教学案例1机床不能正常返回参考点_第1页
教学案例1机床不能正常返回参考点_第2页
教学案例1机床不能正常返回参考点_第3页
教学案例1机床不能正常返回参考点_第4页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、教学案例 1机床不能正常返回参考点参考点(Reference point) 是数控厂家通过在伺服轴上建立一个相对稳定不变的物理位置作为参考点,又称电气栅格。所谓返回参考点,严格意义上是回到电气栅格零点。(数控机床分为机械坐标零点、工件坐标零点、电气栅格零点 参考点。我们加工时所使用的工件坐标零点(G54G59) ,是在参考点的基础上进行一定量的偏置而生成的(通过参数)。所以当参考点一致性出现问题时,工件零点的一致性也丧失,加工精度更无从保证。目前建立参考点的方式主要分为两种:(1)增量方式( reference position with dogs)也称为有档块回零 ,在每次开电后,需要手动返

2、回参考点,当“机械档块 ”碰到减速开关后减速,并寻找零位脉冲,建立零点。一旦关断电源,零点丢失。(2)绝对坐标方式( absolute-position detector)每次开电后不需要回零操作, 零点一旦建立, 通过后备电池将绝对位置信息保存在特定的SRAM 区中,断电后位置信息也不丢失,这种形式被称为绝对零点。不能正常返回参考点(增量方式)故障表现形式为:情况 1:手动回零时不减速,并伴随超程报警情况 2:手动回零有减速动作,但减速后轴运动不停止直至90# 报警 伺服轴找不到零点情况 3:手动回零方式下根本没有轴移动那么我们从分析整个返回参考点的工作过程和工作原理入手。原理及过程过程分析

3、:1)回参考点方式有效( ZRN ) (MD1/MD4 ) 对应 PMC 地址 G43.7=1,G43.0=1/G43.2=1。2)轴选择( +/-Jx)有效 对应 PMC 地址 G100G102=1。3)减速开关读入信号( *DECx ) 对应 PMC 地址 X9.0X9.3 或 G196.03=101。4)电气格被读入,找到参考点。增量式回零过程:图 13-1 回参考点过程这里需要详细说明的是“电气栅格 ”。FANUC 数控系统除了与一般数控系统一样,在返回参考点时需要寻找真正的物理栅格 编码器的一转信号(如图13-1 所示),或光栅尺的栅格信号(如图13-2 所示)。并且还要在物理栅格的

4、基础上再加上一定的偏移量 栅格偏移量( 1850#参数中设定的量),形成最终的参考点。也即图13-1 中的 “GRID”信号, “GRID”信号可以理解为是在所找到的物理栅格基础上再加上“栅格偏移量 ”后生成的点。FANUC 公司使用电气栅格 “ GRID”的目的,就是可以通过1850# 参数的调整,在一定量的范围内(小于参考计数器容量设置范围)灵活的微调参考点的精确位置,这一点与西门子数控系统返回参考点方式有所不同。而这一 “栅格偏移量 ”参数恰恰是我们维修工程师维修、调整时应该用到的参数。图 13-2 一转脉冲故障原因分析:了解上述的工作原理, 我们就不难分析各阶段故障产生的原因。首先我们

5、分析上面情况1 的故障原因及解决方案。当我们选择了回参考点方式后,按下某个轴的方向按钮,此时如果机床能够快速向参考点方向移动时,则说明方式选择信号通过PMC 接口通知了 CNC(时序图第步顺利通过)。此后如果没有减速现象出现,并且还伴随超程报警,则说明在执行到时序图的时候出现了问题 减速开关信号 *DECn 没有通知到 CNC,这时请关注下面两个环节:1)减速开关进油或进水,信号失效,I/O 单元之前就没有信号。2)减速开关 OK ,但 PMC 诊断画面没有反应,虽然信号已经输入到系统接口板,但由于I/O 接口板或输入模块已经损坏。由于减速开关在工作台下面,工作条件比较恶略(油、水、铁屑侵蚀)

6、,严重时引起24V 短路,损伤接口板,从而导致上述两种情况时有发生。作为维修技术人员,应该能够娴熟的判断出上述两种不同的故障,其手段比较简单 用万用表检测开关通 断情 况,通过PMC诊 断画 面观察 *DECn的变化。 *DECn的地 址是X9.0X9.3或G196.0G196.3,分别代表第1 轴到第 4 轴的减速开关的状态, n 表示第 n 轴。注意;这里 “ * 表”示负逻辑,即低电平有效,正常情况下 *DECn 应该是 101 的变化。只要 *DECn信号能够从 1 变为 0,则工作台就会完成减速这一动作,即时序图中步可以通过。下面我们分析不能够返回参考点的第2 种情况 有减速动作,

7、但工作台减速后一直不停的低速运行,并最终出现90#报警。从图 8-4 时序图中我们应该注意一个细节,FANUC 数控系统寻找参考点一般是在减速开关抬起后寻找第一个一转信号(对于编码器,参见图8-5“一转脉冲 ”)或物理栅格,此时如果一转信号或物理栅格信号缺失,则就会出现90#报警 找不到参考点。那么什么会导致一转信号或物理栅格信号缺失呢?通过我们多年的实践,下述几种情况均容易引起栅格信号缺失:编码器或光栅尺被污染,如进水进油。反馈信号线或光栅适配器受外部信号干扰反馈电缆信号衰减编码器或光栅尺接口电路故障、器件老化。伺服放大器接口电路故障。上述前三种情况是维修中常遇到的现象,分析这一故障的关键点

8、是 “一转信号 ”或“栅格信号 ”。数控系统一旦找到这一信号,返回参考点即告完成。实例分析 :实例 1:龙门数控镗铣床FANUC16iM系统,半闭环控制,每天开机手动返回参考点时X 轴偶尔会出现 90#报警,找不到参考点,返回参考点时工作台有减速动作, 但是一旦手动回参考点成功, 重复用 G28 方式回零没有任何问题。分析原因 ,大多数机床制造商设置在手动返回参考点时,寻找并读取PCZ 信号(物理栅格信号)建立参考点, 而在 G28 方式下使用计数器清零的方式返回参考点,不寻找物理栅格信号。从故障描述来看重点应该检查一转信号。首先采用最简便易行的方法,检查反馈电缆,用万用表电阻挡测量电缆两端通

9、断,结果没有问题。接下来更换脉冲编码器,将X 轴编码器与另一个可以回参考点的轴(Y 轴)编码器互换,结果没有任何变化,即:X 轴仍然不能够每次找到零点,而Y 轴回零正常,说明脉冲编码器良好。之后更换伺服放大器,仍然没有效果。说明相关的硬件均已更换,仍然没有找到故障点。仔细分析大型机床的结构,发现X 轴反馈电缆经过坦克链到伺服放大器共计50 余米,初步判断可能是由于信号衰减造成的一转信号不好,最后将 5V 及 0V 线脚与电缆中多余的备用线并联加粗,降低线间电阻,提高信号幅值,最终排除了故障。注意: FANUC 系列驱动的反馈装置采用的是高速串行传送,用传统的示波器无法观测波形,所以更多的是采用

10、替代法或者借助系统界面诊断排查故障。教学案例 2主轴速度误差过大报警主轴速度误差过大报警在屏幕上的显示内容为:7102 SPN 1: EX SPEEDERROR,同时在主轴模块上七段显示管“ 02报”警。主轴速度误差过大报警的检出,是反映实际检测到的主轴电机速度与M03 或 M04 中给定的速度指令值相差过大。这个报警也是FANUC 系统常见的报警之一,主要引起原因是主轴速度反馈装置或外围负载的问题。下面我们从主轴速度检测入手,分析报警产生的原因与解决方案。工作原理分析:FANUC 主轴的连接可以根据不同的硬件选配,产生多种组合,如:单一电机速度反馈(用于数控铣床)、速度反馈 +磁传感器定位(

11、多用于立式加工中心等,磁传感器定位用于机械手换刀或镗孔准停)、速度反馈 +分离位置编码器(数控车床或加工中心,可进行车削螺纹或刚性攻丝)、采用内置高分辨磁编码器等(用于内装式主轴或 Cs 轴控制等)。这里我们仅介绍图 13-3 由主轴电机速度反馈 +分离编码器的结构,这也是目前比较常见的结构。图 13-3 主轴电机速度反馈 +分离编码器的结构此种结构需要注意的是:主轴电机反馈和机械主轴位置编码器反馈是两路不同的通道,电机速度反馈通过 JY2 进入主轴模块, 编码器反馈从JY4 输入到主轴模块。 FANUC 速度反馈的结构如图一中照片所示,它是由一个小模数的测速齿轮与一个磁传感器组成,测速齿轮与

12、电机轴同心, 当主轴旋转时,齿面高低的变化感应磁传感器输出一个正弦波,其频率反映主轴速度的快慢。那么磁传感器输出正弦波信号的质量,决定了速度反馈质量的好坏。我们在查找主轴速度报警时,应该重点检查这一环节。故障原因分析:引起主轴速度反馈不良的主要原因有:1)磁传感器老化,退磁。2)反馈电缆屏蔽处理不良,受外部信号干扰,产生杂波。3)主轴后轴承磨损,小模数齿轮跳动超过允许值。4)主轴模块接口电路损坏。5)主轴机械部分故障,机械负载过重。下面我们通过几组实例分析,结合上面的主轴速度反馈工作原理和工作过程介绍,更加深入的理解排查此类故障的方法和思路。实例分析:某数控车, FANUC 0iD 控制系统,

13、 FANUC 系列串行主轴, M03 指令发出后出现主轴速度误差过大报警,主轴模块上的七段显示管“02号”报警,机床无法工作。现场工程技术人员先后更换了主轴模块、反馈电缆,最终判断是主轴电机速度反馈问题,但是更换磁传感器备件后,原故障依旧没有解决。后将主轴电机运至北京,经专业技术人员检查发现电气系统及器件良好,但是主轴尾部端跳0.3mm 以上(正常情况应该在0.010.02mm 以下),导致齿面与传感器之间的间隙波动太大,无法有效调整和固定磁传感器位置, 引发速度误差报警。具体检查方法参见下图13-4所示。图 13-4 检查方法示意图进一步诊断,发现主轴电机后轴承座径向尺寸被磨大,已经无法固定

14、轴承外圈,只得订购后轴承座备件,以备更换。之后了解到,这一问题的出现是由于钳工更换主轴三角皮带后张力调得过于大,导致后轴承座损坏,所以在我们今后的日常维修保养中要引以为戒。教学案例 3螺纹加工乱牙的解决思路故障现象:数控系统选用 Oi Mate-TD 系统,加工螺纹时螺纹乱牙。故障原因:螺纹切削利用每转进给方式,即伺服的进给量是由主轴的旋转两来控制的,主轴旋转一转,Z 轴按照指令的距离(螺距)进行进给,使主轴的旋转与Z 轴的进给保持同步。但是螺纹切削是多次的切削过程,要保证每次进刀的位置都是同一个位置,这就需要螺纹切削的起刀点和主轴的转角位置保持固定。这一点是通过检测位置编码器的一转信号来完成的。位置编码器中的A/B 信号决定了进给的速度, Z 相信号决定了螺纹的起刀点。位置编码器与主轴相连接的示意图如图13-5 所示。图 13-5 位置编码器与主轴连接示意图螺纹切削要求机械精度、位置编码器检测精度、传动链精度都比较高,周围不能有大的干扰。根据工作原理,故障原因可能有:1)位置编码器与主轴连接故障;2)Z 轴联轴器松动或反向间隙较大;3)系统硬件故障或存在干扰;4)系统参数故障。故障分析:1)检查位置编码器与主轴的机械连接一般主轴与位置编码器采用同步带连接,否则会有传动打滑现象。位置编码器的一转信号指示的位置与主轴转动的实际位置不一致

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论