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文档简介
1、摘要4599µS/cm70.10%;吨水电耗为2.28kWh/t;产水率为75%焦化废水 除盐 电导率Application of electro-Sorb technology in Coking wastewater treatingKeywords: Electro-Sorb Technology; Coking wastewater; Desalination ;Conductivity; 1 背景昆明钢铁控股有限公司始建于1939年2月,总部位于春城昆明西南32公里的安宁市境内,占地面积约为10平方公里,是国家特大型工业企业,云南省最大的钢铁联合生产基地,也是省内第一个销售
2、收入突破100亿元的云南省属工业企业。总资产达 245亿元,净资产80亿元。2005年销售收入名列中国企业500强第218位。具备年产600万吨钢的综合生产能力,是一个集钢铁冶金、矿业开发、机械制造、建筑安装、房地产·开发、水泥建材、物流运输等为一体的企业集团。昆钢响应国家“节能减排”号召,由昆钢水净化科技有限公司及爱思特(北京)净化设备有限公司共同合作,利用“电吸附除盐设备”对昆钢的焦化废水进行深度除盐处理,验证其除盐效果,从而证明该技术用于该类水质除盐的可行性和技术优势。2 试验原理电吸附(electrosorption)除盐的基本思想是通过施加外加电压形成静电场,强制离子向带有
3、相反电荷的电极处移动,对电极的充放电进行控制,改变电极处的离子浓度,并使之不同于本体浓度,从而实现对水溶液的脱盐。由于碳材料,如活性炭和炭气凝胶等制成的电极,不仅导电性能良好,而且具有很大的比表面积,置于静电场中时会在其与电解质溶液界面处产生很强的双电层。双电层的厚度只有110nm,却能吸引大量的电解质离子。一旦除去电场,吸引的离子被释放到本体溶液中,溶液浓度升高,通过这一过程实现电极材料的再生,其原理如图1所示。再生流程图2 工艺流程工作流程:原水池中的水通过提升泵被打入保安过滤器,固体悬浮物或沉淀物在此道工序被截流,水再被送入电吸附(EST)模块。水中溶解性的盐类被吸附,水质被净化。反洗流
4、程:就是模块的反冲洗过程,即在电吸附模块工作结束之后先对其进行短接放电,待短接电流很小或基本放电完成时,再生水泵开始工作,使水反向进入模块进行冲洗,使电极再生,反洗流程可根据进水条件以及产水率要求选择一级反洗、二级反洗、三级反洗或四级反洗。电吸附除盐工艺的优点(1)耐受性好,运行成本低核心部件使用寿命长(实际工程连续运行已达5年以上),避免了因更换核心部件而带来的运行成本的提高。该技术属于常压操作,能耗比较低,其主要的能量消耗在于使离子发生迁移,并通过控制电压使电极表面不发生极化现象。(2)水利用率高EST技术可以大大提高水的利用率,一般情况下水的利用率可以达到75%以上。(3)无二次污染电吸
5、附技术不需任何化学药剂来进行水的处理,从而避免了二次污染问题。电吸附系统所排放的浓水系来自于原水,系统本身不产生新的排放物。(4)操作及维护简便由于电吸附系统不采用膜类元件,因此对原水预处理的要求不高,而且即使在预处理上出一些问题也不会对系统造成不可修复的损坏。铁、锰、余氯、有机物、钙、镁等对系统几乎没有什么影响。在停机期间也无需对核心部件作特别保养。系统采用计算机控制,自动化程度高,对操作者的技术要求较低。3 试验设备本试验采用的主要设备如下:l 电吸附模块:型号EMK400,1 l 电吸附控制柜一套;l 精密过滤器:200×1200×51套备用)l 水泵:流量2 m3,
6、3台l 水箱:0.5m3,343月21日起正式运行10天,每天取样3次,每次分别取原水、产水pH、COD、总碱度、总硬度、氯离子、硫酸根等指4.1 电导率水的电导率与其所含的无机酸、碱、盐的量有一定关系。在一定的浓度范围之内,电导率随浓度的增大而增大,因此常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。本试验对电导的去除效果如下图所示。5000原水及产水电导率/(us/cm)40003000去除率/%200010000试验日期/天3 图3 电吸附系统对电导率去除效果 从以上的运行结果看,原水和产水的电导率均波动不是很大,原水平均电导率为4599µS/cm;产水平均电导为1376µS/c
7、m,平均去除率为70.10%。4.2试验日期/天600550500450400350300250200150100500图4 原水、产水的硬度的去除效果从图4可以看出,原水的硬度平均值为560.10mg/L,平均产水硬度为192.06 mg/L ,去除率分别达到了65.71%。4.3 氯离子原水及产水氯化物/(mg/L)去除率/%试验日期/天图5 氯离子浓度及去除率的变化情况由图可知,电吸附原水和产水的氯离子浓度相对还比较稳定,原水的氯离子平均浓度为403.16mg/L,产水平均值是112.52 mg/L,平均去除率达到了72.09%。可见由于离子特性不同电吸附对氯离子的去除效果要略高与其它离
8、子。4.4试验日期/天图6 原水及产水硫酸根浓度的变化情况由上图可以看出,在进水硫酸根浓度平均为1173.32mgl/L的情况下,产水的平均浓度为367.86 mg/L,去除率为70.79%,可见电吸附对硫酸根的去除效果与电导率的去除效果基本相同。4.5COD原水、产水及浓水COD浓度/(mg/L)试验日期/天去除率/%图7 COD浓度及去除率的变化情况从图8可以看出电吸附技术对焦化废水中COD的去处率还是比较高的,在原水平均浓度为78.5 mg/L时,产水为45.5mg/L,去除率达到了42.4%。但是所排放的浓水的COD也要高于原水,根据电吸附技术去除COD的机理可知,对于该种焦化废水中一
9、部分的COD可能是被吸附掉,而另一部分是被降解掉的。4.6 吨水电耗及产水率试验总共进行10天(最后两天由于水样没有化验),每天的耗电量及产水情况如下表所=75%5 结论本试验采用常州爱思特净化设备有限公司的电吸附除盐设备,在在昆明钢铁控股有限公司煤焦化公司安宁分公司生化车间,对其经过微波处理之后的出水进行深度除盐处理试验研究,历时10天。考察的主要指标的变化情况如下:原水平均电导率为4599µS/cm;产水平均电导为1376µS/cm,平均去除率为70.10%;原水的硬度平均值为560.10mg/L,平均产水硬度为192.06 mg/L ,去除率分别达到了65.71%;原水的氯离子平均浓度为403.16mg/L,产水平均值是112.52 mg/L,平均去除率达到了72.09%;在进水硫酸根浓度平均为1173.32mgl/L的情况下,产水的平均浓度为367.86 mg/L,去除率为70.
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