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文档简介
1、马钢2500m3高炉风口跑渣铁事故尤 石本文对风口跑渣铁事故进行了总结。对风口跑渣铁事故发现及时,并对事故采取了积极有效的措施;事后又采取预防措施,防止高炉此类事故再次发生,确保了高炉复风后三天顺利达产。关键词 风口 跑渣铁 铁口 造衬压入料 有害元素目前二铁总厂2号高炉炉役已达十二年,临近大修期,炉缸侧壁受到不同程度的侵蚀。进入2016年炉缸二层水温差整体上升,尤其是12号冷却壁水温差突破报警值,高压水温差达到0.83(热流强度13.0KW/m2),高炉采取了相应的护炉措施,但忽视了5层1号冷却壁的水温差及其附近的电偶温度的变化,还有1号小套漏水对炉衬的影响考虑不周,致使3月31日1号风口中
2、套与大套间跑渣铁,因处理措施得当,未造成较大的经济损失,复风后第三天产量就达到5898t/d。1 、发生过程3月31日7:359:35高炉动态休风休风更换9、10、12号漏水小套,休风前铁水中【Si】0.35%,铁水物理热1470。复风时堵9、10、11、12、29号风口,炉况恢复较快,也较为顺利,先后捅开9、12号风口,到11:23高炉各参数基本恢复至休风前水平,风量4400m3/min,富氧6000m3/h。复风后轻料0.5t/ch只加了7批,之后焦炭负荷回到高炉正常生产水平。炉缸温度不足,铁水【Si】下降很快,最低见到为0.17%,风口伴随着生降现象,14:00炉体点检发现1号小套漏水,
3、控水40%。高炉因过低料线风压偏高控风量200m3/min,低料线过后风压转适,试图加风量100m3/min,但加上去后不适应又退回,这时炉温上行较快,最高见到0.60%。18:38打开1号铁口时,当时铁口深度只有3000mm。18:43高炉工长正在看铁口状况、铁流、铁水温度,突然听到1号铁口上面有跑风的声音,抬头看渣铁正从1号风口喷出。2、原因分析风口跑渣铁不是偶然的,它是长期累积的结果,由量变到质变的过程,其原因有多方面的因素。 2.1、高炉工长对浅铁口危害认识不够,1号铁口深度记录失真,铁口深度达不到要求3300mm,铁口深度忽深忽浅的现象时有存在,铁口泥包长期不稳定,形成大喇叭型,造成
4、1号铁口区域侵蚀严重,致使1号铁口上方5层1号冷却壁炉衬和造衬压入料侵蚀。 2.2、高炉渣系成分不稳定,(Al2O3)偏高,时常超过16.5%。而渣中(Al2O3)达到16%或更高,高炉普遍出现炉渣粘稠的现象1,使渣铁流动性较差,影响了炉缸活跃性,高炉死料柱透液性差,加剧炉缸四周的渣铁的环流。 2.3、高炉有害元素的控制公司和总厂都是比较重视的,总体上控制得还是可以的,入炉(k2O+Na2O)、锌负荷分别在3.04.5Kg/t、200400g/t之间,但是相对国标来说控制得还是不够的。从1号中套取出来看,大量的白色的液体从风口流出来,说明风口区域存在锌富集,造成锌渗入砖衬缝隙,冷却生成(ZnO
5、),体积膨胀,砖衬破裂粉碎,随后被高温渣铁侵蚀掉。 2.4、图1为炉缸风口下方5层2-3号冷却壁电偶温度趋势图。图1 装入碳砖电偶温度(深度170mm) 从图1中可以看出5层2-3号冷却壁电偶温度有升高的走势,但是因为炉缸5层1号冷却壁电偶未装,5层1号冷却壁水温差变化也不明显,未引起高炉操作者足够的重视,因此未能及时发现5层1号冷却壁温度的异常变化。 2.5、3月31日动态休风,复风焦炭负荷4.60,轻料0.5t/ch共加7ch。从这次复风来看,负荷过重,风压逐步上行,高炉过低料线难行,难行之后又有返热,控风量200m3/min一直加不上去,导致鼓风动能偏低,中心死料柱偏大,炉缸中心透液性差
6、,增加了炉缸四周的环流;与此同时炉温波动大,炉缸活跃性变差;1号小套烧漏控水量40%,有大量水进入1号风口区域,1号风口区域砖衬和造衬压入料受到侵蚀,渣铁进入1号风口区域,其结果1号风口中套与大套间跑渣铁可能性也比较大。3、处理过程对于风口跑渣铁,若处理不当,会造成中套及大套烧坏,风口全部灌渣,消耗大量的人力和物力,造成的经济损失不可估量,比如3号1000m3高炉风口大套烧坏就是个例子,因此要求高炉工长认真熟悉本岗位的操作规程,要有扎实的基本工,尽量将事故降到最低水平。 3.1、18:43突然听到1号铁口上面有跑风的声音,抬头看渣铁正从1号风口喷出,当时判断是吹管的头部烧穿,立即通知炉体赶紧打
7、水冷却,并按照操作规程紧急休风程序,紧急减压至60KPa,在此期间,停TRT、停氧和煤,全开调压阀组,改常压,要求炉前打开3号铁口重叠,紧接着通知厂调度和相关人员,同时加轻料1t/ch并缩矿批至50t/ch。因工长和炉体配合得当,现场情况得已控制,渣铁不再向外喷出,避免了紧急休风灌风口二次事故的发生。从事后现场看,渣铁是从中套及大套之间45点位置喷出,喷出的渣铁约100kg左右。3.2、二铁总厂领导到现场确认,认为风口下部砖衬和造衬压入料侵蚀殆尽,下部有空间,渣铁才得已进入,要求高炉休风更换风口中套、小套并灌入造衬压入料。高炉出净渣铁后休风,休完风后,取出的风口中套,从现场看中套45点外部轻度
8、烧坏,大套保护套45点烧坏(见图2)。对大套保护套进行焊补,焊补完后上好中套及小套进行灌入造衬压入料(见表1),以密实中套与大套间的空隙,防止渣铁再次进入。图2 中套(左)和大套保护套(右)烧损情况表1 造衬压入料的理化性能Al2O3体积密度抗折强度耐压强度抗折强度耐压强度线变化率粒度%g/cm3干燥后干燥后(12003h烧后)(12003h烧后)mm652.281512221.01.5 3.3、处理好1号风口后,堵1、5、10、11、17、23、29号风口复风,因对炉况的恢复进程较为乐观,对二次休风重负荷下炉缸欠热程度把握不足。复风时只加空焦2批,同时跟轻料1t/ch*4ch,紧接着去轻料将
9、负荷由4.60退至4.26;风量恢复较快,1个小时后风量恢复至3800m3/min,氧3000m3/h。由于大量的冷料下达到炉缸,炉缸温度急剧下降,造成料行不畅,顶温波动大,多次崩料。两次崩料后加轻料1t/ch,控风量至3400m3/min,同时停氧,但是情况未有好转,由此可知采取措施力度不够,需要进一步采取更大的措施才能保顺行。过1小时后再次崩料一次,直接减风至3000m3/min维持,并将轻料1t/ch折到负荷中去,将负荷退至4.00,其总负荷未变。后面虽有崩料,但情况出现了转机,崩料的时间拉长。待空焦下达,炉缸温度回升,料行虽不均,但崩滑料彻底消除,这时把握时机,积极恢复风量至4000m
10、3/h;在风量站稳的情况下捅开1号风口,1号铁口来风口投3号铁口,投沟顺利后富氧3000m3/h;令人遗憾的是,在此期间先后有2、9、14号三个小套烧漏。后面的恢复进程较为顺利,根据实际情况恢复各参数,到2日风量4300m3/min,氧5000m3/h,风口只留下长堵风口10、11、29号风口,3日恢复至目标风量4400m3/min,氧6000m3/h,至此各参数恢复正常。4、预防为了防止此类事故再次发生,经二铁总厂技术人员讨论总结,制定以下措施,具体措施如下: 4.1、加大对铁口深度的管理。对于炉前开堵铁口时,要求高炉工长做好现场监督,做好对铁口深度如实记录,及时反应铁口深度的变化情况。对于
11、炉前要求:1)、加强炉前设备的点检,发现问题及时处理,做好开堵口前设备试运行。 2)、开口时,碰到铁口钻漏,严禁焖炮操作,以免损坏铁口泥包。 3)、堵口前要求铁口来风并将铁口前残铁处理干净,确保铁口不跑泥。 4)、根据铁口深度适当调节打泥量,但是泥量调节幅度不能太大,以免铁口深度波动太大,不利于铁口深度的稳定。 4.2、加强对1号小套、中套及5层1号冷却壁水温差的管理。 1)、要求炉体每小时测一次温度,并在日常设备点检记录本记录,发现异常情况及时汇报给高炉工长和本作业区作业长。 2)、高炉工长要时刻关注1号风口附近5层冷却壁电偶温度趋势及变化,有异常情况,和炉体做好沟通、配合好,将事故消灭在萌
12、芽状态。 4.3、做好高炉有害元素控制。 1)、做好高炉源头控制,入炉有害元素负荷超标要及时向上汇报,烧结、球团、焦化根据实际情况相应做好调整,以确保高炉有害元素在可控范围内。 2)、对于高炉有害元素超过国标的高炉,加强对高炉槽下筛粉的管理,提高槽下筛分效率,尽量减少入炉的粉末,改善高炉块状带料柱的透气性2;同时优化高炉上部装料制度,保持边缘和中心两道煤气流,坚持大风量并适当开放中心。由于中心煤气流温度高而且在高炉行程时间短,可以使短时间内将锌带入煤气,不被重新凝固而回落到炉料中,从而减少锌在高炉内积累3。 4.4、保持渣系的稳定,控制好渣中(Al2O3)来确保炉渣的流动性,达到活跃炉缸的目的
13、。 1)、炉渣碱度控制在1.121.25之间,渣中(Al2O3)连续超过4炉及时添加硅石来降低渣的(Al2O3)。 2)、严禁低炉温高碱度操作,要保持炉缸温度充足来改善渣的流动性。 3)、炉料结构的变化不能太大,较大的变化需要多次调整来过渡来保证渣系稳定。 4.5、保持合适的装料制度和送风制度,高炉工长要严格按标准化操作,促使高炉长期稳定顺行。 1)、高炉上部煤气流控制上发展两道煤气流,并遵循稳定中心,兼顾边缘的原则;下部采用大风量并堵2个风口(尽量不要连堵),保持合适的鼓风动能和理论燃烧温度,并且稳定好炉腹煤气指数,来确保渣皮的稳定。 2)、高炉工长以高炉操作规程为依据,以高炉技术操作指导书
14、为导向,提高风险意识,加强对炉况趋势的判断,要早动、少动,及时采取应对的措施。5、经验与教训虽然这次风口跑渣铁处理得比较成功,也有比较欠缺的地方,这需要我们这些搞技术的人员思考,查阅资料,鉴见国内外同类型先进的经验,好好的总结,从中吸取经验和教训。5.1、经验通过此次风口跑渣铁的处理实践,我们从中吸取了不少难得的经验。 1)、在发现风口喷渣铁到减风不到1分钟,改常压并直接按定风压至60KPa,减少了炉内外的压差,减缓了渣铁从炉内喷出的速度,再配合炉体从外部打水冷却,将渣铁从中套与大套间冷却凝固,避免了高炉紧急休风而灌风口二次事故的发生。 2)、对于风口中套与大套间跑渣铁,造成风口中套及大套保护
15、套45点,现场判断是风口下部烧空,休风更换小套及中套,修补大套保护套,并灌入高炉造衬压入料,防止渣铁进入该区域。 3)、在高炉炉温不足,料行不畅,连续崩料,果断减风停氧并退负荷至4.00等措施,保证了高炉顺行,下料正常,炉温回升,为后期的快速恢复打下了基础。 4)、做好高炉风口跑渣铁的预防措施,将此类事件从源头上遏制住,防止此类事件再次发生。5.2、教训纵观风口跑渣铁处理的全过程,从中学到很多知识,长了不少的见识,也得到了教训。1) 、高炉动态休风后复风负荷过重,高炉顺行欠,风压波动大,减风量操作,造成高炉煤气流不稳定,炉温波动较大,影响渣铁流动性,使炉缸活跃性变差。2) 、对1号铁口深度认识
16、不足,没有采取强制性的措施将铁口深度做上来,同时对1号风口5层冷却壁电偶温度上升未引起重视,1号风口5层冷却壁炉衬遭侵蚀。3) 3)、二次休风没有考虑到炉温的水平,炉墙粘接情况,复风只堵7个风口,风量加至3800m3/min,富氧3000m3/h后,炉缸温度不足,造成高炉料行不畅,连续崩料;从事后来看,应堵9个风口,风量加到3500m3/min维持,可以富氧2000m3/h,并按燃料比510kg/t .Fe 操作,同时将矿布料矩阵调由调为,并退负荷至4.00来过渡,待空焦下达,炉温回升,恢复风量。6、效果高炉工长对风口跑渣铁发现及时,并采取了积极有效的措施,同时在领导决策下休风处理了1号风口,
17、虽然恢复过程比较艰辛,但恢复的结果还是比较理想的,4月3号高炉达产,其恢复各参数见表2。表2 高炉恢复各参数 日期参数产量t/d系数t/m3.d负荷大焦比kg/t煤比Kg/t风量m3/min氧量m3/h风温4-130081.2032 3.96 382 120 3511 50810314-253742.1496 4.10 370 98 4228 322111044-358982.3592 4.23 358 106 4457 621611357、结论为了防止高炉风口跑渣铁事故的发生,我们应该做到以下几点: 1)、加强对铁口的管理,日常做好铁口的维持,保证铁口深度稳定。 2)、做好对有害元素的控制。有害元素超标时,要求原料配料及时调整,并适当采取开放中心的装料制度。 3)、做好炉缸水温差及电偶温度的管理,对于水温差及电偶温度异常要采取有效措施。 4)、保证渣系的稳定,尤其(Al2O3)超过16
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