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文档简介

1、编号:FD-GL-JS2010070201发电部技术措施措施名称:降低NO刈卜放技术措施措施专业:锅炉批准:周龙审核:陈宪刚编写:李福山降低NOx排放技术措施一、概述氮氧化物NOx是燃煤电厂烟气排放三大有害物(SO2,NOx及总悬浮颗粒物TSP)之一。从污染角度考虑的氮氧化物主要是NO和N02,统称为NOx。在绝大多数燃烧方式下,主要成分是NO,约占NOx的90%多。N0是无色、无刺激气味的不活泼气体,在大气中的N0会迅速被氧化成N02。NO2是棕红色有刺激性臭味的气体。NOx可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者,较易受二氧化氮影响。NOx的生成主要

2、由热力NOx和燃料NOx两部分组成,前者由参与燃烧的空气中所含的N2生成,后者由燃料本身的氮元素生成。实际上在1350c以下,热力型NOx生成量很少,但随着温度的上升,热力型NOx生成量迅速增加,温度达1600C以上时,热力型NOx占NOx生成总量的25%30%。在燃烧过程中降低NOx的生成的主要手段是采用分级燃烧,降低燃烧区域的氧浓度和降低火焰温度。此外还可以采用烟气处理技术在燃烧后降低烟气中NOx含量。二、降低NOx的方法目前实际可行的降低NOx的方法是(按重要性排列):粉管道间的燃料平衡(目标是邙);燃烧器间的送风平衡;一次风煤比(根据磨煤机的设计和煤种,尽可能采用低值);调整煤粉细度(

3、根据煤的品质);尽可能提高0FA的风箱压力;减少过剩空气;炉膛吹灰国大唐白台会电LJJOaTangGanuPowerPlant的控制。三、我厂燃烧器及燃尽风布置我厂制粉系统采用正压直吹式,采用五台HP-863中速磨,正常四台磨运行,一台磨备用。燃烧器采用四角布置,切圆燃烧方式。燃烧器采用上下浓淡分离一次风喷嘴和同心反切圆燃烧技术。煤粉流过燃烧器入口弯头时,大部分煤粉颗粒在离心力的作用下紧贴弯头外沿进入煤粉喷管,煤粉喷管中的隔板将一次风分成浓淡两股,从而提高了一次风喷嘴出口处的煤粉浓度。一次风喷嘴中装有V型钝体,使得一次风在V型钝体前方形成稳定的回流区,卷吸高温烟气,起到稳定火焰的作用。为了强化

4、炉膛中燃料与空气的混合、减少一次风贴壁、降低结焦趋势,采用了同心反切燃烧技术。二次风射流沿着与一次风相反的旋转方向射入炉膛,一次风沿煤粉喷管轴线进入炉膛后,在较大的二次风射流引射和冲击下,被带入沿二次风射流方向旋转的火球中。这样一次风与二次风强烈混合,有助于煤粉完全燃烧。同时,一次风被包围在炉膛中央,形成炉膛中央富燃料、炉膛四周富氧的燃烧结构,大大减少了一次风冲刷水冷壁结焦的可能性。另外在燃烧初期,上下浓淡分离技术有利于降低NOx的排放量。降低NOx排放技术,通过采用低NOx切向燃烧系统和炉膛布置的匹配来满足NOx排放小于450mg/Nm3(02=6%)的指标,主要采用以下技术措施:顶部燃尽风

5、(OFA),燃烧器最顶上一层就定义为OFA层;水平摆动的分离燃尽风(SOFA),两层与主燃烧器分离的二次风喷嘴;预置水平偏角的辅助风喷嘴(CFS);强化着火(WR)煤粉喷嘴。大约占10%25%的二次风从燃烧器上方设置的燃尽风喷口送入炉膛。其目的使燃烧器的炉内燃烧分2个阶段:主燃烧区火焰温度降低,热力型和燃料型NOx生成均减少,当烟气上升至OFA喷口时,未完全燃烧的燃料可燃物和部分还原性气体重新燃烧,此处燃烧温度低于主燃烧区,保证降低NOx和完全燃烧。四个角的主燃烧器喷嘴拥有各自的摆动连杆。通过摇臂装置和主连杆由摆动气缸装置驱动上、下摆动30%顶部手动二次风喷嘴可上摆动30。、下摆动各6在锅炉运

6、行中,通过燃烧器摆动可以调节再热器温度。四、技术措施为了降低nox排放,减少环境污染,保证锅炉安全经济运行,制定以下技术措施。1,正常调整脱硫出口NOx浓度小于450mg/m3,。2,在燃烧稳定情况下,将OFA、ofai、OFAII层燃尽风适当开大,OFAI、OFAII层配合开关,以降低炉膛出口烟气温度,降低NOx产生。在开ofa、ofai、ofaii小风门时,适当关小燃烧区辅助风、周界风小风门开度,保证二次风风压在0.25kpa以上。3 .在调整燃尽风时,调整好再热汽温,再热器两侧出口汽温偏差应小于15C,最大不超过20Co4 .提高煤粉细度,一次风压保持在8.49.0kpa,控制磨煤机冷热

7、风门开度,磨煤机出口温度在75-85C5 .在每层风量的调整中,在偏置允许范围内应尽量降低一次风母管压力,适当增加二次风量来保证氧量,从而实现分级燃烧,以降低NOx的形成和排放。6 .风煤配比在1.52.0之间,尽量在底限运行。控制炉膛与二次风差压在正常范围内,合理使用一二次风配比,在炉膛中心形成风包煤的富氧燃烧。7 .控制粉管道间的燃料平衡,保持各制粉系统负荷偏差在士5%之间。8 .调整燃烧器间的送风平衡,各辅助风、周界风小风门开度偏差不能太大。9 .在制粉系统隔层运行时,隔层制粉系统的辅助风、周界风开度太大,将燃烧区域分成两个,并且燃烧区将形成富氧区,NOx产生量增加,并使燃烧稳定降低。1

8、0 .送风量要适合,保持合理的运行氧量,若风量太大将引起超温,超过煤灰粘结温度引起结渣;若风量偏小,则由于煤粉不完全燃烧产生大量还原性气体,当锅炉烟气含氧量低于3%时,由于局部缺氧,将会使还原性气体CO含量急剧增加,而使结焦的几率大大增加。一般控制炉膛出口过剩空气系数控制在1.21.25之间(负荷在240MW以下,氧量3.5%4.0%,负荷在240MW,氧量3.0%3.5%)。在保证燃烧需要和汽温的前提下尽量降低过量空气系数,保持低氧燃烧。11 .燃尽风开度对飞灰和NOx排放浓度均有较大影响,适当降低一、二次风量,以降低燃烧富氧区,增大燃尽风开度来补充氧量,避免飞灰大幅度上升,保持机组运行经济

9、性。12 .顶部分离燃尽风与顶部燃尽风根据燃烧及汽温可适当开大,但三个风门不能同时全开启,防止顶部风量过大而使下部燃烧区缺氧,产生大量的还原性气体,造成灰熔点降低引起结渣。控制好燃尽风量,达到削弱甚至消除炉膛出口气流旋转的目的,尤其应控制好最上层(OFA层)的上下摆动角度及风量,这不仅减小了炉膛出口左、右侧的烟气量和烟温的不均,加强了炉内气流的扰动,同时,也对炉内的上开烟气起到了下压作用,减弱了炉内气流的上升速度,延长了煤粉在炉内的停留时间。由此不仅提高了煤分的燃烧经济性,也降低了炉内火焰中心位置,从而降低炉膛出口烟温,防止和减轻炉膛上部屏式过热器的结渣。同时,为了防止水冷壁的结渣和积灰。13 .按照锅炉吹灰规定执行,若发现有结焦现象时可增加吹灰次数。低负荷对炉膛吹灰时要加强监视和调整,若参数变化较大时可暂停吹灰,待参数正常后可再接着进行

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