模后,马上进行模板整修,清除模板上粘着的水泥浆,以保持下一榀t梁使用时干净完好,避开模板粗糙,造成混凝土麻面。依据所留试件的强度状况规定拆模时间,以免拆模时间过早,使混凝土表面水泥浆粘着模板产生麻面。4、由于t梁腹板薄,波纹管与钢筋之间空隙太小,混凝土中碎石不易通过,30cm的振捣棒也插不下去,只能在波纹管上方振捣,混凝土很简单产生缺陷。为此,实行了以下措施:施工过程中,严格掌握碎石的级配及最大粒径。5、对于夏季施工,外界温度高,水泥快速水化简单造成裂缝,我们通过深化的理论讨论,打算从如何解决降低混凝土表面温度和减小干缩入手。水泥硬化具有膨胀的特性,我们将洒水养护改为土工布浸水掩盖养护,以此降低混凝土表面温度,减小水化程度。6、我们将

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论